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一起控制系統(tǒng)故障造成跳閘事故的分析

2012-03-29 10:38孫秋生
電力安全技術 2012年11期
關鍵詞:主汽汽機設定值

孫秋生

(陽城國際發(fā)電有限責任公司,山西 晉城 048102)

某廠6×350 MW機組采取單元制配置,鍋爐采用美國福斯特·惠勒公司提供的亞臨界自燃循環(huán)汽包爐,汽輪機采用德國西門子公司制造的KN型亞臨界一次中間再熱、單軸、雙缸、雙排汽純凝汽式、噴嘴調節(jié)、反動式汽輪機。DCS采用西門子的T-XP自動控制系統(tǒng),冗余配置,主柜運行,從柜備用,相互之間可以實現(xiàn)無擾切換。

1 事故經過

某日5:00,3號機組負荷290 MW,主汽壓力14.56 MPa,協(xié)調方式下運行正常。

05:10,OM畫面發(fā)出AP103故障,單元主控和電氣畫面參數全部黃閃,同時高、低壓旁路全開,機組負荷、主汽壓力開始下滑,高調門由34 %逐漸全開,過負荷閥全開。

05:11,手動全關高旁,低旁全開無法關閉,通知儀控人員。

05:15,投入油槍穩(wěn)燃。

05:21,燃料主控退出自動,手動增加鍋爐出力,此時機組負荷下滑至164 MW,主汽壓力降至9.3 MPa。

05:21,儀控人員檢查時發(fā)現(xiàn)AP103主、從柜均停運。重啟AP103主柜成功,重啟從柜啟動失敗,OM畫面恢復正常,運行人員手動全關低旁。機組負荷回升至190 MW,此時主汽壓力9.37 MPa,主汽壓力設定值顯示恢復,其值為10.45 MPa,單元主控畫面上機組運行方式顯示為“機跟隨”。

05:24,機組負荷200 MW,主汽壓力8.9 MPa,主汽壓力設定值為10.57 MPa,實際主汽壓力低于設定值,雖為“機跟隨”方式,但機組負荷并未下降。此時,汽機高、中壓調門呈全開狀態(tài)。

05:25,機組負荷從195 MW快速下滑,運行人員立即在控制器畫面上將負荷手動設定為200 MW,但負荷仍下降,快速關小高調門,主汽壓力上漲。

05:26,鍋爐負荷下滑至40 MW,高旁自動開啟,發(fā)電機零功率保護動作,機組解列,汽機跳閘,鍋爐滅火。

06:55,重新點火。

09:09,機組并網。

2 原因分析

(1) AP103負責電氣開關和協(xié)調部分。AP103停運后,協(xié)調中的負荷指令降至零,但變化速率為10 MW/min,故鍋爐指令自動降低,燃料量下降。汽機電調中的負荷指令來自“協(xié)調負荷指令+主汽壓力偏差指令”,故障后主汽壓力設定值下降速率為2.5 MPa/min,高于實際主汽壓力變化速率,即故障后實際主汽壓力始終高于壓力設定值。因此,當執(zhí)行“協(xié)調負荷指令+主汽壓力偏差指令”后,汽機電調中的負荷指令基本未變(發(fā)生故障),此時旁路開啟,汽機進汽減少,汽機實際負荷下降,汽機各調門便持續(xù)開大。

(2) AP103停運后,主開關合閘信號,鍋爐負荷反饋指令>40 %均丟失(鍋爐負荷反饋指令>40 %為下降延時3 s,故3 s后便無高旁快開指令,只能手動關高旁),滿足高旁快開的條件,導致高旁全開。低旁快開的條件是發(fā)電機負荷>20 %,故低旁快開指令一直存在,不允許手動關閉;當AP103主柜重啟成功后,“主開關合閘信號”返回,低旁才可以手動關閉。

(3) AP103主柜重啟成功后,OM畫面參數顯示恢復正常,可以看出:壓力設定值為機組實際負荷對應的壓力值,高低旁全關,鍋爐燃料手動。正常情況下應是“機跟隨”的方式,但AP103重啟后,汽機控制器內部參數恢復正常需要一段時間,壓力設定值以2.5 MPa/min的速率升高。AP103恢復正常后,初始壓力設定值遠低于實際主汽壓力,壓力控制器和負荷控制器的輸出均為最大值,調門全開。當壓力設定值超過實際主汽壓力后,壓力控制器起作用,使汽機調門關?。粔毫υO定值持續(xù)升高,導致汽機調門持續(xù)關小,最終造成汽機負荷快速下滑,在1 min內從190 MW驟降至40 MW。

(4) 由于滿足實際負荷<25 %,機組進入啟動狀態(tài),高旁控制主汽壓力值由正常運行中的“跟蹤模式”切換為7.5 MPa,高旁快速全開,低旁自動全開,從而引起發(fā)電機零功率保護動作。

從上述分析可以看出,造成機組跳閘的直接原因是AP103主、從柜同時停運,導致CPU送至機組DEH系統(tǒng)的負荷指令、主汽壓力設定值指令變?yōu)榱?,送至鍋爐主控的燃料指令也變?yōu)榱?;同時,汽機主汽門全開,鍋爐主汽壓力快速降低,致使機組負荷驟降至85 MW以下。此外,機組控制方式自動切換至啟動方式,致使設定壓力低于機組實際壓力,引發(fā)旁路系統(tǒng)自動開啟,機組電負荷驟降至50 MW以下,最終引起發(fā)電機零功率保護動作。

造成機組跳閘的主要原因是AP103主、從柜間的通信電纜故障,即冗余CPU之間的通訊電纜故障。西門子冗余CPU之間的主、從切換設計是依靠通訊電纜同步完成的,當電纜故障導致主、從CPU無法同步時,西門子控制系統(tǒng)為保證機組安全,系統(tǒng)邏輯會自動輸出零并停運雙側CPU,最終導致機組跳閘。

3 防范措施

(1) AP103停運后,由于鍋爐要自動減燃料,為保證鍋爐負荷滿足生產工藝,必須解除燃料自動功能,改為手動控制鍋爐負荷。

(2) AP103重啟后,電調的壓力設定值從零以2.5 MPa/min的速率升高,此時應快速增加鍋爐燃燒量,恢復主汽壓力。為避免汽機調門關小,應在AP103恢復正常后立刻將機組運行方式切為“基本方式”,然后根據實際主汽壓力手動設定汽機負荷待機組穩(wěn)定后再切換為“機跟隨”方式。

(3) 加強設備劣化分析和隱患排查工作,做好備品、備件管理,提高設備的可靠性。

(4) 針對通訊電纜故障導致主、從CPU都停運的問題,應與西門子公司積極溝通,落實補丁程序,確保在發(fā)生通信電纜故障時另一側的CPU仍可正常運行,從而杜絕類似問題的再次發(fā)生。

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