高原
(杭州瑞唐環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司,浙江 杭州 310023)
氣力輸灰是以空氣為動力和介質(zhì)的一種輸送方式,整個輸送過程在密閉的條件下完成,不會對環(huán)境造成污染。同時,由于介質(zhì)為空氣,也不會與灰產(chǎn)生化學(xué)變化,有利于粉煤灰的綜合利用。因此,氣力輸灰系統(tǒng)在電廠得到了大力推廣應(yīng)用并取得了良好的經(jīng)濟和社會效益。本文以大唐林州熱電有限責(zé)任公司2×350 MW級熱電機組工程為例,對內(nèi)旁通密相氣力輸送系統(tǒng)進行介紹。
依據(jù)粉煤灰在管道中的流動狀態(tài),氣力除灰方式分為懸浮流輸送、集團流輸送、部分流輸送和栓塞流輸送等;根據(jù)輸送壓力的種類,氣力除灰方式可分為動壓力輸送和靜壓力輸送;根據(jù)輸送壓力的不同,氣力除灰方式又可分為正壓輸送和負(fù)壓輸送。
氣力輸灰在我國電廠除灰系統(tǒng)中應(yīng)用較晚,20世紀(jì)60年代才開始在小容量電廠除灰系統(tǒng)中采用,不能保證長期、連續(xù)、安全運行,只限應(yīng)用在供干灰的輸送支線上;改革開放后,為適應(yīng)電廠機組容量不斷增大和灰渣綜合利用的需要,于20世紀(jì)80年代開始從國外引進氣力除灰系統(tǒng)的設(shè)計和制造技術(shù),大大推動了我國電廠氣力除灰技術(shù)的發(fā)展,通過引進技術(shù)的消化吸收,逐步實現(xiàn)了國產(chǎn)化。
從引進的輸灰技術(shù)來看,其中大部分為稀相氣力輸送技術(shù)范疇,灰氣流速高,輸送濃度低,能耗高,設(shè)備和管道磨損嚴(yán)重,輸送距離受到一定限制。為此,輸送速度低、濃度高的密相氣力輸送系統(tǒng)備受各方關(guān)注。采用密相氣力輸送系統(tǒng)后,也帶來了新的問題。首先,輸灰時降低其輸送速度,提高灰、氣比,將導(dǎo)致在輸送過程中堵管,威脅系統(tǒng)的運行安全,為此不得不在輸灰管沿線設(shè)置吹堵裝置,但在運行中有時由于吹堵不及時,系統(tǒng)堵管難以避免。其次,密相氣力輸送系統(tǒng)往往要求在1根輸送管線上只安裝1到2臺發(fā)送器,若安裝多臺發(fā)送器,在同一時間內(nèi)也只允許1臺發(fā)送器送料,這樣,輸送系統(tǒng)中設(shè)置的輸送管線數(shù)量多、閥門多、系統(tǒng)復(fù)雜、輸送效率低,給系統(tǒng)設(shè)計和運行帶來很多困難。因此,如何在1根管線上既能串聯(lián)多臺發(fā)送器并使其同時工作,又能在低速度、高灰、氣比條件下保證不堵管,保證系統(tǒng)運行的安全性和經(jīng)濟性,是當(dāng)前在電廠推廣密相氣力輸灰系統(tǒng)必須妥善解決的重要問題。
近年來,內(nèi)旁通密相氣力輸送技術(shù)發(fā)展很快,內(nèi)旁通密相氣力輸灰系統(tǒng)是在輸灰管道內(nèi)上方配置1根內(nèi)旁通管(即內(nèi)套管),在內(nèi)旁通管上沿線每隔一定距離在管底開設(shè)1個孔口并裝設(shè)1個孔板。內(nèi)旁通技術(shù)是解決大出力輸送高磨損性物料(如鍋爐飛灰)的理想方案。系統(tǒng)通過輸送管道的自調(diào)節(jié)實現(xiàn)穩(wěn)態(tài)輸送并防止堵管。
