白福常
(1.武漢大學(xué),湖北 武漢 430072;2.沙角C電廠,廣東 東莞 523936)
沙角C電廠#2鍋爐是美國ABB-CE公司設(shè)計(jì)制造的亞臨界、一次再熱、單汽包、控制循環(huán)、單爐膛、Π形露天布置、四角雙切圓燃燒、固態(tài)排渣煤粉爐,與660 MW汽輪發(fā)電機(jī)組配套,自1996年開始投入商業(yè)運(yùn)行。
在鍋爐實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),原設(shè)計(jì)的送風(fēng)機(jī)動(dòng)葉調(diào)節(jié)系統(tǒng)中氧量補(bǔ)償部分不能很好地適應(yīng)負(fù)荷及煤種的變化,比實(shí)際值要高,造成風(fēng)機(jī)負(fù)荷加重,爐膛熱量損失嚴(yán)重。經(jīng)研究決定,在沙角C電廠#2鍋爐氧量補(bǔ)償系統(tǒng)增加自適應(yīng)控制策略。
鍋爐原氧量控制策略為:氧量設(shè)定值既可以在CASC(串級)方式下按給定數(shù)值(見表1)進(jìn)行控制,也可以手動(dòng)設(shè)定,設(shè)定下限為2.0%;實(shí)際氧量值為兩側(cè)氧量中值的平均值。
圖1為修改后的控制策略。在CASC方式下,對原氧量設(shè)定值的計(jì)算邏輯進(jìn)行細(xì)化,增加某些特定運(yùn)行條件下的氧量補(bǔ)償,使氧量設(shè)定值適應(yīng)不同煤種和不同的運(yùn)行狀況。
氧量設(shè)定值既可以CASC方式設(shè)定,也可以手動(dòng)方式設(shè)定;氧量設(shè)定值下限為2.5%。
圖1 修正后的鍋爐氧量控制策略
2.1.1 結(jié)焦煤種補(bǔ)償邏輯
對于易結(jié)焦煤種,采用“空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙溫平均值”作為判別參數(shù),其補(bǔ)償邏輯的設(shè)計(jì)原則是:在一定負(fù)荷條件下,當(dāng)“空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙溫平均值”大于一定值或“10 min前、后的空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙溫差值”大于一定值時(shí),即認(rèn)為鍋爐燃用的是易結(jié)焦煤種,需要進(jìn)行氧量補(bǔ)償。
氧量補(bǔ)償邏輯如下:
(1)實(shí)時(shí)計(jì)算煙溫差值。
t時(shí)刻的煙溫平均值=t時(shí)刻的空氣預(yù)熱器進(jìn)口煙溫各測點(diǎn)平均值(剔除壞點(diǎn)和不穩(wěn)定點(diǎn)),
煙溫差值=t時(shí)刻的煙溫平均值-(t-10 min)時(shí)刻的煙溫平均值。
(2)煙溫差值 <0.5℃且 t時(shí)刻的煙溫平均值≤375℃,輸出0。
(3)煙溫差值 <0.5℃且 t時(shí)刻的煙溫平均值>375℃,輸出+0.2%。
(4)0.5℃≤煙溫差值<0.8℃且t時(shí)刻的煙溫平均值 ≤375℃,輸出+0.2%。
(5)0.5℃≤煙溫差值<0.8℃且t時(shí)刻的煙溫平均值>375℃,輸出+0.4%。
(6)煙溫差值≥0.8℃且 t時(shí)刻的煙溫平均值≤375℃,輸出+0.4%。
(7)煙溫差值≥0.8℃且 t時(shí)刻的煙溫平均值>375℃,輸出+0.6%。
(8)該邏輯起作用的條件為:負(fù)荷>500 MW且10 min前、后負(fù)荷差值<20 MW。
2.1.2 磨煤機(jī)組合的氧量補(bǔ)償邏輯
C,D,E,F(xiàn)磨煤機(jī)開啟,B磨煤機(jī)停止,輸出 +0.1%;B,C,D,E,F(xiàn) 磨煤機(jī)開啟,輸出 +0.2%;其他磨煤機(jī)組合,輸出0。
2.1.3 鍋爐升、降負(fù)荷補(bǔ)償邏輯
有升、降負(fù)荷指令,輸出 +0.5%;無升、降負(fù)荷指令,輸出0。
2.1.4 補(bǔ)償值邏輯
補(bǔ)償值邏輯:取結(jié)焦煤種補(bǔ)償、磨煤機(jī)組合的氧量補(bǔ)償、鍋爐升降負(fù)荷補(bǔ)償3個(gè)輸出值的最大值。
2.1.5 氧量設(shè)定值邏輯
