秦海峰,劉杰東,鐘兆祥
(哈爾濱軸承集團(tuán)公司 松北精工軸承有限公司,黑龍江 哈爾濱 150525)
我工廠現(xiàn)有一臺(tái)M1432萬(wàn)能外圓磨床,主要加工軸承外徑精整工序,此設(shè)備使用多年,出現(xiàn)一些機(jī)械和液壓方面的故障。本文對(duì)此機(jī)床出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了分析和排除。
(1)磨床頭架主軸軸承產(chǎn)生磨損,磨削時(shí),使主軸的徑向跳動(dòng)超差??烧{(diào)整軸承游隙或換新軸承。
(2)尾架套筒磨損使配合間隙增大,磨削時(shí)在磨削力的作用下,使頂尖位移,工件回轉(zhuǎn)時(shí)造成不理想的圓形??尚迯?fù)或更換尾架套筒。
(1)頭架主軸中心與尾架套筒中心不等高或套筒中心在水平面內(nèi)偏斜,由于尾架經(jīng)常沿上工作臺(tái)表面移動(dòng)造成磨損所致??尚迯?fù)或更換尾架座,使其與頭架主軸中心線等高和同軸。
(2)縱向?qū)к壍牟痪鶆蚰p,造成工作臺(tái)直線度超差,可修復(fù)導(dǎo)軌面,重新校正導(dǎo)軌的精度。
(1)砂輪主軸與軸承、砂輪法蘭盤相配合的軸徑磨損,使徑向圓跳動(dòng)和全跳動(dòng)超差??尚迯?fù)或調(diào)換主軸。
(2)砂輪主軸軸承的磨損使配合間隙增大,當(dāng)砂輪回轉(zhuǎn)不平衡時(shí),將使磨削產(chǎn)生振動(dòng)。可調(diào)整或更換軸承。
(3)砂輪主軸的電動(dòng)機(jī)軸承磨損后,磨削時(shí)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)生振動(dòng)。可調(diào)換軸承。
(1)工作臺(tái)低速爬行??上M(jìn)入液壓系統(tǒng)中的空氣,疏通濾油器,保證液壓系統(tǒng)中的油壓,以及修整導(dǎo)軌表面使其減小摩擦。
(2)砂輪主軸的軸向竄動(dòng)??烧{(diào)整軸承的軸向游隙或更換軸承。
(3)砂輪主軸軸心線與工作臺(tái)導(dǎo)軌不平行。可修復(fù)導(dǎo)軌使其達(dá)到精度要求。
(1)所選砂輪硬度、粒度不恰當(dāng)??蛇x擇適當(dāng)?shù)纳拜啞?/p>
(2)砂輪修整不正確、不及時(shí)??杉皶r(shí)地、正確地修整砂輪。
(3)工件裝夾不正確,頂尖與頂尖孔接觸不良??烧_裝夾工件,磨削工件前先研磨中心孔。
(4)切削液中混有磨粒和切屑??汕逑礊V油器,改善過(guò)濾效果。
(5)切削液渾濁。去除切削液中的雜質(zhì)。
3.1.1 發(fā)生在油泵中心線以下的噪聲
(1)液壓泵進(jìn)油管路漏氣,可尋找漏氣部位并排除故障;
(2)濾油器堵塞或流通面積太小,可清洗濾油器;
(3)油液黏度太大,可調(diào)換油液。
3.1.2 來(lái)源于油泵的噪聲
(1)油泵精度低,可通過(guò)修理排除;
(2)徑向和軸向間隙因磨損增大,輸油量不足,可通過(guò)修理排除;
(3)油泵型號(hào)不對(duì),轉(zhuǎn)速過(guò)高,應(yīng)檢查更正;
(4)油泵吸油部分有損壞,查明原因,修理排除。
3.1.3 發(fā)生在操縱、控制閥附近的噪聲
(1)閥的阻尼小孔堵塞,需清洗換油,疏通阻尼小孔;
(2)彈簧變形、卡死、損壞,應(yīng)檢查更換彈簧;
(3)閥座損壞,配合間隙不合適,檢修相應(yīng)的液壓閥。
3.1.4 其他方面的故障
(1)發(fā)生在工作缸部位的噪聲,多半是停車后混入了空氣。無(wú)排氣裝置的可快速全程往返運(yùn)動(dòng)數(shù)次進(jìn)行排氣;
