車建煒 張春利
中國華電工程(集團)有限公司,北京 100035
在線清洗技術在新建循環(huán)流化床鍋爐項目中的應用
車建煒 張春利
中國華電工程(集團)有限公司,北京 100035
本文就在線清洗技術在新建循環(huán)流化床鍋爐項目中的應用闡述了其清洗原理、操作要點、清洗分析和清洗效果,表明在線清洗技術在類似項目中具有廣泛推廣應用價值。
在線清洗;循環(huán)流化床;腐蝕;保護膜
傳統(tǒng)電站鍋爐化學清洗是利用溶解原理洗掉鍋爐受熱面內(nèi)表面的氧化鐵及在存放、安裝過程中所產(chǎn)生的焊渣、油污等雜物,并形成良好的鈍化保護膜,但同時清洗劑與受熱面鋼材發(fā)生化學反應,腐蝕掉少量金屬,縮短了鍋爐的使用壽命,而且需安裝、拆除龐大的臨時系統(tǒng),增加了施工單位的費用。鍋爐在線清洗為非溶解性清洗,基本原理是利用物理化學原理,通過特種藥劑作用在腐蝕物和基本金屬之間產(chǎn)生界面滲透,擠壓,剝落等界面效應,再將洗脫的腐蝕產(chǎn)物通過強力分散劑,將其懸浮于水中,通過排污排出熱力設備之外。
在爐水中加入在線清洗兼保養(yǎng)劑能起到穩(wěn)定爐水水質(zhì),提高蒸汽品質(zhì),維護和及時修復受熱面保護膜,并逐步清除受熱面腐蝕產(chǎn)物等多重作用,有利于機組啟動時快速改善汽水品質(zhì),縮短機組帶負荷試運行和洗硅時間,保證機組整套啟動試運行期間汽水品質(zhì)的優(yōu)良。在機組投入商業(yè)運行后,繼續(xù)加入少量在線清洗兼保養(yǎng)劑,有利于機組在無腐蝕、不結(jié)垢的狀態(tài)下安全、經(jīng)濟、高效地運行。
貴州華電畢節(jié)熱電有限公司#1、#2鍋爐系東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG490/13.73-Ⅱ2型循環(huán)流化床自然循環(huán)單汽包鍋爐。鍋爐主要由一個膜式水冷壁爐膛,兩臺汽冷式旋風分離器和一個由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。鍋爐汽水系統(tǒng)回路包括尾部省煤器、鍋筒、水冷系統(tǒng)、汽冷式旋風分離器進口煙道、汽冷式旋風分離器、HRA包墻過熱器、低溫過熱器、屏式過熱器、高溫過熱器及連接管道、低溫再熱器、屏式再熱器及連接管道。
此項目由我公司總承包建設,由于1#鍋爐試運工期較短,且施工單位投入人力不足,如采用傳統(tǒng)化學清洗施工周期過長,不能滿足項目節(jié)點進度要求。通過在行業(yè)內(nèi)廣泛咨詢,鎖定華東科技大學研發(fā)的在線清洗技術。經(jīng)過現(xiàn)場各參建單位的反復討論和論證,最終確定了在線清洗方案,實踐證明在線清洗省時、省力,節(jié)能環(huán)保,效果更佳,具有較高的經(jīng)濟及社會效益。
施工準備→系統(tǒng)冷態(tài)水沖洗→系統(tǒng)熱態(tài)水沖洗→烘爐階段熱態(tài)造膜→吹管階段在線清洗→整套啟動試運行期間的在線清洗及快速洗硅→機組投入商業(yè)運營后的保養(yǎng)。
3.2.1 系統(tǒng)冷態(tài)水沖洗
啟動除鹽水泵、凝結(jié)水泵、電動給水泵向相關系統(tǒng)上水并分段進行大流量、變流量沖洗排放;沖洗至排放水澄清、無肉眼可見的顆粒狀雜質(zhì)即沖洗結(jié)束。
沖洗路徑:根據(jù)《汽機管道沖洗措施》分段沖洗:
1)除鹽水泵→凝汽器→排放。
2)除鹽水泵→凝汽器→凝結(jié)水泵→凝結(jié)水系統(tǒng)→除氧器→排放。
3)凝汽器→凝結(jié)水泵→凝結(jié)水系統(tǒng)→除氧器→電動給水泵→高壓給水系統(tǒng)→高壓加熱器→省煤器→汽包→水冷壁系統(tǒng)→水冷壁下聯(lián)箱→排放(定排)。
