孫 霖,廖金軍,吳正江,于 俊
(1.海軍駐研究所軍事代表室,湖北 武漢 430064;2.華中科技大學FESTO氣動技術中心,湖北 武漢 430074;3.武漢第二船舶設計研究所,湖北 武漢 430064)
隨著我國船舶工業(yè)技術的迅速發(fā)展,提高船用液壓系統(tǒng)的效率以及節(jié)能降耗技術的應用,已成為船舶液壓技術發(fā)展的主要方向之一[1]。
船用液壓集成塊是船舶集成式液壓系統(tǒng)中的關鍵部件。外部元件通過液壓集成塊的內(nèi)部孔道連接,形成完整的液壓回路,集成部件的使用有利于形成緊湊、高效的液壓系統(tǒng)[2]。
液壓集成塊作為液壓元件的承裝載體,目前大多數(shù)設計過程主要圍繞外部元件的布局設計和內(nèi)部孔道的連通設計[3],文獻[4]采用智能技術解決集成塊的布局和流道的設計問題;文獻[5-6]運用遺傳、模擬退火算法及人機交互的智能設計模式進行集成塊的優(yōu)化設計,完成了外部布局和內(nèi)部布孔集成方案的優(yōu)化和內(nèi)部孔道的連通設計。為了減低集成塊工作過程中的機械沖擊和流體噪聲問題,本文運用CFD和CAE的方法對液壓集成塊進行優(yōu)化設計。
該液壓集成塊閥體設有與兩位四通液動換向閥、手操電磁換向閥、兩位三通液動換向閥、溢流閥以及單向閥等連接的外部接口;集成塊閥體內(nèi)部有主換向閥,實現(xiàn)各外部功能閥的不同連接。
圖1 液壓集成塊的結(jié)構(gòu)原理圖Fig.1 Sketch of hydraulic manifold block
船用低噪聲液壓集成塊的設計和運用將有助于降低系統(tǒng)工作噪聲,提高能源利用率和工作舒適性等。如何有效地減小液壓集成塊中主換向閥的換向機械沖擊以及改善內(nèi)流道流體流態(tài)是低噪聲液壓集成設計的關鍵。以下將對液壓集成塊的結(jié)構(gòu)參數(shù)進行分析和優(yōu)化。
由液壓集成塊的設計要素可知,主通徑d0的計算公式為:
式中:qs為閥的額定流量,m3/s;v0為閥進、出口的允許流速,一般取v0=2~6 m/s。
改進前,液壓集成塊的設計流速為v0=6 m/s,系統(tǒng)流量為120 L/min,因此,根據(jù)式(1)可得液壓集成塊主通徑d0=20 mm。
由于改進前閥進、出口流速設計為允許流速的上限值,且流速的增大容易導致因流體運動不穩(wěn)定(流態(tài)突變)造成的流致噪聲的產(chǎn)生。同時,由于集成塊空間的有限,設計流速不可能無限低,在保持現(xiàn)有結(jié)構(gòu)和安裝接口的前提下,設計閥進、出口流速為4 m/s,并得到改進后的集成塊主通徑d0=25 mm。
在主通徑加大的情況下,改變了主換向閥閥套上開孔的結(jié)構(gòu),從改進前的8個圓形孔改為4個腰圓形孔,并沿腰圓形孔邊緣進行倒角處理。經(jīng)過改進后,集成塊內(nèi)流體流速下降了56%,在閥套孔處的流體流動更加平緩。
圖2和圖3為改進前、后液壓集成塊主換向閥內(nèi)流道的結(jié)構(gòu)和網(wǎng)格劃分圖。
就改進前、后的液壓集成塊主換向閥流道結(jié)構(gòu)進行CFD仿真分析。根據(jù)圖4和圖5的比較可以看出,改進前,主換向閥進、出口壓力分別為2.28 MPa和1.99 MPa,流經(jīng)閥的總壓降為0.29 MPa,在閥套環(huán)向孔處出現(xiàn)局部低壓為1.86 MPa;改進后,主換向閥進、出口壓力分別為2.05 MPa和2.0 MPa,流經(jīng)閥的總壓降為0.05 MPa。
圖4 改進前閥內(nèi)壓力分布圖Fig.4 Stress distribution inside the initial valve
改進前,液壓集成塊主換向閥閥內(nèi)噪聲集中在流速突變的閥套環(huán)向孔部位,最大噪聲聲功率為89.6 dB(圖6所示);改進后,閥內(nèi)整體噪聲降低的情況下,閥套環(huán)向孔部位的噪聲聲功率降為58 dB(圖7所示),較大程度地改善了閥內(nèi)流體的流動狀態(tài)。
根據(jù)噪聲聲功率級與聲壓級的轉(zhuǎn)換公式,在距離液壓集成塊主換向閥1 m處的最大聲壓級為:
式中:LW為噪聲聲功率級,dB;Lp為噪聲聲壓級,dB;S為噪聲輻射的球面積,m2;ρ0為空氣密度,kg/m3;c0為空氣中聲速,m/s。
假設主換向閥噪聲輻射為半球面,于是得到距離主換向閥1 m處的聲壓級為:1)改進前:Lp=77.3 dB;2)改進后:Lp=70.4 dB。
液壓集成塊主換向閥閥芯在控制油路壓力油的作用下實現(xiàn)快速地換向,由于原有集成塊沒有緩沖裝置,閥芯的快速運動使得閥芯以較高速度撞擊端蓋,同時,由于油路的快速切換,還引起瞬間的流量和壓力沖擊。
圖8 改進前液壓集成塊系統(tǒng)原理圖Fig.8 System sketch of the initial hydraulic manifold block
改進后,在液壓集成塊的Ki控制口端設計了換向緩沖裝置(圖8和圖9所示),采用間隙緩沖原理,當控制口K通入壓力油,閥芯運動10 mm后開始,閥芯在間隙緩沖的作用下開始減速。
圖9 改進后液壓集成塊系統(tǒng)原理圖Fig.9 System sketch of the optimized hydraulic manifold block
在計算的基礎上,為了驗證改進后液壓集成換向閥主閥芯的換向動力學性能,采用CAE軟件對系統(tǒng)建模和分析。
圖10和圖11分別為控制口Ki和K的壓力信號,系統(tǒng)仿真時間為20 s,在5~10 s控制口Ki壓力油接通,在10~20 s控制口K壓力油接通,液壓集成塊主換向閥閥芯在10 s的時候開始換向動作。
圖10 控制口Ki壓力曲線Fig.10 Pressure curve of control interface Ki
通過對比分析液壓集成塊主換向閥閥芯的換向動力學特性,從圖12和圖13可以得出:改進前,閥芯的換向加速度為1800 m/s2;改進后,閥芯的換向加速度為1100 m/s2,實現(xiàn)了以較小的速度靠近端蓋,減小了在液壓換向的過程中主換向閥閥芯對端蓋的撞擊程度。
本文采用CFD和CAE的方法對船用液壓集成塊優(yōu)化設計前后進行對比分析,驗證了所采用的優(yōu)化設計方法的正確性和可行性,并對液壓集成塊的設計得出以下結(jié)論:
1)液壓集成塊內(nèi)部換向閥閥套孔處是流體噪聲較嚴重的部位,在對其進行流量匹配設計時應適當加大閥套孔的通流面積;
2)液壓換向的緩沖行程與換向時間互相影響,具體設計時應綜合系統(tǒng)性能加以權(quán)衡和選擇。
[1]杜經(jīng)民,蔡保全,李寶仁.某系統(tǒng)液壓集成塊流道液流特性分析[J].機床與液壓,2010,38(13):143 -146.
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