(2)管路碰撞、油管振動(dòng)、泵與電動(dòng)機(jī)安裝同軸度超差等,可相應(yīng)采取消除措施;
(3)電機(jī)、回轉(zhuǎn)件平衡不良,可采取相應(yīng)措施消除;
(4)運(yùn)動(dòng)部件換向缺乏阻尼,產(chǎn)生沖擊振動(dòng),可增加背壓。
3.2.1 空氣進(jìn)入系統(tǒng)
由于液壓泵吸空或系統(tǒng)中密封不嚴(yán)而進(jìn)入空氣,可查明原因排除。
3.2.2 油液不潔凈
將會(huì)堵塞小孔,應(yīng)清洗油路、油箱,更換液壓油。
3.2.3 導(dǎo)軌潤(rùn)滑不良和壓力不穩(wěn)定
一般機(jī)床調(diào)至0.07—0.1Mpa。
3.2.4 液壓缸的安裝與導(dǎo)軌不平衡
重新調(diào)整液壓缸與導(dǎo)軌的平行并校直活塞桿。
3.2.5 新修導(dǎo)軌刮研面阻力較大
可用研磨膏拖研幾次拋光。
3.3.1 工作壓力調(diào)整過(guò)高
可適當(dāng)降低。
3.3.2 采用密封的元件磨損后間隙增大產(chǎn)生漏油
可在閥心外圓四周開(kāi)幾條環(huán)行槽。
3.3.3 接觸面的密合程度不好
應(yīng)修理。
3.3.4 閥心與閥體孔軸度超差
更換閥門。
3.3.5 潤(rùn)滑系統(tǒng)調(diào)整不當(dāng)
油量太大,回油來(lái)不及,應(yīng)減供油量。
調(diào)整出現(xiàn)壓力不足或建立不起油壓,部件運(yùn)動(dòng)速度顯著下降,可查明原因排除故障。
3.4.1 油泵出現(xiàn)故障
如間隙過(guò)大、密封不嚴(yán)、油泵電機(jī)功率不足等。
3.4.2 壓力閥部分的故障
如臟物或鐵銹卡死開(kāi)口位置、彈簧斷裂、阻尼孔被堵塞等。
3.4.3 其他故障
如濾油器堵塞、吸油管太細(xì)、油液黏度太大以及某些閥內(nèi)泄漏嚴(yán)重等。
由于液流方向的迅速改變或停止時(shí),致使液流速度急速改變,造成液壓沖擊。有下述幾點(diǎn)造成液壓沖擊。
(1) 緩沖裝置失靈。
(2)導(dǎo)向閥或換向閥制動(dòng)錐角太大,致使換向時(shí)的液流速度劇烈變化而引起液壓沖擊,可重新制造閥心,減小錐角。
(3)液壓系統(tǒng)油壓調(diào)整過(guò)高,背壓閥調(diào)整不當(dāng)。
(4)系統(tǒng)油溫過(guò)高黏度下降,節(jié)流變化大而且不穩(wěn)定,系統(tǒng)內(nèi)存在空氣等。
(5)復(fù)雜的液壓系統(tǒng)管路太長(zhǎng),轉(zhuǎn)彎處太多,導(dǎo)致壓力損失太大,或局部發(fā)生沖擊振動(dòng),可在振動(dòng)處采用軟管或增加蓄能器。
(6)活塞桿、支架和工作臺(tái)聯(lián)接不牢,產(chǎn)生沖擊,應(yīng)檢查并緊固。
一般對(duì)雙活塞桿油缸,允許速度誤差10%,超出此誤差原因如下。
(1)油缸兩端的泄漏不等或單邊泄漏,可查明原因,排除泄漏。
(2)油缸兩端活塞桿彎曲不一致,應(yīng)調(diào)整或檢修。
(3)油缸排氣裝置兩端排氣孔孔徑不等,可更換排氣管,調(diào)整開(kāi)口。
(4)放氣閥間隙大而且漏油,兩端漏油量不等。
(5)系統(tǒng)內(nèi)部泄漏,應(yīng)排除泄漏。
通過(guò)上述分析,當(dāng)該類機(jī)床在使用中出現(xiàn)故障時(shí),可以節(jié)省大量的維修時(shí)間,并提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率。