汪杰斌,楊峰
(1.國(guó)投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 宣城 242052;2.中電國(guó)際蕪湖發(fā)電有限責(zé)任公司,安徽 蕪湖 241009)
某發(fā)電公司#14機(jī)組是由上海汽輪機(jī)廠制造的N125-13.24/535/535 B151型超高壓、中間再熱、雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機(jī),機(jī)組軸承臨界轉(zhuǎn)速:一階為1200 r/min;二階為1900~2100 r/min,發(fā)電機(jī)一階臨界轉(zhuǎn)速為1400 r/min。軸承振動(dòng)許可值:在額定轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),振動(dòng)值不超過(guò)0.05 mm;在臨界轉(zhuǎn)速運(yùn)行時(shí),振動(dòng)值不超過(guò)0.10 mm。軸振許可值:報(bào)警值165 μm,跳機(jī)值260 μm。機(jī)組于1997年投入商業(yè)運(yùn)行,在2002年12月12日鍋爐臨時(shí)檢修結(jié)束后,汽輪機(jī)按冷態(tài)啟動(dòng)規(guī)程要求啟動(dòng),在并網(wǎng)帶初負(fù)荷暖機(jī)過(guò)程中,高中壓轉(zhuǎn)子的支承軸承和低壓轉(zhuǎn)子前端軸承的軸振逐漸攀升,#2軸承的軸振先期達(dá)到跳機(jī)值(260 μm),致使機(jī)組振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。隨后進(jìn)行了近10次沖轉(zhuǎn)試驗(yàn)并在低壓轉(zhuǎn)子上進(jìn)行了加重試驗(yàn),均未成功。12月18日,機(jī)組轉(zhuǎn)為大修揭缸檢查階段,在檢查中發(fā)現(xiàn)高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生了永久變形,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)高中壓轉(zhuǎn)子過(guò)橋汽封處的彎曲值達(dá)225μm。
某發(fā)電公司#14鍋爐臨時(shí)檢修結(jié)束:2002-12-12 T 01:05,鍋爐點(diǎn)火;03:42,汽機(jī)沖轉(zhuǎn)并相應(yīng)投入汽缸夾層和法蘭螺栓加熱裝置;04:48,滿(mǎn)速;04:56,并網(wǎng)。
05:45,投運(yùn)高溫軸封汽,汽封母管壓力為0.057 MPa,投運(yùn)高溫軸封汽,汽封母管壓力和溫度均升高。05:46—06:03,期間汽封母管平均壓力為0.075 MPa。06:03,汽封母管壓力開(kāi)始下降,06:06—06:23,汽封母管壓力約為0.065MPa,汽封母管汽溫繼續(xù)升高。
06:23,增大高溫軸封蒸汽量汽封母管壓力升高。06:25—06:35,汽封母管壓力約為 0.083 MPa。06:34,汽封母管壓力持續(xù)升高,06:46,壓力達(dá)到0.104 MPa,溫度達(dá)到 300 ℃。
06:32,#1~#4軸承的軸振開(kāi)始上升,#1,#3軸承的軸振開(kāi)始上升,其后#2,#4軸承的軸振跟隨增大,增大速率以#2,#3軸承為大。因#1軸承振動(dòng)的基礎(chǔ)值較大,06:40,#1軸承的軸振超過(guò)報(bào)警值165 μm。06:57,#2軸承的軸振超過(guò)#1軸承并繼續(xù)呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
