李長勝,孫東亮
(江蘇華昌化工股份有限公司,江蘇張家港 215634)
技術(shù)討論
華昌化工聯(lián)堿系統(tǒng)技術(shù)進步簡介
李長勝,孫東亮
(江蘇華昌化工股份有限公司,江蘇張家港 215634)
介紹了華昌化工在新區(qū)聯(lián)堿工程建設中,充分借鑒同行先進的操作經(jīng)驗,大膽采用新工藝、新設備,使裝置各項技術(shù)經(jīng)濟指標達到國內(nèi)同行業(yè)領先水平,取得了較好的經(jīng)濟效益。
聯(lián)堿;搬遷;技術(shù)進步;環(huán)保
華昌化工2004年上半年開始環(huán)保搬遷技術(shù)改造和新區(qū)建設,現(xiàn)已形成70萬t/a純堿的生產(chǎn)規(guī)?!,F(xiàn)將聯(lián)堿工程技術(shù)進步簡介如下:
華昌化工老區(qū)制堿裝置2003年以前全部采用濃氣制堿索爾維碳化塔,考慮到為環(huán)保搬遷積累經(jīng)驗,華昌化工2003年在老區(qū)新上兩臺φ2000/φ3000外冷碳化塔,每臺塔配置3臺φ1200不銹鋼外冷器,正常生產(chǎn)時2臺外冷器作業(yè),1臺外冷器通過上下角閥切換實現(xiàn)清洗作業(yè)。通過生產(chǎn)實踐觀察,外冷器運行一段時間后,上角閥密封面上經(jīng)常結(jié)疤,倒換清洗時無法關閉,只能進行煮塔處理,由此帶來一系列環(huán)保和安全問題。
2005年在聯(lián)堿環(huán)保搬遷中,華昌化工總結(jié)已有外冷塔操作經(jīng)驗,借鑒索爾維碳化塔清洗流程,采用外冷變換氣制堿清洗工藝,新上4臺φ2800/φ3800外冷塔,每臺外冷塔配置3臺φ1500不銹鋼外冷器,外冷器取消上下切斷角閥,直接與外冷塔相連。4臺外冷碳化塔中3臺制堿作業(yè)1臺清洗,單臺制堿塔日生產(chǎn)純堿能力突破200t,解決了煮塔清洗問題,實現(xiàn)了變換氣制堿節(jié)能和環(huán)保減排效果?!巴饫渥儞Q氣制堿清洗工藝”已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予發(fā)明專利。
新區(qū)聯(lián)堿一期工程重堿過濾設計2臺20m2真空轉(zhuǎn)鼓濾堿機,后置2臺德國克勞斯-馬斐SZ1000/2型重堿離心機,濾堿機分離后的重堿水分為20%左右,經(jīng)過離心機二次分離后重堿水分可以達到15%以下。重堿離心機投運后運行穩(wěn)定,單臺重堿離心機分離重堿能力達到37t/h。崗位操作嚴格執(zhí)行離心機每24h徹底洗車一次,每8h在連續(xù)作業(yè)條件下進行背洗、側(cè)洗一次,離心機篩網(wǎng)上料層均勻,料環(huán)一致,振幅僅1.5~3mm。二次分離后重堿水分由20%降為15%,煅燒爐生產(chǎn)能力可以提高25%~30%,同時減輕了煅燒爐氣后處理系統(tǒng)負荷及重堿濾過工序的操作壓力。
新區(qū)聯(lián)堿項目設計采用1臺3 500m2(21 000 m3/h)雙曲線自然通風冷卻塔循環(huán)水系統(tǒng),將聯(lián)堿所有換熱設備用冷卻水與冷卻塔之間通過冷水泵形成閉路循環(huán)系統(tǒng)。經(jīng)過近6年的生產(chǎn)運行,雙曲線冷卻塔獨具的蒸發(fā)損失量小、用電量少和長周期穩(wěn)定運行的優(yōu)勢明顯體現(xiàn)出來,與機械軸流式冷卻塔相比蒸發(fā)損失量降低1%,且解決了現(xiàn)場容易飄水的問題。雙曲線冷卻塔因無強制通風冷卻風機,相比機械通風塔噸堿節(jié)電在6kWh左右。近6年雙曲線冷卻塔填料基本無破損現(xiàn)象,大大降低了維修費用和運行成本。目前雙曲線冷卻塔夏季冷水最高溫度在33℃以下,完全可以滿足聯(lián)堿生產(chǎn)用水要求。公司在循環(huán)水過濾方面引進了浮法全自動機械式過濾技術(shù),通過水位有效控制了過濾頻次,排水量也相應減少。根據(jù)統(tǒng)計,這一系列先進技術(shù)的引進使用,使聯(lián)堿循環(huán)水的重復利用率達到了98%,噸堿排水量僅1.3t,達到了同行業(yè)先進水平?!? 500 m2自然通風冷卻塔在聯(lián)堿裝置中的應用”榮獲中國純堿工業(yè)協(xié)會2006~2007年度科技進步三等獎。
