王春利,張連軍
(徐州博安科技發(fā)展有限責(zé)任公司,江蘇 徐州 221008)
2011年7—8月期間,某煤礦突出松軟煤層高壓水力射流煤層割縫鉆孔施工過(guò)程中,連續(xù)發(fā)生多起ZGM-63-1000鉆桿接頭粘扣現(xiàn)象,接連出現(xiàn)公接頭與母接頭咬在一起,退鉆桿時(shí)退不開,或上鉆桿時(shí)上不到位,嚴(yán)重影響了鉆孔的打鉆進(jìn)度,同時(shí)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失.為避免此類事故的再次發(fā)生,作者在煤礦井下調(diào)查后對(duì)發(fā)生粘扣咬扣的鉆桿接頭螺紋進(jìn)行失效分析,最后提出了相對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施.
此次發(fā)生粘扣咬扣鉆桿共計(jì)10余根,且粘扣現(xiàn)象嚴(yán)重,見(jiàn)圖1.
圖1 直徑為63mm鉆桿粘扣咬扣圖Fig.1 φ63mm drill pipe thread gluing bit buckle
此次失效鉆桿全部都是新鉆桿,累計(jì)使用次數(shù)不超過(guò)3次,累計(jì)進(jìn)尺為78m.現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)公接頭螺紋上粘有母接頭螺紋的絲扣,母接頭絲扣里粘上公接頭螺紋,公接頭絲扣被咬傷的情況,影響進(jìn)尺.如果打鉆過(guò)程中出現(xiàn)咬扣,則前面1根鉆桿母接頭與后面鉆桿公接頭全部咬傷,一次損壞2根鉆桿,需要人工手動(dòng)全部更換新鉆桿.因此有必要對(duì)產(chǎn)生咬扣的原因進(jìn)行分析,以降低事故發(fā)生頻率,減小經(jīng)濟(jì)損失.
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn),打鉆隊(duì)在鉆桿上卸扣操作過(guò)程中存在如下問(wèn)題:
(1)開始作業(yè)前,當(dāng)班工作人員新更換1套夾持器到鉆機(jī)上,鉆機(jī)架設(shè)位置偏高,穩(wěn)固不牢,屬于大傾角作業(yè).施工中出現(xiàn)一邊打鉆,鉆機(jī)一邊發(fā)生竄動(dòng),不能確保鉆機(jī)主機(jī)的回轉(zhuǎn)器、夾持器、設(shè)計(jì)鉆孔孔位在整個(gè)鉆進(jìn)中保持在同一直線上,因此鉆桿的撓度變化大,對(duì)鉆孔的成孔影響很大,鉆桿所受綜合作用力變大.在打鉆退鉆過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)回轉(zhuǎn)器與夾持器中心高不同軸,作業(yè)中夾持器出現(xiàn)明顯跳動(dòng).經(jīng)觀察中心高差30mm.
(2)在上扣對(duì)接時(shí),公接頭母接頭螺紋里煤粉未沖洗干凈,煤粒在上卸鉆桿過(guò)程中摻雜到鉆桿螺紋中,在對(duì)接時(shí)出現(xiàn)未能對(duì)正的情況.
(3)操作臺(tái)位置未按規(guī)定要求放置于便于觀察鉆場(chǎng)全部情況的位置,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)鉆桿在鉆進(jìn)過(guò)程中的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)、上卸鉆桿的配合程度.若發(fā)現(xiàn)有異常聲響 、回轉(zhuǎn)器震動(dòng)過(guò)大、機(jī)架有擺動(dòng)、立柱框架有晃動(dòng),不能及時(shí)加以處理.
(4)鉆機(jī)操作說(shuō)明書規(guī)定:對(duì)鉆時(shí)需輕壓、慢轉(zhuǎn),但實(shí)際施工中工人強(qiáng)行推進(jìn)鉆桿退出鉆桿,高速旋轉(zhuǎn).
(5)規(guī)程要求更換鉆桿要拆開最后1根鉆桿與水辮連接,增加新的鉆桿,但現(xiàn)場(chǎng)使用中都是在主機(jī)擰緊卡持器與回轉(zhuǎn)器前后各有1根鉆桿,將水辮前的鉆桿即第1和第2鉆桿之間拆開,將要上的鉆桿放在2根鉆桿中間,先將要上的鉆桿和第2根鉆桿緊上2~3個(gè)螺紋,然后開動(dòng)鉆機(jī)將新加鉆桿與前后鉆桿擰緊,同時(shí)推動(dòng)鉆桿前進(jìn).幾次出現(xiàn)新加鉆桿公接頭對(duì)不上回轉(zhuǎn)器母接頭,強(qiáng)行打轉(zhuǎn)粘扣、咬扣現(xiàn)象.個(gè)別鉆桿第一次上卸后就發(fā)生粘扣,在重復(fù)使用時(shí)已經(jīng)粘扣的鉆桿發(fā)生嚴(yán)重的咬扣,鉆桿上不到位.