06:40,#2 瓦軸振動(dòng)大報(bào)警(165 μm),06:50,#1瓦軸振動(dòng)大報(bào)警(165 μm)。運(yùn)行人員就地檢查#1瓦軸向振動(dòng)85 μm,水平方向振動(dòng)62 μm,垂直方向振動(dòng)58 μm;#2瓦軸向振動(dòng)51 μm,水平方向振動(dòng)63 μm,垂直方向振動(dòng)53 μm。此時(shí)高壓缸差脹3.75 mm,絕對(duì)膨脹 9.12 mm,軸向位移 -0.47 mm,真空度為 89.23 kPa。隨后#2瓦軸振逐漸增大,07:23:48,#2瓦軸振達(dá)保護(hù)動(dòng)作值跳機(jī)(260 μm)。
07:30,當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速惰走至1069 r/min時(shí),再次進(jìn)行沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速升至1380 r/min時(shí)發(fā)現(xiàn)高壓缸排汽逆止門(mén)未打開(kāi),打閘停機(jī)并手動(dòng)開(kāi)啟高壓缸排汽逆止門(mén)。
07:35,轉(zhuǎn)速降至669r/min時(shí)第3次沖轉(zhuǎn),#2,#3瓦軸振迅速增加,轉(zhuǎn)速升至1150 r/min時(shí),振動(dòng)大打閘停機(jī)。08:00,轉(zhuǎn)子靜止,投盤(pán)車(chē)后測(cè)得的大軸晃動(dòng)值為110μm;08:22,測(cè)得的大軸晃動(dòng)值為25μm。
09:11,機(jī)組第4次沖轉(zhuǎn),在測(cè)量轉(zhuǎn)子撓度為25 μm的情況下,以機(jī)組熱態(tài)啟動(dòng)方式再度沖轉(zhuǎn)。在500 r/min處停留檢查約45 s。轉(zhuǎn)速升至1512 r/min時(shí),#2軸承的軸振快速增大,轉(zhuǎn)速升至1610 r/min時(shí),#1軸承的軸振以更快的速度增大,09:17:11,#1軸承的軸振達(dá)到326 μm,打閘停機(jī)。在此過(guò)程中,#3軸承的振動(dòng)不大。
10:48,機(jī)組第5次沖轉(zhuǎn),沖轉(zhuǎn)子撓度為50 μm。再次沖轉(zhuǎn),在485~500 r/min間停留檢查,用時(shí)340 s。其后用時(shí)近4 min轉(zhuǎn)速升至1381 r/min并在1400 r/min(發(fā)電機(jī)一階臨界轉(zhuǎn)速)附近停留近5 min。11:04:20,轉(zhuǎn)速由 1323 r/min升至 1673 r/min,因#2,#1軸承振動(dòng)大而打閘停機(jī)。11:23:00,轉(zhuǎn)子靜止,測(cè)得的大軸晃動(dòng)值為60μm。對(duì)#1軸承和發(fā)電機(jī)平衡塊進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
19:09,機(jī)組第6次沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速維持在500~800 r/min,暖機(jī)2 h。21:15,當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1500 r/min時(shí),因#1,#2軸承的振動(dòng)過(guò)大而打閘停機(jī);21:35,測(cè)得的大軸晃動(dòng)值為45 μm。
21:46,機(jī)組第7次沖轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速升至1560 r/min,#2瓦軸振過(guò)大而打閘停機(jī)。22:14,測(cè)得的大軸晃動(dòng)值為62 μm;23:40,測(cè)得的大軸晃動(dòng)值為55 μm。
