叢曉蓉,張志剛,張湘禹,尹民權(quán)
(1.中國華電工程(集團)有限公司,北京 100035;2.北京國電龍源環(huán)保工程有限公司,北京 100039;3.河南第一火電建設(shè)公司,河南 鄭州 450012;4.華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 鄒城 273422)
鋼球式磨煤機因煤種適應(yīng)范圍廣、運行可靠性高等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于火力發(fā)電廠中,它已成為電站的主要制粉設(shè)備,占各類磨煤機的60%以上。早期諸多電廠多注重安全性而忽視經(jīng)濟性,使得許多電廠的制粉設(shè)備單耗高達40(kW·h)/t。一般制粉設(shè)備電耗占廠用電的1.5% ~2.0%,由此可以看出,鋼球式磨煤機的運行狀況不但直接影響機組運行的經(jīng)濟性,還關(guān)乎節(jié)能減排目標(biāo)的實現(xiàn)。
某發(fā)電廠有4臺300MW(先后改造為335MW)機組,均采用1000/170-1型亞臨界壓力、中間再熱、自然循環(huán)、單爐膛燃煤汽包鍋爐。每臺鍋爐配置4套中間儲倉式負壓制粉系統(tǒng),采用單進單出、低速滾筒鋼球式磨煤機(參數(shù)見表1),磨煤機采用雙側(cè)電動機驅(qū)動。每臺鍋爐設(shè)計甲、乙2個煤粉倉,容量均為440 m3,有效容積為343 m3,采用乏氣送粉。甲煤粉倉為甲、乙制粉系統(tǒng)授粉,乙煤粉倉為丙、丁制粉系統(tǒng)授粉。甲、乙煤粉倉之間原設(shè)計有1臺螺旋(絞龍)可逆式輸粉機,后因進行微油點火裝置改造,為便于臨爐輸粉,改為2臺鍋爐合用1臺加長齒索式輸粉機,即#1,#2鍋爐共用1臺輸粉機,#3,#4鍋爐共用1臺輸粉機。
(1)在鍋爐正常運行過程中,根據(jù)機組負荷情況決定啟、停制粉系統(tǒng)的數(shù)量。一般3套制粉系統(tǒng)即可維持額定負荷。一般情況下,當(dāng)磨煤機磨制的煤粉充滿煤粉倉后就可停運1臺磨煤機作為備用。因煤質(zhì)較差及鋼球裝載量不足等原因,該廠近年來各鍋爐(甲、乙制粉系統(tǒng)供粉甲煤粉倉)很少出現(xiàn)因磨制滿煤粉倉而停運1臺磨煤機的現(xiàn)象,反而多次出現(xiàn)因磨煤機鋼球裝載量偏低,煤質(zhì)較差時不能維持粉倉的粉位而被迫運行4套制粉系統(tǒng)的狀況。
(2)Ⅰ,Ⅱ期磨煤機電動機的空載電流約為14 A,最大為18 A,磨煤機不加鋼球時的罐體空載電流一般在30 A左右。磨煤機設(shè)計鋼球裝載量為76 t,現(xiàn)在磨煤機大修或更換襯瓦后第1次添加鋼球的數(shù)量一般在40 t左右。在磨煤機正常運行過程中,電流一般為71~76A,電流低于此數(shù)值就補加鋼球,所以,在當(dāng)前煤質(zhì)情況下磨煤機的出力維持在40~46 t/h較為適宜。影響磨煤機效率的因素很多,但鋼球的規(guī)格和鋼球的裝載量會直接影響磨煤機的效率。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士推薦的標(biāo)準(zhǔn),磨煤機罐體直徑大于3 m,其磨制褐煤時應(yīng)全部采用直徑40 mm的鋼球,磨制煙煤時則選擇65%直徑40 mm的鋼球,而直徑30 mm的鋼球只占鋼球總裝載量的35%。在后期磨煤機的運行過程中,補充鋼球時只需添加直徑40 mm的鋼球。
(3)通過幾年來的跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)Ⅰ,Ⅱ期磨煤機的鋼球裝載量遠遠不夠。2011年9月檢查中發(fā)現(xiàn):在正常運行過程中,電流71 A時#1鍋爐甲磨煤機鋼球裝載量明顯偏少;在正常運行過程中,電流達107 A時停#7鍋爐F磨煤機后發(fā)現(xiàn),鋼球裝載量偏多,主要原因是鋼球中夾雜著大量石子。
