巫殷富
摘要:本文根據(jù)施工案例,分析南北大涌中橋支座脫空的原因及探討支座脫空處理方案。
關(guān)鍵詞:橋梁設(shè)計(jì)原因分析處理方案
Abstract: this paper according to the construction case, analyzes the north and south gushing support the cause and the void medium-sized Bridges discusses void bearing deal.
Key words: analysis of the causes of bridge design scheme
中圖分類號:U445 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號:
1 工程概況
南北大涌中橋位于輕工路立交橋兩側(cè)輔道與南北大涌相交處,跨徑組合為10+16+10m,右偏角為102.4°,按左右兩幅設(shè)置,左右兩幅橋?qū)捊詾?4.00m。橋面布置為6.0m(人行道)+7.50m(行車道)+0.50m(防撞墻)=14.00m。設(shè)計(jì)荷載等級為公路-I級 ,按雙幅設(shè)計(jì),雙向4車道單幅橋?qū)挾龋?m(人行道)+7.50m(行車道)+0.5m(防撞欄)=14.00m
2 橋梁設(shè)計(jì)概述
該橋下部結(jié)構(gòu)采用樁柱式橋墩、墩梁固接,墩柱為1.2m(橫橋向)×0.6m(順橋向)方柱,橋墩采用Φ130cm鉆孔灌注樁,樁柱之間轉(zhuǎn)接承臺(tái)厚1.50m。橋臺(tái)采用樁接蓋梁橋臺(tái),臺(tái)帽厚120cm,寬120cm,基礎(chǔ)采用鉆孔灌注樁,樁直徑Φ100cm。樁基礎(chǔ)皆按嵌巖樁設(shè)計(jì)。
上部結(jié)構(gòu)為無梁板結(jié)構(gòu),采用C50砼,跨中及端部梁高40cm,墩頂梁高90cm。無梁板在與禪西大道人行道相接端做成異型塊,異型塊厚25cm,與無梁板整體澆筑,異形塊左幅最大挑出寬度為6.143m,右幅最大挑出寬度2.253m。
該橋采用滿堂支架現(xiàn)澆施工??v向鋼束采用33束13Φs15.2鋼絞線通長配置,錨下張拉控制應(yīng)力σcon=1339MPa,中橫梁采用6束15Φs15.2鋼絞線,張拉控制應(yīng)力σcon=1395MPa,預(yù)應(yīng)力鋼束采用雙控張拉,以張拉力控制為主。
3 現(xiàn)場情況及原因分析
施工單位在2011年4月下旬即對南北大涌中橋左幅縱向鋼束進(jìn)行張拉,在鋼束張拉完畢拆除支架后,施工單位發(fā)現(xiàn)0#橋臺(tái)及3#橋臺(tái)均有支座脫空現(xiàn)象,于是通知我公司設(shè)計(jì)人員。得知消息后,我公司立即組織橋梁技術(shù)人員到施工現(xiàn)場調(diào)查情況。
經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)地調(diào)查,發(fā)現(xiàn)南北大涌中橋左半幅橋0#橋臺(tái)及3#橋臺(tái)支座均有脫空現(xiàn)象,且0#橋臺(tái)支座脫空較3#橋臺(tái)支座脫空大, 0#橋臺(tái)右側(cè)脫空最大值達(dá)到2.9cm,往左側(cè)依次減少,邊上異型塊處支座未脫空,3#橋臺(tái)支座最大脫空值在0.5cm―1.0cm之間。
圖4-20#橋臺(tái)支座脫空現(xiàn)象圖4-3 3#橋臺(tái)支座脫空現(xiàn)象
通過對橋下無梁板梁底的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)梁底及梁底與橋墩交接處結(jié)構(gòu)良好,未見開裂,亦未觀測到裂縫。初步判斷為縱向鋼束配置偏大,至支座出現(xiàn)負(fù)反力從而將梁端拉起。現(xiàn)場認(rèn)為梁體結(jié)構(gòu)未受損,可對支座采取錨固措施防止梁端上撓繼續(xù)發(fā)展。初步擬定在橋臺(tái)臺(tái)帽處植入錨固鋼筋,與梁體縱向鋼筋搭接,后澆筑封錨砼以防止梁端上撓變大,同時(shí)在支座底部墊鋼片,以填充支座與墊石之間的空隙,防止橋梁運(yùn)營后車輛加載使得梁端上下移動(dòng)對梁體產(chǎn)生疲勞破 壞。對現(xiàn)場調(diào)查完畢之后,我公司立即組織內(nèi)部技術(shù)人員對該橋梁端上撓的現(xiàn)象進(jìn)行認(rèn)真研究分析,分析結(jié)果如下:
(1)上部梁體在運(yùn)營狀態(tài)下能夠正常使用
