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漏鋼預(yù)報系統(tǒng)在板坯生產(chǎn)中的應(yīng)用

2012-01-04 14:08楊玉敏
天津冶金 2012年2期
關(guān)鍵詞:銅板板坯結(jié)晶器

楊玉敏

(天津鋼鐵集團有限公司煉鋼廠,天津 300301)

漏鋼預(yù)報系統(tǒng)在板坯生產(chǎn)中的應(yīng)用

楊玉敏

(天津鋼鐵集團有限公司煉鋼廠,天津 300301)

介紹了天鋼煉鋼廠4#板坯連鑄機漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的組成、工作原理和生產(chǎn)應(yīng)用實踐。對漏鋼預(yù)報系統(tǒng)報警準確率的影響因素進行分析,指出了生產(chǎn)中存在的問題,通過改進生產(chǎn)操作和優(yōu)化工藝參數(shù)等措施,使漏鋼預(yù)報系統(tǒng)的準確率進一步提高。

板坯 漏鋼預(yù)報 誤報警 準確率

1 引言

目前,高效連鑄生產(chǎn)中粘接漏鋼事故對板坯鑄機的影響較為嚴重,制約了板坯連鑄生產(chǎn)的順行,造成了設(shè)備維護費用的升高,使得連鑄成本增加,因此使用結(jié)晶器專家系統(tǒng)進行漏鋼預(yù)報警可以有效地減少板坯結(jié)晶器內(nèi)的粘結(jié)漏鋼。天津鋼鐵集團有限公司煉鋼廠(以下簡稱天鋼煉鋼廠)4#板坯連鑄機由奧地利奧鋼聯(lián)公司設(shè)計,關(guān)鍵設(shè)備及控制系統(tǒng)全套引進,目前該鑄機在國內(nèi)外具有一流的技術(shù)裝備[1]。天鋼4#板坯連鑄機的設(shè)計參數(shù)見表1。

表1 天鋼4#板坯連鑄機的設(shè)計參數(shù)

隨鑄機引進的漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)自2006年正式生產(chǎn)開始使用,避免了多起粘結(jié)造成的漏鋼事故,大大降低了設(shè)備維護成本。但漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)在使用中誤報警率過高,使得鑄機拉速頻繁降低,影響鑄機的生產(chǎn)順行,并使得鑄坯的非定尺率升高。通過對天鋼4#板坯的結(jié)晶器專家系統(tǒng)采集的誤報警信息進行匯總、分析,總結(jié)出了產(chǎn)生誤報警的類型和影響因素,對相關(guān)的工藝參數(shù)進行了優(yōu)化并推行了標準化操作。

2 漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的構(gòu)成及工作原理

2.1 漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的構(gòu)成

漏鋼預(yù)報系統(tǒng)包括:

(1)溫度測量系統(tǒng)。兩排測溫熱電偶,第一排安裝在距結(jié)晶器上口210 mm處,第二排在距結(jié)晶器上口325 mm處,結(jié)晶器內(nèi)外弧每排有13個;結(jié)晶器窄面銅板每排各1個。結(jié)晶器內(nèi)共有56個熱電偶埋入結(jié)晶器銅板內(nèi)進行溫度采集。采用K型熱電偶。

(2)溫度等數(shù)據(jù)的采集系統(tǒng)。

(3)連鑄鑄流PLC基礎(chǔ)控制程序。

(4)連鑄二級系統(tǒng)監(jiān)控及分析處理應(yīng)用程序。

2.2 漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的工作原理

該系統(tǒng)的工作機理如圖1所示。在正常澆鑄過程中,結(jié)晶器內(nèi)液態(tài)鋼水經(jīng)過冷卻逐步凝固,形成的坯殼隨振動不斷往下運動,結(jié)晶器內(nèi)的熱電偶反饋的熱流變化的溫度曲線平穩(wěn),而且第一排熱電偶的熱流溫度高于下一排熱電偶測得熱流溫度。當凝固初生坯殼在兩排熱電偶監(jiān)測范圍內(nèi)發(fā)生粘結(jié)被拉斷時,補入鋼水就會直接接觸到結(jié)晶器的銅板壁,第一排的熱電偶測得熱流溫度明顯升高,第二排熱電偶的溫度沒有明顯變化。隨著薄弱的坯殼繼續(xù)往下運動,由于鋼水靜壓力的作用使得粘結(jié)位置緊貼結(jié)晶器銅板,此時下排的熱電偶所測的溫度也上升(如圖1所示)。當系統(tǒng)檢測到溫度變化超過允許值時,在系統(tǒng)穩(wěn)定的狀態(tài)下會自動發(fā)出漏鋼預(yù)報警和報警信息,同時自動降低拉矯速度到0.1 m/min,有效地避免漏鋼事故的發(fā)生。

