吳宏煒,沈 靜
(1.國網(wǎng)新源華東天荒坪抽水蓄能有限責(zé)任公司,浙江 安吉 313302;2.國家電力監(jiān)管委員會大壩安全監(jiān)察中心,浙江 杭州 310014)
天荒坪電站上水庫庫區(qū)分布的地層主要為侏羅系上統(tǒng)黃尖組流紋質(zhì)角礫(含礫)熔凝灰?guī)r,上部弱風(fēng)化,下部微風(fēng)化,局部強(qiáng)風(fēng)化。上水庫采用瀝青混凝土作為防滲結(jié)構(gòu),進(jìn)出水口部位通過截水墻與庫盆、庫底連接,截水墻底部設(shè)置防滲帷幕。水庫蓄水運(yùn)行至2003年,監(jiān)測發(fā)現(xiàn)其水平截水墻幕后測壓管的測值明顯偏高,幕后揚(yáng)壓力測值有逐年增大的趨勢,采用普通水泥進(jìn)行了帷幕的第一次補(bǔ)強(qiáng)。補(bǔ)強(qiáng)后效果較好,測壓管測值明顯下降。至2009年,幕后測壓管的測值又回升到施工前水平,且逐年增長,其中UP5和UP6的最大測值達(dá)到36.04 m和35.61 m,與幕前水頭基本一致,且與上庫水位基本等變幅。為保證上水庫的運(yùn)行安全,對該防滲帷幕進(jìn)行二次補(bǔ)強(qiáng),考慮到補(bǔ)強(qiáng)的耐久性,對灌漿材料進(jìn)行了調(diào)整,并首先進(jìn)行了生產(chǎn)性試驗(yàn)。
為進(jìn)一步摸索及調(diào)整灌漿壓力、漿液比級、孔距、孔深、待凝時間、主灌材料等技術(shù)參數(shù),更好地為設(shè)計(jì)提供帷幕補(bǔ)強(qiáng)的技術(shù)參數(shù)及施工工藝,保證帷幕補(bǔ)強(qiáng)質(zhì)量的可靠性,進(jìn)行了截水墻帷幕補(bǔ)強(qiáng)灌漿試驗(yàn),介紹如下。
選擇科學(xué)合理的待凝時間,避免外水壓力將灌入裂隙內(nèi)的水泥漿頂回鉆孔內(nèi),保證灌漿質(zhì)量,同時可以縮短灌漿時間,提高效率,因此進(jìn)行了該項(xiàng)試驗(yàn)。
試驗(yàn)選擇“8 h、10 h、12 h、16 h、24 h”五級標(biāo)準(zhǔn),在達(dá)到上述待凝時間后進(jìn)行掃孔,若得到的水泥結(jié)石膠結(jié)良好,整體能夠成柱狀,則說明水泥結(jié)石已達(dá)到一定強(qiáng)度,能夠保證外水壓力不將灌入裂隙內(nèi)的水泥漿頂回鉆孔內(nèi),相應(yīng)的待凝時間滿足設(shè)計(jì)要求。試驗(yàn)選擇了5只Ⅰ序孔的接觸段和第一段進(jìn)行對比試驗(yàn),待凝時間與灌入水泥、涌水壓力、涌水流量的對比統(tǒng)計(jì)見表1。
通過表1可以看出:
(1)待凝時間與灌入水泥的關(guān)系
對于涌水壓力和涌水流量均相近的孔段,分別采用超細(xì)水泥和改性水泥進(jìn)行灌漿,待凝時間基本相同。如H125第1段和H113接觸段,涌水壓力分別為0.15 MPa和0.16 MPa,涌水流量相差不大,均為滴水,待凝時間均需要12 h。
(2)待凝時間與涌水壓力的關(guān)系
GenQA[7]是第一個自然問答系統(tǒng),該模型能夠生成完整的自然語言句子作為答案。COREQA[8] 擴(kuò)展到支持回復(fù)需要多個事實(shí)支撐的問題。但是,他們依然存在以下問題:(1)由于自然答案的生成是從前到后逐字地完成,因此生成模型有可能多次檢索知識庫,導(dǎo)致容易生成“他的出生地是加爾各答,加爾各答?!边@類包含多個知識庫實(shí)體的句子;(2)由于缺乏知識庫的全局信息,還會導(dǎo)致生成不一致的答案。比如,如果不知道“泰戈?duì)枴钡膰恰坝《取?,單純利用?shù)據(jù)驅(qū)動的方法,很可能會因?yàn)閿?shù)據(jù)偏置的原因生成“泰戈?duì)柺欠▏骷摇边@類自然答案。
孔段涌水壓力≤0.1 MPa的有兩段,分別為H129第1段的0.05 MPa和H113第1段的0.07 MPa,對應(yīng)待凝時間分別為10 h和12 h。說明對涌水壓力≤0.1 MPa的孔段,10~12 h的待凝時間能夠滿足設(shè)計(jì)要求。