#14機(jī)組經(jīng)多次啟動(dòng),均以振動(dòng)大而失敗。為此,作者對(duì)機(jī)組幾次啟動(dòng)中各瓦的振動(dòng)情況進(jìn)行了解并在現(xiàn)場(chǎng)查閱了相關(guān)的參數(shù),沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的異常,只是大軸晃動(dòng)值較初始值有較大幅度增加(初始值為20 ~30 μm,現(xiàn)為50 ~60 μm)。經(jīng)協(xié)商后決定再次啟動(dòng)機(jī)組,監(jiān)測(cè)各瓦軸振和軸承座振動(dòng)以獲得更多的原始數(shù)據(jù),便于對(duì)振動(dòng)故障進(jìn)行診斷,同時(shí)嚴(yán)格控制振動(dòng)指標(biāo)以確保機(jī)組安全。
2002-12-13 T 12:38,機(jī)組進(jìn)行了第8次沖轉(zhuǎn),當(dāng)轉(zhuǎn)速升至1400 r/min時(shí),#1,#2瓦軸振及軸承座振動(dòng)增加趨勢(shì)明顯,隨即降轉(zhuǎn)速至1100 r/min。各瓦軸振情況見(jiàn)表1。
穩(wěn)定30 min后再次升速,#2瓦軸振增加至220 μm,打閘停機(jī)。在機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,#1,#2瓦軸振波德圖如圖1、圖2所示。
由測(cè)試數(shù)據(jù)分析可知,高中壓轉(zhuǎn)子存在較大的不平衡量。在現(xiàn)場(chǎng)高中壓轉(zhuǎn)子不具備加重條件的情況下,試圖通過(guò)在低壓轉(zhuǎn)子上加重來(lái)平衡掉高中壓轉(zhuǎn)子上的部分不平衡量,以解決機(jī)組啟動(dòng)中#1,#2瓦軸振的問(wèn)題。在低壓轉(zhuǎn)子增加質(zhì)量2800 g,機(jī)組再次啟動(dòng),轉(zhuǎn)速升至1500 r/min時(shí),#2瓦軸振即達(dá)220 μm,打閘停機(jī),所做的努力失敗。
比較試增加質(zhì)量前、后機(jī)組啟動(dòng)數(shù)據(jù),#1,#2瓦軸振幅值、相位基本無(wú)變化,說(shuō)明在低壓轉(zhuǎn)子增加質(zhì)量不能解決機(jī)組#1,#2瓦振動(dòng)的問(wèn)題。建議揭開(kāi)高中壓缸進(jìn)行全面檢查。
解體后檢查發(fā)現(xiàn),高中壓缸前汽封磨損嚴(yán)重,方位主要在擴(kuò)側(cè)(即車(chē)頭左側(cè))的上部,部分梳齒有磨碎、倒齒現(xiàn)象,彈簧片失去彈性,致使汽封塊脹死。調(diào)節(jié)級(jí)和1~12壓力級(jí)的整圈圍帶與阻汽片發(fā)生嚴(yán)重磨損,徑向間隙大于1 mm,部分圍帶出現(xiàn)縫隙。13~17壓力級(jí)也有磨損,其中,15壓力級(jí)和16壓力級(jí)葉片圍帶磨損較重,葉片圍帶磨痕最大深度達(dá)到1 mm。轉(zhuǎn)子上無(wú)明顯水跡,對(duì)應(yīng)高中壓缸前汽封段轉(zhuǎn)子上有呈扇形分布的較重磨痕,磨痕中心位于高中壓轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器(對(duì)輪)#3~#5螺栓孔之間。
此外,解體檢查發(fā)現(xiàn),中壓內(nèi)缸擴(kuò)側(cè)(車(chē)頭左側(cè))第1法蘭盤(pán)螺栓孔被吹損且錐形墊圈下半部分也被吹損;高中壓內(nèi)缸橫向法蘭盤(pán)面分別向兩側(cè)揚(yáng)起,說(shuō)明高中壓內(nèi)缸存在較大的內(nèi)張口,但在中分面上未見(jiàn)蒸汽吹蝕痕跡。
對(duì)高中壓轉(zhuǎn)子的彎曲值進(jìn)行了測(cè)量,發(fā)現(xiàn)高中壓轉(zhuǎn)子已經(jīng)產(chǎn)生永久彎曲,最大彎曲在過(guò)橋汽封處,達(dá)225 μm。
表1 1100 r/min和1400 r/min時(shí)的振動(dòng)情況
2002-12-12 T 06:00,機(jī)組負(fù)荷一直維持在7.5~10.0MW,06:35,#1,#2,#3瓦軸振逐漸增加,各瓦軸振增加趨勢(shì)如圖3所示。