(4)由于磨煤機鋼球裝載量偏低,其抵御煤質(zhì)變化的能力較差,只能適應(yīng)粉倉粉位在一定范圍內(nèi)的微量變化,當(dāng)煤質(zhì)突變、水分過大和斷煤等因素干擾時,其制粉困難的矛盾就會凸顯出來。2011年9月,出現(xiàn)了幾次因制粉困難、粉倉粉位過低導(dǎo)致鍋爐燃燒不穩(wěn)而被迫投油助燃及限負荷的狀況,嚴重影響了機組的經(jīng)濟性。
(1)磨煤機鋼球裝載量直接影響制粉單耗,磨煤機鋼球裝載量的最佳值與磨煤機類型、煤種以及鋼球直徑配比等因素有關(guān)。依據(jù)理論計算,結(jié)合現(xiàn)場試驗來確定裝載量的最佳值,在試驗過程中,通風(fēng)量應(yīng)維持在最佳通風(fēng)量附近。根據(jù)作者的經(jīng)驗,設(shè)計鋼球裝載量乘以系數(shù)0.8,基本上就是磨煤機的最佳鋼球裝載量。在最佳鋼球裝載量確定以后,運行時應(yīng)根據(jù)制粉鋼球消耗及時補充鋼球,使其維持在最佳鋼球裝載量運行。根據(jù)以往的經(jīng)驗,觀察磨煤機最佳鋼球裝載量位置時,磨煤機內(nèi)鋼球表面距離磨煤機空心軸下沿約200mm為宜。例如,山東某電廠為中間儲藏式負壓制粉系統(tǒng),采用DTM320/580型單進單出鋼球式磨煤機,設(shè)計鋼球裝載量為55.0 t,在實際運行中,鋼球裝載量為 37.5 t,制粉單耗為32.7(kW·h)/t。通過最佳鋼球裝載量試驗,將鋼球裝載量調(diào)整為42.3 t,制粉單耗降至22.7(kW·h)/t,明顯提高了制粉系統(tǒng)的效率。
(2)分析以往某電力科學(xué)試驗研究院對制粉系統(tǒng)調(diào)整試驗的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),磨煤機存煤量與出力、電耗之間存在一定的關(guān)系。磨煤機最大出力點與最大功率點并不同步:在達到最大功率點之前,有效功率最大,制粉電耗最小;磨煤機達到最大出力前,出力隨著給煤量、存煤量的增加而增加,而磨煤機達到最大出力點后,出力隨著給煤量、存煤量的增加而降低。因此,在磨煤機達到最大出力點前,選擇磨煤機的經(jīng)濟存煤量比較合適,此工況下磨煤機的運行穩(wěn)定性和經(jīng)濟性較好。
(1)影響制粉設(shè)備單耗的因素很多,如磨煤機的料位控制、煤粉細度以及通風(fēng)量等。通風(fēng)量太大會將還未研磨好的煤粉攜帶走,造成粗粉分離器回粉量過大,導(dǎo)致煤在系統(tǒng)內(nèi)反復(fù)研磨。合適的制粉風(fēng)量可改善沿罐體方向燃料對鋼球的充滿度,從而提高出力,降低制粉系統(tǒng)電耗。例如,山東某電廠配置中間儲藏式負壓制粉系統(tǒng),采用DTM287/470型單進單出鋼球式磨煤機,開始由于制粉系統(tǒng)漏風(fēng)加上木塊分離器清理不夠及時,致使制粉單耗達35.71(kW·h)/t,調(diào)整到最佳風(fēng)量后,制粉單耗降為 29.54(kW·h)/t。
(2)磨煤機的存煤量是制粉系統(tǒng)優(yōu)化運行的一個重要指標(biāo)。制粉系統(tǒng)消耗的電功率包括制粉消耗的有效功率和鋼球之間、鋼球與襯板之間碰撞所消耗的無效功率;有效功率正比于出力,無效功率正比于鋼球消耗量。通過優(yōu)化系統(tǒng)運行,改善能耗分配比例,從而增加有效功率,減小無效功率。
(3)對于一臺鋼球式磨煤機,在其他條件不變的情況下,如果磨煤機內(nèi)存煤量偏少,鋼球拋落處缺少足夠的煤層來吸收鋼球的動能,則會造成鋼球與襯板碰撞加劇,無用能耗增加;反之,磨煤機內(nèi)存煤量偏多,雖然鋼球的動能大部分都被煤層吸收,但由于鋼球拋落點到煤層間的下落高度減小,鋼球的勢能沒能得到充分轉(zhuǎn)化,導(dǎo)致磨煤機出力下降。因此,在磨煤機的正常運行中,對于一定的裝球量和通風(fēng)量,存在一個最佳存煤范圍,當(dāng)磨煤機在此范圍運行時,磨煤機的制粉電耗最低。