2011年公司與有關技術(shù)擁有方合作,對聯(lián)堿循環(huán)水系統(tǒng)采用流體輸送Go·well節(jié)能技術(shù),按最佳運行工況參數(shù)定做更換ECOWELL高效節(jié)能泵,安裝相應變頻節(jié)能控制系統(tǒng),實現(xiàn)運行優(yōu)化,降低因負荷較大變化引起的高能耗。2011年一季度公司噸堿循環(huán)水電耗19.41kWh,循環(huán)水系統(tǒng)經(jīng)過Go·well節(jié)能技術(shù)改造后,2012年一季度噸堿循環(huán)水電耗降低到13.97kWh,同季度相比噸堿循環(huán)水電耗下降5.44kWh。
大流量低揚程冷鹽析軸流泵設計的突破,為大型結(jié)晶器應用創(chuàng)造了條件。華昌化工是國內(nèi)純堿行業(yè)第一家采用840m3冷鹽析結(jié)晶器的廠家,1臺結(jié)晶器配置3臺φ2200鈦材外冷器,兩開一備,單套結(jié)晶系統(tǒng)氯化銨年生產(chǎn)能力達到25萬t。華昌化工“大型冷、鹽析結(jié)晶器”榮獲中國純堿工業(yè)協(xié)會2006~2007年度科技進步二等獎,“單系列大型化氯化銨結(jié)晶單元”榮獲中國石油和化學工業(yè)協(xié)會科技進步二等獎。
華昌化工老區(qū)聯(lián)堿裝置采用道爾式氨Ⅱ澄清桶及斜板澄清桶進行母液澄清,因設備本身設計上存在一定的缺陷,澄清后的母液濁度無法滿足生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純堿的要求。為了改變這種局面,增設了2臺膜過濾裝置,經(jīng)過澄清桶澄清后的母液部分進膜過濾裝置。因膜過濾裝置運行周期短,濾芯經(jīng)常要酸洗等原因,最終還是無法適應工業(yè)化連續(xù)生產(chǎn)。新區(qū)聯(lián)堿裝置澄清設備采用直徑24.5m的斯堡丁式澄清桶,澄清母液通過小孔經(jīng)集流管匯集到集液槽,然后由溢流管進入AⅡ母液儲桶。制堿用的原鹽為氯化鈉含量在96%以上的井鹽,單臺澄清桶年生產(chǎn)純堿能力超過30萬t,澄清后的母液可以滿足生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)純堿要求,純堿中水不溶物含量小于0.03%。
目前國內(nèi)純堿生產(chǎn)中煅燒爐氣的凈化除塵工藝普遍為旋風除塵器后加熱堿液洗滌。該工藝存在如下缺點:旋風除塵器沒分離干凈的堿粉,溶解到循環(huán)洗滌的熱堿液中。為防止熱堿液洗滌系統(tǒng)的堿度升高,需要不斷置換高濃度的熱堿液,同時補充新鮮脫鹽水。置換出來的的熱堿液送到重堿工段,作為濾堿機洗滌用水。因該部分洗滌水堿度較高,濾堿機濾布會經(jīng)常堵塞失效,造成頻繁洗車或更換濾布。同時熱堿液中較細堿進入煅燒爐,會加重煅燒爐負荷,蒸汽消耗增加。針對上述問題,我公司通過考察國內(nèi)眾多大堿廠得知,當時僅天津堿廠在試用靜電除塵器。天津堿廠2004年首次采用該裝置,前后花了近2年才調(diào)試使用成功。由此公司決定先增上2臺BHGW 16 m2電除塵裝置,于2008年7月竣工投用,節(jié)能減排效果明顯,2009年又新增3臺靜電除塵器。
靜電除塵裝置投用后,每天增加純堿產(chǎn)品43.75t,每天減少消耗中壓蒸汽56.88t;二氧化碳壓縮機檢修周期和濾堿機更換濾布周期延長4倍;每天減少堿洗塔補水375t;向大氣排放的污染物完全控制在合格排放指標之下,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益,既回收了產(chǎn)品,又保護了環(huán)境。
華昌化工聯(lián)堿裝置經(jīng)過工藝設備改造后,各項技術(shù)經(jīng)濟指標和節(jié)能減排效果成為行業(yè)的領跑者。但我們深知,不進則退,唯有不斷技術(shù)創(chuàng)新,才能使公司向更高更遠的目標挺進。
[1] 胡波,陳建如,周利明.依靠科技進步,譜寫節(jié)水新篇[J].純堿工業(yè),2009(3)
[2] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設備計算[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005
TQ 114.162
B
1005-8370(2012)06-20-02
2012-09-17
李長勝,工程師,本科學歷,現(xiàn)在華昌化工技術(shù)中心從事項目管理工作。