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鉆孔樁質(zhì)量改進(jìn)措施

2011-12-31 13:41:30嚴(yán)復(fù)元
鐵路技術(shù)創(chuàng)新 2011年3期
關(guān)鍵詞:樁頭易性鉆桿

■ 嚴(yán)復(fù)元

京滬高速鐵路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量要求嚴(yán)、技術(shù)難度大,要求線(xiàn)路施工后沉降值低,以確保列車(chē)運(yùn)營(yíng)高速、平穩(wěn)、舒適。鉆孔樁作為一種軟基處理技術(shù),應(yīng)用于京滬高速鐵路施工中。德禹特大橋DK346—DK359區(qū)段設(shè)置了409個(gè)橋墩。其基礎(chǔ)采用鉆孔樁,樁徑為1.0 m和1.25 m,其中1.0 m的3 288根,1.25 m的2根,需灌注混凝土143 725 m3,采用鋼筋4 616.5 t。

1 可行性分析和目標(biāo)

(1)現(xiàn)狀調(diào)查。通過(guò)對(duì)鉆孔樁質(zhì)量調(diào)查,武廣、鄭西高速鐵路及太中銀鐵路低應(yīng)變樁身完整性檢測(cè)合格率為100%,I類(lèi)樁為90%。

(2)可行性分析。隨著我國(guó)高速鐵路的建設(shè)與發(fā)展,樁基礎(chǔ)處理要求更高。鉆孔樁作為軟基處理技術(shù)廣泛應(yīng)用到高速鐵路。高速鐵路標(biāo)準(zhǔn)要求高,鉆孔樁檢測(cè)必須達(dá)到驗(yàn)標(biāo)與設(shè)計(jì)要求,即低應(yīng)變檢測(cè)一次性合格率達(dá)100%。施工前組織技術(shù)人員調(diào)研,加強(qiáng)驗(yàn)標(biāo)與施工工藝學(xué)習(xí),現(xiàn)場(chǎng)觀摩施工。

根據(jù)調(diào)研,影響鉆孔樁樁身質(zhì)量主要有短樁頭、斷樁與偏樁問(wèn)題,施工中應(yīng)加強(qiáng)管理和控制。短樁頭、斷樁與偏樁問(wèn)題關(guān)聯(lián)因素分析見(jiàn)圖1。

目標(biāo):提高鉆孔樁樁身質(zhì)量,目前I類(lèi)樁合格率為99%,目標(biāo)值為100%。

2 影響因素確認(rèn)和分析

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和分析,影響因素見(jiàn)表1。將規(guī)章制度不健全、機(jī)械操作不當(dāng)、樁位測(cè)量放點(diǎn)不準(zhǔn)、鉆桿不直、設(shè)備缺陷和地質(zhì)條件與設(shè)計(jì)不符確認(rèn)為是影響樁身質(zhì)量的非主要因素,將以下幾個(gè)因素確認(rèn)為是影響樁身質(zhì)量的主要因素。

(1)混凝土和易性不好。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定混凝土的和易性,發(fā)現(xiàn)按理論配比拌制的混凝土坍落度過(guò)小,坍落度損失較大、較快,造成混凝土的和易性不好,發(fā)生堵管。

(2)混凝土拌制輸送時(shí)間不當(dāng)?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)定混凝土拌制及輸送時(shí)間,發(fā)現(xiàn)混凝土拌制時(shí)間過(guò)長(zhǎng),產(chǎn)生泌水、離析,骨料與砂漿分離,摩擦力加劇,導(dǎo)致堵管?;炷猎谳斔凸苈穬?nèi)流動(dòng)性差,容易造成堵管?;炷吝\(yùn)輸過(guò)程中停留時(shí)間長(zhǎng),坍落度損失過(guò)大,造成堵管。

(3)混凝土灌注操作不符合規(guī)定。現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定混凝土灌注,發(fā)現(xiàn)混凝土灌注時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、埋管過(guò)深及灌注完畢拔管過(guò)快,造成堵管、夾砂。

表1 影響因素確認(rèn)

(4)鉆機(jī)定位及成孔偏移。現(xiàn)場(chǎng)檢查鉆機(jī)定位及成孔,發(fā)現(xiàn)鉆機(jī)不能準(zhǔn)確對(duì)準(zhǔn)樁位,鉆桿不能垂直鉆進(jìn),成孔垂直度超過(guò)允許偏差。

(5)鋼筋籠偏位?,F(xiàn)場(chǎng)檢查鋼筋籠安裝,發(fā)現(xiàn)鉆機(jī)鋼筋籠安裝偏位,超過(guò)允許偏差。

(6)泥漿比重過(guò)大?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試混凝土泥漿,發(fā)現(xiàn)部分灌注前的泥漿比重超標(biāo)。

3 改進(jìn)措施

針對(duì)影響鉆孔樁施工質(zhì)量問(wèn)題采取的主要對(duì)策和措施見(jiàn)表2。

(1)調(diào)整混凝土配比,嚴(yán)格控制混凝土坍落度?;炷林械乃?、細(xì)骨料和粉煤灰用量較少時(shí),混凝土和易性不好,常發(fā)生堵管。結(jié)合工程實(shí)際情況,在不影響設(shè)計(jì)強(qiáng)度的條件下調(diào)整混凝土配比。坍落度過(guò)大,造成樁頂浮漿會(huì)過(guò)多;使樁體強(qiáng)度降低,坍落度過(guò)低,出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。因此,應(yīng)嚴(yán)格控制水膠比,按配比進(jìn)行配料,確?;炷脸鰯嚢枵緯r(shí)的坍落度在180~220 m m,灌注時(shí)的坍落度在190~210 mm。通過(guò)調(diào)整混凝土配比及坍落度,混凝土的和易性從根本上得到改善,杜絕了由此引起的堵管。