圖1 結(jié)晶器內(nèi)出現(xiàn)粘結(jié)時典型的熱電偶溫度變化

對粘結(jié)的評價,漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)發(fā)出報警或警告還要基于測得的結(jié)晶器內(nèi)溫度梯度[2]。系統(tǒng)還會通過對每個熱電偶在檢測時間單元內(nèi)溫度升高、下降的溫差、降低的變化速度等邏輯判斷。當發(fā)現(xiàn)溫度偏差檢查、變化速度檢查發(fā)現(xiàn)溫度異常,即發(fā)出漏鋼預(yù)報警信息和報警信息,同時自動降低拉矯速度。

3 影響漏鋼預(yù)報系統(tǒng)的準確率的因素

自2006年漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)投入使用后,雖然有效地杜絕了粘結(jié)漏鋼事故,但由于生產(chǎn)工況條件并不穩(wěn)定,影響了漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的報警準確率,誤報警較多,如表2所示。誤報警現(xiàn)象分為兩類:一類是鋼水在結(jié)晶器內(nèi)出現(xiàn)粘結(jié)現(xiàn)象但系統(tǒng)未檢測出造成了漏報警;另一類是鋼水在結(jié)晶器內(nèi)未出現(xiàn)粘結(jié)情況,但由于設(shè)備和工藝等因素影響了熱電偶的溫度檢測值發(fā)生變化,達到漏鋼報警的檢測條件,漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)發(fā)出漏鋼報警信息,并自動降低拉坯速度。據(jù)統(tǒng)計分析,在生產(chǎn)過程中97%漏鋼報警信息為誤報警。在實際生產(chǎn)中,為避免出現(xiàn)第一種漏報現(xiàn)象,應(yīng)嚴格設(shè)定漏鋼報警系統(tǒng)中檢測粘結(jié)漏鋼的工藝參數(shù),主要檢測結(jié)晶器內(nèi)熱電偶溫度變化的以下幾個方面:溫度偏差檢測、溫度上升、下降變化速度等。

表2 2008年報警情況匯總

漏鋼預(yù)報警在實際生產(chǎn)中基于結(jié)晶器內(nèi)的熱電偶所采集的溫度進行邏輯判斷后發(fā)出報警信息,由于種種外部因素的干擾系統(tǒng)的誤報警次數(shù)所占比例很高,嚴重影響了連鑄生產(chǎn)的順行,使得鑄坯定尺的命中率降低,也減少了鑄坯的收得率。因此針對誤報現(xiàn)象,我們通過對生產(chǎn)中出現(xiàn)的誤報警的匯總分析,初步得出誤報警發(fā)生的影響因素如下:

(1)由于熱電偶本身質(zhì)量問題,影響到溫度的檢測準度。

圖2 漏鋼預(yù)報警誤報警與中包溫度變化的影響

(2)操作問題,由于安裝前結(jié)晶器銅板孔內(nèi)未清理干凈、安裝過程中密封不好,造成檢測溫度不準。

(3)結(jié)晶器銅板使用到后期厚度變薄,鍍層磨損嚴重,使得熱電偶測得溫度變化較敏感,易產(chǎn)生誤報警。

(4)工藝參數(shù)的影響,中包鋼水溫度的變化、結(jié)晶器液位的變化、結(jié)晶器保護渣的性能等都會對報警的準確率產(chǎn)生影響。

在粘結(jié)性漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)中,僅僅考慮了對溫度的特征的判別。從實踐中發(fā)現(xiàn),在低溫狀態(tài)下的短時間連續(xù)溫度變化是澆注條件變化造成的,漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)會出現(xiàn)誤報警。

將天鋼煉鋼廠4#板坯漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)2008年10月發(fā)生的47次誤報警、11月發(fā)生的52次誤報警的有關(guān)情況進行匯總,包括爐序、液位波動、中間包溫度、10 min內(nèi)拉速的變化、不同保護渣等影響因素的分析如下。

(1)圖2為2008-10—11期間4#板坯漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)出現(xiàn)的誤報警與中間包溫度變化的關(guān)系。從圖2中可以看出,當中間包溫度變化大于20℃時,出現(xiàn)漏鋼誤報警較多,所占比例為86.80%。

(2)圖3為2008-10—11期間誤報警液位與結(jié)晶器液位波動的關(guān)系,當液位波動為±15和±10時,漏鋼報警出現(xiàn)誤報警現(xiàn)象較多,所占比例分別為46.74%和41.30%。

(3)在實際的澆鑄生產(chǎn)過程中,普通中碳鋼例如Q235B,不同供貨廠家的保護渣理化性能指標差別也是影響報警準確率的非常重要的原因。這是由于保護渣使用中在結(jié)晶器內(nèi)的熔化狀態(tài)和保護渣吸收鋼水中非金屬夾雜的能力有關(guān)。

從圖4可以看出,保護渣B1比保護渣B2出現(xiàn)漏鋼報警多,所占比例分別為54.35%和45.65%。不同鋼種產(chǎn)生誤報警的概率也不同:尤其在澆鑄Q235B時,誤報警的次數(shù)遠遠大于其它品種鋼。這可能與鋼水氧化性強弱和精煉處理深度有關(guān)。

