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UASB+AF反應(yīng)器處理高濃度PTA廢水工藝優(yōu)化探析

2011-04-05 05:41趙曉進(jìn)胡東海
合成技術(shù)及應(yīng)用 2011年1期
關(guān)鍵詞:容積甲烷氨氮

趙曉進(jìn),胡東海

(1.南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210093;2.中國石化儀征化纖股份有限公司BDO事業(yè)部,江蘇 儀征 211900;3.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海 200444)

設(shè)備改造

UASB+AF反應(yīng)器處理高濃度PTA廢水工藝優(yōu)化探析

趙曉進(jìn)1,2,胡東海3

(1.南京大學(xué)環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京 210093;2.中國石化儀征化纖股份有限公司BDO事業(yè)部,江蘇 儀征 211900;3.上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院,上海 200444)

厭氧處理污水是利用厭氧微生物的代謝特征,在無須提供外源能量的條件下,以被還原有機物作為受氫體,產(chǎn)生具有能源價值的甲烷。它具有水解能力強、容積負(fù)荷高、去除率高、節(jié)約能源、產(chǎn)泥量低等特點,是現(xiàn)代廢水處理先進(jìn)的工藝之一。以厭氧UASB+AF反應(yīng)器理論為依據(jù),運用實驗的方法,并結(jié)合實際操作管理論述了如何維持UASB+AF反應(yīng)器高效、穩(wěn)定運行,以實際數(shù)據(jù)闡明UASB+AF反應(yīng)器達(dá)到較高去除率時,各項工藝指標(biāo)的最佳范圍及注意事項。

UASB+AF反應(yīng)器 PTA 污水 厭氧

1 PTA污水介紹

PTA(精對苯二甲酸)是生產(chǎn)聚酯纖維(滌綸)、聚酯瓶片和聚酯薄膜的重要的大宗有機原料之一,廣泛用于與化學(xué)纖維、輕工、電子、建筑等國民經(jīng)濟有關(guān)的各個方面。PTA生產(chǎn)污水中主要含有醋酸、對苯二甲酸、PT酸、間苯二甲酸、鄰苯二甲酸、偏苯三酸和4-CBA等,pH約為3左右,CODcr為8 330 mg/L左右。PTA裝置在生產(chǎn)過程中的排水存在水質(zhì)水量變化大、污染物濃度高、含固量大、沖擊性大等特征,因此屬于較難處理的有機工業(yè)廢水[1]。

2 儀化公司PTA污水處理工藝簡介

儀化公司PTA生產(chǎn)中心污水預(yù)處理能力約為4 420 t/天,進(jìn)水CODcr 8 330 mg/L、pH值≥2.8。處理后出水CODcr為800 mg/L以下,pH值6~9。然后送入該公司水務(wù)中心進(jìn)一步生化處理,達(dá)標(biāo)后排入長江。

PTA裝置的污水特點是高CODcr、高懸浮固體、高酸度。PTA裝置排來的污水首先經(jīng)過絮凝裝置、酸析池初步沉降,再加堿加營養(yǎng)鹽后進(jìn)入調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)酸堿度等水質(zhì)指標(biāo)。生物處理目的是消除可以分解或可氧化的有機溶物或部分懸浮物,從而大幅降低COD值。具體工藝流程詳見圖1。

3 UASB+AF反應(yīng)器簡介

展出的一種新型的厭氧反應(yīng)器,與UASB反應(yīng)器相比,不但具備UASB反應(yīng)器運行操作簡單、適應(yīng)高濃度COD廢水處理和能高負(fù)荷運行的優(yōu)點,而且具備了AF反應(yīng)器不易流失污泥和耐負(fù)荷沖擊的優(yōu)點。這種反應(yīng)器形成顆粒污泥和高活性生物膜后,能處理高濃度難降解的有機廢水,而且運行穩(wěn)定。

3.1 UASB+AF反應(yīng)器結(jié)構(gòu)[2]

UASB+AF反應(yīng)器主要由5個部分組成:進(jìn)水和配水系統(tǒng)、反應(yīng)器池體、三相分離器、填料部分和沼氣收集系統(tǒng)。污水由進(jìn)配水系統(tǒng)呈脈沖狀均勻分配到整個池底,與池底的懸浮污泥層和填料層充分混合接觸。污泥中的微生物分解有機物,同時產(chǎn)生沼氣氣泡逐漸帶動污泥上升到三相分離器進(jìn)行三相分離。沼氣由氣室排出,水由排出系統(tǒng)進(jìn)入好氧池。UASB+AF反應(yīng)器的特點是生物量多,容積負(fù)荷高,設(shè)備簡單,運行方便,造價相對較低,便于管理。UASB+AF反應(yīng)器裝置截面結(jié)構(gòu)如圖2所示。