CASC方式時(shí),為基本氧量值+補(bǔ)償值;退出CASC方式時(shí),手動(dòng)設(shè)置氧量,氧量設(shè)定范圍為2.5% ~6.5%。
對實(shí)測氧量進(jìn)行修正,增加實(shí)測氧量的修正邏輯,使實(shí)測氧量反映實(shí)際氧量。
實(shí)測氧量修正的實(shí)施方案如圖2所示,在原邏輯(取每側(cè)氧量測點(diǎn)的中值,然后對兩側(cè)氧量中值取平均)的基礎(chǔ)上,增加氧量修正值F(x)
式中:x為修正前的氧量平均值,%。修正后的氧量作為實(shí)測氧量。
圖2 實(shí)測氧量修正邏輯
FF輔助風(fēng)原邏輯為:F磨煤機(jī)停運(yùn)時(shí),F(xiàn)F輔助風(fēng)全關(guān);F磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),F(xiàn)F輔助風(fēng)納入爐膛風(fēng)箱差壓控制。
現(xiàn)修改為:F磨煤機(jī)停運(yùn)或運(yùn)行時(shí),F(xiàn)F輔助風(fēng)均納入爐膛風(fēng)箱差壓控制。
當(dāng)#2鍋爐實(shí)施經(jīng)濟(jì)氧量運(yùn)行時(shí),鍋爐的總風(fēng)量將在目前基礎(chǔ)上下降7%~8%,在燃盡風(fēng)門自動(dòng)的條件下,燃盡風(fēng)門開度也隨之關(guān)小約10%,從而影響NOx排放質(zhì)量濃度的降低。為此,對燃盡風(fēng)門開度控制曲線進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚姳?。
表2 #2鍋爐燃盡風(fēng)門開度修正前、后數(shù)值對比 %
目前,在很多電站鍋爐氧量設(shè)定只是負(fù)荷的簡單函數(shù),當(dāng)機(jī)組調(diào)峰運(yùn)行或運(yùn)行工況發(fā)生較大變化時(shí),氧量設(shè)定值沒有考慮鍋爐燃燒狀況、煤種變化對氧量需求的變化,按常規(guī)氧量控制會(huì)造成鍋爐的各項(xiàng)主要熱損失增加以及送、引風(fēng)機(jī)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降,甚至使燃燒過程嚴(yán)重惡化、供電煤耗率明顯增加。因此,當(dāng)機(jī)組運(yùn)行工況、煤種發(fā)生變化時(shí),需要對最佳煙氣含氧量設(shè)定值進(jìn)行修改,由運(yùn)行人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對氧量設(shè)定值進(jìn)行修正的方法有很大的隨意性,很難保證鍋爐在最佳經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下運(yùn)行。
本文介紹的修正方案可使鍋爐在不同負(fù)荷和運(yùn)行工況下既能保證燃料的充分燃燒,又能使燃燒過程中各項(xiàng)熱損失及送、引風(fēng)機(jī)消耗的廠用電減少,實(shí)現(xiàn)對電站燃煤鍋爐燃燒過程的優(yōu)化控制,提高鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性,有效降低鍋爐的污染物排放,取得了很好的環(huán)保效益。
該方案在機(jī)組升、降負(fù)荷時(shí)可有效防止壁溫超溫,在燃用易結(jié)渣煤種時(shí)降低煙氣溫度和結(jié)渣速率等方面具有一定的作用,適應(yīng)了煤種和某些運(yùn)行工況的變化,具有自適應(yīng)功能,目前已推廣應(yīng)用到沙角C電廠的另外2臺機(jī)組。
在機(jī)組投入AGC運(yùn)行時(shí),AGC對機(jī)組負(fù)荷的調(diào)節(jié)有時(shí)過于頻繁且幅度小,導(dǎo)致升、降負(fù)荷的氧量補(bǔ)償值也動(dòng)作頻繁,這在實(shí)際運(yùn)行中是不必要的。因此,需要對該補(bǔ)償邏輯進(jìn)行修改,在邏輯中增加升、降負(fù)荷幅度的判斷,只有在機(jī)組升、降負(fù)荷超過一定幅度時(shí),才需要對經(jīng)濟(jì)氧量進(jìn)行補(bǔ)償。