通過對該橋的計(jì)算模型進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)橋梁在作用短期組合及作用長期組合下,梁體均未出現(xiàn)拉應(yīng)力,梁體能滿足全預(yù)應(yīng)力構(gòu)件的要求,即該梁在運(yùn)營狀態(tài)下能夠正常使用。
上部結(jié)構(gòu)采用橋梁博士3.2建模計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如下:
圖4-6 作用長期組合效應(yīng)正應(yīng)力
在該組合下,橋梁縱向未出現(xiàn)拉應(yīng)力,滿足規(guī)范要求。
圖4-7 作用短期組合效應(yīng)正應(yīng)力圖
在該組合下,橋梁縱向未出現(xiàn)拉應(yīng)力,滿足規(guī)范要求。
(2)在梁體張拉鋼束完畢后支座出現(xiàn)負(fù)反力是支座脫空的原因
通過對該橋施工階段模型進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在鋼束張拉完畢后,兩橋臺(tái)支反力皆為-442KN,如橋臺(tái)支座選用拉力支座則不會(huì)出現(xiàn)支座脫空現(xiàn)象?,F(xiàn)選用普通板式橡膠支座,未能豎向固定梁端,導(dǎo)致端部上撓。但上撓后梁體并未出現(xiàn)裂縫等影響梁體正常使用的現(xiàn)象。
(3)銳角處的混凝土剛度比鈍角處的小及左側(cè)6.143m寬的異型塊的自重是0#橋臺(tái)左右兩側(cè)支座脫空值有差別的原因
銳角處的混凝土剛度比鈍角處的小,使得銳角處向上上撓使得右側(cè)上撓較左側(cè)大,且0#橋臺(tái)左側(cè)無梁板與禪西大道相接處設(shè)有6.143m寬的異型塊,異型塊與無梁板整體現(xiàn)澆,無梁板左右兩側(cè)不平衡自重因而左側(cè)上撓小,而有異型塊側(cè)由于未張拉鋼束,支座未出現(xiàn)脫空現(xiàn)象 。
(4)由于施工時(shí)波紋管放樣與設(shè)計(jì)有差別,澆筑砼時(shí)引起波紋管走位、預(yù)應(yīng)力張拉不均勻,放張不對稱,都有可能導(dǎo)致梁體受力與設(shè)計(jì)計(jì)算有偏差,這些都是梁端上撓產(chǎn)生的原因。
(5)缺乏足夠時(shí)間的混凝土徐變、橋面整體化不及時(shí)等,都會(huì)導(dǎo)致梁體現(xiàn)澆后增大梁體拱度,從而導(dǎo)致支座脫空。
為慎重起見,我公司對梁體的上撓繼續(xù)觀察,看后續(xù)發(fā)展對梁體有無影響,上撓變形是否增加。
經(jīng)過數(shù)日觀察,觀察到梁端上撓并未繼續(xù)發(fā)展,梁體趨于穩(wěn)定狀態(tài),更加證實(shí)了當(dāng)初梁體未受損的判斷。
4 支座脫空處理方案
綜合以上分析結(jié)果,經(jīng)過我院專業(yè)技術(shù)人員的探討,我公司于2011年5月9日正式向業(yè)主單位提交了處理方案,處理方案如下:
(1)對還未澆筑上部梁體的右半幅橋,對鋼束進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
后經(jīng)過優(yōu)化配束計(jì)算,縱向鋼束依然按13Φs15.2配置,通長鋼束只要14束,其余4束及6束在邊跨分批折斷,即可滿足強(qiáng)度及應(yīng)力要求,且支座未出現(xiàn)拉
力。單幅橋縱向鋼束為11.261t,較原設(shè)計(jì)17.5t減少了6.24t。
(2)對已經(jīng)產(chǎn)生梁體上撓的左半幅橋,擬采用直徑為25mm的HRB335鋼筋制作錨栓,錨栓下端植入橋臺(tái)臺(tái)帽,錨栓上端伸入無梁板內(nèi)與板內(nèi)鋼筋焊接,限制梁體繼續(xù)向上移動(dòng),在支座與墊石之間采用鋼板塞緊,其余小縫隙采用支座膠灌注。施工單位按該方法處理后,支座未再出現(xiàn)脫空現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期效果。
5 結(jié)束語
通過這次工程案例,告誡我們設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)時(shí)要嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真,不宜因?yàn)樵O(shè)計(jì)時(shí)間緊迫等其它原因,忽略了設(shè)計(jì)質(zhì)量的控制。