孔 艷,李仕超,趙西坤
(兗礦國宏化工有限責(zé)任公司,山東 鄒城 273512)
兗礦國宏化工公司50萬t·a-1煤制甲醇項(xiàng)目,空分裝置采用了2套3萬四川空分,氣化裝置為德士古水煤漿6.5MPa氣化技術(shù),氣化爐為2開1備,變換工藝為中低溫耐硫變換,凈化裝置為魯奇公司低溫甲醇洗脫硫脫碳工藝,凈化后的新鮮氣由聯(lián)合壓縮機(jī)壓縮至8.3MPa,經(jīng)低壓法在8.2MPa下發(fā)生合成反應(yīng)合成甲醇。甲醇合成技術(shù)為華東理工大學(xué)絕熱管殼式合成塔雙塔并聯(lián),甲醇催化劑為南化院的C307。精餾裝置采用國內(nèi)較為先進(jìn)的天津大學(xué)北洋研究所雙效節(jié)能型四塔精餾流程,精甲醇質(zhì)量指標(biāo)按照GB 338-2004執(zhí)行。
精餾裝置是控制精甲醇質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié),操作的優(yōu)劣,直接決定精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量和消耗的高低。自2007年開工投料開車以來,精甲醇產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大,原設(shè)計(jì)上存在一些問題和弊端,公司組織技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),取得了明顯的效果和成效?,F(xiàn)將生產(chǎn)中主要技改和操作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)如下。
在圖1的四塔精餾流程中,預(yù)精餾塔主要作用是脫除甲酸甲酯、二甲醚、二乙醚、丙酮、甲醛、乙醛、醋酸甲酯等輕組分雜質(zhì)。這類物質(zhì)沸點(diǎn)較低,常溫下為氣態(tài),因此不凝氣溫度的高低決定著輕組分的脫除效果,繼而影響到精甲醇的質(zhì)量,影響甲醇產(chǎn)品質(zhì)量的水溶性、酸度和堿度,尤其影響甲醇產(chǎn)品的KMnO4值[1]。
圖1 四塔精餾工藝流程
粗甲醇中含有高級(jí)醇、烯烴、烷烴和有機(jī)醇類(也稱雜醇油或丁基油餾分)等重組分雜質(zhì)。其中具有還原性的組分有乙醇、丙醇、丁醇等,能分別被氧化成乙醛、丙醛、丁醛,也可進(jìn)一步被氧化成乙酸、丙酸、丁酸。加壓塔和常壓塔的作用是脫除水、乙醇等重組分,以獲得高質(zhì)量的甲醇產(chǎn)品。
預(yù)精餾塔開的好壞直接決定輕組分的脫除效果,輕組分脫除得好,則輕組分不會(huì)影響甲醇產(chǎn)品的質(zhì)量,否則輕組分帶到加壓塔中則會(huì)影響甲醇產(chǎn)品的酸度和KMnO4值。加壓塔和常壓塔開的好壞直接決定著重組分的去除效果,影響著甲醇產(chǎn)品的水含量及KMnO4值。
加壓塔甲醇采出酸度和KMnO4值達(dá)不到優(yōu)等品,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)穩(wěn)定和產(chǎn)品質(zhì)量。加壓塔采出達(dá)不到優(yōu)等品的原因主要從工藝和設(shè)備2個(gè)方面進(jìn)行分析[2]。
(1)預(yù)塔冷凝器循環(huán)水上水閥不能全開,預(yù)塔不凝氣溫度過高,達(dá)到65℃左右。
(2)預(yù)塔不凝氣的放空配管不合理。預(yù)塔不凝氣溫度為65℃左右,此時(shí)不凝氣中含有大量甲醇,甲醇?xì)怏w在長(zhǎng)的管道中冷凝下來,在精餾二樓倒“U”形管處形成液封,使預(yù)塔塔頂壓力為0.055MPa左右,超出正常操作壓力0.04MPa左右;輕組分不能有效脫除。
(3)進(jìn)料預(yù)熱器有漏點(diǎn),導(dǎo)致預(yù)塔底pH值為11左右(在同負(fù)荷,加堿量相同的情況下),超出正??刂浦?~9。
(4)自2007年開車以來加壓塔T2102從未酸洗過。
系統(tǒng)內(nèi)的輕重組分不能徹底去除,部分又返回到精餾系統(tǒng)。
(1)預(yù)塔不凝氣和萃取槽流程不合理
①預(yù)塔餾分(輕組分)從萃取槽采出去精餾地下槽,經(jīng)地下槽泵打到粗甲醇槽又返回到精餾系統(tǒng),減弱了預(yù)塔處理的效果。