3.2 UASB+AF反應(yīng)器處理污水機理

污水經(jīng)脈沖發(fā)生器呈脈沖狀均勻地分配到UASB+AF反應(yīng)器底部的配水系統(tǒng),然后由反應(yīng)器的底部向上流動,與懸浮污泥和填料上的掛膜(生物膜)充分接觸,厭氧反應(yīng)就發(fā)生在接觸過程中。污水與懸浮污泥及填料上的生物膜接觸,厭氧生物在厭氧狀態(tài)下將有機物水解、酸化和分解,產(chǎn)生沼氣(主要是CH4和CO2)引起了內(nèi)部循環(huán),這對顆粒污

儀化PTA生產(chǎn)中心污水預(yù)處理厭氧采用的是UASB+AF反應(yīng)器,這是在UASB反應(yīng)器基礎(chǔ)上發(fā)泥和生物膜的形成十分有利。污水中的有機物被厭氧微生物降解,一部分轉(zhuǎn)化為沼氣,一部分轉(zhuǎn)化為微生物機體。附著氣體的污泥向反應(yīng)器的頂部上升,大部分污泥被填料吸附,未被填料吸附到的污泥則繼續(xù)上升,直到碰擊反應(yīng)器頂部的三相分離器壁板,引起氣體與污泥絮體分離——脫氣。釋放氣體的污泥將沉入反應(yīng)器內(nèi)繼續(xù)與污水接觸進(jìn)入下一個反應(yīng)階段,同時氣體在三相分離器內(nèi)聚集到一定壓力后,通過水封進(jìn)入沼氣柜。PTA污水在UASB+AF反應(yīng)器中,經(jīng)過與厭氧微生物接觸,大部分TA等有機物得以降解,大部分有機物分解為CH4、CO2和水,見式(1)~式(3)。

圖1 PTA廢水預(yù)處理工藝流程

圖2 UASB+AF反應(yīng)器截面結(jié)構(gòu)

4 實 驗

4.1 pH值、VFA與ALK對COD處理效率的影響[3]

pH值是厭氧消化中的重要控制因素。酸性腐化細(xì)菌對pH值的適應(yīng)范圍較廣,一般在4.5~8.0都能維持較高的活性。而甲烷菌對pH值較為敏感,適應(yīng)范圍較窄,甲烷菌的適宜pH值為6.6~7.8,最佳pH值在6.8~7.2。pH值下降到5以下,對甲烷菌有毒害作用。如果有一段時間pH值很低,甲烷菌會大量死亡,即使pH值恢復(fù)到中性,厭氧消化的效率也不易恢復(fù)。而高pH值時,只要恢復(fù)到中性,甲烷消化的效率就能很快恢復(fù)。

優(yōu)化運行實驗是通過調(diào)整厭氧池進(jìn)水pH值,考察COD去除率的變化。實驗采用投加液堿的方法,將UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水pH值控制在6.0~7.8。為獲得比較穩(wěn)定的運行數(shù)據(jù),實驗在氣溫變化較小的4~5月進(jìn)行,并將氨氮指標(biāo)控制在穩(wěn)定范圍內(nèi)。pH值調(diào)整實驗分為3個階段進(jìn)行,第1個20天將pH值控制在6.0~6.6,第2個20天控制在6.6~7.2,第3個20天控制在7.2~7.8,共60天。由實驗數(shù)據(jù)整理得到的pH值對厭氧去除率的影響關(guān)系見圖3、表1。

表1 pH與厭氧池去除率影響數(shù)據(jù)

