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ESEC 2008HS裝片機M anua Dow nset的改造設(shè)計

2012-03-26 06:37杜椿楣
電子工業(yè)專用設(shè)備 2012年6期
關(guān)鍵詞:墊塊螺絲調(diào)試

杜椿楣,顧 健

(南通富士通微電子股份有限公司,江蘇南通226001)

裝片工序的設(shè)備使用率一直是企業(yè)各個工序中最高的,這與不間斷的點檢保養(yǎng)和預見性維護是分不開的。為了使裝片設(shè)備使用率繼續(xù)保持較高水平,需要積極地通過對設(shè)備的改善改造來實現(xiàn)。本工廠有15臺ESEC 2008HS裝片機沒有配置Auto Downset,軌道Downset無法自動調(diào)整,這為生產(chǎn)線品種安排和換產(chǎn)品帶來了很大的困擾。加上生產(chǎn)線產(chǎn)品品種繁雜,L/F的打凹深度從0~600μm需要不同Downset的產(chǎn)品共線生產(chǎn),以保證導電膠溢出均勻、裝片高度一致、傾斜角度符合要求,而廠家提供的Downset只有兩種規(guī)格;一種是0,一種是100μm的,產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時裝片機Downset由于設(shè)計簡單無法快速調(diào)整,給生產(chǎn)安排和品種更改帶來了不便。調(diào)整軌道下沉或更換Downset后,需要手動調(diào)整軌道上的4個帶蝶型彈簧平衡螺絲,并借助專用工具來調(diào)整,要保證Downset水平,費時費力,除正常品種更改耗時外,還需額外消耗很長的時間,才能滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。向ESEC購買Auto Downset價格高達2萬多美元。本文的改善,是為沒有Auto Downset功能的15臺ESEC 2008HS通過自行出圖加工、組裝、調(diào)試的手段,增加手動的Downset,以期達到為調(diào)整Downset提供便利、提高設(shè)備利用率及節(jié)約企業(yè)成本的目的。

1 Manual Downset的研究設(shè)計步驟

1.1 downset的基本狀況

Downset是ESEC系列裝片機上的一項功能配置,主要是由系統(tǒng)自帶的控制系統(tǒng)通過參數(shù)或者機械調(diào)整來調(diào)節(jié)軌道墊塊(包括Dispense和Bond部分)的上升和下降,以適應不同凹度中島的框架,使框架被軌道內(nèi)側(cè)夾子夾住時仍然能保持水平,便于點膠和裝片,來保證工藝要求和產(chǎn)品質(zhì)量。Auto Downset是通過修改裝片機里的Downset參數(shù)后,裝片機的CPU會把該參數(shù)值換算成步進電動機的步數(shù),并保存在cache里,再通過光纖傳輸?shù)诫姍C驅(qū)動。電機驅(qū)動后,帶動絲桿轉(zhuǎn)動,同時驅(qū)動可上下調(diào)節(jié)的工作臺沿著滑塊上下運動,從而達到想要的Downset數(shù)值來滿足產(chǎn)品的需要,但仍需通過機械調(diào)整來調(diào)節(jié)水平位置。

對目前無Auto Downset功能的ESEC 2008機臺的可上下調(diào)節(jié)的工作臺部分進行詳細測繪,掌握各個連接部的定位尺寸和部分現(xiàn)有可采用零件尺寸。

(1)分析現(xiàn)有Auto Downset部件的工作原理,研究確定進行Manual Downset改造的可行性并開始對其主要結(jié)構(gòu)進行設(shè)計構(gòu)思。

(2)完成Manual Downset的各零部件設(shè)計,包括材料、公差、精度等技術(shù)要求的構(gòu)思,同時制圖加工。

(3)加工完成后進行組裝調(diào)試,并進行效果確認。

改造前的工作臺結(jié)構(gòu)見圖1、圖2。

圖1 改造前Downset的軌道

圖2 用于調(diào)整的4個螺絲簡圖

1.2 本課題預計解決的難題

(1)要解決軌道墊塊的上下及水平的調(diào)整;