沖洗用水:除鹽水,按常規(guī)加氨調(diào)pH和加聯(lián)氨保護,變流量200~500m3/h進行沖洗。
事先在除氧器中配制Na3PO4、Na2HPO4和BOCP106的混合藥液,將除氧器上水至正常水位,投入輔汽加熱系統(tǒng),水溫加熱至60℃~70℃,啟動電泵開始預清洗,清洗中逐步提高除氧器水溫到90℃左右;預清洗過程中通過爐水加藥系統(tǒng)向汽包補充Na3PO4、BOCP106混合液,維持爐水中的藥品濃度;預清洗結(jié)束后進行熱態(tài)水沖洗排放。
3.2.3 烘爐階段熱態(tài)清洗兼熱態(tài)造膜
3.2.3.1 藥品配制
1)在給水加氨溶液箱中加入20kg NaOH、20kg Na3PO4、25kg BOCP106在線清洗劑,加除鹽水至1000L,并攪拌均勻。
2)向鍋爐Na3PO4藥箱中加入20kg NaOH、3kg Na3PO4、125kg BOCP106在線清洗劑,加除鹽水至1000L,并攪拌均勻。
3)在除氧水箱中加入40kg NaOH、6kg Na3PO4、250kg BOCP106清洗兼保養(yǎng)劑、2000kg BOCP121清洗兼保養(yǎng)劑,利用給水泵打再循環(huán)將藥液溶解均勻。
3.2.3.2 藥品的加入及控制指標
1)用給水泵向鍋爐上水時將除氧水箱中的藥液加到爐內(nèi)。
2)烘爐機啟動后,當爐水堿度低于45mmol/L時,啟動Na3PO4加藥泵,將Na3PO4藥箱中的藥品加到爐內(nèi)、補充藥液。
3)鍋爐補水時啟動給水加藥泵,將溶液箱中的藥品加到爐內(nèi)??刂浦笜耍航o水pH=9.6~10.5,藥箱中藥液打空后及時補充配置。
3.2.3.3 烘爐期間每6小時進行一次鍋爐排污,排污量由取樣化驗結(jié)果確定;烘爐結(jié)束后按規(guī)程進行熱爐放水;預清洗造膜完成后,應對汽包、水冷壁下聯(lián)箱、除氧器水箱以及凝汽器熱水井等處進行人工清理工作,以減輕機組啟動后的清洗負擔。
3.2.4 鍋爐吹管期間的在線清洗
為了保證在吹管過程中終止先前已發(fā)生的腐蝕、并不再發(fā)生新的腐蝕,同時進行高溫氧化皮及腐蝕產(chǎn)物等各種雜質(zhì)的清除,在整個吹管過程中沖擊性加入或連續(xù)投加UOCP169清洗兼保養(yǎng)劑進行在線清洗;鍋爐開始上水,即啟動給水加藥系統(tǒng)向給水加入NH3液,保證給水pH=9.0~9.3;在給水加聯(lián)氨箱中加入500kg清洗兼保護劑UOCP169,加除鹽水至1000L,攪拌均勻;在爐水磷酸鹽加藥箱中加入5kg NaOH、5kg Na3PO4、12.5kg鍋爐在線清洗兼保護劑BOCP106,加除鹽水至1000L,并攪拌均勻;為了保證在吹管過程中終止已發(fā)生的腐蝕并不發(fā)生新的腐蝕、且加速清除高溫氧化皮及腐蝕產(chǎn)物等各種雜質(zhì),從鍋爐點火時開始,啟動加藥泵向爐內(nèi)投加上述混合液;當爐水水溫達到150℃時、啟動加藥泵加機組清洗兼保護劑UOCP169。加完后及時續(xù)配新藥液,防止打空泵;鍋爐壓力達到1.0MPa,溫度180℃以上運行2h后開啟排污,加大補水量和清洗兼保護劑的加藥量,控制爐水pH>9.2;鍋爐壓力達到3.5MPa,溫度240℃以上運行3h-5h,檢測爐水硅,[SiO2]>2000μg/L時要加強排污; [SiO2]>5000μg/L時要整爐換水;當爐水含鐵量>1000μg/L時要加強排污,鐵>3000μg/L或爐水渾濁或爐水發(fā)紅則需整爐換水;在第一階段吹管將要結(jié)束時,重點觀察爐水混濁的周期變化和爐水鐵離子的變化趨勢和數(shù)量,確定第二階段清洗的強度;第一階段吹管結(jié)束前加入事先在加藥箱中配好的UOCP169機組清洗兼保養(yǎng)劑;在吹管第一階段尾段(停止沖管后),鍋爐進行滑停,繼續(xù)加入NaOH、Na3PO4和BOCP106混合液,維持pH=10~11,3h后整爐放水;第二階段吹管結(jié)束時加入100kg UOCP169機組清洗兼保養(yǎng)劑對機組進行保護,加完后運行2h停爐,0.8MPa左右熱爐放水、余熱烘干鍋爐。