隨著管理水平的不斷提高,制粉系統(tǒng)單耗得到明顯改善,Ⅰ,Ⅱ期鍋爐近年來制粉設(shè)備單耗、電量統(tǒng)計見表2。
表2 Ⅰ,Ⅱ期鍋爐近年來制粉設(shè)備單耗、電量統(tǒng)計
(1)提升磨煤機鋼球裝載量,可極大地提高4臺磨煤機的出力,粉倉的充滿時間縮短,可以間斷運行磨煤機,停磨時間延長,節(jié)約了一定的電量,其節(jié)約的電量完全可以抵消因磨煤機電流升高及輸粉機運行消耗的電量。
(2)目前,磨煤機只維持全天候運行,難以出現(xiàn)磨滿粉倉停磨的狀況。2臺650 kW的高壓電動機如果每個運行班停運3 h,每天4個班最長可停12 h,其節(jié)電效果是很可觀的。由于制粉系統(tǒng)出力提升,節(jié)約了大量廠用電。相當(dāng)于每天有1臺磨煤機減少一半的運行時間,同時提高了設(shè)備的可靠性,減少了設(shè)備的維護量與費用。尤其是能減少鋼球的用量,可降低制粉鋼球消耗。
(3)磨煤機鋼球裝載量少,磨煤機出力低,只有全天候運行才能滿足運行需求,導(dǎo)致磨煤機運行時間延長。采用最佳鋼球裝載量后,可使磨煤機在最佳料位下運行,使得鋼球?qū)Σɡ送叩哪p明顯減輕,從而延長襯瓦的使用壽命。
(4)2010年,Ⅰ,Ⅱ期鍋爐發(fā)電用煤量約為394.392萬t,按照制粉單耗量下降5(kW·h)/t計算,預(yù)計全年可節(jié)約廠用電量19720 MW·h。
(1)應(yīng)盡量避免積粉。貯存的煤粉與空氣接觸發(fā)生氧化發(fā)熱,導(dǎo)致溫度逐步升高,最終會引起煤粉自燃??s短煤粉在粉倉內(nèi)的儲存和停留時間,通過置換新粉達到避免積粉的目的。
(2)20世紀90年代,為了減少磨煤機的頻繁啟、停,磨煤機的鋼球裝載量為25~30 t。因當(dāng)時煤質(zhì)好,磨制的煤粉可維持粉倉粉位,不用停磨煤機,減少了操作,尤其是不用跑到粉倉層操作。從2002年開始,煤炭市場劣質(zhì)煤的問題開始顯現(xiàn),制粉與接帶負荷困難,經(jīng)過論證后開始向磨煤機內(nèi)補充鋼球,使鋼球的裝載量由30t提高到40t,電廠制粉設(shè)備單耗偏高的問題有所改善(鍋爐制粉設(shè)備平均電耗由1994年的 40.03(kW·h)/t降到 2000年 28.86(kW·h)/t)。
(3)借助其他電廠鋼球最佳裝載量試驗的成功經(jīng)驗,探索某電廠Ⅰ,Ⅱ期鍋爐磨煤機的鋼球裝載量由40 t調(diào)整為58~61 t的可行性。
(4)為了防止煤粉倉溢粉,可以在煤粉倉內(nèi)加裝雷達、遙感、遠紅外等檢測設(shè)備,也可在煤粉倉外安裝視頻檢測裝置,達到溢粉早發(fā)現(xiàn)、早處理的目的。既可避免環(huán)境污染,又可減輕因清理溢粉增加的勞動強度。
(5)在確保鋼球質(zhì)量的前提下,控制好鋼球的規(guī)格及添加時間,定期甩出碎、小鋼球,保持磨煤機在最佳鋼球裝載量范圍內(nèi)運行。
(6)針對煤質(zhì)差使磨煤機波浪瓦磨損嚴重的現(xiàn)象,利用停運磨煤機的機會進行磨損量檢測,做到及時更換波浪瓦,確保磨煤機最佳出力。
(7)值得注意是,由于啟/停、切換磨煤機(和啟/停輸粉機)變得頻繁,不但運行人員的勞動強度增加,而且對其責(zé)任心的要求亦會相應(yīng)提高。因此,應(yīng)加強管理,強化運行人員的責(zé)任心,增加粉位測量頻率,經(jīng)常采用手動或電動升降粉標(biāo)來撞擊物料,刺激煤粉層的自流或垮塌,使其由高料位自動流向低料位,保持最佳料位,使磨煤機保持最佳運行時間以延長備用磨煤機的停運時間。
針對個別電廠鋼球式磨煤機存在的類似現(xiàn)象,如采用最佳鋼球裝載量的運行方式,不僅可以明顯降低廠用電量,還會減少磨煤機的鋼耗,同時也符合發(fā)電企業(yè)“節(jié)能降耗”的戰(zhàn)略思路。
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