輸送的空氣同時經(jīng)過主輸送管和內(nèi)旁通管,在內(nèi)旁通管上特別設(shè)計的開口在主輸送管上形成紊流,在紊流狀態(tài)下,飛灰積聚并分割成料段。其主要工作原理如下:當(dāng)主輸送管道中物料發(fā)生積聚并可能發(fā)生堵管時,由于阻力增大,進入旁通管的空氣流量增加。當(dāng)空氣進入內(nèi)旁通管后,由于2個氣流射流點間的壓差大于輸送料段的壓力,進入旁通管的空氣重新流入主輸送管,重新流入主輸送管的空氣在此區(qū)域形成紊流。這樣,料段不斷分割、移動、吹散,將物料不斷向前輸送。
內(nèi)旁通管密相輸送系統(tǒng)同常規(guī)系統(tǒng)相比,物料真正在低速狀態(tài)下輸送,由于速度低,狀態(tài)穩(wěn)定,因此,對管道和彎頭的磨損可以降到最低,而且內(nèi)旁通管管道的布置可以有多種形式(水平、垂直或傾斜),因此,該種輸送系統(tǒng)已在燃煤發(fā)電廠中作為主要除灰系統(tǒng)使用。
大唐林州熱電有限責(zé)任公司2×350 MW級熱電機組工程除灰系統(tǒng)采用內(nèi)旁通管密相氣力輸送系統(tǒng),每臺鍋爐出力按88 t/h設(shè)計,灰?guī)炀喑龎m器場地約450 m。系統(tǒng)配置如下:每臺鍋爐配省煤器灰斗4個,每個灰斗用1個倉泵;配電-袋除塵器灰斗24個,每個灰斗下配1臺倉泵。其中:省煤器配0.3 m3倉泵,共4臺;電-袋除塵器一電場配2.0 m3倉泵,共8臺;電-袋除塵器二、三袋場配1.0 m3倉泵,各8臺;省煤器4個倉泵與一電場A側(cè)4個倉泵串聯(lián)組成1個輸送單元,用1根輸送管線(DN 150);一電場B側(cè)4個倉泵串聯(lián)組成1個輸送單元,用1根輸送管線(DN 150);電-袋除塵器二袋場8個倉泵組成1個輸送單元,用1根輸送管線(DN 125);電-袋除塵器三袋場8個倉泵組成1個輸送單元,用1根輸送管線(DN 125);電-袋除塵器一電場用2根輸送管線輸至原灰?guī)旌痛只規(guī)?,且可以?座灰?guī)熘g切換;電袋除塵器二、三袋場用2根輸送管線輸至細(xì)灰?guī)臁?/p>
每臺鍋爐空氣耗量為68.2 m3/min,控制用氣量為 1.5 m3/min,布袋反吹用氣量為 4.0 m3/min。
鍋爐設(shè)計參數(shù)如下:出力,88 t/h;輸送壓力,0.18 MPa;灰氣比,39;總耗氣量,68.2 m3/min;起始流速,4.2 m/s;末端流速,11.9 m/s。
輸灰系統(tǒng)壓縮空氣源工作正常(壓力達到要求值),系統(tǒng)投入準(zhǔn)備。開始運行→透氣閥開→灰斗下進料閥開→單元發(fā)送罐進料閥開→發(fā)送罐料滿發(fā)訊(或裝灰時間到)→灰斗下進料閥關(guān)→透氣閥關(guān)→單元進氣閥開→混灰器主進氣閥開(開始輸灰)→輸灰管道壓力降至設(shè)定值→混灰器主進氣閥關(guān)→單元進氣閥關(guān)(1個輸送循環(huán)結(jié)束)。
該工程輸灰系統(tǒng)采用常壓輸送,即先開出料閥再開單元進氣閥。系統(tǒng)實際運行數(shù)據(jù)以#1鍋爐某輸灰單元為例,打開單元進氣閥后輸送壓力為0.18 MPa左右,設(shè)定壓力高值為0.30 MPa,堵管壓力值為 0.40 MPa,輸灰結(jié)束壓力為 0.08 MPa,從裝料開始至輸灰結(jié)束實際耗時4 min,系統(tǒng)輸送正常,滿足設(shè)計要求。
(1)正常的輸灰曲線應(yīng)該是 n形(如圖1所示),下面分3個階段進行分析。
圖1 正常曲線