4 減少漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)誤報警的措施

圖3 漏鋼預(yù)報誤報警與液位波動的關(guān)系圖

圖4 漏鋼預(yù)報誤報警與保護渣關(guān)系圖

天鋼煉鋼廠4#板坯連鑄漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)在多年使用中,在正常工況情況下,邏輯預(yù)報模型能真實地反映出結(jié)晶器銅板內(nèi)部的溫度分布,并根據(jù)粘結(jié)點的情況準確地判斷出粘鋼的情況,但同時也出現(xiàn)誤報次數(shù)較多的情況。隨著漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的使用,已經(jīng)積累了一定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。為了實現(xiàn)漏鋼預(yù)報系統(tǒng)的準確報警和減少誤報警,對系統(tǒng)的一些設(shè)備及工藝參數(shù)進行了適當調(diào)整。4#板坯連鑄機的漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)在使用采取了以下措施。

(1)結(jié)晶器銅板、水縫的檢查。發(fā)現(xiàn)使用將要翻修結(jié)晶器銅板,此時結(jié)晶器銅板鍍層厚度的變薄,增加了產(chǎn)生粘結(jié)的幾率。當銅板過鋼量超過50 000 t時,粘結(jié)發(fā)生次數(shù)尤為明顯。銅板鍍層表面的平整度也會引起保護渣液渣的流入不良或不均勻流入。通過跟蹤使用過的結(jié)晶器銅板,由于鑄坯對銅板磨損,使得銅板表面出現(xiàn)了劃傷等缺陷,改變了銅板的正常傳熱,從而影響了結(jié)晶器內(nèi)保護渣的熔化,使得漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的準確率降低。因此對結(jié)晶器銅板的厚度、鍍層表面平整度等制定了適合的標準。

(2)提高熱電偶的安裝精度。熱電偶的安裝嚴格執(zhí)行設(shè)備安裝要求,并將安裝孔清理干凈,保持干燥;上線前對熱電偶進行測試。

(3)優(yōu)化漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的參數(shù)。通過實際生產(chǎn)實踐積累的經(jīng)驗,為提高報警的準確率,根據(jù)不同鋼種成分及工藝路線采用不同的報警參數(shù)。

(4)優(yōu)化生產(chǎn)操作及工藝。嚴格控制鋼水的過熱度,保證中包溫度的恒定;對精煉輕處理鋼水,保證鋼水化學成分,盡量降低S、P等有害元素;保證鋼水吹氬時間及鋼水到連鑄的鎮(zhèn)靜時間,保證有足夠的時間使鋼水中夾雜物上浮;為防止鋼水二次氧化實行全保護澆注;優(yōu)化保護渣的性能,加強加渣操作;穩(wěn)定結(jié)晶器內(nèi)液面,減少液面的波動。

通過以上措施,天鋼4#板坯漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)發(fā)生漏報和誤報的次數(shù)明顯減少(如表3所示)。

5結(jié)論

(1)通過對不同的誤報警的信息匯總分析,在原系統(tǒng)只有一套參數(shù)的情況下按不同鋼種的特性優(yōu)化了相應(yīng)的檢測參數(shù),并按不同鋼種設(shè)計相應(yīng)的參數(shù)模型,較大程度地提高了漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的準確性。

表3 2010年報警情況匯總

(2)通過推行標準化操作和對預(yù)報警系統(tǒng)相關(guān)的工藝進行優(yōu)化,如采取優(yōu)化結(jié)晶器一次冷卻參數(shù)、優(yōu)化結(jié)晶器保護渣的性能指標、保證中間包液面在中高位、保證結(jié)晶器液位的穩(wěn)定等措施,進一步提高了漏鋼預(yù)警系統(tǒng)的準確率。

(3)以上措施的實施使天鋼4#板坯連鑄機漏鋼預(yù)報警系統(tǒng)的誤報率由開始的97%降低至60%。

[1]汪洪峰,冷祥貴.提高漏鋼預(yù)報警準確性的方法[J].連鑄,2007(2):10.

[2]楊杰,陳會文,白建.漏鋼預(yù)報技術(shù)的應(yīng)用與完善[J].煉鋼,2005(3):17-19.

Application ofBreakoutPrediction System to Slab Production

Yang Yumin
(TISG Steel-making Subsidiary,Tianjin 300301,China)

The paper introduces the constitution,working principle and production practice ofbreakoutprediction system of Slab Caster 4,TISG Steel-making Subsidiary.Factors influencing the accuracy of breakout prevention system are analyzed and the existing problems pointed out.Measures were taken to improve production operation and optimize process parameters.Consequently the accuracy of breakout prediction system was further improved.

slab,breakout prediction,false alarm,accuracy

楊玉敏(1969—),女,天津人,工程師,主要從事板坯連鑄工藝及鑄坯質(zhì)量管理工作,E-mail:yangyumin1969@163.com。

(收稿 2012-02-20 編輯 潘娜)

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