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EBH-132型掘進(jìn)機(jī)常見液壓系統(tǒng)故障分析與改進(jìn)

2012-01-01 00:00:00張小會(huì)
科技資訊 2012年1期


  開灤錢家營(yíng)礦業(yè)分公司井下掘進(jìn)工作面使用掘進(jìn)機(jī)類型有:EBH-132型、EBZ-100型、EBZ-160型、EBZ-135型、S-100型五種,其中EBH-132掘進(jìn)機(jī)是由煤炭科學(xué)院研究院與內(nèi)蒙古第二機(jī)械制造廠設(shè)計(jì)出品,于2006年投入公司使用至今已陸續(xù)購進(jìn)12臺(tái)。作為主力掘進(jìn)機(jī),多年的反復(fù)使用總結(jié)。以及同其他機(jī)型掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行比較參考,發(fā)現(xiàn)EBH-132掘進(jìn)機(jī)存在齒輪分動(dòng)箱容易發(fā)熱;齒輪泵的高壓密封性差;控制閥分配油液比例不平衡,液壓管路多,造成事故率多等諸多不足。針對(duì)以上不足,經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)考察分析、論證,結(jié)合公司現(xiàn)在使用的其他類型掘進(jìn)機(jī)優(yōu)缺點(diǎn),對(duì)其不足陸續(xù)進(jìn)行改進(jìn),相應(yīng)的液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)、回油系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)也進(jìn)行了系統(tǒng)配型改造,經(jīng)過使用效果較好。
  1 故障與分析
  1.1主要有以下幾點(diǎn)故障問題需改進(jìn)
  (1)齒輪分動(dòng)箱嚴(yán)重發(fā)熱。
  (2)齒輪泵的高壓密封性差。
  (3)控制閥分配油液比例不平衡。
  (4)切割升降缸沒有安全保護(hù)裝置,易損壞。
  1.2存在故障問題導(dǎo)致后果分析
  (1)泵站變速齒輪分動(dòng)箱發(fā)熱嚴(yán)重,直接造成電機(jī)、油泵同時(shí)過熱而損壞。
  (2)油泵高壓密封性差,經(jīng)常出現(xiàn)漏損大,壓力降低,造成機(jī)器不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
  (3)控制閥分配油液比例不平衡,造成兩耙爪轉(zhuǎn)數(shù)不等,影響正常裝載。
  (4)切割升降缸容易漏損且無安全裝密封置,導(dǎo)致油缸部件容易損壞。
  2 改造方案
  根據(jù)EBH-132型掘進(jìn)機(jī)本身技術(shù)特征,為使其更適合我公司井下地質(zhì)條件及使用狀況,專門成立了專業(yè)改造小組,結(jié)合每次改造EBH-132型掘進(jìn)機(jī)的改進(jìn)設(shè)計(jì)優(yōu)點(diǎn),并查找改造后實(shí)際使用中仍然存在的一些不足問題,總結(jié)分析提出對(duì)EBH-132型掘進(jìn)機(jī)的泵箱、液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)進(jìn)行如下的設(shè)計(jì)與改造的方案如下。
  (1)取消泵站系統(tǒng)原有齒輪分動(dòng)箱。重新設(shè)計(jì)制作油箱。
  (2)不再選用原設(shè)計(jì)的多聯(lián)齒輪泵,采用進(jìn)口負(fù)載感應(yīng)控制柱塞泵,并內(nèi)置于油箱內(nèi)。
  (3)液壓系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)及電器系統(tǒng)進(jìn)行重新配套設(shè)計(jì)改造。
  (4)液壓系統(tǒng)部分在截割升降缸液壓回路中加設(shè)安全裝置,使其能自動(dòng)平衡穩(wěn)壓。
  3 改進(jìn)前后特點(diǎn)分析
  3.1EBZ-132型掘進(jìn)機(jī)原有結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