表1 各試驗(yàn)段涌水、灌漿及待凝時間情況統(tǒng)計(jì)表Table 1:Statistics of gush flow,grouting material and waiting duration
涌水壓力在0.1~0.3 MPa的孔段有6段,涌水壓力為0.14~0.20 MPa,對應(yīng)待凝時間為12~24 h,隨著涌水壓力的增大,待凝時間基本呈增大趨勢。說明涌水壓力在0.1~0.3 MPa范圍內(nèi)的孔段,12~24 h的待凝時間能夠滿足設(shè)計(jì)要求。
孔段涌水壓力≥0.3 MPa的孔段有2段,涌水壓力分別為0.32~0.40 MPa,對應(yīng)待凝時間均為24 h。說明對涌水壓力≥0.3 MPa的孔段,必須待凝24 h才能滿足設(shè)計(jì)要求。
(3)待凝時間與涌水流量的關(guān)系
在涌水壓力相同或相近的情況下,涌水流量的大小決定了待凝時間的長短,涌水流量越大,所需待凝時間越長。如H125第1段和H129接觸段,灌入材料均為超細(xì)水泥,涌水壓力分別為0.15 MPa和0.17 MPa,相差不大;但涌水流量分別為滴水和0.47L/min,后者待凝時間需要24h,前者只需要12h。
綜上分析,帷幕孔水泥灌漿待凝時間與兩種灌入水泥無明顯關(guān)系,主要受孔段涌水壓力的控制,其次也隨著涌水流量的增大而增加。
本次試驗(yàn)主灌材料采用了超細(xì)水泥和改性水泥兩種。所用超細(xì)水泥為三獅特種水泥廠生產(chǎn),改性水泥為北票市三寶建工材料廠生產(chǎn),兩種水泥均具細(xì)度高、可灌性好、早期強(qiáng)度高、抗?jié)B性好等優(yōu)點(diǎn)。兩種水泥的可灌性對比見表2。
表2 改性水泥與超細(xì)水泥可灌性對比表Table 2:Groutability comparison of modified cement and su-perfine cement
超細(xì)水泥和改性水泥均在普通硅酸鹽水泥的基礎(chǔ)上加以磨細(xì),而改性水泥又加入了適量的膨脹劑、調(diào)凝劑、分散劑和磨細(xì)礦渣。改性水泥固化的收縮性小,加入了10%高細(xì)礦渣對酸性溶液的耐蝕能力比超細(xì)水泥好。
試驗(yàn)選擇10只孔進(jìn)行AK樹脂與水溶性聚氨酯兩種材料化學(xué)灌漿對比試驗(yàn),其中1號區(qū)段H120、H122、H124、H126和H128 共10個段次將AK漿液作為主灌材料,2號區(qū)段H108、H110、H112、H114和H116共10個段次將水溶性聚氨酯作為主灌材料。
AK漿液化學(xué)灌漿施工工序?yàn)椋嚎锥螇核囼?yàn)—→配制AK漿液—→攪拌均勻并降溫(20℃以下)—→灌入AK漿液—→待凝(24 h)。
水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿施工工序?yàn)椋嚎锥螇核囼?yàn)—→配制水溶性聚氨酯漿液(HW∶LW=8∶2)—→攪拌均勻—→灌入丙酮—→灌入水溶性聚氨酯漿液—→待凝。
兩種材料化灌施工工藝基本相同。但AK需要用冰塊降溫,控制灌入漿液的溫度,灌漿所需時間較長;水溶性聚氨酯需要用丙酮開路趕水,但灌漿時間相對較短。
(1)水溶性聚氨酯灌漿分析
H108、H110、H112、H114和H116共5個孔的接觸段進(jìn)行了水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿,累計(jì)段長7.5 m,共灌入漿液91.51 kg,孔段平均單位耗漿量為12.20 kg/m。各孔段壓水灌漿情況見表3。
表3 2號區(qū)段水溶性聚氨酯化灌成果統(tǒng)計(jì)表(生產(chǎn)性試驗(yàn))Table 3:Productive test result of water-soluble polyurethane grouting in section 2