(6)母接頭內(nèi)密封圓柱面及倒角部位被粘扣的公接頭螺紋體劃傷,存在嚴(yán)重咬扣的現(xiàn)象.
圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時(shí)結(jié)合文獻(xiàn)[1-5]的技術(shù)要求,借鑒原有的鉆桿的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),對(duì)照普通鉆桿接頭剖面圖見(jiàn)圖2所示,設(shè)計(jì)高壓割縫鉆桿接頭螺紋剖面圖如圖3所示.
圖2 φ63mm鉆桿接頭剖面圖Fig.2 φ63mm drill pipe connector profile
圖3 φ63mm高壓割縫鉆桿接頭剖面圖(單位:mm)Fig.3 φ63mm slotted drill pipe connector profile(unit:mm)
對(duì)比發(fā)現(xiàn),高壓割縫鉆桿母接頭長(zhǎng)度比普通鉆桿接頭長(zhǎng)度長(zhǎng)了10mm,公接頭長(zhǎng)了35mm;母接頭增加了φ52mm、長(zhǎng)度12mm鏜孔段作為徑向密封段;公接頭增加了一段φ52mm、長(zhǎng)度11mm(含外徑46 mm、長(zhǎng)度4.8mm溝槽)密封段;為了保證母接頭強(qiáng)度以及鏜孔后的壁厚,保護(hù)安全退刀,鏜孔段直徑52 mm加工公差H8,公接頭和母接頭螺紋的一端大徑都相應(yīng)從51.5mm減小到48.1mm,直徑方向減小3mm.
查文獻(xiàn)[1]標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定直徑63.5mm鉆桿螺紋錐度為1∶4或1∶6,螺距為每25.4mm長(zhǎng)度內(nèi)4扣(螺距為6.35mm)或5扣(螺距為5.08mm).水眼大小為22mm.當(dāng)鉆桿公接頭的螺紋錐度小于母接頭的螺紋錐度時(shí),母接頭緊密距比普通鉆桿要求的數(shù)值大,為正值,公接頭緊密距為負(fù)值;緊密連接螺紋扣就越少,工作中只有靠部分緊密連接的螺紋部位傳遞工作負(fù)荷,載荷分布不均.而最前面一扣承受的載荷最大,這兒的接頭斷面積比鉆桿尾部斷面積要小很多.因此,咬扣最有可能在這扣發(fā)生.當(dāng)鉆桿公接頭的螺紋錐度大于母接頭的螺紋錐度時(shí),母接頭緊密距為負(fù)值,公接頭緊密距為正值;鉆桿的公接頭螺紋尾部與母螺紋連接較緊密,而鉆桿端面接觸面積大,公母螺紋間隙較大.此時(shí)危險(xiǎn)斷面靠近鉆桿的螺紋尾部.由于鉆桿螺紋尾部的截面積較大,在一般情況下不易發(fā)生斷裂.但它會(huì)在交變應(yīng)力的作用下產(chǎn)生螺紋變形、粘扣及疲勞破壞,甚至造成連接失效.經(jīng)過(guò)與工程技術(shù)人員溝通最終確定錐度為1∶6,公接頭螺紋段長(zhǎng)度為56mm,螺距為每25.4mm長(zhǎng)度內(nèi)5扣,螺距為5.08mm,除去開始段倒角和退尾段2扣,最終有效螺紋為第3—9扣,共7扣.如果選用錐度為1∶4,則大徑和小徑差相對(duì)1∶6的更大,小徑更小,強(qiáng)度也弱,所以不推薦使用.
結(jié)合國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的鉆桿加工工藝,在加工廠加工這批鉆桿前,要求加工廠試車兩套鉆桿接頭,并旋合在一起,用線切割從接頭中間切割開來(lái),如圖4所示.