圖3 pH對UASB+AF反應(yīng)器去除率的影響趨勢

實測數(shù)據(jù)表明,UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水在pH值6.6~7.2內(nèi)時可達(dá)到較高的去除率,說明產(chǎn)甲烷菌在此pH范圍內(nèi)最適宜生長且消化能力最強,實驗范圍內(nèi)的pH變化對COD去除率的影響不是很明顯。由于厭氧生物處理過程中有重碳酸鹽(HCO-3)與H2CO3生成,厭氧池中HCO-3與CO2濃度都很高,具有較大的緩沖能力。根據(jù)實驗結(jié)果,人工調(diào)節(jié)pH時可以適當(dāng)擴大范圍到6.0~7.8,以增強操作的可行性。

4.2 溫度的影響

甲烷菌對溫度的適應(yīng)性較弱,適應(yīng)范圍可分為中溫(30~35℃)及高溫(50~60℃)兩類。高溫消化比中溫消化所需時間短,產(chǎn)氣速率高。但高溫消化溫度控制難度大,加熱污水、污泥所消耗熱量大,消化反應(yīng)構(gòu)筑物及管道的保溫費用也高,故一般采用中溫消化處理。厭氧過程比好氧過程對溫度變化尤其是低溫更加敏感。主要是由于甲烷菌比酸性腐化細(xì)菌對溫度更加敏感。低溫時揮發(fā)酸濃度增加,就是因為酸性腐化細(xì)菌的代謝速度受溫度的影響比甲烷菌受到的影響小。低溫時揮發(fā)性有機酸的濃度迅速增加可能會使揮發(fā)性有機酸在系統(tǒng)中累積,最終超出系統(tǒng)的緩沖能力,導(dǎo)致pH值急劇下降,從而嚴(yán)重影響厭氧系統(tǒng)的正常運行,這也是冬季運行厭氧去除率較低的原因之一。溫度提高,有機物的去除率和產(chǎn)氣量都會增加,但甲烷菌對溫度的適應(yīng)范圍較小,超出其適應(yīng)范圍后,消化速度同樣會減退。同時,溫度的急劇變化和上下波動不利于厭氧系統(tǒng)的正常運行,當(dāng)短時間內(nèi)溫度升降超過5℃,沼氣產(chǎn)量會明顯下降,甚至停止產(chǎn)氣。因此,厭氧生物處理系統(tǒng)在運行時的溫度變化幅度一般不宜超過2~3℃。

PTA生產(chǎn)裝置的排水溫度在80~90℃,夏季氣溫高,污水水溫也相對較高,厭氧進(jìn)水達(dá)到40℃左右,研究工作驗證了溫度對厭氧處理效率的影響。啟用冷卻塔降低廢水溫度后比較兩種溫度下厭氧池的去除率,結(jié)果見表2。表中數(shù)據(jù)表明當(dāng)開啟冷卻塔后,UASB+AF反應(yīng)器水溫由40℃降到36℃左右,COD去除率有所上升。因此,作為優(yōu)化運行的調(diào)整措施,必要時可通過調(diào)節(jié)水溫來提高厭氧處理的效率。

表2 不同溫度下UASB+AF反應(yīng)器去除率數(shù)據(jù)

4.3 氨氮對COD處理效率的影響[4]

厭氧微生物的生長繁殖需要攝取一定比例的C、N、P及其它微量元素,但由于厭氧微生物對碳素養(yǎng)分的利用率比好氧微生物低,一般認(rèn)為,厭氧生物處理中碳氮磷的比值控制在COD∶N∶P=(200~300)∶5∶1即可。在厭氧處理時提供氮源,除了滿足合成菌體所需之外,還有利于提高系統(tǒng)的緩沖能力。如果氮源不足,即碳氮比太高,不僅會導(dǎo)致厭氧菌增殖緩慢,而且消化液的緩沖能力降低,會引起pH值下降。相反,如果氮源過剩,碳氮比太低、氮不能被充分利用,將導(dǎo)致系統(tǒng)中氨的累積,引起pH值上升,如果上升到8以上,就會抑止甲烷菌的生長繁殖,使消化效率降低。

PTA廢水中氨氮濃度較低,厭氧處理中所需的氮源由外部提供,實際操作過程是采用投加氨水的方法控制厭氧池進(jìn)水的氨氮指標(biāo)。根據(jù)理論值,C∶N應(yīng)為40∶1左右,為確定厭氧處理中氨氮濃度對COD去除效率的影響,實驗中采用逐步減少氨水投加量的方法來降低氨氮濃度,考察不同氨氮濃度時厭氧處理過程的COD去除率,每一階段固定氨氮濃度穩(wěn)定運行10天左右,通過試驗確定該系統(tǒng)最適宜的氨氮指標(biāo)及氨水投加量。氨氮濃度與厭氧處理過程中COD去除率的實驗結(jié)果見表3及圖4。

