紀(jì)宏巍,肖連生,呂建軍
(中南大學(xué) 冶金科學(xué)與工程學(xué)院,湖南 長沙 410083)
氨氮(NH3-N)是植物和微生物的主要營養(yǎng)物質(zhì),水體中氨氮含量的增加會造成水體的富營養(yǎng)化,使水體發(fā)黑變臭引起水質(zhì)的惡化。因此,水體中氨氮的濃度是評價水體污染程度的一個重要指標(biāo)[1]。
在鎢鉬冶金過程中會產(chǎn)生大量的氨氮工業(yè)廢水,其中鎢冶金過程中氨氮廢水濃度在20g/L以下,鉬冶金過程氨浸出和結(jié)晶過程中氨氮廢水濃度在30~60g/L,不能直接排放,需要經(jīng)過處理后才能排放。在現(xiàn)行的氨氮廢水處理工藝中,只有吹脫法能夠比較經(jīng)濟(jì)的處理高濃度氨氮工業(yè)廢水[2],然后再聯(lián)合其他方法進(jìn)行處理,此類廢水才可能達(dá)標(biāo)排放。
為了提高吹脫法脫氨效率和脫氨程度,本試驗在吹脫法的基礎(chǔ)上采用了一種新的脫氨裝置,進(jìn)行了噴射釋放脫氨試驗。選擇鎢鉬冶金過程中產(chǎn)生的高濃度氨氮廢水為原料液,考察了噴射脫氨時間、料液溫度、料液pH值和脫氨瓶內(nèi)真空度等因素對氨氮脫除率的影響。試驗獲得了比較滿意的結(jié)果。
廢水中的氨氮通常以銨離子(NH4+)和游離氨(NH3)的狀態(tài)保持平衡而存在,平衡反應(yīng)式為:NH3+H2O=NH4++OH-。在弱酸性和酸性條件下,溶液中的氨主要以NH4+離子形態(tài)存在,對應(yīng)的陰離子為酸根離子(Cl-、SO42-或NO3-)。而在堿性條件下,溶液中存在OH-,pH值越高,OH-濃度越大,在較高的pH值下,溶液中的氨以NH3存在,廢水中的銨離子(NH4+)轉(zhuǎn)化為游離氨(NH3),脫氨法是通過空氣進(jìn)行吹脫夾帶,將廢水中的氨吹脫進(jìn)入氣相而除去[3]。本試驗的噴射脫氨法是將轉(zhuǎn)化后的堿性溶液用泵噴入脫氨瓶內(nèi),在噴嘴中噴出的溶液形成微小的液滴,在脫氨瓶內(nèi)存在一定的負(fù)壓條件下,氨很容易從液滴中釋放至氣相中,經(jīng)引風(fēng)進(jìn)入氨回收裝置。溶液中的氨可以快速脫除,溶液體積在循環(huán)以后基本保持不變。
圖1 噴射脫氨實驗裝置
噴射脫氨過程實驗裝置見圖1,主要由脫氨瓶(容量300mL)、增壓泵、HSY-2MB型恒溫水浴槽、水力噴射真空泵及真空表等組成。
某廠APT二次結(jié)晶母液,主要成分為NH4Cl,氨含量15.737g/L,pH值6.1。
廢水加NaOH調(diào)pH值,過濾后,取250mL濾液,用增壓泵控制料液噴射流速10L/h,通過水浴恒溫控制溫度,采用針型調(diào)節(jié)閥和節(jié)流閥控制吹脫瓶內(nèi)壓強(qiáng)??疾煸诓煌臏囟取H值、廢液循環(huán)脫氨時間以及脫氨瓶內(nèi)真空度條件下的脫氨效果。
氨氮:納氏試劑比色法;pH值:玻璃電極法。
依據(jù)下式計算脫氨率:
取適量廢水,用NaOH將廢水的pH值分別調(diào)到11、12、12.5,過濾后各取250mL濾液,在60℃水浴恒溫,料液噴射流速10L/h,脫氨瓶內(nèi)真空度0.001 8MPa,脫氨80min,第40min開始取樣分析溶液中氨氮濃度,10min一次,結(jié)果如圖2所示。
圖2 不同pH值對脫氨效果的影響
由圖2可知,脫氨率隨pH值的增大而提高,因為pH值增大,反應(yīng)向生成游離氨的方向進(jìn)行得越徹底,液體中游離氨濃度增大,提高了脫氨率。到70min后,pH=12和pH=12.5的脫氨效果越來越接近,因為游離氨數(shù)量已經(jīng)不多。