(2)整體結(jié)構(gòu)及零部件的設(shè)計;

(3)加工完成后的組裝及調(diào)試后必須達到軌道墊塊水平的精度要求;

(4)操作要方便快捷。

1.3 Manual Downset的功能要求

即為無Auto Downset功能配置的ESEC 2008HS機臺,增加Manual Downset,從而方便操作,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低成本,提高設(shè)備利用率。

功能要求:

(1)改變依靠調(diào)整4個平衡螺絲來調(diào)節(jié)Downset的方法。原有方法不僅難度很大而且非常耗時,且不能保證產(chǎn)品的質(zhì)量,嚴重影響著設(shè)備的利用率,直接降低了產(chǎn)出率。

(2)能夠?qū)崿F(xiàn)整體上升或下降及軌道水平墊塊的調(diào)節(jié),減少不必要的時間浪費和結(jié)果的不可控性,保證產(chǎn)品的質(zhì)量。

(3)我們向ESEC購買的Auto Downset是通過參數(shù)來調(diào)整其高度的,但仍然需要專用工具來確認軌道高度,經(jīng)多次調(diào)整才能達到目的。如果復制仍需要向ESEC購買其電器部分,與我們節(jié)約成本的初衷相悖。所以我們決定自己設(shè)計一種操作起來方便快捷并且廉價的可手動調(diào)整的Downset

1.4 Manual Downset主要組成部分及作用

固定塊及x方向水平調(diào)節(jié)部分,如圖3所示。

圖3 x向水平調(diào)節(jié)機構(gòu)

固定塊為了便于安裝根據(jù)ESEC裝片機原螺絲孔和定位銷位置設(shè)計,通過3個孔和螺絲之間的間隙來微調(diào)x方向的水平。

y方向水平的調(diào)節(jié),如圖4所示。

圖4 y向水平調(diào)節(jié)機構(gòu)

下面有3個螺絲固定,通過調(diào)節(jié)螺絲和蝶型彈簧的張力來調(diào)節(jié)y方向的水平。

主支架,主支架上方安裝軌道墊塊,為了節(jié)約成本將其分開設(shè)計加工,見圖5。

圖5 主支架

z向位置調(diào)節(jié)部分,z向調(diào)節(jié)手柄有直紋滾花以方便調(diào)節(jié),也可用扳手塞進孔里進行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)到位后可用鎖緊螺絲鎖緊。為了防止這套裝置受突發(fā)重力而損壞,設(shè)計有y向保護裝置同時采用滑塊來保證上下滑動精度。見圖6。

圖6 z向位置調(diào)節(jié)部分

2 Manual Downset的組裝與調(diào)試

整套Manual Downset可在機器下組裝后整件上機安裝。

安裝及注意要點:

調(diào)節(jié)好軌道平臺y方向距離近夾子約5 mm。見圖7。

圖7 軌道平臺調(diào)節(jié)

安裝y向保護裝置時,要先將x方向和y方向的螺絲松開,等軌道導片插入后,再將螺絲擰緊。見圖8。

圖8 y向保護裝置

調(diào)試注意要點:

調(diào)整軌道左右方向水平,需要使用2個校準塊,在軌道左右兩邊各放一個,然后調(diào)整左右水平(類似蹺蹺板)使軌道作業(yè)兩邊的校準塊和夾子下夾口平齊(圖9)。

圖9 軌道左右方向調(diào)整

調(diào)整軌道前后水平(Y方向),需要使用千分尺,然后調(diào)整調(diào)節(jié)螺絲,使前后誤差控制0.025mm以內(nèi)(圖 10)。