圖3 #1,#2,#3瓦軸振隨時(shí)間的變化趨勢(shì)圖(2002-12-12)
從圖3可以看出,#2瓦軸振的增加是一個(gè)緩慢的過(guò)程,軸振從正常值(100 μm)增至跳機(jī)值(260 μm)經(jīng)過(guò)了50 min。#3瓦振動(dòng)特征基本與#2瓦相符。#1瓦振動(dòng)增加至200 μm后有好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)并逐漸下降。作者分析認(rèn)為,對(duì)于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子而言,這種隨時(shí)間而發(fā)生振動(dòng)變化的現(xiàn)象主要是由于溫差使轉(zhuǎn)子或汽缸產(chǎn)生局部變形,造成動(dòng)、靜間隙消失,從而使振動(dòng)增加。此時(shí)的碰磨程度并不嚴(yán)重,#1瓦軸振在增加到一定幅度后有明顯下降的趨勢(shì)。
為此,作者調(diào)閱了分散控制系統(tǒng)(DCS)上的所有相關(guān)參數(shù),其中包括主汽溫、再熱汽溫、高缸差脹、絕對(duì)膨脹、軸向位移、潤(rùn)滑油溫、各級(jí)抽汽溫度、凝汽器水位、除氧器水位、汽包水位、加熱器水位以及排汽溫度等,皆沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯異常。應(yīng)該說(shuō)運(yùn)行未發(fā)生明顯誤操作,基本排除進(jìn)冷汽、冷水的可能。06:23,汽封母管蒸汽溫度持續(xù)升高,振動(dòng)變化前汽封母管壓力升高和軸封加熱器真空度下降,有可能產(chǎn)生軸封汽外泄,造成軸承座和轉(zhuǎn)子的熱狀態(tài)改變,縮小轉(zhuǎn)子的動(dòng)、靜間隙和引發(fā)轉(zhuǎn)子不穩(wěn)定彎曲,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子動(dòng)、靜碰磨和振動(dòng)增大。
2002-12-12 T 07:23:48,因#2瓦軸振大保護(hù)動(dòng)作跳機(jī),轉(zhuǎn)速降至1069 r/min時(shí),再次啟動(dòng),其結(jié)果如圖4所示。
圖4 再次啟動(dòng)過(guò)程中的振動(dòng)
從圖4中可以看出,跳閘后,#1,#2瓦軸振隨轉(zhuǎn)速同步迅速下降,說(shuō)明此時(shí)的碰摩程度并不嚴(yán)重或摩擦主要部位不在軸頸表面。轉(zhuǎn)速降至1069 r/min時(shí),再次升速,此時(shí)#1,#2軸振隨轉(zhuǎn)速顯著增加,特別是#1瓦軸振在機(jī)組打閘后仍持續(xù)增加,一直到轉(zhuǎn)速降至600 r/min以下時(shí),#1瓦軸振達(dá)到最大值260 μm左右。這一過(guò)程為摩擦加劇的過(guò)程,此時(shí)的摩擦部位仍在軸表面,使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生熱彎曲,彎曲使摩擦加劇,同時(shí)摩擦使轉(zhuǎn)子又產(chǎn)生了更大的彎曲。07:35,在進(jìn)行第3次沖轉(zhuǎn)時(shí),#1瓦軸振動(dòng)值仍在200 μm以上,從圖4中可以看出,因振動(dòng)幅度大而停機(jī)后,#1,#2瓦軸振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速的下降而上升,直到轉(zhuǎn)速下降到300 r/min左右時(shí)#1瓦軸振才開(kāi)始回落。因此可以說(shuō),此次沖轉(zhuǎn)過(guò)程可能使轉(zhuǎn)子的暫時(shí)彎曲轉(zhuǎn)變成永久彎曲。
