李海龍,喬宏偉,馬曉峰
(1.哈爾濱汽輪機(jī)廠有限責(zé)任公司 ,黑龍江哈爾濱150046;2.國(guó)電科學(xué)技術(shù)研究院,江蘇南京210031)
首臺(tái)哈爾濱汽輪機(jī)廠有限公司生產(chǎn)的亞臨界參數(shù)、N300-16.7/537/537型純凝汽汽輪機(jī)于1993年投運(yùn),截至2009年初,共有90余臺(tái)該型機(jī)組在役。其中,從西屋公司引進(jìn)的原型機(jī)未生產(chǎn),生產(chǎn)了26臺(tái)引進(jìn)型機(jī)組(73號(hào))、8臺(tái)完善化型機(jī)組(73A)、56臺(tái)新一代機(jī)組(73B),如圖1所示。
圖1 哈汽300 MW機(jī)組生產(chǎn)情況
在役的73號(hào)、73A型機(jī)組運(yùn)行時(shí)間都超過了10 a。普遍反映的問題是機(jī)組經(jīng)濟(jì)性較差,熱耗率、缸效率等重要指標(biāo)嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值。對(duì)此,結(jié)合部分電廠改造的經(jīng)驗(yàn),提出了亞臨界參數(shù)300 MW機(jī)組改造基本思路[1]。
由于設(shè)計(jì)年代較早,技術(shù)落后,導(dǎo)致機(jī)組的通流效率達(dá)不到設(shè)計(jì)值。表1中列出了部分機(jī)組高壓缸效率值(設(shè)計(jì)值和實(shí)測(cè)值)。
表1 部分機(jī)組高壓缸效率值
表1中8臺(tái)機(jī)組高壓缸效率實(shí)測(cè)平均值為80.28%,與設(shè)計(jì)值平均差6.28%。高壓缸效率偏低,必然使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性下降。
影響高中壓缸效率下降的原因較多,如通流效率低、機(jī)組內(nèi)漏、系統(tǒng)漏汽等。因此,改造在更換新的通流之外,同時(shí)還要對(duì)機(jī)組結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)做適當(dāng)調(diào)整,減少機(jī)組內(nèi)漏和系統(tǒng)漏汽的發(fā)生。
高中壓缸部分改造主要采用如下辦法:
a.更換調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴。調(diào)節(jié)級(jí)效率低是300 MW機(jī)組高壓缸效率低的原因之一。一方面調(diào)節(jié)級(jí)面積不合理;另一方面,老機(jī)組的調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴結(jié)構(gòu)不合理,影響機(jī)組安全。根據(jù)增容增效的要求,調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴面積重新確定;同時(shí)增加了汽道數(shù),改變了噴嘴組后的汽流擾動(dòng)頻率,在很大程度上降低了對(duì)噴嘴出汽側(cè)的損壞,保證了改造后機(jī)組安全運(yùn)行。
b.更換壓力級(jí)葉片和汽封形式。根據(jù)新機(jī)組的設(shè)計(jì)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),高中壓通流級(jí)采用高效率的全三維設(shè)計(jì)的反動(dòng)式葉片,通過計(jì)算合理匹配動(dòng)靜關(guān)系使損失最小化。高中壓反動(dòng)式葉片與哈汽73B系列葉片設(shè)計(jì)相同。實(shí)踐表明,該系列葉片具有很好的氣動(dòng)性能,葉片型線具有后加載特性,變工況性能好。高中壓動(dòng)葉頂部汽封全部采用迷宮式汽封,級(jí)間漏汽達(dá)到最小。
c.改進(jìn)高壓進(jìn)汽插管和高壓隔板套結(jié)構(gòu)。高壓進(jìn)汽管漏汽、汽缸中分面漏汽對(duì)高壓缸效率的影響較大。通過進(jìn)汽管連接方式的改進(jìn),可以有效減少漏汽量,降低損失。同樣,改進(jìn)后的高壓隔板套增強(qiáng)了密封性能,能夠有效減小漏汽損失。