表3 進(jìn)水氨氮對厭氧COD去除率的關(guān)系

圖4 氨氮對厭氧COD去除率影響趨勢

實驗數(shù)據(jù)表明,當(dāng)氨氮進(jìn)水濃度在20 mg/L以下時,隨氨氮濃度的降低,UASB+AF反應(yīng)器對COD的去除率明顯下降;當(dāng)氨氮濃度大于40 mg/L時,COD去除率的增幅變化不明顯。因此結(jié)合厭氧處理效率、運行成本及隨后的好氧系統(tǒng)對最終氨氮的處理效果,確定該系統(tǒng)維持厭氧菌生長和消化需要的氨氮指標(biāo)應(yīng)控制在20~40 mg/L之間。

4.4 容積負(fù)荷對COD處理效率的影響[5]

厭氧系統(tǒng)的處理負(fù)荷通常是用容積負(fù)荷來表征,容積負(fù)荷直接影響處理效率和產(chǎn)氣量。在一定范圍內(nèi),隨著容積負(fù)荷的提高,產(chǎn)氣量增加,但容積負(fù)荷的提高將導(dǎo)致停留時間縮短,COD去除率下降。厭氧系統(tǒng)正常運行時,產(chǎn)酸和產(chǎn)甲烷的速率保持相對平衡,容積負(fù)荷過高,則產(chǎn)酸率有可能大于產(chǎn)甲烷的用酸率,從而造成揮發(fā)酸的積累,pH值迅速下降,阻礙產(chǎn)甲烷階段的正常進(jìn)行,嚴(yán)重時導(dǎo)致產(chǎn)甲烷作用的停頓,整個UASB+AF反應(yīng)器陷于癱瘓狀態(tài),調(diào)整恢復(fù)起來非常困難。同時,如果容積負(fù)荷過低,雖然去除率提高了,但設(shè)備的利用率太低。

現(xiàn)有系統(tǒng)調(diào)整容積負(fù)荷的方法包括改變進(jìn)水量和調(diào)節(jié)污水回流比,其中進(jìn)水量的改變對COD去除率的影響比較顯著。目前的控制措施是一方面通過調(diào)整2#集水井污水泵的運行,控制進(jìn)入?yún)捬醭氐目偭髁?。同時,厭氧系統(tǒng)8組UASB+AF反應(yīng)器的進(jìn)口均設(shè)有流量計,控制每組流量在30 m3/h左右,保持流量的穩(wěn)定和各組池子之間流量的均衡。當(dāng)生產(chǎn)裝置由于工藝調(diào)整、停車等原因造成來水量和水質(zhì)發(fā)生明顯變化時,為避免容積負(fù)荷過高對UASB+AF反應(yīng)器產(chǎn)生沖擊,一般情況下,將酸析池臨時作為事故池儲存這部分污水,待裝置運行穩(wěn)定后逐漸消化。

通過調(diào)節(jié)污水回流比來控制容積負(fù)荷,現(xiàn)場有3種方式可供選擇,分別是25%出水回流(回流比0.33∶1)、50%出水回流(回流比1∶1)和75%出水回流(回流比3∶1)。UASB+AF反應(yīng)器的工藝優(yōu)化運行實驗對這3種回流比調(diào)整后的運行情況進(jìn)行了考察,每種回流比條件下的實驗運行周期為20天,考察厭氧池進(jìn)出水COD,計算COD去除率和容積負(fù)荷,試驗結(jié)果見表4。

表4 不同回流比時容積負(fù)荷與厭氧去除率數(shù)據(jù)

容積負(fù)荷計算公式:

Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

Q—污水量,m3/d;

C—進(jìn)水COD濃度,mg/L;

n—回流水稀釋倍數(shù);

v—反應(yīng)器體積,m3。

生產(chǎn)裝置排水流量為5 528 m3/d,厭氧池體積為9 435m3,回流比為25%(0.33∶1)時,容積負(fù)荷:

Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

=5528×(0.33+1)×4209/(9435×1000)

=3.3 kg COD/(m3·d)

回流比為50%(1∶1)時,容積負(fù)荷:

Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

=5528×(1+1)×3821/(9435×1000)

=4.5 kg COD/(m3·d)

回流比為75%(1∶1)時,容積負(fù)荷:

Nv=Q(n+1)C/(v×1000)

=5528×(3+1)×3330/(9435×1000)

=7.8 kg COD/(m3·d)

結(jié)果表明,25%污水回流時稀釋倍數(shù)低,UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水COD最高,容積負(fù)荷低,水力停留時間長,COD去除率高,但UASB+AF反應(yīng)器出水COD也是最高,給下游好氧處理帶來一定的難度。而75%污水回流雖然短期內(nèi)出水效果接近,但容積負(fù)荷高,COD去除率低,長期運行不利于厭氧菌生長。綜合考慮,50%污水回流在滿足一定的去除率的前題下,厭氧出水COD也不是很高,比較符合現(xiàn)場實際情況。

4.5 鈷、錳對厭氧處理過程的影響

醋酸鈷、醋酸錳是生產(chǎn)精對苯二甲酸時使用的催化劑。當(dāng)裝置處于開、停車階段或出現(xiàn)異常情況時,工藝污水中鈷、錳濃度會大幅度增加,最大質(zhì)量濃度能達(dá)到1 000 mg/L,當(dāng)廢水中鈷質(zhì)量濃度大于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度大于100 mg/L,就會嚴(yán)重影響厭氧污泥的活性,甚至使厭氧微生物死亡。筆者所在單位的生化站就曾經(jīng)出現(xiàn)過,由于含有高濃度鈷、錳污水進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng)造成兩座厭氧池失去處理能力的事故。實驗分析甲烷氣增量與鈷質(zhì)量濃度、錳質(zhì)量濃度的關(guān)系,見圖5、圖6所示。

圖5 甲烷氣的增量與鈷質(zhì)量濃度關(guān)系

圖6 甲烷氣的增量與錳質(zhì)量濃度關(guān)系

從圖5、6可看出:在厭氧系統(tǒng)中,鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L時,有利于提高微生物的活性,促進(jìn)有機物的降解。主要是由于鈷、錳等一些無機鹽類是微生物生命活動必不可少的營養(yǎng)物質(zhì),它們是構(gòu)成微生物細(xì)胞的組成成分,參與酶蛋白的組成、活化酶促反應(yīng)。只要存在極其微量,就能夠強烈地刺激微生物的生命活動。缺少這些微量元素,就會導(dǎo)致微生物生命活動強度的降低。當(dāng)鈷、錳含量過高時,會抑制厭氧微生物活性,降低厭氧微生物對有機物的降解能力。主要是因為有機物降解產(chǎn)物為CO2和H2O。由于厭氧系統(tǒng)是一個密閉的系統(tǒng),產(chǎn)生的CO2無法逸出,大部分仍停留在污泥和污水中。因此,CO2和H2O會與鈷、錳發(fā)生如下反應(yīng):

MnCO3和CoCO3均為難溶物,由于它們的凝聚作用,使酶發(fā)生沉淀,從而降低微生物活性。另一方面,過量的金屬離子容易和細(xì)菌蛋白質(zhì)相結(jié)合而發(fā)生變性或沉淀從而使酶失去活性。

PTA生產(chǎn)過程中,當(dāng)遇到生產(chǎn)異常時,可在工藝污水中加入草酸,將大部分鈷、錳沉淀去除,使污水中鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L,再進(jìn)入?yún)捬跸到y(tǒng),以限制過量的鈷、錳來影響厭氧微生物活性。當(dāng)工藝正常時,只要加強監(jiān)控,確保污水中鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L,反而會促進(jìn)厭氧微生物活性。

4.6 脈沖發(fā)生器對UASB+AF反應(yīng)器的影響

脈沖發(fā)生器是UASB+AF反應(yīng)器布水系統(tǒng)的重要設(shè)備,它運用虹吸的原理產(chǎn)生脈沖水流,將PTA廢水均勻地分配到反應(yīng)器內(nèi),同時脈沖水流將反應(yīng)器底的污泥攪動起來,使泥水充分混合,取得最佳的COD去除率。其結(jié)構(gòu)見圖7所示。