圖4 試制鉆桿接頭圖Fig.4 Figure drill pipe connector profile
調(diào)查發(fā)現(xiàn)加工廠為節(jié)約鋼材成本,常常私自作主,從鋼廠訂制一批非標(biāo)的厚壁管材代替棒料加工接頭.由于母接頭材料采用厚壁管加工,出現(xiàn)最前面小端3扣牙型不完整,且焊接后管子與鉆桿管體不同軸,兩側(cè)壁厚不均.在加工過(guò)程中,為了保證螺紋上扣到底,存在人為把母接頭增加公差等級(jí),同樣增加了公接頭與母接頭的間隙,牙型因?yàn)槟サ读?xí)慣的差別,加工后牙型不規(guī)范,未按圖紙加工,公接頭牙頂寬略小于圖紙要求,母接頭則大于圖紙要求,整體牙高不足,都直接影響到螺紋配合,螺紋緊密距不規(guī)范.母接頭螺紋起始處倒角角度為30°,在生產(chǎn)加工看圖時(shí)錯(cuò)誤地當(dāng)成60°,這樣要比設(shè)計(jì)要求又多去除完整牙3~4扣.在磨擦焊接完成后,母接頭螺紋孔與公接頭螺紋外圓的同軸度達(dá)不到要求,車成的母接頭會(huì)出現(xiàn)一側(cè)牙型不完整,與公接頭配合中會(huì)出現(xiàn)局部間隙過(guò)大,在使用過(guò)程中反復(fù)擰緊松開幾次,公接頭與母接頭都受到不同程度的交變沖擊,就會(huì)出現(xiàn)粘扣咬扣的現(xiàn)象.
由于鉆桿要頻繁擰卸,螺紋要求有一定的耐磨性,并且由于鉆孔直徑大,鉆孔深,故要求接頭及鉆桿要具有足夠的強(qiáng)度和韌性.查閱文獻(xiàn)[6],德國(guó)用36CrNiMo4材料生產(chǎn)接頭,韌性指標(biāo)較高,沖擊功達(dá)到91.6J;在熱處理工藝方面,國(guó)外生產(chǎn)廠接頭普遍采用可控氣氛爐加熱,在接頭外表面加工完成后進(jìn)行光亮淬火.國(guó)內(nèi)普遍采用中碳低合金鋼40CrNiMo、40CrMnMo加工,在相同實(shí)驗(yàn)條件下,分別加工接頭試件,實(shí)驗(yàn)比較后得出前者的低溫韌性高于后者,是由化學(xué)成分決定的,前者含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1.5%左右的鎳,使其韌性尤其在低溫韌性大幅度提高.兩種材料在彎曲疲勞試驗(yàn)中性能基本一致,斷裂韌性沖擊實(shí)驗(yàn)中,后者略高于前者.國(guó)內(nèi)接頭熱處理多采用普通空氣爐或電阻爐加熱,淬火時(shí)接頭內(nèi)外表面均留有較大的加工余量,且在加工廠工序中轉(zhuǎn)時(shí)溫度驟然變化巨大,工件表面產(chǎn)生一層氧化皮,對(duì)熱處理效果有很大影響.結(jié)合實(shí)驗(yàn)分析,德國(guó)接頭熱處理性能較好,這與它的高淬透性密切相關(guān).由于國(guó)內(nèi)接頭生產(chǎn)條件的限制,對(duì)選擇鋼材的淬透性應(yīng)有更高的要求.考慮熱處理工藝性能及價(jià)格成本,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家另外找到幾種價(jià)格更低的35CrMo、42CrMo、40Cr作為替代.參照文獻(xiàn)[7],以42CrMo為鉆桿接頭材料,熱處理工藝選擇:箱式爐830~850℃淬火,采用150kg載荷和鉆石錐壓入器求得洛氏硬度.洛氏硬度大于55,580~650℃回火油冷,洛氏硬度達(dá)到31.同等條件下,不同批次材料曾經(jīng)出現(xiàn)硬度值不統(tǒng)一的現(xiàn)象,所以要求每批次生產(chǎn)加工完成熱處理后,抽取公接頭母接頭各5件,精車兩端面,光潔無(wú)雜質(zhì),用硬度試驗(yàn)機(jī)測(cè)量接頭硬度,該批次要求范圍洛式硬度為25~28,考慮公接頭母接頭壁厚和在爐中的放置位置與出爐順序,左右不相差5.抽樣全部達(dá)標(biāo).
問(wèn)題出現(xiàn)后查閱文獻(xiàn)[8]標(biāo)準(zhǔn),重新對(duì)5種不同外徑的鉆桿進(jìn)行分類,把φ42,φ50,φ63.5mm歸到一列,φ73,φ89mm歸到一列,把原有的φ63.5mm的錐度從1∶4或1∶6調(diào)整為1∶8,φ63mm鉆桿接頭螺紋體的小端的直徑比原來(lái)要大了3.1mm.準(zhǔn)確地加工鉆桿接頭的錐度,對(duì)于鉆桿連接的效果非常重要.