圖10 軌道前后水平調(diào)整

3 效果評價

3.1 調(diào)整難度對比

固定Downset調(diào)整時需要4個止頂螺絲同時上升或下降。同時還要保持水平,維修人員調(diào)整一臺,需4~6 h,其水平也無法絕對保證。而Manual Downset調(diào)整時只需調(diào)整旋鈕,軌道就可以上升或下降,其水平在通過不到5 m in的一次性調(diào)整后不會因為調(diào)整升降而受到影響。且伸手可調(diào),操作簡單、方便,比Auto Downset還減少了一個翻菜單的時間,改機調(diào)整只需要5 min左右。

3.2 產(chǎn)品質(zhì)量對比

固定Downset的軌道水平難以保證,框架走帶容易變形,作業(yè)多排框架時銀漿點膠高度不統(tǒng)一,導致銀漿不穩(wěn),影響裝片質(zhì)量。而Manual Downset軌道水平度較好,框架走帶時無發(fā)生變形情況,作業(yè)多排框架時銀漿點膠的效果良好。

3.3 設(shè)備效率對比

固定Downset改機/修機平均時間約需3 h,ManualDownset改機/修機平均時間只需10m in。

3.4 成本節(jié)約對比

如果向供應商購買一套Auto downset功能的配置需要2萬多元美金。而我們自己改造成本僅需6 800元人民幣。此次共改造了15套,節(jié)約的資金相當可觀(相當于150萬)。

4 總 結(jié)

通過測繪、設(shè)計、加工、組裝、調(diào)試和驗證,完成了Manual Downset的改造。整套Manual Downset有16個需制圖加工的另部件,其中10個主要組件為自主設(shè)計。為了避免設(shè)計失誤給公司帶來不必要的損失,將改造過程分三步,首先只改一臺糾正缺陷和失誤,完善后再該兩臺,經(jīng)再次確認后再改其余12臺。

在第一臺改造完成后我們征求了生產(chǎn)和工藝等多方的意見,結(jié)果發(fā)現(xiàn)無法安裝軌道壓輪,于是把主支架進行了重新設(shè)計。并增加了可裝壓輪的導軌。

本次改造對生產(chǎn)大有幫助經(jīng)過生產(chǎn)及工藝驗證,效果得到了充分的肯定。

原先的downset平板采用0.1 mm和0.2 mm兩種類型設(shè)計,不同產(chǎn)品的島下沉還需選擇不同的平板,這給改機人員挑選不同的平板帶來了一定的困難。改善后的作用主要有以下幾點:

(1)降低改機人員在產(chǎn)品更換時操作的難度,增加工作積極性;

(2)提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低不合格品出現(xiàn)的頻次;

(3)大幅減少設(shè)備更換Auto Downset軌道的成本;

(4)提高設(shè)備的利用率,為公司爭取更大的產(chǎn)量和利潤。節(jié)約資金約150萬人民幣。

[1]by ESEC SA,Sw itzerland.DB 2008 hSplus/hS3plus SCplus/SC3plus(D162/D163/D562/D563)[Z].1001-4743/02 CD-ROM Release Date:June 30,2007.

[2]by ESEC SA,Sw itzerland.2003 Die Bonder DB 2008 hS(D161)Spares[Z].897.1542/01 ,897.1543/01,CDROM Release Date:September 9,2003

[3]by ESEC SA,Sw itzerland.Die Bonder DB 2008 hS(D161)Schematics[Z].Object No./Index:897.1537/01,897.1538/01,CD-ROM Release Date:June 18,2003.

[4]畢克允.微電子封裝技術(shù)[M].北京:中國科技大學出版社,2003.

[5]徐品烈,任紹彬.裝片機晶片臺運動控制系統(tǒng)的分析[J].電子工業(yè)專用設(shè)備,2010(5):17-21.

[6]任紹彬,徐品烈.裝片機丟片檢測響應時間分析[J].電子工業(yè)專用設(shè)備,2011(1):12-15.

[7]楊靜,宋建成,孫曉波.GZP-2全自動硅片裝片機的研制[J].電子工藝技術(shù),2008(6):41-44.

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