1)上升段部分。輸灰開始后,灰被充分氣化,氣-灰混合物充滿整個管道空間,輸灰壓力在很短的時間內(nèi)達到峰值,所以,輸灰曲線的上升段基本上是一條豎線。峰值的高低直接受壓力罐中灰量和管道中灰的氣化程度影響。
2)頂端部分。輸灰曲線的頂端部分實際上是輸灰過程,在此過程中,灰管沿線被氣化的灰充滿,沿程阻力保持穩(wěn)定,系統(tǒng)中偶然有積灰現(xiàn)象,壓力上、下波動幾次,但總的趨勢是1條接近水平的直線,持續(xù)時間一般在4 min左右。
3)下降段部分。輸灰接近尾聲時,管道豁然開朗,其沿程阻力降到0.08 MPa以下,所以,輸灰曲線下降至一定的值后基本穩(wěn)定,該值接近空吹壓力值。
(2)不論是管道原因還是灰的物理性質(zhì)的因素,均可造成輸灰不暢,表現(xiàn)出來的輸灰曲線變形基本一致。異常的輸灰曲線典型如圖2、圖3所示,現(xiàn)就此次出現(xiàn)的異常輸灰曲線分3個階段進行分析。
圖2 異常曲線
1)上升段斜率變小。在管路異?;蚧掖值那闆r下,均會出現(xiàn)灰不能被很好氣化的現(xiàn)象,在管道后半段甚至出現(xiàn)氣、灰分離現(xiàn)象,灰管頂部相對阻力較小,壓縮氣體在管道上部的泄漏量加大,進入管道的灰逐漸形成堆積,壓力隨著灰的堆積而變高,所以,輸灰曲線在上升段表現(xiàn)出斜率遞減現(xiàn)象。
圖3 異常曲線
2)頂部變尖。隨著灰的堆積,雙套紊流管開始發(fā)揮作用,紊流擾動增強,消除管內(nèi)下部堆灰,當(dāng)堆積的灰被徹底吹掃后,管道頂部豁然開朗,輸灰壓力急劇下降,導(dǎo)致輸灰曲線形成尖頂,但在該過程中,輸灰壓力都偏高,一般需要使用混灰器大量補氣。當(dāng)輸灰管線壓力下降后,曲線開始恢復(fù)正常。
3)輸灰曲線波動。圖3所示亦為較典型的異常輸灰曲線,頂端出現(xiàn)水平段連續(xù)波動的情況,可能是輸灰量過大導(dǎo)致輸灰過程中吹掃時間較長使系統(tǒng)反復(fù)自動吹掃所致。在這種情況下,實際輸送到灰?guī)斓幕伊靠赡芨?,輸灰結(jié)束后,最好空吹1次以減少管道內(nèi)積存的余灰。
比較圖2、圖3可知,若再發(fā)生同類情況,選擇圖2方式輸灰較好。
除了管路特性、灰量、灰性質(zhì)等影響輸灰曲線的主要因素外,下列因素對輸灰曲線的影響也不容忽視。
(1)系統(tǒng)各手動閥門的開度調(diào)節(jié)。手動閥門的開度在正常工況下應(yīng)遵循設(shè)定開度(由專家在額定工況下利用儀器測算的最佳開度)。當(dāng)工況發(fā)生變化后,應(yīng)不斷進行調(diào)整比較,尋找最佳開度。這些手動閥門包括大小旁路隔離閥、壓力罐上下部進氣閥及單元進氣閥等。
(2)壓力罐料位計是否工作正常。壓力罐料位計不僅決定輸灰單元是否輸灰,而且保證所有壓力罐不出現(xiàn)滿料位,以利于灰的輸送。由于在設(shè)計中發(fā)送罐均設(shè)有噴嘴和備壓裝置,如果系統(tǒng)運行時發(fā)送罐裝料過滿則其備壓將失去效果而影響輸灰(料位計一般要求在發(fā)送罐裝料至理論容積的85%時報警,可以有效防止裝料過滿),同時,發(fā)送罐裝料過滿還可能影響進料閥及透氣閥的開關(guān),所以,應(yīng)及時修復(fù)故障的高料位計。
