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電機(jī)定、轉(zhuǎn)子通風(fēng)槽片落料操作法的改進(jìn)

2011-08-15 00:43:23
上海大中型電機(jī) 2011年3期
關(guān)鍵詞:操作法沖床落料

何 偉

(哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司,黑龍江 哈爾濱 150040)

0 引言

在所有運(yùn)行的發(fā)電機(jī)機(jī)組定、轉(zhuǎn)子鐵心中,都有通風(fēng)槽板在起通風(fēng)作用,通風(fēng)槽板則是有定、轉(zhuǎn)子沖片(一般為0.65 mm或0.75 mm酸洗鋼板Q235)和通風(fēng)槽片或通風(fēng)槽鋼焊接(點(diǎn)焊)組成,通風(fēng)槽板能加強(qiáng)電機(jī)定、轉(zhuǎn)子鐵心的內(nèi)部通風(fēng),降低溫升,有效的保護(hù)電機(jī)絕緣,防止電機(jī)因絕緣損害而發(fā)生故障。因此,通風(fēng)槽板制造質(zhì)量的好壞直接影響到鐵心運(yùn)行正常與否,而對于支撐通風(fēng)槽板的通風(fēng)槽片的沖制是很關(guān)鍵的,通風(fēng)槽片是否合格也直接影響整個機(jī)組運(yùn)行機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性,以300 MW和600 MW汽輪發(fā)電機(jī)組為例,每臺機(jī)組則需要通風(fēng)槽片約50 000余根,如果連同產(chǎn)生的廢料計算的話約用A3鋼板3.75 t。

長期以來,對于通風(fēng)槽片的沖制一直都是按照傳統(tǒng)的操作法進(jìn)行。即用下好的毛坯條料利用沖壓模具按其尺寸在160 t或者63 t沖床進(jìn)行沖制,每沖一個通風(fēng)槽片則產(chǎn)生一個搭邊料(也稱廢料),并且每次在沖制過程中產(chǎn)生的廢料的寬度難以保持一致,這是因為在沖制時靠的是經(jīng)驗和感覺,并且還得靠眼睛長時間盯著干活,如果送料的力量過大則產(chǎn)生的廢料邊就越大,如送料不到位,將產(chǎn)生刃口單面沖切,這樣就會容易啃傷模具。通常情況下一個新沖模最多能沖制3臺份的通風(fēng)槽片。而且還不便于普遍操作,沖制槽片廢料的寬度通常在4~10 mm之間不等,就這種寬度而言,也是有經(jīng)驗的老師傅才能勝任。

1 通風(fēng)槽片落料操作法改進(jìn)

傳統(tǒng)的通風(fēng)槽片落料操作法即縮短模具壽命,又浪費(fèi)材料,還涉及人為因素,產(chǎn)生的問題較多,因此需要研制一種方法以此改變老式傳統(tǒng)操作法。

1.1 設(shè)計思路

就現(xiàn)在沖制通風(fēng)槽片所產(chǎn)生的諸多問題,研制一個送料裝置,借以改變老式傳統(tǒng)操作法。研究這套裝置的目的是延長模具的使用壽命和節(jié)約原材料為出發(fā)點(diǎn)來設(shè)計的。其裝置的動力源為沖床本身產(chǎn)生的動力,利用1套蝸輪蝸桿傳動結(jié)構(gòu)來實現(xiàn)寸動送料的,此操作法實施后使沖制每個通風(fēng)槽片的廢料寬度保持到2 mm左右。

1.2 構(gòu)造說明

這套裝置主要是利用沖床本身產(chǎn)生的動力附加一些機(jī)械連桿,通過蝸輪蝸桿相互配合來實現(xiàn)動力的傳遞。下面分兩塊部分說明:

第1部分:連接床身(滑塊)部分,采用活動連桿與傳動部分連接,連桿末端的力量通過與防倒齒輪配合產(chǎn)生連接來傳遞動力。

第2部分:與床面連接,制作一塊托料板與模具刃口平齊,在托料板中間銑槽,其長度大于毛坯條料的長度。以托料板為中心,在上方設(shè)有夾住毛坯條料的裝置和用來定位的裝置。在下方裝有一套蝸輪蝸桿機(jī)構(gòu)用來傳動。此時毛坯條料的行進(jìn)速度與沖床的速度是相同的。用此裝置進(jìn)行操作產(chǎn)生的效果如下。

(1)降低人的疲勞程度(不用長時間用眼睛盯著)。

(2)有效的控制廢料的寬度(保持在2 mm左右)。

(3)不容易啃傷模具,真正做到延長其使用壽命(以前一個新模具在沖制3臺產(chǎn)品時,基本就不能用了,現(xiàn)在則能沖6臺份也沒問題)。

(4)提高工作效率,可以適當(dāng)減少班次。(按老的操作法,每天能沖通風(fēng)槽片約5 000~6 000根)。

(5)降低發(fā)生成本,節(jié)約原材料。(原來每臺用A3鋼板3.75 t,現(xiàn)只用2 t左右就可完成1臺產(chǎn)品)。

(6)通用性好、可操作性強(qiáng),并且增加了操作的安全性。(即使經(jīng)驗不多的青工也可以進(jìn)行操作)。

2 通風(fēng)槽片去毛刺

在采用沖壓模具落料之后的通風(fēng)槽片往往存在毛刺大的現(xiàn)象,由于材料一般為2 mm或者3 mm鋼板,而且尺寸較小,因此無法在去毛刺機(jī)上進(jìn)行。按照工藝技術(shù)要求,通風(fēng)槽片在焊接于通風(fēng)槽板的過程中不能存在有毛刺,所以必須人工進(jìn)行去除,以往采用單根手工用砂紙去除,費(fèi)時費(fèi)力,經(jīng)過多年的研究,可以設(shè)計1套去毛刺裝置,將通風(fēng)槽片碼放在平臺上,利用專用工具(類似電烙鐵)進(jìn)行去除,提高了勞動效率并加快生產(chǎn)進(jìn)度。

3 結(jié)語

以上就是《通風(fēng)槽片落料操作法改進(jìn)》的基本過程,某些不足之處,將通過以后的操作來進(jìn)一步改善,使此操作法能廣泛應(yīng)用,也可以利用這樣的原理進(jìn)行其他操作法的改進(jìn)。如通風(fēng)槽鋼的斷料;止動墊圈沖缺口等等??傊?,在現(xiàn)實的工作當(dāng)中總是存在這樣或那樣的不足之處,如果我們能經(jīng)常仔細(xì)觀察,那么就會解決很多問題,能創(chuàng)造更多的效益。

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