延長(zhǎng)丙烯腈裝置回收塔運(yùn)行周期
回收塔是指丙烯、氨催化氧化生成丙烯腈工藝中,回收精制系統(tǒng)的1座萃取精餾塔,主要作用是將丙烯腈中的乙腈、惡唑等雜質(zhì)脫除,其運(yùn)行時(shí)間直接影響到全裝置的運(yùn)行周期。2012年10月~2013年8月,裝置因回收塔釜溫高,塔釜再沸器無法滿足精餾塔熱量供給,2次停工檢修,回收塔運(yùn)行周期為5個(gè)月。裝置每次檢維修及能源消耗費(fèi)用約200萬元。延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期,是提升裝置經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。為此,將“延長(zhǎng)丙烯腈裝置回收塔運(yùn)行周期”作為小組的活動(dòng)課題。
隨著回收塔運(yùn)行時(shí)間的推移,塔壓差與塔釜溫開始逐步上漲,并最終因釜溫過高,塔釜再沸器無法滿足精餾塔供熱需求,造成精餾塔組分分離效率下降,餾出口惡唑出現(xiàn)不規(guī)則超標(biāo),導(dǎo)致裝置被迫停工檢修。
1)反應(yīng)器丙烯醛生成量大,丙烯醛收率變化趨勢(shì)與回收塔釜溫變化趨勢(shì)相吻合。由丙烯醛的物性可知,在劇烈傳質(zhì)傳熱環(huán)境下,易發(fā)生聚合反應(yīng)形成聚合物,是造成回收塔壓差上漲的要因。
2)塔盤浮閥被聚合物堵塞嚴(yán)重,影響了各組分的傳質(zhì)傳熱,造成塔釜溫度高,判定為要因。
措施一:小組按照制定的對(duì)策進(jìn)行實(shí)施,將氨:丙烯由1.16~1.17上調(diào)至1.17~1.18,降低反應(yīng)器丙烯醛生成量。調(diào)整過程,反應(yīng)器系統(tǒng)運(yùn)行良好。
措施二:新增分散劑注入系統(tǒng),向回收塔富水進(jìn)料線注入分散劑。注入濃度由50mg/kg開始逐步上調(diào),在逐步增加分散劑注入濃度過程中,采集回收塔釜液樣品進(jìn)行比對(duì),當(dāng)分散劑注入濃度增加至125mg/kg后,回收塔釜液顏色開始明顯變化,采樣瓶底黑色顆粒物開始明顯增多。打開回收塔釜液新增過濾器后,發(fā)現(xiàn)過濾器內(nèi)很快積累了大量聚合物顆粒,說明分散劑可將塔內(nèi)大片的聚合物分解成細(xì)小的顆粒,并隨釜液帶出塔器。回收塔釜溫出現(xiàn)下降,并最終穩(wěn)定在115.7℃,活動(dòng)期間,產(chǎn)品質(zhì)量無超標(biāo)。
圓滿完成了2014年1月制定的活動(dòng)目標(biāo),有效解決了回收塔因聚合物堵塞塔盤造成回收塔釜溫高的運(yùn)行瓶頸問題,將釜溫由118.2℃降至115.7℃。過程中加入的分散劑未對(duì)設(shè)備腐蝕、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù),以及下游裝置再加工造成影響,最終評(píng)定為安全可行。2014年3~12月,回收塔釜溫穩(wěn)定在115.5~116℃間,產(chǎn)品質(zhì)量無超標(biāo),回收塔未發(fā)生停工檢修。裝置運(yùn)行周期由原來的5個(gè)月,延長(zhǎng)到了15個(gè)月。全年增產(chǎn)丙烯腈4800t,新增利潤395.5萬元,裝置年節(jié)約檢維修費(fèi)用及能源消耗費(fèi)用400萬元,活動(dòng)期間創(chuàng)效572.75萬元。
單位名稱:大慶煉化公司聚合物一廠
小組名稱:丙烯腈車間QC攻關(guān)小組
小組聯(lián)系人:岑遠(yuǎn)東聯(lián)系電話:0459-5613174
尉立崗
2015-11-09