(3)壓力罐內(nèi)進氣噴嘴是否完好無損。在歷次灰系統(tǒng)檢查中,發(fā)現(xiàn)發(fā)送罐下進氣噴嘴(包括支架)有掉落現(xiàn)象,有時甚至多個脫落。實踐證明:發(fā)送罐下進氣噴嘴掉落雖然不會對輸灰能力造成過大影響,但對輸灰效果影響頗大,通過調(diào)整噴嘴壓力和進氣閥門開度可優(yōu)化輸灰系統(tǒng),所以,對發(fā)送罐下進氣噴嘴的作用不能等閑視之。實際上,發(fā)送罐下進氣噴嘴具有氣化作用,如果噴嘴掉落或壓力調(diào)整不當(dāng),會影響氣化效果,進而影響輸灰系統(tǒng)。
造成輸灰不暢的主要因素是煤質(zhì)、灰的物理特性及系統(tǒng)中閥門的使用情況。首先,若煤質(zhì)變差使灰量增加,會直接導(dǎo)致輸灰系統(tǒng)出力達不到要求;其次,雙套管輸送系統(tǒng)對灰的粒徑和含水率有一定要求(50 μm <粒徑(90% 灰)<150 μm,含水率小于1%),如果實際運行中灰粒徑和含水率超標(biāo),也會使輸灰不暢,甚至難以輸送;最后,輸灰系統(tǒng)中各種手動閥門的開度都有要求,系統(tǒng)投運后每個閥門都發(fā)揮相應(yīng)作用,如果閥門出現(xiàn)故障(如磨損或開度調(diào)整),會直接影響輸灰系統(tǒng),甚至導(dǎo)致輸灰系統(tǒng)癱瘓。
輸灰系統(tǒng)運行不暢可以從輸灰曲線來直觀判斷,輸灰曲線異常主要表現(xiàn)為輸灰曲線上升段斜率變小、輸灰壓力偏高、輸灰曲線尖頂或波動、輸灰后期不能很快卸壓(即拖尾現(xiàn)象)、輸灰時間過長等。
當(dāng)輸灰系統(tǒng)出現(xiàn)問題時,應(yīng)根據(jù)處理的難易程度采用排除法分步進行分析。
(1)檢查各手動閥門的開度及進灰時間、輸灰時間和輸灰壓力是否在設(shè)定值或設(shè)定范圍內(nèi),排除運行調(diào)整原因。注意:閥門開度、進灰時間不要拘泥于設(shè)定值或設(shè)定范圍,應(yīng)根據(jù)實際情況進行調(diào)整以排除運行調(diào)整原因。
(2)檢查系統(tǒng)各閥門是否有內(nèi)漏及開關(guān)是否正確。特別是管路和壓力罐的透氣閥,必須保證關(guān)閉嚴(yán)密,相關(guān)單元的輸灰閥必須保證開關(guān)正確,大、小旁路進氣閥必須保證動作正常。
(3)注意觀察閥門的動作順序、輸灰過程及其他單元的輸灰情況,分析判斷輸灰程控是否正確,排除輸灰控制原因。
(4)檢查輸灰空氣壓縮機、灰?guī)炫艢怙L(fēng)機的工作情況,通過方式切換,排除氣源及排氣原因。
(5)在排除上述原因之后,可能的原因是灰的性質(zhì)問題,可以取現(xiàn)場灰進行化驗,檢測灰的顆粒度和含水率是否在合理的范圍內(nèi)。
(6)上述問題排除后,應(yīng)對系統(tǒng)管路進行檢查,在檢查管道是否滿足安裝要求的同時,檢查管內(nèi)是否有異物堵塞,必要時進行管路對接(用完好的管路進行試驗)來確認(rèn)和排除管路問題。
總之,應(yīng)采用排除法進行輸灰不暢的原因分析,側(cè)重于輸灰管路及灰性質(zhì)的影響,同時,要求在盡量短的時間內(nèi)檢查系統(tǒng),以免影響正常輸灰。
國內(nèi)燃煤發(fā)電廠鍋爐燃用煤種多而雜,煤質(zhì)差異很大,鍋爐燃煤制粉系統(tǒng)所采用的磨煤機類型也不完全一樣,因此,在燃煤發(fā)電廠中存在多種形式的氣力除灰系統(tǒng),而內(nèi)旁通管氣力除灰系統(tǒng)特別適合粉煤灰的輸送。筆者對大唐林州熱電有限責(zé)任公司2×350 MW級熱電機組工程氣力除灰系統(tǒng)設(shè)計及運行情況進行了總結(jié),希望對氣力除灰系統(tǒng)的設(shè)計和應(yīng)用有所幫助。