表2 主要對(duì)策和措施

(2)調(diào)整拌和時(shí)間,減少混凝土在運(yùn)輸時(shí)坍落度損失。通過(guò)試驗(yàn)確定拌和時(shí)間在120 s以上?;炷涟柚撇扇 吧侔枇俊⑶诎柚啤痹瓌t,每次拌和量約為1.5 m3,以免因堵管發(fā)生混凝土初凝現(xiàn)象。為防止混凝土停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、坍落度損失加大,混凝土從出攪拌站到灌注的時(shí)間控制在20 mi n以?xún)?nèi)。第一盤(pán)混凝土拌和時(shí)應(yīng)適當(dāng)加大水膠比,以保證拌和設(shè)備及混凝土車(chē)內(nèi)部干燥而影響水膠比。當(dāng)氣溫較高時(shí),泵管上鋪蓋麻布并澆水降溫,以延長(zhǎng)混凝土初凝時(shí)間??s短鉆孔及移機(jī)時(shí)間,盡量控制10 mi n以?xún)?nèi)。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,確定了混凝土最佳拌和時(shí)間及運(yùn)輸時(shí)間,減小了混凝土初凝時(shí)間及坍落度損失值,防止出現(xiàn)堵管現(xiàn)象。

(3)嚴(yán)格控制灌注細(xì)節(jié)。鉆孔樁清孔后,開(kāi)始灌注。導(dǎo)管安裝時(shí),嚴(yán)格檢查各連接管件是否平順、牢固、密閉,保證灌注時(shí)不漏漿、不堵管。灌注過(guò)程中,應(yīng)確?;炷凉嘧⒌倪B續(xù)性。隨時(shí)檢查混凝土坍落度,一旦超標(biāo)不得灌注。灌注結(jié)束后,及時(shí)拔出導(dǎo)管。經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),確定了混凝土灌注后最佳拔管方式,保證了混凝土灌注時(shí)的連續(xù)性。

(4)確保鉆機(jī)定位準(zhǔn)確,加強(qiáng)對(duì)成孔施工的監(jiān)測(cè)。確保鉆機(jī)螺旋桿、鉆頭中心線(xiàn)與樁位中心線(xiàn)在一條直線(xiàn)上,成樁后樁心距偏差不能大于5 cm,對(duì)位時(shí)鉆頭與樁點(diǎn)偏移不得大于3 cm。鉆桿垂直度可通過(guò)懸掛在鉆桿導(dǎo)向架側(cè)面的垂球調(diào)整,最大允許偏差不能超過(guò)鉆桿長(zhǎng)度的1%??足@進(jìn)過(guò)程中,鉆機(jī)定位應(yīng)水平穩(wěn)固,以免影響垂直度。加強(qiáng)對(duì)鉆孔監(jiān)測(cè),及時(shí)糾偏。鉆機(jī)鉆進(jìn)時(shí),一人負(fù)責(zé)記錄,一人負(fù)責(zé)指揮協(xié)調(diào)并監(jiān)督記錄,同時(shí)檢查鉆孔的偏差并及時(shí)糾正。通過(guò)準(zhǔn)確鉆機(jī)定位,加強(qiáng)監(jiān)測(cè)和糾偏,避免偏孔現(xiàn)象。

(5)嚴(yán)格鋼筋籠安裝過(guò)程控制。鋼筋籠起吊過(guò)程中,應(yīng)有專(zhuān)人指揮、監(jiān)督,確保鋼筋籠不變形、不脫焊。嚴(yán)格安裝,鋼筋籠中心位置必須與孔位中心位置一致。灌注過(guò)程中隨時(shí)檢查,發(fā)現(xiàn)鋼筋籠產(chǎn)生位移、下沉或上浮,立即停止灌注,糾偏后再繼續(xù)灌注。通過(guò)對(duì)鋼筋籠安裝過(guò)程的控制,確保了鋼筋籠安裝質(zhì)量,避免了鋼筋籠位移。

(6)嚴(yán)格執(zhí)行清孔,控制灌注前泥漿比重,確保樁身灌注質(zhì)量。灌注前應(yīng)對(duì)泥漿比重等進(jìn)行再次檢測(cè)。灌注時(shí)若發(fā)現(xiàn)泥漿比重過(guò)大,用稀釋的泥漿對(duì)孔內(nèi)泥漿進(jìn)行置換。通過(guò)二次清孔,保證灌注前孔內(nèi)泥漿比重在1.10以下,避免了夾砂現(xiàn)象,確保了樁頭質(zhì)量,杜絕了短樁頭現(xiàn)象。

4 效果與效益

(1)效果檢查。委托有檢測(cè)資質(zhì)的單位對(duì)436根試驗(yàn)樁進(jìn)行檢測(cè),鉆孔樁低應(yīng)變樁身完整性檢測(cè)合格率100%,全部達(dá)到Ⅰ類(lèi)樁水平。

(2)效益分析。工程業(yè)主方要求工程質(zhì)量零缺陷,嚴(yán)禁出現(xiàn)斷樁、短樁頭、樁孔偏位和二類(lèi)樁及三類(lèi)樁。通過(guò)采取技術(shù)措施,提高了鉆孔樁施工質(zhì)量,減少了返工,節(jié)約了原材料,杜絕了斷樁、短樁頭、樁孔偏位,保證了工期進(jìn)度、質(zhì)量等要求,并在實(shí)際工作中培養(yǎng)了施工人員,操作技能和整體水平全面提高,創(chuàng)造了不可估量的經(jīng)濟(jì)效益。

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