該機(jī)組于1997年3月投入運(yùn)行,1998年5月第1次大修時(shí),檢修人員發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子的靜態(tài)彎曲值較同類(lèi)型機(jī)組明顯偏大且是一個(gè)變化的量,這說(shuō)明轉(zhuǎn)子的材料組織穩(wěn)定性較差。在轉(zhuǎn)子返廠修理時(shí),上海汽輪機(jī)有限公司在對(duì)高中壓轉(zhuǎn)子進(jìn)行熱穩(wěn)定處理前,實(shí)測(cè)晃動(dòng)為570 μm,待熱穩(wěn)定結(jié)束后,復(fù)測(cè)晃動(dòng)僅170 μm(彎曲85 μm),說(shuō)明該轉(zhuǎn)子存在較大的內(nèi)應(yīng)力,在直軸過(guò)程中,第1次釋放內(nèi)應(yīng)力,就使轉(zhuǎn)子彎曲由285μm減小為85μm,這在上海汽輪機(jī)有限公司直軸史上極為罕見(jiàn),一般直軸第1次釋放內(nèi)應(yīng)力,可使轉(zhuǎn)子彎曲減少1/3,直軸一般要經(jīng)過(guò)四五次內(nèi)應(yīng)力釋放,才能滿(mǎn)足軸的彎曲小于0.03 mm的預(yù)定要求。從檢查轉(zhuǎn)子磨損范圍來(lái)看,應(yīng)該是轉(zhuǎn)子局部彎曲處發(fā)生碰摩,而非其他葉輪多處頂部圍帶也碰摩。因此,此次轉(zhuǎn)子彎曲與轉(zhuǎn)子材料組織的穩(wěn)定性差有一定關(guān)系。
之后的幾次啟動(dòng),轉(zhuǎn)速在1400~1600 r/min時(shí),因#1,#2瓦軸振大而打閘停機(jī)。從測(cè)試的數(shù)據(jù)可以看出,#1,#2瓦軸振和軸承振動(dòng)都是以一倍頻分量為主,#1,#2瓦振動(dòng)相位基本同相且在普通強(qiáng)迫振動(dòng)的條件下,高中壓轉(zhuǎn)子上已產(chǎn)生很大的一階不平衡分量。
盡管引起汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子振動(dòng)變化的原因很多,但其對(duì)轉(zhuǎn)速穩(wěn)定、軸承潤(rùn)滑油壓與油溫、轉(zhuǎn)子差脹、蒸汽參數(shù)與負(fù)荷等基本不變,在沒(méi)有發(fā)生突發(fā)性葉片斷裂等事故和存在可疑活動(dòng)部件的運(yùn)行工況下,轉(zhuǎn)子振動(dòng)變化的原因只能是轉(zhuǎn)子彎曲變形產(chǎn)生質(zhì)量不平衡。運(yùn)行中轉(zhuǎn)子的彎曲變形主要是熱變形和轉(zhuǎn)子機(jī)械力學(xué)特性不均勻產(chǎn)生與熱有關(guān)的變形。轉(zhuǎn)子的熱變形有一種可能是液態(tài)介質(zhì)如水或油(中心孔進(jìn)油)與轉(zhuǎn)子周向不均勻接觸,引起轉(zhuǎn)子局部冷卻;另一種可能是轉(zhuǎn)子動(dòng)、靜碰磨,造成轉(zhuǎn)子局部發(fā)熱。例如:汽缸進(jìn)水使低溫水與轉(zhuǎn)子高溫表面接觸,水吸熱冷卻轉(zhuǎn)子產(chǎn)生汽化,轉(zhuǎn)子局部冷卻收縮,使轉(zhuǎn)子以周向局部冷卻點(diǎn)為內(nèi)凹點(diǎn)產(chǎn)生彎曲。在發(fā)生汽缸進(jìn)水時(shí),水與轉(zhuǎn)子表面的蒸發(fā)換熱系數(shù)較大,因此,當(dāng)轉(zhuǎn)子被水不均勻冷卻時(shí),轉(zhuǎn)子振動(dòng)的時(shí)滯很小,即在水與轉(zhuǎn)子接觸的很短時(shí)間內(nèi)可使振動(dòng)快速增大。綜上所述,#14機(jī)組事故中振動(dòng)發(fā)展較為緩慢,加熱器水位沒(méi)有高出許用極限,故轉(zhuǎn)子與水接觸的可能性非常小。機(jī)組沖轉(zhuǎn)和帶初負(fù)荷的時(shí)間較長(zhǎng),高中壓內(nèi)缸及法蘭的金屬溫度基本上高于300℃,高中壓外缸及法蘭溫度也高于250℃,汽封母管的蒸汽溫度在振動(dòng)變化前已經(jīng)達(dá)到300℃,汽缸和汽封母管內(nèi)積水的可能性根本不存在。
