廖陽明
(廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院,廣西 柳州 545004)
熱處理車間溫度控制系統(tǒng)研究
廖陽明
(廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院,廣西 柳州 545004)
針對熱處理車間中液體溫度的控制需求,文章提出了一種基于膜片式的溫度控制方案。詳細介紹了該溫度控制系統(tǒng)的基本原理,并對膜片式熱交換器建立模型,對溫度控制系統(tǒng)進行仿真和分析,測試結果表明溫度控制方案穩(wěn)定有效,達到了預期效果。
熱處理車間;溫度控制系統(tǒng);膜片式熱交換器;監(jiān)測器;調(diào)校
在熱處理車間中,需要將高溫的液體進行溫度控制,當其溫度超過預先設定的警戒值時,通過一定的措施使其溫度快速下降,達到預期要求。當然,如果液體的溫度不夠,也需要升高其溫度。在傳統(tǒng)的實現(xiàn)方案中,往往是選擇膜片式熱交換器實現(xiàn)上述溫度控制過程。該方案的制冷劑從兩個制冷劑罐提供給熱交換器,一個制冷劑罐的溫度稍高,另一個制冷劑罐的溫度稍低。通過改變兩種制冷劑的混合比率能夠控制制冷劑的溫度,該方法能夠達到恒溫控制,然而兩個冷卻罐需要充足的空間來進行安裝,除此之外,還需要大量的能耗來冷卻兩個罐中的制冷劑。在控制過程中,溫度控制通過PID控制器實現(xiàn)。然而,PID控制器的響應速度較慢,且在干擾條件下不夠穩(wěn)定。
為此,本文提出了一種新的制冷方法,制冷單元提供的制冷劑直接供給膜片式熱交換器。為了提高響應速度和控制的精確性,在控制中引入了監(jiān)測器和調(diào)校器。盡管仿真和實驗在真實的工廠中進行,但本文提出的方法可以應用于真實的熱處理車間。
溫度控制的目標有三個:一是實現(xiàn)1~15℃這樣較大范圍的溫度控制;二是能夠保持溫度穩(wěn)定,上下浮動范圍不超過1℃;三是當負荷或者液體流量變化時仍能保持溫度恒定。
本文提出了如圖 1所示的溫度控制框圖。該方法不需要制冷劑罐,直接應用制冷單元的膜片式熱交換器。通過改變制冷劑流量控制熱交換器出口處液體的溫度,使用旁通閥調(diào)校制冷劑流量。為了提高響應時間和控制的精確性,本文使用了一個監(jiān)測器和一個調(diào)校器。
圖1 基于膜片式熱交換的溫度控制框圖
本文給出了膜片式熱交換器的模型,膜片式熱交換器由多個膜片構成。在熱處理車間,膜片式熱交換器的膜片總共4個,液體和制冷劑在膜片間的間隙中相向流動,彼此交換熱量。由于熱交換器有多個間隙,總的路徑比較長,因此膜片式熱交換器模型由四個單元組成,如圖2所示。
圖2 膜片熱交換器模型
根據(jù)圖2所示的模型,可以建立液體在交換器中的熱交換關系式:
式中T0是熱交換器入口處液體的溫度,T1T2T3T4分別是四個單元出口處的液體溫度,Tb0是熱交換器入口處的制冷劑溫度,Tb1Tb2Tb3Tb4分別是四個單元出口處的制冷劑溫度,Tm1Tm2Tm3Tm4分別是每個熱交換單元的膜片溫度,C是液體的特定熱量,是液體的重力,G是液體的重量流量。V1V2V3V4分別是熱交換器每個單元的容量,h1h2h3h4分別是熱交換器每個單元的熱傳導率,hb1hb2hb3hb4分別是熱交換器每個單元的液體的表面熱傳導,Ab1Ab2Ab3Ab4分別是熱交換器每個單元制冷劑的熱傳導率, Cm是特定膜片的質(zhì)量,Gm1Gm2Gm3Gm4分別是熱交換器每個單元的膜片質(zhì)量。
在此模型中,監(jiān)測器估算熱交換器內(nèi)的液體和制冷劑溫度,這些內(nèi)部狀態(tài)作為反饋信號完成控制。另外,量測的液體溫度和制冷劑溫度表示如下,其中T是溫度計的時間常量。
方程1到方程10合并后可以得到膜片熱交換器模型關系式:
x是狀態(tài)向量
u是控制向量,w是干擾向量。
Qw是液體流量,T0是熱交換器入口處液體流量的溫度,Tb0是熱交換器入口處制冷劑的溫度。
觀測向量表示如下:
狀態(tài)向量x(t)是監(jiān)測器的估計值,用如下方程表示:
其中K是監(jiān)測器增益。
控制框圖如圖3所示,輸出向量 是熱交換器出口處液體流的溫度,因此:
相應地,
圖3 溫度控制系統(tǒng)中調(diào)校器控制流程
