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汽輪機(jī)油動(dòng)機(jī)活塞密封套脫落的原因分析

2012-01-26 06:44丁懷高
綜合智慧能源 2012年8期
關(guān)鍵詞:壓蓋活塞桿殼體

丁懷高

(北京奧福能源股份有限公司,北京 100070)

0 引言

某熱電廠自2010年10月對(duì)C12-3.43/0.49型汽輪機(jī)中壓油動(dòng)機(jī)進(jìn)行維修后,調(diào)節(jié)系統(tǒng)多次出現(xiàn)遲緩和卡澀現(xiàn)象。在并熱網(wǎng)過(guò)程中,當(dāng)中壓錯(cuò)油門(mén)底部的脈沖油壓建立后,活塞沒(méi)有在油壓的作用下逐漸上移;當(dāng)手動(dòng)投入調(diào)壓器切除閥時(shí),中壓油動(dòng)機(jī)活塞突然向上竄動(dòng),機(jī)組負(fù)荷從7 000 kW降至5000 kW,抽汽壓力從0.45MPa上升至0.70MPa,造成抽汽管道安全閥啟爆、膨脹節(jié)密封材料刺穿而被迫停機(jī)的惡性事故。

1 中壓油動(dòng)機(jī)

C12-3.43/0.49型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)為傳統(tǒng)的液壓調(diào)節(jié)保安系統(tǒng),其主油泵為徑向鉆孔泵。中壓油動(dòng)機(jī)為雙側(cè)進(jìn)油活塞式油動(dòng)機(jī),由壓蓋(頂蓋)、端蓋、殼體、油動(dòng)活塞、密封套、球頭拉桿和反饋裝置組成。為了減少活塞與殼體之間的漏油,在活塞上裝有銅質(zhì)密封套;密封套與殼體之間依靠很小的間隙來(lái)保證其密封效果,該間隙值為0.03~0.05 mm;密封套內(nèi)徑為196 mm,外徑為220 mm,高度為60 mm,在密封套與活塞頂部用4個(gè)? 6 mm的騎縫螺釘對(duì)密封套進(jìn)行固定。端蓋嵌入油動(dòng)機(jī)頂部,壓蓋用螺絲固定在油動(dòng)機(jī)和端蓋的上部,球頭拉桿同旋轉(zhuǎn)隔板連接。

2 中壓油動(dòng)機(jī)存在的問(wèn)題

2011年春節(jié)期間,對(duì)中壓油動(dòng)機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)活塞桿與壓蓋中心孔明顯有不同心現(xiàn)象?;钊麠U與壓蓋之間的間隙一般為0.10~0.20 mm,而此時(shí)活塞桿卻緊緊貼在壓蓋中心孔的左前側(cè)(靠近汽缸一側(cè),以下統(tǒng)稱左側(cè),相對(duì)應(yīng)的一側(cè)稱為右側(cè)),而右側(cè)卻出現(xiàn)了最大約0.80 mm的間隙。打開(kāi)壓蓋檢查,發(fā)現(xiàn)中心孔的左側(cè)有磨損痕跡,打開(kāi)端蓋,發(fā)現(xiàn)端蓋中心孔右側(cè)同樣有磨損痕跡。將活塞從殼體內(nèi)提出時(shí),發(fā)現(xiàn)密封套已完全脫離活塞,4個(gè)騎縫螺釘全部因擼絲而松脫。密封套表面有明顯劃痕,與此相對(duì)應(yīng)的殼體處也有明顯被摩擦的痕跡。

3 密封套向上脫離活塞的原因分析

從運(yùn)行、檢修質(zhì)量等方面對(duì)密封套脫離活塞的原因進(jìn)行了分析和研究,最終認(rèn)定其主要原因是中壓油動(dòng)機(jī)壓蓋被裝偏。

3.1 中壓油動(dòng)機(jī)壓蓋被裝偏

活塞桿與壓蓋中心孔明顯存在偏心現(xiàn)象,活塞桿緊緊貼在壓蓋中心孔左側(cè),壓蓋中心孔左側(cè)和端蓋中心孔右側(cè)處有明顯的磨損痕跡,殼體處也有明顯被密封套摩擦的痕跡。以上種種現(xiàn)象說(shuō)明,檢修人員在維修過(guò)程中將壓蓋裝偏,最終導(dǎo)致活塞及密封套中心位移。

3.2 壓蓋嚴(yán)重偏移導(dǎo)致密封套與殼體發(fā)生接觸

當(dāng)壓蓋向右側(cè)偏移0.10~0.20 mm時(shí),活塞桿與壓蓋中心孔左側(cè)間隙就減少為0 mm,如壓蓋繼續(xù)向右側(cè)偏移就會(huì)推動(dòng)活塞桿向右側(cè)偏移。壓蓋繼續(xù)向右側(cè)偏移0.10~0.20 mm,就會(huì)造成活塞桿與端蓋中心孔右側(cè)的間隙減少為0 mm并阻止活塞桿繼續(xù)向右側(cè)偏移。根據(jù)端蓋中心孔右側(cè)的磨損情況來(lái)分析,壓蓋實(shí)際已向右側(cè)偏移0.40mm以上,造成活塞桿向右側(cè)偏移0.20 mm以上。

活塞桿向右側(cè)偏移0.05~0.10 mm,就會(huì)造成密封套向左側(cè)偏移0.05 mm以上,而密封套與殼體之間的間隙為0.03~0.05 mm,此時(shí)已造成密封套與殼體左側(cè)之間的間隙減少為0 mm。實(shí)際上活塞桿已向右側(cè)偏移0.20 mm以上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)密封套與殼體之間的間隙,活塞中心線已偏離殼體的中心線位置,使得密封套與殼體出現(xiàn)較大范圍的接觸,在活塞上、下移動(dòng)時(shí)就會(huì)發(fā)生遲緩和卡澀現(xiàn)象。

