王娟娟,黃風(fēng)林,張 軍
(1.西安石油大學(xué)化工學(xué)院,陜西 西安 710061;2. 陜西省石油化工學(xué)校,陜西 西安 710061)
磺化瀝青是一種鉆井液處理劑,具有防塌、潤滑、降低濾失量的作用。在20世紀(jì)60年代初,美國菲利普公司就鉆井液用瀝青類產(chǎn)品申請了6項專利,這些產(chǎn)品是以渣油為原料,經(jīng)過磺化、中和及后處理等工序制得的產(chǎn)品,即磺化瀝青[1]。它的主要成分是縮合芳香磺酸鹽、少量的苯酚鹽瀝青、無機(jī)鹽和氧化瀝青[2]。
目前,催化裂化裝置成為煉油工業(yè)的核心裝置,是將重質(zhì)油品轉(zhuǎn)化成輕質(zhì)油品的二次加工手段。由于原油日益緊缺,我國從20世紀(jì)80年代以來催化裂化裝置開始摻煉渣油,使得油漿中的重質(zhì)烴含量比相應(yīng)原料中的重芳烴的含量顯著增加。
從表1中可以看出,油漿的四環(huán)芳烴含量約為原料油的15倍、五環(huán)芳烴含量是原料油的8~10倍,油漿中的四環(huán)以上芳烴總量達(dá)25%左右,而直餾原料的這部分芳烴僅為6%~7%,這部分芳烴在催化裂化反應(yīng)中屬于焦炭的前身。因此這部分油漿再回?zé)?,已不能達(dá)到人們所預(yù)想的提高輕質(zhì)油的收率的目的了。
表1 某廠重油催化裂化裝置的原料油、油漿的分析數(shù)據(jù)[3]
外甩出的油漿經(jīng)凈化后可直接利用,或作為燃料油的調(diào)和組分,或作為焦化裝置的原料,但實踐證明,這部分油漿用作燃料和焦化原料存在極大的弊端,因為油漿中硫和金屬等的含量較高,如此利用后會產(chǎn)生嚴(yán)重的污染。根據(jù)油漿的組成,我們提出一種方法,即用油漿磺化制造磺化瀝青類產(chǎn)品。這是因為油漿中的四環(huán)芳烴的總含量可達(dá)25%左右,而芳烴的一個顯著特點是能與磺化劑反應(yīng),生成磺酸物質(zhì)。稠環(huán)芳烴含量較高的瀝青被磺化后生產(chǎn)的瀝青磺酸鹽是良好的鉆井液處理劑[4],因此,油漿磺化也極有可能制成良好的磺化瀝青類產(chǎn)品。根據(jù)這一設(shè)想,我們進(jìn)行了利用重催油漿磺化合成磺化瀝青類產(chǎn)品的探索性研究,結(jié)果表明,這種方法是可行的。
1.1.1 磺化反應(yīng)原理
由前面的陳述可知,油漿中僅三環(huán)以上的芳烴就占65%,這些稠環(huán)芳烴的特點是:分子中的碳架是閉合共軛體系,與苯相同,因此油漿的磺化反應(yīng)類似于苯的磺化反應(yīng)。
苯環(huán)的磺化是有機(jī)合成中一類極為重要的反應(yīng),濃硫酸、發(fā)煙硫酸、三氧化硫等磺化劑與芳烴作用,以磺酸基團(tuán)取代芳烴中的氫原子,稱為直接磺化。以硫酸作為磺化劑,反應(yīng)方程一般認(rèn)為如下:
反應(yīng)直到體系中H2SO4濃度低到不能再反應(yīng)為止。以發(fā)煙硫酸或三氧化硫作磺化劑對芳環(huán)進(jìn)行磺化時,目前認(rèn)為磺化質(zhì)點是三氧化硫,其反應(yīng)歷程如下:
1.1.2 合成工藝條件的選擇
(1)原料油漿的預(yù)處理
原料重催油漿中除含大量的稠環(huán)芳烴外,還含有少量的直鏈烴和少量的固體催化劑顆粒。為了改善原料油漿的性能,我們對油漿進(jìn)行預(yù)處理[5]。經(jīng)過預(yù)處理的油漿共分以下幾類:
①凈化油漿:除去催化劑固體顆粒的油漿。
②蒸餾油漿:經(jīng)過減壓蒸餾之后,除去輕質(zhì)部分的油漿。
③凈化及蒸餾油漿:除去催化劑固體顆粒之后,又經(jīng)過減壓蒸餾的油漿。
④原油漿:未經(jīng)過處理的重催油漿。
(2)工藝條件的選擇