末級(jí)、次末級(jí)葉片效率不高是影響低壓缸效率的主要原因。同時(shí)機(jī)組低壓內(nèi)缸中分面和低壓隔板套中分面密封不嚴(yán),造成壓力高的區(qū)域向壓力低的抽汽段漏汽,導(dǎo)致抽汽溫度過高,表現(xiàn)為運(yùn)行時(shí)5、6段抽汽溫度高于設(shè)計(jì)值,對(duì)低壓缸效率產(chǎn)生不利影響。中分面漏汽的主要原因如下:
a.汽缸中分面法蘭在熱態(tài)運(yùn)行時(shí)變形導(dǎo)致漏汽。
b.螺栓材料抗松弛性能差,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行導(dǎo)致螺松弛影響密封效果。
c.法蘭螺栓預(yù)緊力偏小造成密封力不夠。
d.隔板套中分面螺栓數(shù)量少導(dǎo)致密封力不夠。
e.機(jī)組現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)沒有滿足設(shè)計(jì)要求的伸長(zhǎng)量,導(dǎo)致密封效果差。
低壓缸改造主要采取如下措施:
a.將汽缸內(nèi)置法蘭螺栓和隔板套法蘭螺栓材料改為20Cr1Mo1VTiB,抗松弛性能提高,有利于增大剩余應(yīng)力,從而保證密封性。
b.增大螺栓預(yù)緊力和增加法蘭中分面密封鍵。
c.減少螺栓長(zhǎng)度,減小螺栓伸長(zhǎng)量,取消套筒更換成長(zhǎng)罩螺母,減少螺栓自由長(zhǎng)度和密封面,保證剩余應(yīng)力。
d.將工藝孔蓋板焊牢。
e.增大螺栓預(yù)緊力和增加法蘭中分面密封鍵。
f.分面增加隔板套中把緊螺栓和密封鍵。
改進(jìn)后的高壓缸通流結(jié)構(gòu)如圖2所示。改進(jìn)后的低壓通流結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖2 改進(jìn)后的高壓缸通流結(jié)構(gòu)
圖3 改進(jìn)后的低壓通流結(jié)構(gòu)
改造效果和機(jī)組改前狀況密不可分,但是根據(jù)哈汽73B機(jī)組和已改造的300 MW機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)可以做基本的效益預(yù)估。
由于低壓缸效率和系統(tǒng)狀況有關(guān),高壓缸效率直接取自試驗(yàn)數(shù)據(jù),能準(zhǔn)確反映通流情況。表2為新一代300 MW機(jī)組實(shí)測(cè)高壓缸效率值[2]。
表2 新一代300 MW機(jī)組高壓缸效率實(shí)測(cè)值
6臺(tái)機(jī)組高壓缸效率實(shí)測(cè)平均值為85.68%,比老機(jī)組實(shí)測(cè)值高5.4%。中壓缸更換新葉片后,實(shí)測(cè)效率通常在91.5%~92%,比老機(jī)組提高2%。假設(shè)低壓缸也是因?yàn)槿~型損失大引起效率偏低,低壓缸效率也可以提高2% 。根據(jù)各缸效率對(duì)機(jī)組性能的影響比例,可以推斷,改造后汽輪機(jī)通流和結(jié)構(gòu)的改進(jìn),使機(jī)組經(jīng)濟(jì)性大約可以提高3% 。按300 MW機(jī)組實(shí)際煤耗在340 g/(kW·h)左右計(jì)算,改造預(yù)計(jì)可以使機(jī)組煤耗降低10 g/(kW·h)。由于效率的提高,在不改變機(jī)組系統(tǒng)配置的情況下,機(jī)組的銘牌出力可以達(dá)到315~320 MW左右。同時(shí),改造還可以增加機(jī)組的安全性和使用壽命。
提高經(jīng)濟(jì)性的目的之一就是提高系統(tǒng)的熱效率。所以,在國(guó)家節(jié)能減排的大背景下,有條件的電廠可以實(shí)施熱電聯(lián)供改造,減少冷源損失,提高機(jī)組的熱利用率。
由于結(jié)構(gòu)原因,在汽缸抽汽口擴(kuò)孔能提供的蒸汽量比較小;而再熱冷段又受鍋爐限制,不能大量供汽。因此,抽汽口只能布置在熱再管段上。
