劉淑芳,陳小民,齊文義
(中國石化集團洛陽石化工程公司,河南洛陽 471003)
隨著石油資源的日益減少,重質化原油加工比例逐漸增大,作為煉油領域主要加工工藝的流化催化裂化也正在面臨高沸點、高密度、高黏度的重質化原料加工,大比例的摻煉渣油或全煉渣油已是各煉油廠的普遍現(xiàn)象。對于流化催化裂化加工工藝,最突出的問題就是重質化進料很難全部霧化成微小的油滴。此外,由瀝青質形成的膠團核外的溶劑化層分子間的相互作用,使存在于溶劑化層中低分子烴類和弱極性大分子烴沒有完全釋放出來[1-2]。這將導致總的液體收率降低,焦炭產率增加。
多年來,由表面活性物等化合物制備的強化劑、乳加劑對改善催化裂化產品分布的作用是不容質疑的。但實際工業(yè)應用的并不很多,主要是其使用方法存在弊端。通常微量的強化劑加入到原料油管線中,由于不能夠充分混合,分散效果不理想,而得不到滿意的使用效果。
洛陽石化工程公司依據幾十年的催化裂化助劑研究經驗,查閱大量國內外專利文獻,并在小型固定流化床裝置上、中型提升管裝置上進行大量試驗,研究出了用于改善催化裂化產品分布的添加劑,并找出了有效利用這種添加劑的加入方式。
催化裂化原料油霧化油滴的粒徑直接影響汽化速度,良好的汽化是獲得好的產品分布的關鍵。如果油滴不能完全而又快速地汽化,化學反應就將在液相中進行,而形成焦炭的前身物主要是在液相中完成的[3]。此外,由瀝青質形成的膠團核外的溶劑化層分子間的相互作用,使存在于溶劑化層中低分子烴類和弱極性大分子烴沒有完全釋放出來。這將導致總的液體收率降低,焦炭產率增加。
本文選用的添加劑主要由脂肪醇、烷基酚聚氧乙烯醚、酰胺類、醇胺類等化合物組成。能改變原料油分散體系性質,改善油、汽界面狀態(tài),促進原料油與霧化蒸汽形成油包汽氣泡,使催化裂化原料油的霧化狀態(tài)得以改善,使用這種添加劑可進一步強化提升管進料噴嘴功能。同時能將吸附在由瀝青質形成的膠核外的溶劑化層中的低分子烴類和弱極性大分子烴釋放出來,并在膠核上形成一層屏蔽膜,阻止生焦物在催化劑表面進行熱縮合,并把生焦物帶離反應區(qū)域。使用該添加劑能提高原料油的轉化率,增加液化氣及輕油收率,降低焦炭產率。
無論何種催化裂化助劑,加入方式非常關鍵,本文所用添加劑的加入方式與以往有所不同,該方式能夠使添加劑均勻的分散在原料油中,提高了添加劑的使用效率。實際工業(yè)應用中,只需將添加劑注入到帶有攪拌功能的儲罐中,用去離子水稀釋后,注入到水蒸氣發(fā)生器或經換熱器使其達到過熱水蒸氣條件,然后伴隨催化裂化進料的霧化蒸汽一起注入到提升管噴嘴中。在噴嘴混合室混合后,均勻的油包汽混合物流從混合室噴出,由于系統(tǒng)壓力釋放,而實現(xiàn)高效爆破霧化,隨后進行裂化反應。這種加入方式有兩個好處,一方面添加劑伴隨霧化蒸汽一起進入噴嘴,添加劑先經大量霧化的水蒸氣分散,再與原料油混合,這樣會使添加劑更好的分散在原料油中,并形成均勻的油包汽氣泡的混合物流,能夠使添加劑以最小的用量獲得最大的效果;另一方面因使用的添加劑用量極少,而不會影響裝置的平穩(wěn)操作。
本實驗所用原料油及催化劑分別取自三套工業(yè)煉油裝置,原料油性質見表1,由表1數據看出,1#原料油最劣質。催化劑均為平衡劑,其理化性質見表2。
本次試驗所用添加劑為淡黃色透明液體,其有效組分占55%(質量分數),20℃時密度為1021.2 kg·m-3,50 ℃ 運動黏度 15 mm2/s-1,pH 值 7.5。試驗前將添加劑按原料油所需比例混入用于原料油霧化的去離子水中。
在催化劑藏量120 g小型固定流化床試驗裝置上,在相同的操作條件下,用上述三種平衡催化劑和三種原料油分別做添加劑對比試驗,添加劑有效組分占原料油量為50μg·g-1。試驗前將添加劑按所需比例混入用于原料油霧化所提供的去離子水中。試驗工藝條件及試驗結果分別見表3和表4。
表1 原料油性質
表2 催化劑主要理化性質
表3 固定流化床試驗條件
表4 固定流化床試驗結果
由表4可以看出,使用該添加劑后,各原料油的催化裂化轉化率提高了0.45~1.58個百分點,產品選擇性發(fā)生了改變,液化氣收率提高0.34~0.84個百分點,輕油收率提高 1.56~2.23個百分點,總液收提高1.9~3.07個百分點,焦炭產率降低0.38~0.68個百分點,干氣收率基本不變。試驗結果表明,使用添加劑后,催化裂化的產品分布明顯得到了改善,而且原料油越重,添加劑的效果越顯著。
使用小型固定流化床試驗選用的添加劑及添加量、催化劑、原料油,在催化劑藏量為4 kg的XTL-6型提升管催化裂化試驗裝置上分別進行裂化試驗,其工藝操作條件與工業(yè)裝置基本相同,試驗工藝條件見表5,試驗數據見表6。提升管催化裂化試驗結果顯示,使用該添加劑后,原料油轉化率提高了0.2 ~0.41個百分點,輕油收率提高 0.34 ~0.90 個百分點,總液體收率提高0.69~1.24個百分點,焦炭產率降低0.37~0.54個百分點,干氣收率基本不變,原料油轉化率的提高及產品分布的改善,再次驗證了該添加劑及其專有加入方式的有效性。
表5 提升管催化裂化試驗條件
表6 提升管試驗結果
該添加劑強化了提升管噴嘴的霧化功能,可提高原料油的轉化率0.2~0.41個百分點,且原料油越重,使用效果越顯著。添加劑能改善流化催化裂化的產品分布,而干氣產率基本不變。添加劑伴隨霧化蒸汽注入到提升管噴嘴,這種特有的加劑方式能夠使添加劑以最小的用量獲得最大的效果。
[1]徐先盛譯.活性添加劑對減壓瓦斯油催化裂化的影響[J].石油化工譯叢,1998,9(4):5-8.
[2]衛(wèi)一龍,曹祖賓,趙德智.石油膠體分散體系理論及其在工業(yè)中的應用.撫順石油學院學報,2000,20(4):31-35.
[3]陳俊武,曹漢昌.催化裂化工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,1995.