  EBZ-132型掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng)。原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)采用開式回路系統(tǒng)集中控制方式。主要由油泵站、油缸操縱臺(tái)、液壓操縱臺(tái)、油馬達(dá)、油缸及油管等組成。油泵站由90kW電機(jī)、變速齒輪分動(dòng)箱、齒輪泵(三聯(lián)泵和雙聯(lián)泵各1臺(tái))、油箱、吸油過濾器、回油過濾器、冷卻器及空氣過濾器等組成。裝載部左、右兩耙爪的液壓回路中裝有分流閥,目的是保證耙爪受偏載時(shí)也能同步回轉(zhuǎn)進(jìn)行煤巖裝送。
  3.2改進(jìn)后結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及關(guān)鍵技術(shù)
  (1)泵站去掉齒輪分動(dòng)箱,將原來外置的兩油泵(一個(gè)三聯(lián)泵、一個(gè)雙聯(lián)泵)去掉,換成進(jìn)口負(fù)載感應(yīng)控制柱塞泵,并內(nèi)置于油箱內(nèi),既改善了潤(rùn)滑情況,又避免了傳動(dòng)過程中嚴(yán)重發(fā)熱而損壞電機(jī)、油泵的現(xiàn)象。
  (2)由于原齒輪泵密封性差,且油泵內(nèi)密封件工作時(shí)始終處在一個(gè)恒壓狀態(tài),密封件頻繁受損,導(dǎo)致泄漏嚴(yán)重,致使系統(tǒng)不能正常工作。采用進(jìn)口負(fù)載感應(yīng)控制柱塞泵后,在系統(tǒng)不工作時(shí),主泵始終保持一個(gè)低壓狀態(tài),增加了密封件的壽命。
  (3)原系統(tǒng)中控制閥分配油液比例不平衡,造成兩耙爪轉(zhuǎn)數(shù)不等,影響正常裝載,將原設(shè)計(jì)液壓系統(tǒng)去掉,重新設(shè)計(jì)的液壓系統(tǒng)配與德國(guó)哈威公司產(chǎn)負(fù)載反饋式比例多路閥(PSV),可實(shí)現(xiàn)比例多路閥不工作時(shí),變量的流量非常小,比例多路閥每片閥單獨(dú)工作時(shí),變量泵排出的流量與該片閥流量相同,只有比例多路閥同時(shí)工作時(shí),變量泵的流量達(dá)到最大,這樣可減少不必要的溢流發(fā)熱。
  (4)掘進(jìn)機(jī)截割油缸上液壓鎖加安全裝置,可以有效保障油缸因壓力超標(biāo)而損壞。
  4 改進(jìn)創(chuàng)新點(diǎn)總結(jié)
  EBH-132掘進(jìn)機(jī)改進(jìn)后,選用國(guó)際領(lǐng)先水平的負(fù)載感應(yīng)控制柱塞泵,取代原設(shè)計(jì)中齒輪泵落后的供油方式,使供油方式智能化,降低了能耗。采用負(fù)載反饋式比例多路閥,使油液分配比例平衡,從而使兩耙爪轉(zhuǎn)數(shù)相等,保證正常裝載,且效果優(yōu)良。取消泵箱的齒輪分動(dòng)箱后使液壓系統(tǒng)簡(jiǎn)單化,減少了故障點(diǎn)。切割油缸加安全閥,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單且效果優(yōu)良。這幾項(xiàng)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)了礦山生產(chǎn)科技降成本的目的,改造后的EBH-132型掘進(jìn)機(jī)液壓系統(tǒng),降低了事故率,提高了工作效率。在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,具有很好的推廣價(jià)值。
  5 經(jīng)濟(jì)效益
  由于系統(tǒng)的重新設(shè)計(jì),提高工作效率10%以上,以我公司年進(jìn)尺20000m計(jì)算。年可多進(jìn)尺2000m,每米出煤按60t,每噸售價(jià)600元計(jì),年創(chuàng)效益:2000×60×600=720萬元。
  EBH-132掘進(jìn)機(jī)作為生產(chǎn)主力數(shù)量較多,改造后事故率降低,相應(yīng)降低了該型掘進(jìn)機(jī)的維修成本。由于更換了先進(jìn)的主油泵和多路控制閥,減少了主油泵及控制閥的損壞。以目前使用12臺(tái)掘進(jìn)機(jī)計(jì)算,每臺(tái)每年因此多消耗材料20000元計(jì),全年可節(jié)省材料費(fèi)24萬

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