影響磺化反應(yīng)的因素有磺化溫度、磺化劑的用量、磺化時間、攪拌強(qiáng)度、原料油漿的種類性能等。其中磺化反應(yīng)溫度、磺化劑及其用量影響最大。溫度低、轉(zhuǎn)化率低;溫度過高,則副反應(yīng)(尤其是氧化反應(yīng))較多。一般磺化溫度控制在10~120℃[6],但我們選擇的溫度大致范圍為20~90℃,這是因為油漿在低于室溫溫度以下時為粘稠液體,不易流動,影響反應(yīng)進(jìn)行的程度。溫度過高,副反應(yīng)多,不利于正反應(yīng)的發(fā)生?;腔瘎┑挠昧繉Ψ磻?yīng)的影響也非常大,由于油漿的分子量難以測定,所以按重量比進(jìn)行計算,根據(jù)文獻(xiàn)資料介紹,磺化反應(yīng)的烴與酸比一般在1∶0.3~1.2左右。因此,我們所選擇的工藝條件大致如下: 溫度20~90℃,磺化劑為濃 H2SO4和發(fā)煙H2SO4[7],油漿與磺化劑配比為1∶0.25~1.10,原料為經(jīng)過預(yù)處理的3種油漿和未處理過的原油漿。
1.2.1 磺化瀝青的合成
稱取一定量經(jīng)預(yù)處理的油漿,再按配比稱出所需的磺化劑,同時安裝好實驗裝置,將稱好的油漿裝入500mL的三口燒瓶內(nèi),然后再將磺化劑裝入滴液管,控制好水浴溫度,打開攪拌器,攪拌2~3min后,開始滴加磺化劑,使之反應(yīng)。反應(yīng)大約進(jìn)行2h[8]左右,然后停止攪拌,待冷卻至室溫,取下三口瓶,加入分酸所需的蒸餾水,用玻璃棒攪動,使未反應(yīng)的酸(磺化劑)充分溶于水中。分去磺化劑后,從三口燒瓶內(nèi)用玻璃棒弄出產(chǎn)物,置于250mL的燒杯內(nèi),加入15%的NaOH進(jìn)行溶解中和,直至pH為7~8時,加入蒸餾水,使之完全溶解,再將其倒在樣品盤內(nèi),放在干燥箱內(nèi),在60~80℃下烘干待分析用。實驗流程如下:
1.2.2 結(jié)果分析
主要分析合成的磺化瀝青的磺化鹽、水溶物、油溶物含量[9],結(jié)果見表1。從表中可看出凈化油漿磺化產(chǎn)物的磺化度最高。
表1 4種原料油漿磺化后的實驗分析結(jié)果
濃H2SO4和發(fā)煙H2SO4這2種磺化劑的實驗效果見表2。從表中比較可以看出,發(fā)煙H2SO4用作油漿磺化劑要比濃H2SO4的效果好。
不同溫度下,使用濃H2SO4作磺化劑,反應(yīng)結(jié)果見表3。由表中可看出60℃或60~80℃之間某一溫度磺化度最高。
發(fā)煙H2SO4用作磺化劑時60℃的磺化度高達(dá)14%,這樣的溫度易于控制,能耗少,產(chǎn)品顏色也好,對于工業(yè)放大是極有利的。實驗結(jié)果見表4。
改變油漿與磺化劑的配比,60℃下反應(yīng),實驗結(jié)果見表5。由表中可看出重催油漿∶磺化劑為1∶0.4時磺化度最高。
表2 2種磺化劑實驗結(jié)果
表3 濃H2SO4作磺化劑時各溫度下的磺化反應(yīng)結(jié)果
表4 發(fā)煙硫酸作磺化劑的反應(yīng)結(jié)果
表5 油漿∶磺化劑配比不同時的磺化反應(yīng)結(jié)果
1.2.3 油溶物、水溶物測定結(jié)果
以凈化油漿為原料、發(fā)煙硫酸為磺化劑,原料配比重催油漿:磺化劑為1:0.4進(jìn)行實驗,然后測定油溶物、水溶物含量,測定結(jié)果如表6所示。
表6 油溶性物質(zhì)、水溶性物質(zhì)含量的測定的結(jié)果
(1)通過以上實驗,我們得出重催油漿磺化劑磺化瀝青類產(chǎn)品的最佳工藝條件為:原料為凈化油漿,磺化劑為發(fā)煙硫酸,原料配比為重催油漿∶磺化劑=1∶0.4,反應(yīng)溫度60℃。
(2)在上述的工藝條件下合成的磺化瀝青類產(chǎn)品的性能指標(biāo)達(dá)到或超過了中國石油天然氣總公司鉆井工程局企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鉆井液用磺化瀝青-FT1》所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)。
表7 產(chǎn)品性能指標(biāo)
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