3.2.5 機組整套啟動試運行期間的在線清洗及快速洗硅
在給水加聯(lián)氨箱中加除鹽水500L,加入500kg機組清洗兼保護劑UOCP169, 并攪拌均勻;在爐水磷酸鹽加藥箱中加入5kg NaOH、5kg Na3PO4、25kg BOCP106 鍋爐清洗兼保養(yǎng)劑,加除鹽水1000L,并攪拌均勻;鍋爐開始上水時,啟動給水加藥系統(tǒng)向給水加入N2H4:NH3=1:1的混合液,保證給水pH>9.0±0.2;從鍋爐點火時開始,啟動磷酸鹽加藥泵向爐內(nèi)投加磷酸鹽加藥箱中的混合液;當爐水水溫達到150℃時啟動加藥泵加機組清洗兼保護劑UOCP169;鍋爐壓力達到1.0MPa,溫度180℃以上,應開啟連續(xù)排污,控制爐水pH=9.0~9.7;通過大量排污和補水,爐水逐漸變得清澈,當汽溫、汽壓達到預定沖轉(zhuǎn)參數(shù)時,按啟動方案進行;由于汽機沖轉(zhuǎn)、鍋爐負荷增加等因素引起的擾動以及系統(tǒng)各設備的分步投運,雜質(zhì)的帶入會使爐水變得混濁,在升負荷每一個階段均可通過穩(wěn)定工況、加大排污予以改善;機組并網(wǎng)后,低壓加熱器隨即投入,爐水鐵離子濃度將隨之升高,爐水混濁度增加,這些清洗雜質(zhì)可繼續(xù)通過大量的排污和補水予以置換;隨著機組負荷的升高,高壓加熱器的投入等,爐水的鐵離子濃度和混濁度都將隨之惡化,通過大量排污和補水,逐漸改善爐水品質(zhì);在機組升負荷過程中,爐水不再因負荷升高而混濁、鐵離子濃度亦穩(wěn)定無大的變化時,認為整個熱力系統(tǒng)的清洗基本達到要求;清除上述系統(tǒng)中的殘余二次鐵銹及硅酸鹽產(chǎn)物,快速除硅。保證鍋爐在啟動過程以及壓力、負荷上升過程中的水汽品質(zhì),在初次啟動的惡劣條件下對機組實施全面保護,防止腐蝕和結(jié)垢。
切實做好啟動前的監(jiān)測儀表校正、分析用藥品的核對工作;鍋爐壓力達0.1MPa后,及時對各取樣管路、在線儀表開啟閥門或旁路進行沖洗至出水清澈,準備取樣分析;準確的測試分析是成功實施快速洗硅及帶負荷安全清洗的關鍵。特別注意事項如下:
1)加強化學監(jiān)督,投運化學在線儀表,條件具備時盡早投用在線儀表。
2)爐水pH是關鍵參數(shù),測試要準確、及時。
3)爐水及蒸汽[SiO2]每2h取樣分析一次。加強排污,保證爐水[SiO2]<1000μg/ L。
4)測定爐水和凝結(jié)水Fe,每4h取樣分析一次。爐水Fe含量>1000μg/L,應加強排污。
4.2.1 清除系統(tǒng)內(nèi)腐蝕產(chǎn)物和雜質(zhì)
加入鍋爐清洗兼保養(yǎng)劑BOCP121后,在升溫、保溫及降溫的各個階段,爐水有不同程度的渾濁,澄清后溶液清澈,底部有粉末狀物。當系統(tǒng)加入UOCP169清洗劑后,渾濁帶有顏色的爐水逐漸變得清澈透明。在鍋爐中被清洗下來的雜質(zhì)通過疏水排放、鍋爐連排、定排或鍋爐放水時排出系統(tǒng)。
4.2.2 吹管期間爐水品質(zhì)合格
吹管過程是個非常劇烈的非穩(wěn)態(tài)脈動過程,而且伴有汽水共騰,水質(zhì)控制有一定難度,1#鍋爐第二次吹管末期時爐水鐵的含量只有9.8μg/L,爐水導電率低于15μS/ cm,與給水相差無幾,優(yōu)于常規(guī)化學清洗后鍋爐吹管期間爐水水質(zhì),鍋爐得到了完好保護。