轉(zhuǎn)子動(dòng)、靜碰磨所引起的熱彎曲振動(dòng)與轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)特性緊密相關(guān),動(dòng)、靜碰磨發(fā)生在一階臨界轉(zhuǎn)速前、后,所表現(xiàn)出來(lái)的振動(dòng)變化的大小是不同的。由轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)理論可知,轉(zhuǎn)子振動(dòng)的位移滯后于質(zhì)量不平衡,滯后角的大小決定于運(yùn)行轉(zhuǎn)速與臨界轉(zhuǎn)速的比。當(dāng)運(yùn)行轉(zhuǎn)速低于一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí),振動(dòng)位移與質(zhì)量不平衡點(diǎn)的滯后角小于90°,運(yùn)行轉(zhuǎn)速遠(yuǎn)低于一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí),滯后角接近0;當(dāng)運(yùn)行轉(zhuǎn)速高于一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí),振動(dòng)位移與質(zhì)量不平衡的滯后角大于90°,運(yùn)行轉(zhuǎn)速遠(yuǎn)高于一階臨界轉(zhuǎn)速時(shí),滯后角接近 180°。
對(duì)于N125-13.24/535/535 B151型汽輪機(jī)的高中壓轉(zhuǎn)子而言,額定轉(zhuǎn)速下轉(zhuǎn)子動(dòng)力學(xué)彎曲變形主要是一階振型,彎曲分布接近于半個(gè)正弦波,轉(zhuǎn)子以此形狀作弓狀旋轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)子的動(dòng)、靜碰磨,主要發(fā)生于動(dòng)力學(xué)彎曲波峰平面內(nèi)。由于高中壓轉(zhuǎn)子一階振型的彎曲波峰位于過(guò)橋汽封處,故該處發(fā)生碰磨的可能性最大。
轉(zhuǎn)子發(fā)生動(dòng)、靜碰磨后,碰磨點(diǎn)處產(chǎn)生大量的摩擦熱,轉(zhuǎn)子材料局部加熱膨脹,形成以碰磨點(diǎn)為凸起點(diǎn)的熱彎曲,從而引起轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡分布的變化。同時(shí),碰磨點(diǎn)處產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力,碰磨嚴(yán)重時(shí)其熱應(yīng)力超過(guò)材料的彈性極限,在轉(zhuǎn)子冷態(tài)穩(wěn)定后,產(chǎn)生以碰磨點(diǎn)為凹點(diǎn)的永久彎曲變形。
對(duì)于轉(zhuǎn)子動(dòng)、靜碰磨而言,可能是轉(zhuǎn)子變形(振動(dòng)變形或熱不均勻變形)碰撞靜止部件,即轉(zhuǎn)子碰靜子;也可能是靜止部件變形造成動(dòng)、靜間隙減小引起碰磨,即靜子碰轉(zhuǎn)子。轉(zhuǎn)子在額定轉(zhuǎn)速下運(yùn)行2 h,在沒(méi)有發(fā)生葉片斷裂和旋轉(zhuǎn)部件松動(dòng)的情況下,轉(zhuǎn)子的質(zhì)量不平衡基本不變,即轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡振動(dòng)產(chǎn)生的撓曲不會(huì)變化。