②不凝氣經(jīng)排放槽,被回收塔底廢水洗滌后,部分輕組分在低于40℃時(shí),又會(huì)進(jìn)入排放槽中。原設(shè)計(jì)理念是將排放槽中的洗滌液經(jīng)過排放槽泵打到回收塔中,經(jīng)回收塔再次精餾后,塔頂去除輕組分,部分回流液作為雜醇油出售(影響了精餾甲醇的回收率);塔底去除重組分(側(cè)線采出)反而進(jìn)入地下槽,影響粗甲醇的質(zhì)量。
③回收塔頂出口U型管積累的甲醇液則進(jìn)入地下槽,當(dāng)回收塔操作不好、回收塔不凝氣排放不暢時(shí),也有可能導(dǎo)致輕組分再次進(jìn)入精餾系統(tǒng),影響粗甲醇的質(zhì)量。
(2)精餾系統(tǒng)回收塔T2104流程設(shè)計(jì)不合理
①設(shè)計(jì)上回收塔頂冷凝液一部分打回流,一部分作為雜醇油采出,但在目前操作條件下,塔頂采出的全部為甲醇和水。
②設(shè)計(jì)上塔底側(cè)線采出(重組分)進(jìn)入精餾地下槽,然后再返回精餾系統(tǒng),這樣易造成雜質(zhì)的積累。
(1)檢修好預(yù)塔冷凝器E2115循環(huán)水上水閥,預(yù)塔不凝氣溫度可控制在正常指標(biāo)以內(nèi),減少了甲醇的損失。
(2)將預(yù)塔不凝氣放空管倒“U”形管前和后的導(dǎo)淋引到精餾地下槽,并保持一定的開度,排掉管道內(nèi)的甲醇液,待停車檢修時(shí)再重新配管,取消倒“U”形管,消除液封,降低預(yù)塔頂壓力,提高了預(yù)塔處理效果,使預(yù)塔輕組分有效脫除,防止輕組分帶到后面塔中。
(3)檢修進(jìn)料預(yù)熱器E2101,檢修后預(yù)塔底pH值可控制在7~9,降低了pH值,防止加堿量過多導(dǎo)致甲酸甲酯、醋酸乙酯等酯類的分解,進(jìn)而影響甲醇的酸度、堿度和KMnO4值。
(1)新增1個(gè)雜醇收集槽(常壓容器),容積8m3左右,目的是收集預(yù)塔餾分、回收塔重組分及不凝汽夾帶的污甲醇(大約1.1m3·h-1左右)。
(2)預(yù)塔萃取槽V2109的溢流管不再進(jìn)入精餾地下槽,將其改進(jìn)新增雜醇收集槽內(nèi),目的是去除預(yù)塔餾分。
(3)將回收塔T2104底部側(cè)線采出投入使用,采出部分雜醇油(重組分),并且不再進(jìn)入精餾地下槽,將其改進(jìn)新增的雜醇收集槽內(nèi),目的是去除重組分。
(4)排放槽V2106不再用甲醇廢水洗滌,改用脫鹽水洗滌,可提高洗滌效果,洗滌液不再進(jìn)入回收塔T2104,將其改進(jìn)新增的雜醇收集槽內(nèi),能收集預(yù)塔不凝氣夾帶的污甲醇906×22%=199.32kg·h-1。
(5)把排放槽泵改為雜醇收集槽輸送泵使用(節(jié)省投資),通過配管,將原來的排放槽泵的進(jìn)口改到新增雜醇收集槽底部;出口改到雜醇油槽入口。然后通過泵加壓,把雜醇收集槽內(nèi)匯集來的3股污甲醇送往雜醇油槽V2502。
(6)將回收塔回流槽部分回流液,也就是回收塔塔頂采出(大約1m3·h-1左右)不再作為雜醇油出售,改進(jìn)粗醇槽V2501A/B或精餾系統(tǒng)。
(7)把精餾地下槽V2107收集來的甲醇,通過地下槽泵P2109繼續(xù)進(jìn)入粗醇槽V2501A/B或精餾系統(tǒng)。
以上措施的實(shí)施,從根本上消除了精餾系統(tǒng)工藝、設(shè)備上存在的缺陷,精餾系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了輕重組分的有效分離,避免輕重組分返回到精餾系統(tǒng),增加了系統(tǒng)處理能力,有效改善精餾操作條件,提高精甲醇的產(chǎn)品質(zhì)量;實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定高產(chǎn),甲醇日產(chǎn)最高達(dá)到1780t,且近半年以來甲醇產(chǎn)量日產(chǎn)超過1550t;預(yù)塔不凝氣夾帶的污甲醇(大約1.1m3·h-1)進(jìn)行充分回收,減少了不必要的浪費(fèi);回收塔底采出雜醇油,塔頂采出甲醇(大約1.23m3·h-1)提高了甲醇回收率。總之,此次改造投資費(fèi)用不太大,但效益較為可觀,年效益近800萬。
[1] 林長(zhǎng)青,張振歐.甲醇三塔精餾工藝中加壓塔與常壓塔工作狀態(tài)的優(yōu)化[J].化肥工業(yè),2005,32(6):18-20.
[2] 李仕超,孔艷.四氫呋喃水溶液共沸精餾工藝技術(shù)的設(shè)計(jì)與應(yīng)用[J].石油化工應(yīng)用,2011,30(6):81-84.