筆者單位生化站UASB+AF反應(yīng)器運行已達(dá)10年,2005年2月份COD去除率突然降到38%,經(jīng)現(xiàn)場測聽,發(fā)現(xiàn)脈沖發(fā)生器無脈沖聲音。打開脈沖發(fā)生器,發(fā)現(xiàn)擋水板和進(jìn)水管交界處以及內(nèi)筒和出水管間隙處已被淤泥堵塞,導(dǎo)致虹吸無法進(jìn)行,水流無法均勻地發(fā)布到反應(yīng)器內(nèi),反應(yīng)器底部污泥也無法脈沖攪動起來,因此導(dǎo)致UASB+AF反應(yīng)器去除率降低。當(dāng)清洗掉脈沖發(fā)生器內(nèi)部淤泥后,脈沖發(fā)生器又正常脈沖起來,COD去除率升高到55%,見圖8所示。

圖7 脈沖發(fā)生器示意

圖8 清洗前后去除率對比

4.7 UASB+AF反應(yīng)器運行效果比較

通過上述對UASB+AF反應(yīng)器操作影響因子的調(diào)查分析和實施優(yōu)化運行的實驗驗證,統(tǒng)計得出的UASB+AF反應(yīng)器運行數(shù)據(jù)匯總見表5及圖9,其中5月份前是改造前的運行數(shù)據(jù)。UASB+AF反應(yīng)器從COD去除率波動比較大到實施優(yōu)化改造后穩(wěn)定在55%左右,改造工作取得明顯效果,為下一步好氧處理以及總排出水合格打下了良好的基礎(chǔ)。

表5 生化站UASB+AF反應(yīng)器去除率匯總

圖9 生化站UASB+AF反應(yīng)器去除率趨勢

5 結(jié) 論

綜合以上分析和實驗結(jié)果,為保持UASB+AF反應(yīng)器穩(wěn)定運行并維持較高的COD去除率,應(yīng)當(dāng)采取下列措施:

a)UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水pH最佳值為6.6~7.2,此時厭氧菌的生長和消化能力達(dá)到最佳。人工調(diào)節(jié)pH時可以適當(dāng)擴大范圍到6.0~7.8,以增強操作的可行性。

b)夏季高溫時厭氧生化處理系統(tǒng)需要啟用冷卻塔降低溫度到36℃左右,此時厭氧菌中溫消化能力最強。

c)UASB+AF反應(yīng)器進(jìn)水氨氮濃度應(yīng)控制在20~40 mg/L,既能夠滿足厭氧菌生長需求,達(dá)到較佳的消化能力,同時也兼顧了運行費用和出水中氨氮的濃度指標(biāo)。

d)UASB+AF反應(yīng)器采取50%污水回流,回流比為1∶1,此時COD容積負(fù)荷適中,厭氧水力停留時間較長,COD去除率也比較高。

e)日常加強對鈷、錳濃度的監(jiān)控,確保污水中鈷質(zhì)量濃度低于200 mg/L、錳質(zhì)量濃度低于100 mg/L,以防微生物活性降低。

f)需經(jīng)常測聽脈沖發(fā)生器,如有異常及時對發(fā)生器內(nèi)部進(jìn)行清洗。

[1] 陳俊,王洪麗,陸建華.PTA廢水高效生物技術(shù)研究[C].中國石化集團污水處理技術(shù)交流會議論文集,2004:12.

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Discussion on optimizing high concentrated PTA wastewater treatment with UASB+AF reactor

Zhao Xiaojin1,2,Hu Donghai3

(1.School of The Environment,Nanjin University,Nanjin Jiangsu 210093,China;2.BDO Business Division of Yizheng Chemical Fiber Co.Ltd.,Yizheng Jiangsu 211900,China;3.Shanghai University School of Environment and Chemical Engineering,Shanghai 200444,China)

This paper is baed on the theroy of UASB+AF anaerobic reactor,use the way of experiment,and combine practical operation with management to discuss how to keep high efficiency and stable running of UASB+AF reactor.This paper use real data to explain what the best range of the technical specifications and the attentions is when UASB+AF reactor reach high COD removal rate.

UASB+AF reactor;PTA wastewater;anaerobic

TQ055;TQ085

:B

:1006-334X(2011)01-0051-06

2011-02-21

趙曉進(jìn)(1978-),男,江蘇儀征人,工程師,在讀工程碩士,從事化工項目開發(fā)建設(shè)工作。

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