如圖5所示:現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)的鉆桿圖片,如果只是因?yàn)殂@桿螺紋過(guò)長(zhǎng)或強(qiáng)度不足,是不會(huì)出現(xiàn)只傷及絲扣中間2,3扣的,而大小頭兩端都沒(méi)有傷到的現(xiàn)象,由以上推斷出現(xiàn)此種現(xiàn)象,只能是人工對(duì)上絲扣較少或?qū)﹀e(cuò)扣造成的,從取回的幾根鉆桿接頭的化學(xué)成分和力學(xué)性能分析得出國(guó)產(chǎn)42CrMo材料常規(guī)性能不合格率幾乎達(dá)到100%,粘扣螺紋表面不僅形成很高的接觸壓力,而且在高溫下發(fā)生了組織轉(zhuǎn)變,分析應(yīng)該是在高接觸應(yīng)力、高溫、高轉(zhuǎn)速、快速加載作用下形成的.同一批次出廠鉆桿,在鄰近礦井使用1年并末出現(xiàn)粘扣咬扣現(xiàn)象,反映出現(xiàn)場(chǎng)操作人員的素質(zhì)及技術(shù)水平對(duì)設(shè)備使用技巧存在一定差別.
圖5 現(xiàn)場(chǎng)鉆桿圖Fig.5 Drill site map
針對(duì)上述分析,考慮鉆桿螺紋設(shè)計(jì),原材料,加工工藝,熱處理等幾個(gè)方面的因素,結(jié)合文獻(xiàn)[9],建議從以下4方面進(jìn)行改進(jìn):①保證制造鉆桿接頭材料的質(zhì)量和正確的熱處理工藝措施,使鉆桿的機(jī)械強(qiáng)度符合承載要求.②嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖樣加工鉆桿,更換成形刀具,數(shù)控車床加工提高螺紋的加工精度,公接頭母接頭密封溝槽、螺紋長(zhǎng)度相應(yīng)減小,提高檢驗(yàn)的頻率和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),不斷改進(jìn)工藝手段和工藝方法,穩(wěn)定鉆桿質(zhì)量.③尋找新的表面熱處理的材料及相關(guān)工藝,在保證鉆桿整體強(qiáng)度的前提下,有效提高鉆桿螺紋的硬度及壽命.④鉆割項(xiàng)目實(shí)施前制定完善的操作規(guī)范工藝手冊(cè),現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)人員統(tǒng)一培訓(xùn),合理裝卸鉆桿,嚴(yán)禁機(jī)器同時(shí)擰上2根鉆桿.工作中安裝、拆卸鉆桿時(shí),要杜絕用鐵錘敲砸鉆桿母接頭和公接頭,以防鉆桿接頭出現(xiàn)裂痕,造成鉆桿在鉆孔內(nèi)斷裂.⑤建議操作人員上扣前對(duì)鉆桿進(jìn)行逐根沖洗,人工至少對(duì)上4扣或是手動(dòng)上緊到轉(zhuǎn)不動(dòng)為止,打鉆人員調(diào)整位置,以便及時(shí)掌握鉆桿上緊的情況,做出正確規(guī)范的動(dòng)作.⑥高壓割縫作業(yè)前要求把鉆機(jī)調(diào)試到工作性能良好,機(jī)架穩(wěn)固,且回轉(zhuǎn)器與夾持器保證中心高一致,且正對(duì)鉆孔位置,避免鉆桿受力不均勻.
從上述分析可以看出,鉆桿接頭螺紋尺寸設(shè)計(jì)、材料、熱處理及加工工藝,是影響接頭壽命的重要因素,應(yīng)引起生產(chǎn)加工廠家的高度重視.現(xiàn)場(chǎng)操作人員的違規(guī)操作是另一個(gè)造成鉆桿粘扣咬扣的重要因素,如何規(guī)范操作,統(tǒng)一培訓(xùn),合格后上崗操作才是解決問(wèn)題的根本.
通過(guò)上述改進(jìn)措施加工出的鉆桿,在現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)工程師的指導(dǎo)培訓(xùn)下,在多項(xiàng)割縫項(xiàng)目煤礦井下的實(shí)際應(yīng)用中,鉆桿沒(méi)有再出現(xiàn)過(guò)咬扣的現(xiàn)象.打鉆效率明顯上升,取得客戶的認(rèn)可,建議在所有高瓦斯低透氣性煤層鉆孔割縫中廣泛推廣,為煤礦解決實(shí)際的問(wèn)題.
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