4.2.3 蒸汽品質(zhì)合格,滿足整套啟動及試運行要求
在2008年12月18日至24日#1機組整套啟動期間,隨著過熱器、再熱器、凝汽器、高低加等設備的投入,以及各級抽汽疏水相繼回收,給系統(tǒng)帶來了大量雜質(zhì),給凝結(jié)水、給水、爐水品質(zhì)帶來了一輪又一輪的沖擊波,例如凝結(jié)水硬度一度達到26μmol/ L,給水SiO2(12月20日)達到近1800μg/ L,爐水SiO2長時間(12月21日至12月24日)高于2000μg/L。即便如此,仍滿足了整套啟動各個階段的蒸汽品質(zhì)要求,12月1日蒸汽SiO2含量已降至≤20μg/L。
4.2.4 所有清洗劑有良好的停爐保養(yǎng)作用
12月5日凌晨2點鐘第一階段結(jié)束,停爐四十多小時后于12月7日凌晨進入第二階段吹管,在沒有換水的情況下,爐水清澈。#1鍋爐2008年12月28日開始的整套啟動后,各水樣均清澈透明,爐水Fe含量在100μg/L以內(nèi)。這都體現(xiàn)了清洗劑的停爐保養(yǎng)作用。12月11日打開汽包檢查,汽包內(nèi)壁、旋風分離器及管道等表面均形成了完整的鈍化保護膜。這實際上是因為本次清洗是在高溫高壓下進行,必須是機組處于完全保護狀態(tài)下才有可能實現(xiàn),因此鍋爐內(nèi)表面在保養(yǎng)劑作用下于高溫形成的是牢固的近乎永久性的鈍化保護膜,而不是化學清洗剛結(jié)束的臨時鈍化膜,整套啟動未發(fā)生常規(guī)化學清洗后的爐水混黑現(xiàn)象證明了這一點。
4.2.5 汽包檢查結(jié)果
清洗結(jié)束后,于2008年12月11日打開汽包人孔門進行了檢查:內(nèi)表面清潔,基本無殘留氧化物和焊渣;無二次浮銹,無點蝕、無金屬粗晶析出的過洗現(xiàn)象,無鍍銅現(xiàn)象,形成有完整的鈍化保護膜;清洗過程中,固定設備上的閥門未損傷。
在汽包兩頭上部有一些紅色浮銹,用手套擦拭后露出了黑色的保護膜,說明只是因為兩頭水汽流通不好,流速緩慢,導致洗下來的產(chǎn)物不能及時排掉并且附在表面,但是壁面很光滑,汽水分界線不是很明顯,由于一端底部積水未排盡導致底部有少量黃銹點,上部百葉窗也呈黑色,焊縫附近為鋼灰色,汽包中間的分離器和底部均為鋼灰色且表面光滑發(fā)亮,無任何腐蝕坑點和雜質(zhì),整個汽包看起來顯藍藍的鋼灰色保護的非常好,保護膜鍍的也非常好,據(jù)清洗后外觀來看,整個清洗和保養(yǎng)的過程做得很好,達到了預期效果。
貴州華電畢節(jié)熱電有限公司新建循環(huán)流化床鍋爐采用在線清洗技術有效地清除了系統(tǒng)中的腐蝕產(chǎn)物和雜質(zhì)并且體現(xiàn)了優(yōu)良的停爐保養(yǎng)作用。清洗過程不需要獨立的工期,不需要安裝、拆除龐大的臨時系統(tǒng),分部試運工期可比常規(guī)清洗縮短10天;由于其清洗兼保養(yǎng)的作用,保證整個系統(tǒng)在鍋爐吹管后、啟動、停爐停機消缺及試運過程中不受腐蝕;在機組投入商業(yè)運行后,繼續(xù)加入適量在線清洗兼保養(yǎng)劑,有利于機組在無腐蝕、不結(jié)垢的狀態(tài)下安全、經(jīng)濟、高效地運行[2]。綜上所述,在線清洗技術具有廣泛的推廣應用價值。
[1]姜麗,馬瑤瑤等.在線清洗工藝在某基建鍋爐清洗中的運用.清洗世界,2008,(7):11~13
[2]楊昌柱.鍋爐--汽輪機帶負荷清洗技術簡介[D].武漢:華中科技大學出版社,2006.
10.3969/j.issn.1001-8972.2012.19.037
車建煒,工程師,工學碩士,主要從事EPC領域的熱機管理工作。
張春利,工程師,工學碩士,主要從事EPC領域的熱機管理工作。