取40mL廢水,加NaOH調(diào)pH值,考察從pH=10到pH=12.5的耗堿量,結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,pH值從10到11的耗堿量較大,從11到12的耗堿量很小,但是從12調(diào)到12.5時耗堿量陡增,而根據(jù)圖2的結(jié)果,當(dāng)脫氨到80min后,溶液pH=12與pH=12.5的脫氨率接近。考慮到脫氨成本,以及pH值與對脫氨率的影響,確定實驗過程廢水pH調(diào)到12。
圖3 40mL廢水調(diào)pH值所用NaOH用量
取適量廢水,用NaOH將廢水的pH值調(diào)到12,過濾后取250mL濾液,在50℃水浴恒溫,料液噴射流速10L/h,通過調(diào)節(jié)針型調(diào)節(jié)閥的開閉程度控制脫氨瓶內(nèi)真空度分別為0.001 1MPa、0.001 5MPa、0.001 8MPa,以及常壓對比試驗,脫氨70min,第30min開始取樣分析溶液中氨氮濃度,10min一次,結(jié)果如圖4所示。
圖4 真空度對脫氨率的影響
由結(jié)果可知,脫氨瓶內(nèi)真空度對脫氨率影響較小,控制較高的真空度,脫氨效率雖有所提高,但是真空度增大時,脫氨瓶內(nèi)溶液會被真空泵抽出。所以,本實驗確定實驗過程中脫氨瓶內(nèi)壓力為0.0018MPa已可獲得良好的脫氨效果。
取適量廢水,用NaOH將廢水的pH值調(diào)到12,過濾后取250mL濾液,控制原料液不同的溫度,料液噴射流速10L/h,控制脫氨瓶內(nèi)真空度為0.0018MPa,脫氨70min,第40min開始取樣分析溶液中氨氮濃度,10min一次,結(jié)果如圖5所示。
從圖5可知,溫度越高,脫氨率越高,這是因為溫度升高時,游離氨在液體中的溶解度下降,有利于氨從液相向氣相傳遞,提高了脫氨率。但是到60min后,脫氨效果接近。從綜合能耗考慮,確定實驗溫度為60℃。
圖5 溫度對脫氨率的影響
綜合以上確定的最佳實驗條件,進(jìn)行連續(xù)循環(huán)噴射脫氨實驗,取適量廢水,用NaOH將廢水的pH值調(diào)到12,過濾后取250mL濾液,料液噴射流速10L/h,脫氨瓶內(nèi)真空度為0.001 8MPa,水浴恒溫60℃,脫氨100min,第40min開始取樣分析溶液中氨氮濃度,10min一次,結(jié)果如圖6所示。
圖6 連續(xù)脫氨實驗
由實驗結(jié)果可知,吹脫到80min后脫氨率趨于平緩,80min時氨氮濃度約為200mg/L,繼續(xù)脫氨會消耗大量的動能。含200mg/L氨氮的廢水為低濃度的氨氮廢水,可以用化學(xué)沉淀法[4]、折點氯化法、離子交換法、生物法等[5]進(jìn)一步處理廢水,達(dá)標(biāo)后排放。
對氨氮質(zhì)量濃度為15.737g/L的APT二次結(jié)晶母液,在自制的脫氨裝置中進(jìn)行脫氨實驗,在廢水流量10L/h,pH值為12,脫氨瓶內(nèi)真空度0.0018MPa,溫度60℃,循環(huán)噴射脫氨80min的條件下,可以將廢水中氨氮濃度脫除至200mg/L,脫氨率達(dá)98.7%。
此試驗還未考慮脫氨能耗等工業(yè)指標(biāo),有待在較大的設(shè)備中進(jìn)行工業(yè)試驗才能確定。
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