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淺析延遲焦化裝置分餾塔底結(jié)焦原因及措施

2012-02-08 06:07:52石軍計(jì)王亦成
化學(xué)工程師 2012年2期
關(guān)鍵詞:分餾塔結(jié)焦焦化

石軍計(jì),王亦成

(玉門油田煉化總廠a.重油車間;b.常減壓車間,甘肅 玉門 735200)

1 延遲焦化裝置概況

玉門煉化延遲焦化裝置加工能力為30萬t·a-1,自1993年建成投產(chǎn),至今運(yùn)行近19年,近年來我廠延遲焦化裝置一直處于高負(fù)荷運(yùn)行,延遲焦化裝置現(xiàn)面臨著全廠重油平衡的巨大壓力。目前,延遲焦化裝置處理量最高能力達(dá)到960t·d-1,當(dāng)日負(fù)荷高達(dá)117%。2011年1~12月份加工量已達(dá)到33.32萬t,負(fù)荷率為111%,已經(jīng)超過了設(shè)計(jì)值的最大負(fù)荷,為保證全廠的渣油平衡,延遲焦化還將長(zhǎng)期處于超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。

超負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,由于焦炭塔氣速增加和生焦后期焦層較高,大量粉焦會(huì)隨高溫油氣進(jìn)入分餾塔底,這些粉焦停留在分餾塔底會(huì)粘附在塔壁上,不斷結(jié)焦,粉焦量大的時(shí)候甚至可以堵塞輻射抽出過濾器,造成輻射泵抽空,影響正常生產(chǎn)。因此如何確保分餾塔正常生產(chǎn)嚴(yán)防分餾塔底結(jié)焦就顯得尤為重要。

表1 延遲焦化裝置加工情況Tab.1 Process of delayed coking unit

2 各因素對(duì)分餾塔底結(jié)焦的影響

2.1 加熱爐輻射出口溫度的影響

加熱爐輻射出口溫度是延遲焦化裂解縮合反應(yīng)的關(guān)鍵參數(shù),玉門延遲焦化爐出口溫度控制在492±1℃,加熱爐輻射出口溫度降低亦焦化反應(yīng)深度下降,焦炭泡沫層有所增加,易引發(fā)泡沫夾帶現(xiàn)象,焦粉攜帶入分餾塔底而引起結(jié)焦。為了降低泡沫層高度,緩解分餾塔底結(jié)焦,可適當(dāng)提高加熱爐輻射出口溫度。若加熱爐輻射出口溫度偏高將導(dǎo)致加熱爐負(fù)荷增大,爐管表皮溫度過高,部分爐管局部過熱而引發(fā)輻射爐管氧化剝皮同時(shí)也加重了輻射爐管結(jié)焦的傾向。

日常生產(chǎn)中我們可以根據(jù)延遲焦化原料的性質(zhì)變化,在原料變輕時(shí),提高加熱爐出口溫度1~2℃;在原料變重時(shí),降低加熱爐出口溫度1~2℃。防止因原料性質(zhì)的變化,造成反應(yīng)深度不夠,泡沫層增高,加大生焦后期粉焦攜帶入分餾塔的幾率,引起分餾塔底結(jié)焦。同時(shí),可以在切換四通閥前2h,提高爐出口溫度1~2℃,有利于降低泡沫層高度,減緩焦粉攜帶。

2.2 分餾塔底溫度的影響

分餾塔底溫度控制一般不能過高,也不能過低。過高,分餾塔底容易結(jié)焦;過低,加熱爐負(fù)荷加重。我裝置原料溫度180℃左右,一般塔底溫度控制在360℃左右。生產(chǎn)中采用上下部進(jìn)料和蒸發(fā)段溫度來調(diào)節(jié)和控制塔底溫度,控制上部進(jìn)料量不小于50%,保證分餾換熱段三層塔板有足夠的液體流量,將高溫油氣中的焦粉洗滌下來,防止焦粉帶到塔上部。分餾塔底液面設(shè)定在50%左右,分餾塔底液位不宜維持過高,這樣不但增加塔底存液量,也使塔底循環(huán)油流動(dòng)困難,增大了分餾塔底油停留時(shí)間,循環(huán)油轉(zhuǎn)化率上升,生焦可能性增強(qiáng)。

裝置在在在處理量較大時(shí),分餾塔底溫度會(huì)相應(yīng)升高,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,分餾塔底溫度控制在380℃以下,如果溫度過高會(huì)加速分餾塔底及蒸發(fā)段結(jié)焦,堵塞分餾塔底的舌形塔盤,造成油氣上升通路不暢,危害分餾塔的正常運(yùn)行。

2.3 焦層偏高的影響

玉門延遲焦化裝置在超負(fù)荷運(yùn)行情況下,焦層高度過高,基本在17~18.5m之間,甚至出現(xiàn)了高達(dá)18.9m的情況,而焦化裝置原設(shè)計(jì)的安全高度為16m,目前裝置生焦高度已超過安全高度,極易發(fā)生沖塔事故。當(dāng)焦層高度超過安全高度時(shí),油氣中焦粉攜帶量會(huì)增大,分餾塔底過濾器前后壓降會(huì)明顯增大,將造成輻射泵入口過濾器堵塞和分餾塔塔底被焦粉結(jié)死等一系列問題。