3.3 活塞快速下移是造成密封套脫落的主要?jiǎng)恿?/h3>

密封套熱套于活塞之上,4個(gè)騎縫螺釘對(duì)密封套加以固定,當(dāng)殼體對(duì)密封套向下運(yùn)動(dòng)的阻力足以克服密封套的緊力時(shí),密封套就會(huì)產(chǎn)生松動(dòng)并發(fā)生位移。當(dāng)活塞桿向右側(cè)偏移0.20 mm以上時(shí),密封套與殼體之間的接觸面積就會(huì)增大,在活塞每次快速下移時(shí),殼體會(huì)對(duì)密封套產(chǎn)生巨大的反沖擊力,當(dāng)密封套向下運(yùn)動(dòng)的阻力遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于密封套的緊力時(shí),密封套便產(chǎn)生松動(dòng),最終導(dǎo)致密封套向上嚴(yán)重位移后發(fā)生脫落。

3.4 造成活塞快速下移的原因

(1)檢修人員檢修不當(dāng)。檢修人員在檢修過(guò)程中為了檢查活塞是否存在卡澀現(xiàn)象,用布條纏著中壓油動(dòng)機(jī)的球頭拉桿,數(shù)次將活塞用力向上提升至最大行程后又將活塞放下,活塞在自重的作用下快速下移。由于密封套與殼體之間沒(méi)有潤(rùn)滑油,在活塞與殼體不在同一中心線的情況下,這種違章操作必然造成密封套與殼體之間發(fā)生更加嚴(yán)重的摩擦。

(2)在做調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)試驗(yàn)時(shí),當(dāng)恢復(fù)危急遮斷油門(mén)、軸向位移等保護(hù)裝置時(shí),通往脈沖油路的高壓油被切斷,脈沖油壓迅速下降,中壓錯(cuò)油門(mén)滑閥在上部彈簧的作用下迅速下移,高壓油進(jìn)入油動(dòng)機(jī)上腔,活塞在0.2~0.5 s內(nèi)迅速向下移動(dòng)至最底位。殼體對(duì)密封套的反沖擊力是巨大的,是導(dǎo)致密封套向上脫離活塞的最重要的動(dòng)力源之一。

4 處理結(jié)果

將油動(dòng)機(jī)密封套取下進(jìn)行修整,按工藝要求重新裝配并重新鉆孔安裝騎縫螺釘,最后將壓蓋中心孔與活塞桿校正裝好。機(jī)組運(yùn)行后,中壓油動(dòng)機(jī)沒(méi)有發(fā)生遲緩和卡澀現(xiàn)象,運(yùn)行平穩(wěn)正常,在運(yùn)行半年后的一次計(jì)劃停機(jī)解體檢查中確認(rèn)一切正常。

5 結(jié)論

綜上所述,造成密封套向上完全脫離活塞的主要原因及應(yīng)吸取的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)是:

(1)由于設(shè)計(jì)上存在一定的缺陷,壓蓋和端蓋成為2個(gè)獨(dú)立的部件??稍O(shè)計(jì)成一體構(gòu)造,在端蓋嵌入殼體時(shí)便會(huì)使壓蓋自動(dòng)對(duì)中,也可以設(shè)計(jì)2個(gè)固定銷釘將壓蓋固定,就不會(huì)出現(xiàn)壓蓋被人為壓偏的現(xiàn)象。

(2)中壓油動(dòng)機(jī)整體低于汽輪機(jī)操作平臺(tái),四周空間狹窄,給檢修和運(yùn)行巡視帶來(lái)諸多不便。

(3)防塵蓋處于活塞桿的頂部,一旦壓蓋被人為壓偏,靠近汽缸一側(cè)的間隙減少時(shí),由于防塵蓋擋住了視線,很難被及時(shí)發(fā)現(xiàn)。

(4)檢修人員因?yàn)閷?duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)原理和構(gòu)造不太了解以及檢修質(zhì)量較低等原因,將壓蓋裝偏后沒(méi)有及時(shí)對(duì)檢修過(guò)的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的檢查與驗(yàn)收。

所幸沒(méi)有發(fā)生電網(wǎng)從系統(tǒng)解列的事故,否則,當(dāng)發(fā)生事故需要緊急關(guān)閉旋轉(zhuǎn)隔板時(shí),因密封套已上移60 mm,活塞的最大行程(138 mm)減少60 mm,活塞無(wú)法上移至極限位置,旋轉(zhuǎn)隔板就不能完全關(guān)閉,有可能發(fā)生汽輪機(jī)嚴(yán)重超速等一系列惡性事故,其后果十分嚴(yán)重。檢修人員如能有效地提高檢修質(zhì)量,就能避免此類設(shè)備故障的發(fā)生。

[1]邵和春.汽輪機(jī)運(yùn)行[M].北京:中國(guó)電力出版社,2006.

[2]王棟梁.機(jī)械基礎(chǔ)[M].北京:中國(guó)勞動(dòng)出版社,1990.

[3]田鶴年.N125型汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)常見(jiàn)缺陷的分析與改進(jìn)[J].汽輪機(jī)技術(shù),1992,34(3):28 -31.

[4]康德.汽輪機(jī)設(shè)備安裝工藝學(xué)[M].北京:水利電力出版社,1993.

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