為了使偏差為零,使用如下積分:
由此得出:
從方程19和方程20,可以得到如下狀態(tài)方程:
其中:
制冷劑流量u(t)如下表示,其中是調(diào)校器增益。
f是積分器的反饋增益, F是狀態(tài)向量x的狀態(tài)反饋增益。狀態(tài)向量x(t)由監(jiān)測器輸出得到。
為了測試本文設計的穩(wěn)定控制方案的性能,本文進行了仿真和測試。在仿真中,主要驗證了以下情況:常量負荷與浮動負荷下的表現(xiàn),不同的目標溫度下制冷劑溫度的浮動情況。
仿真條件設置如下:
液體初始溫度30℃,制冷劑初始溫度-1℃,溫度計時間常量是5秒。
液體的目標溫度設定為 1℃,負荷也就是液體流量,從100%(500L/s)變?yōu)?%。100%流量持續(xù)120秒,0%流量持續(xù)80秒,按如此流量圖案重復進行。
仿真結果如圖 4所示。通過仿真,我們可以看到在開始的幾秒鐘,液體溫度在±0.5℃幅度內(nèi)浮動。在仿真的開始階段,制冷劑的溫度會較劇烈變化,其原因是熱交換膜片的溫度和制冷劑的溫度不同所引起。因此,需要一段時間后才能實現(xiàn)對液體溫度的控制。
圖4 流量變化條件下的仿真結果
在仿真中,還驗證了我們的方法是否適用于大范圍的目標溫度控制,我們選擇了1℃、6℃、10℃三個目標溫度。
指定的目標溫度越高,所需的制冷劑越少,這就意味著目標溫度越高,增益越小,因此在仿真中,對每個目標溫度調(diào)整增益參數(shù)。
仿真結果表明在液體流量開始的時刻,溫度有所波動。越高的目標溫度,波動越大。估計可能的原因是較高目標溫度的增益較小,響應速度比較慢。
為了驗證本文所提方法的效率,在實驗車間進行了一次測試。
測試條件是:液體初始溫度是52℃,制冷劑溫度是12℃,液體冷卻的目標溫度是 15℃。液體流量從 100%降低到 0%,100%的流量持續(xù)120秒,然后是80秒的零流量,重復上述流量圖案。
測試結果與仿真結果的對比如圖5所示。
圖5 測試結果和仿真結果比較
量測溫度在±1℃范圍內(nèi)浮動,因此可以確定達到了設定目標。但是在實驗中,溫度浮動大于仿真結果,其原因可能是以下兩點:
(1)溫度計位置設置不是理想的,由于熱交換器結構的限制,溫度計距離熱交換器的出口和入口100mm,這可能導致量測錯誤。
(2)實驗中量測和控制的延時大于仿真環(huán)境,這也可能導致量測錯誤。
當我們的方法應用于實際系統(tǒng)的時候,上述問題不可避免,因此,應該仔細設計和安裝系統(tǒng)組件,以便精確控制,并獲得理想的量測結果。
在瓶罐熱處理車間,液體應該被冷卻到合適的溫度,而膜片式熱交換器通常被用于完成這樣的冷卻過程。本文提出了一種新的冷卻方法,制冷機單元的冷卻液直接應用于膜片式熱交換器,冷卻液流通過一個旁通的閥門控制。為了提高控制的響應和精確性,引入一個監(jiān)測器和調(diào)校器。盡管仿真和實驗是在實驗室中完成的,但也認為本文提出的方法同樣也適用于實際的熱處理車間。
[1]魏來,黃捷.蒸餾水機熱交換過程的智能控制[J].長春大學學報,2009,19(12):47-49.
[2]韓忠旭,張智.狀態(tài)觀測器及狀態(tài)反饋控制在亞臨界鍋爐蒸汽溫度控制系統(tǒng)中的應用[J].中國電機工程學報,1999,19(11):76-80.
[3]馬苗玲,任作新.基于模糊控制的即熱式熱水器溫控系統(tǒng)的設計[J].長治學院學報,2007,(5):53-55.
[4]唐海,常春梅,宋秉堂,張迎愷.基于熱力學第二定律的熱交換器性能比較分析[J].化工裝備技術,2009,30(4): 23-25.
[5]劉建江,葉敏.基于 H∞理論的狀態(tài)變量控制在主蒸汽溫度控制中的應用[J].動力工程,2000,20(3):669-673,684.
TP183,TK223.74
B
1008-1151(2011)04-0139-03
2011-01-21
2010年廣西教育廳科研項目(編號:201010LX641;項目名稱:制冷劑分裝機的研制)
廖陽明(1965-),男,廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院水電基建科工程師,研究方向為水電基建管理及電工電子技術工作。