在振動(dòng)發(fā)生、發(fā)展時(shí),機(jī)組負(fù)荷和主蒸汽及再熱蒸汽參數(shù)基本不變,高壓加熱器水位、汽缸膨脹和轉(zhuǎn)子差脹、汽缸和法蘭金屬溫度等基本正常,在排除汽缸變形情況下,引起高中壓轉(zhuǎn)子振動(dòng)惡化的可疑因素是由轉(zhuǎn)子機(jī)械力學(xué)特性熱不穩(wěn)定性、汽封母管蒸汽溫度過(guò)高和汽封母管及軸封器蒸汽壓力偏大造成的。綜上所述,在一階臨界轉(zhuǎn)速之上發(fā)生動(dòng)、靜碰磨時(shí),會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)周期性變化,#1,#2軸承的軸振持續(xù)緩慢增長(zhǎng),顯示出轉(zhuǎn)子在碰磨中的主動(dòng)性。鑒于該機(jī)組歷史上存在著汽封供汽切換時(shí)引起軸承振動(dòng)大幅波動(dòng)、高中壓轉(zhuǎn)子彎曲有熱不穩(wěn)定的現(xiàn)象,因此,“12.12”事故中振動(dòng)發(fā)生的誘因是汽封母管溫度過(guò)高,進(jìn)而引起高中壓轉(zhuǎn)子熱不穩(wěn)定彎曲,由于轉(zhuǎn)子彎曲導(dǎo)致軸承振動(dòng)增大。在汽封母管和軸封加熱器壓力升高時(shí),有可能產(chǎn)生蒸汽外泄,引起軸承座受熱變形,轉(zhuǎn)子上抬造成轉(zhuǎn)子與上汽封碰磨。因高中壓轉(zhuǎn)子過(guò)橋汽封處振幅(動(dòng)態(tài)彎曲)最大,所以,在過(guò)橋汽封處最易產(chǎn)生動(dòng)、靜碰磨。
通過(guò)追蹤高中壓轉(zhuǎn)子彎曲事故發(fā)生、發(fā)展的全過(guò)程,全面審視各項(xiàng)操作和抄表記錄,研究、分析了振動(dòng)變化誘發(fā)因素和運(yùn)行操作的合理性與安全性,得出如下結(jié)論:
(1)在第1次振動(dòng)保護(hù)動(dòng)作跳機(jī)后,違反《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》的相關(guān)規(guī)定,沒(méi)有充分盤(pán)車(chē)釋放熱應(yīng)力產(chǎn)生的彎曲,在轉(zhuǎn)子熱彎曲較大、降速至1069r/min時(shí)直接沖轉(zhuǎn),造成轉(zhuǎn)子彎曲進(jìn)一步擴(kuò)大,特別是在沖轉(zhuǎn)未果,在打閘停機(jī)后,高中壓轉(zhuǎn)子在低速下持續(xù)高位振動(dòng),加劇了轉(zhuǎn)子的碰磨彎曲,是造成高中壓轉(zhuǎn)子永久變形的直接原因。導(dǎo)致#14機(jī)組高中壓轉(zhuǎn)子彎曲事故的原因是高中壓轉(zhuǎn)子機(jī)械力學(xué)性能不穩(wěn)定、機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)行局部動(dòng)/靜間隙減小、汽封系統(tǒng)蒸汽溫度與壓力控制不合理、跳機(jī)后沒(méi)有充分盤(pán)車(chē)釋放熱彎曲的決策失誤等。
(2)汽封系統(tǒng)的蒸汽溫度不僅與轉(zhuǎn)子差脹和轉(zhuǎn)子壽命有關(guān),而且與機(jī)械力學(xué)特性不穩(wěn)定的高中壓轉(zhuǎn)子也有直接關(guān)系,還會(huì)影響其彎曲狀態(tài)。因此,必須嚴(yán)格按運(yùn)行規(guī)程要求控制汽封系統(tǒng)的蒸汽溫度和壓力,以防止蒸汽外泄。
(3)在初次沖轉(zhuǎn)和振動(dòng)事故后沖轉(zhuǎn)時(shí),機(jī)組較長(zhǎng)時(shí)間在發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子一階臨界轉(zhuǎn)速1400r/min附近運(yùn)行,在#4,#3軸承上產(chǎn)生明顯的振動(dòng)。機(jī)組在臨界轉(zhuǎn)速下運(yùn)行是極為危險(xiǎn)的,要杜絕機(jī)組在臨界轉(zhuǎn)速下運(yùn)行,防止事故再次發(fā)生。
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