這種改造的汽輪機(jī)中壓調(diào)節(jié)閥需要參與供熱調(diào)節(jié)。在供熱運(yùn)行時(shí),根據(jù)調(diào)節(jié)級(jí)壓力來調(diào)整高排壓力不低于純凝運(yùn)行時(shí)的數(shù)值,以保護(hù)機(jī)組的高排區(qū)域葉片。
改造主要要考慮供熱運(yùn)行時(shí)對(duì)機(jī)組的影響,在各個(gè)工況都要確保安全。目前,這種方式的最大供熱流量為260 t/h,供熱參數(shù)為3.8 MPa左右。
采暖用汽主要取自中低壓連通管。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),蝶閥需要安裝在垂直管段上,同時(shí),原有的連通管壓損大、運(yùn)行時(shí)安全性差。因此,在改造中更換了新型連通管。改造后的連通管如圖5所示。
為保護(hù)中壓排汽區(qū)域葉片,需要在連通管上加裝蝶閥,以控制中壓缸排汽壓力。同時(shí),在供熱管道上加裝安全閥、快關(guān)閥、逆止閥等以保護(hù)汽輪機(jī)。
改造后機(jī)組純凝運(yùn)行時(shí)經(jīng)濟(jì)性不變,采暖期可以采用以熱定電的方式運(yùn)行。采暖期可提供最大300 t/h的蒸汽,供熱參數(shù)為 0.8~1.0 MPa,345~355℃。每增加1 t/h抽汽量,大約損失200 kW電量。
改造后的供熱系統(tǒng)如圖4所示,改造后的連通管如圖5所示。
圖4 改造后的供熱系統(tǒng)
圖5 改造后的連通管
充分利用熱能做功或者獲得收益是設(shè)計(jì)者和設(shè)備運(yùn)行企業(yè)的共同追求。無論是節(jié)能降耗還是節(jié)能減排,最終目的都是想盡可能的發(fā)揮能源的作用,減少中間損失。對(duì)汽輪機(jī)裝置來說,減少冷源損失,也就是減少進(jìn)入低壓缸的乏汽量,是提高效率的最直接措施[3]。
亞臨界300 MW汽輪機(jī)純凝運(yùn)行時(shí),設(shè)計(jì)熱效率約為45.5%;當(dāng)采暖抽汽達(dá)到200 t/h時(shí),汽輪機(jī)的熱效率約為50%。如果抽汽量繼續(xù)增加,裝置的熱效率就會(huì)進(jìn)一步增大。
目前運(yùn)行的亞臨界300 MW空冷機(jī)組主要集中在山西、內(nèi)蒙地區(qū)。除考慮連通管供熱改造之外,可以考慮采用低真空供熱的方式進(jìn)一步提高裝置熱效率。
由于汽輪機(jī)運(yùn)行背壓可以達(dá)到35~40 kPa,完全具備加熱循環(huán)水的能力。在采暖期,如果能采用低真空供熱的方式運(yùn)行,熱效率將大幅度提高。當(dāng)然,這要受到當(dāng)?shù)責(zé)峋W(wǎng)容量、電廠實(shí)際情況等條件的限制,還需要進(jìn)一步研究。
哈汽優(yōu)化型及完善化型亞臨界參數(shù)300 MW汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí)間已在10 a以上,經(jīng)濟(jì)性遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于新一代300 MW機(jī)組。制造廠可以應(yīng)用現(xiàn)有技術(shù)對(duì)老機(jī)組進(jìn)行增容增效、供熱等多種形式的改造,以提高汽輪機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,滿足城市快速發(fā)展的供熱需求。
[1]朱曉令,宋文希.國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型300 MW汽輪機(jī)存在的問題及解決辦法[J].熱力發(fā)電,1999(4):12-15.
[2]李殿成,王仲奇.引進(jìn)型300 MW汽輪機(jī)高壓缸改造及效果[J].汽輪機(jī)技術(shù),2003,6(3):145 -147.
[3]張久鋒.300 MW汽輪機(jī)擴(kuò)容改造及經(jīng)濟(jì)效益分析[J].節(jié)能技術(shù),2010,28(159):92-96.