我們裝置根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),根據(jù)原料性質(zhì)變化,嚴(yán)格控制分支流量,要求嚴(yán)格控制焦層高度,嚴(yán)防沖塔事故的發(fā)生。同時(shí),按照階梯式加入消泡劑,初加入時(shí)間為切塔前8h,并且在切換前4h已到生焦后期加大消泡劑泵流量,該方式能夠有效降低泡沫層高度。

2.4 焦炭塔切換和改放空時(shí),壓力波動(dòng)的影響

焦炭塔在切換四通閥、改放空操作過程中,不可避免地會(huì)對(duì)分餾塔的操作帶來周期性的壓力波動(dòng),穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,減緩焦炭塔頂壓力劇烈波動(dòng),從而能夠有效避免粉焦因壓力波動(dòng)而被攜帶入分餾塔系統(tǒng),引發(fā)沖塔事故的發(fā)生。在切塔初期,新塔的油氣量不足,老塔小吹汽目的是為了回收炭塔中的殘余油氣,老塔給汽時(shí)應(yīng)盡量小而緩慢,避免老塔壓降損失過大,目前我裝置小給汽時(shí)間控制在40min,保證老塔進(jìn)料管線,閥門吹掃干凈,以避免結(jié)焦,同時(shí)確保系統(tǒng)壓力穩(wěn)定。切塔后老塔壓力一旦出現(xiàn)大幅度下降,在焦碳塔生焦末期沒有來得及進(jìn)行生焦反應(yīng)的泡沫層物質(zhì)由于二次汽化進(jìn)入大油氣線以及分餾塔系統(tǒng),并在大油氣線和分餾塔底(或塔底循環(huán)系統(tǒng))聚結(jié)生焦,會(huì)導(dǎo)致焦炭塔頂油氣線、分餾塔底循環(huán)線、分餾塔輻射抽出線等多處過濾器堵塞以及輻射泵、塔底循環(huán)泵抽空等事故的發(fā)生。在低壓瓦斯管網(wǎng)系統(tǒng)壓力波動(dòng)較大時(shí),焦炭塔憋壓、失壓容易造成攜帶大量焦粉的泡沫層沖入分餾塔,造成沖塔事故的發(fā)生。

2.5 原料性質(zhì)劣質(zhì)化的影響

我廠原油已向高硫、高瀝青質(zhì)劣質(zhì)原油發(fā)展,原油的減壓渣油大部分進(jìn)入我延遲焦化裝置加工,焦化裝置在超負(fù)荷運(yùn)行的情況下加工這些殘?zhí)?、瀝青質(zhì)高的劣質(zhì)原料時(shí),焦炭塔生焦高度變高,空塔余量較少,油氣容易夾帶更多的粉焦,造成焦炭塔塔頂揮發(fā)線和分餾塔底過濾器的堵塞以及易引發(fā)分餾塔底結(jié)焦。日常工作中加大對(duì)減壓渣油性質(zhì)及時(shí)跟蹤分析,通過控制原料殘?zhí)坎淮笥?0%,可有效防止原料因殘?zhí)亢蜑r青質(zhì)含量高而引起焦炭塔沖塔,造成粉焦攜帶,引起分餾塔底結(jié)焦。

3 預(yù)防分餾塔底結(jié)焦措施

(1)控制好高溫油氣進(jìn)分餾塔溫度即焦炭塔頂部溫度。

(2)增大分餾塔底回流,控制好分餾塔底溫度。

(3)保證塔底循環(huán)油泵的正常運(yùn)行,保證足夠的循環(huán)量,防止結(jié)焦。

(4)根據(jù)分餾塔底過濾器的前后壓差,及時(shí)清理過濾器。

(5)控制好焦炭塔系統(tǒng)的平穩(wěn)操作。

①換完塔后小吹汽的控制不易過大,防止將大量泡沫層吹去分餾塔;②控制焦炭塔的生焦高度,防止沖塔;③避免焦炭塔壓力大幅度波動(dòng);④定期清理焦炭塔頂過濾器。

4 結(jié)語

針對(duì)焦化裝置普遍存在的分餾塔底結(jié)焦問題,我裝置在超負(fù)荷運(yùn)行的前提下實(shí)際生產(chǎn)中摸索了一定的寶貴經(jīng)驗(yàn)并取得了較好的效果,同時(shí)不斷吸取國(guó)內(nèi)同行先進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和加強(qiáng)理論知識(shí)的學(xué)習(xí),生產(chǎn)實(shí)踐中,精心、平穩(wěn)操作,以先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)化生產(chǎn),盡量減少焦化裝置分餾塔底結(jié)焦,實(shí)現(xiàn)延遲焦化裝置安全、平穩(wěn)、滿負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行。

[1]林世雄.石油煉制工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1990.

[2]梁朝林,沈本賢.煉油工程技術(shù)叢書-延遲焦化[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007.

[3]錢家麟.管式加熱爐(第二版)[M].北京:中國(guó)石化出版社,2003.

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