其中H114在待凝24 h后打開孔口時,發(fā)現(xiàn)孔內(nèi)有漿液從孔口噴出至廊道底板、頂板及墻壁上。噴出的漿液為黑褐色,基本為原漿液,散落于廊道底板后,遇水迅速膠凝成灰白色凝膠體,有彈性,但強(qiáng)度較低;附著于廊道墻壁上的漿液在空氣中水蒸氣的緩慢作用下逐漸膠凝,形成了強(qiáng)度較高的凝膠體。對H114接觸段掃孔后發(fā)現(xiàn),孔段內(nèi)仍有涌水,測得涌水壓力為0.35 MPa。將H110和H112待凝48 h,H116和H108待凝72 h。上述四孔開孔后仍發(fā)現(xiàn)孔內(nèi)漿液未凝固,掃孔后有涌水,涌水壓力分別為0.25 MPa、0.45 MPa、0.06 MPa和0.25 MPa。這說明孔段內(nèi)漿液在待凝24 h后未凝固,而裂隙內(nèi)充填的漿液也非常少,未能將地下水通道阻斷,因此,水溶性聚氨酯化學(xué)灌漿未達(dá)到設(shè)計(jì)預(yù)期的灌漿效果。分析原因,主要由于該地段巖層裂隙集中發(fā)育,較為密集,寬度普遍較窄。而水溶性聚氨酯化灌前用丙酮趕水,開路丙酮已將裂隙容積占去,漿液無法與水接觸形成凝膠、固化。
(2)AK化學(xué)灌漿分析
H120、H122、H124、H126和H128共5個孔的接觸段和第1段進(jìn)行了AK化學(xué)灌漿,累計(jì)段長32.5 m,共灌入漿液779.13 kg,孔段平均單位耗漿量為23.97 kg/m。各孔段壓水灌漿情況見表4。
該10個孔段灌漿前涌水壓力為0.12~0.30 MPa不等,上述10個孔段待凝24 h后掃孔發(fā)現(xiàn)已基本無涌水??锥蝺?nèi)AK膠結(jié)質(zhì)量較好,芯樣能夠成長柱狀;基巖裂隙內(nèi)可見充填的AK漿液,已固化,與基巖膠結(jié)緊密。
這說明孔段內(nèi)和進(jìn)入基巖裂隙內(nèi)的AK漿液在待凝24 h后已固化,有效阻斷了地下水活動的通道,起到了防滲的作用,因此,AK化學(xué)灌漿達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期的灌漿效果。
(3)可灌性對比分析
由灌入量分析,AK漿液的可灌性優(yōu)于水溶性聚氨酯。如H114、H116接觸段和H120第1段透水率均為0.44 Lu,H114和H116灌入水溶性聚氨酯,單位耗漿量分別為12.70 kg/m和9.43 kg/m;而H120灌入AK,單位耗漿量為29.80 kg/m。H112接觸段透水率為2.22 Lu,水溶性聚氨酯單位耗漿量為19.10 kg/m;而H126和H128接觸段透水率僅為1.33 Lu和1.11 Lu,AK單位耗漿量就分別達(dá)到了33.29 kg/m和34.82 kg/m,遠(yuǎn)大于前者。分析認(rèn)為主要由于AK漿液的粘度較小,易于進(jìn)入地層及巖體裂隙,延伸范圍較遠(yuǎn),且AK漿液可溶于水,遇水不會起反應(yīng),因此其可灌性受地下涌水和基巖飽和水的影響較小。
表4 1號區(qū)段AK化灌成果統(tǒng)計(jì)表(生產(chǎn)性試驗(yàn))Table 4:Productive test result of AK chemical grouting material in section 1
(1)幕后排水孔流量比較
通過這次帷幕的補(bǔ)強(qiáng),總滲水量的變化不很明顯,但水平截水墻排水孔滲水量有明顯的下降。以5-106號排水孔為例,該孔位于水平截水墻2號區(qū)段自2010年10月以后流量明顯變小,說明帷幕防滲能力得到較大提高,補(bǔ)強(qiáng)灌漿效果明顯。
圖1 5-106號排水孔滲水流量過程線Fig.1 Hydrograph of drain hole 5-106#behind the curtain
(2)幕后測壓管測值比較
以水平截水墻UP7、UP9為例,測壓管最大水頭明顯減小,與上庫水位相關(guān)的變幅也大幅降低,說明帷幕的透水性進(jìn)一步降低,帷幕補(bǔ)強(qiáng)的效果較顯著。
圖2 上水庫進(jìn)出水口揚(yáng)壓力水頭過程線Fig.2 Graph of the measured value of piezometer UP_7 and UP_9 behind the curtain