高志興
(大化集團大連化工股份有限公司,遼寧大連 116308)
聯(lián)堿補充精鹽水制堿
高志興
(大化集團大連化工股份有限公司,遼寧大連 116308)
介紹了利用原鹽洗滌膨脹的精制鹽水作為聯(lián)堿母液的補充,實現(xiàn)兩次加鹽的獨特的聯(lián)堿工藝,形成了一種節(jié)能減排、增加產(chǎn)量和提高產(chǎn)品質量的聯(lián)堿新技術。
聯(lián)堿;鹵水;補充;氨母液;母液平衡
大化集團大連化工股份有限公司聯(lián)堿裝置洗鹽工序采用的是石灰——純堿法分步鹽水精制工藝流程,洗滌鹵水在洗鹽工序內循環(huán)使用,封閉循環(huán)使洗滌鹵水呈膨脹趨勢。重堿過濾采用的是水平帶式過濾機,洗滌效率高,濾過洗水當量大大降低,系統(tǒng)母液呈收縮狀態(tài)。經(jīng)過長期探索,我們將精制鹽水補充到AⅡ母液中,既減少洗鹽工序鹵水的損失,又保證了大系統(tǒng)在制品的平衡,形成了一次碳化、兩次吸氨、兩次加鹽的先進工藝路線。從而提高了純堿和工業(yè)氯化銨產(chǎn)品質量,優(yōu)化了碳酸化的工藝條件,保證我廠以粗制原鹽為原料鹽的純堿生產(chǎn)過程,減少了以膨脹鹵水再制鹽的能源消耗。
聯(lián)堿裝置設計生產(chǎn)能力為60萬t/a,按年作業(yè)8 000h計,平均日產(chǎn)1 800t雙噸產(chǎn)品,日用原鹽量在2 400t左右。原鹽在進入大系統(tǒng)使用前,必須經(jīng)過洗滌精制,除去大部分其含有的鈣、鎂及水不溶物等雜質,保證合格洗鹽加入Ⅱ過程鹽析結晶器。大化搬遷之前,其純堿生產(chǎn)既有聯(lián)堿裝置,又有氨堿裝置,洗鹽洗滌臟鹵水直接送至氨堿裝置進行精制處理,根本不用考慮洗滌鹵水的膨脹及浪費問題。換言之,聯(lián)堿洗鹽依托于氨堿裝置,基本無浪費。而在大化搬遷后,只有60萬t/a的聯(lián)堿裝置,取消了氨堿生產(chǎn)裝置,聯(lián)堿的臟鹵水處置的依托——氨堿無從存在,使得洗鹽膨脹鹵水的處理變成了難題。在大化搬遷初步設計過程中,曾經(jīng)考慮過上10萬t真空制鹽裝置解決這一難題,因資金、成本等各方面問題沒有上馬,后來又增設一條管線將膨脹出的鹵水外送鹽場處置。
由于碳化工藝條件的改善、新式異徑碳化塔的應用及水平帶式過濾機應用于重堿過濾,使得重堿質量得到提高,濾過洗水當量大大降低。
經(jīng)過工藝計算及實際運行驗證,聯(lián)堿Ⅰ、Ⅱ過程母液呈收縮狀態(tài)。據(jù)此,我們考慮能否將洗鹽膨脹出的鹵水補充至系統(tǒng)中使用,既減少了損失,又解決了聯(lián)堿系統(tǒng)母液收縮問題。我們對整個聯(lián)堿系統(tǒng)的水平衡收支情況進行了測算。
按日產(chǎn)1 800t雙噸產(chǎn)品計;純堿生產(chǎn)能力75 t/h,工業(yè)氯化銨生產(chǎn)能力12.5t/h,農業(yè)氯化銨生產(chǎn)能力62.5t/h。結合實際生產(chǎn)相關工藝條件、參數(shù),經(jīng)計算,聯(lián)堿水平衡收支如表1。
按日使用原鹽2 400t,按平均水分5.04%計,洗鹽工序水平衡如表2 。
表1 聯(lián)堿水平衡收支表
表2 洗鹽工序水平衡表
根據(jù)上述水平衡計算,洗鹽工序每天膨脹出的精制鹽水完全可補充至系統(tǒng)當中,既減少了鹽的浪費,又解決了系統(tǒng)母液收縮問題,可謂一舉雙得,不足部分,可通過大粒鹽桶化鹽或補充凝水解決。
如何將精制鹽水補充至系統(tǒng)中,我們試驗了多種方案。改造初期,將精制鹽水輸送至Ⅱ過程農銨濾液桶,鹵水和濾液混合后利用濾液泵送至農銨鹽析結晶器,但由于細晶析出,系統(tǒng)帶料嚴重。導致改造不成功。我們又將補充精制鹽水管線配接至母Ⅱ桶,補充精制鹽水進入到MⅡ當中,但由于MⅡ溫度低,導致飽和鹵水鹽結晶析出,造成系統(tǒng)帶料及母換器堵、座等問題?;诖?,我們經(jīng)過研究和探討,結合氨堿生產(chǎn)原理,將精制鹽水補充至氨母液當中,既解決了溫度、成分變化造成的結晶析出問題;又可將精制鹽水中的水不溶物進行沉淀、澄清;同時提高了氨母液的Na+含量,提高碳化塔能力。考慮到泵的輸送揚程及流量、成分穩(wěn)定性問題,我們對補充精制鹽水流程進行了改造。利用原有1臺一次鹽水泵,單獨輸送這部分補充的精制鹽水,并且在泵入口安裝了精制鹽水濃度調節(jié)槽,利用冷凝水對飽和鹽水進行濃度調節(jié),以防止精制鹽水濃度過高造成和母液混合后鹽過飽和析出。上述工藝改造措施,經(jīng)過長時間實際使用驗證,效果良好。具體改造流程如圖1:
圖1 補充精鹽水工藝流程圖
通過將精制鹽水補充至系統(tǒng)氨母液中,具有明顯的技術特點:
1)投資少,見效快。在此次改造過程中多利用已有管線,增加隔斷閥或旁路,設備投資很少。
2)減少了膨脹鹵水的損失,顯著降低鹽耗。
3)膨脹鹵水不斷被置換使用,使原鹽用新鮮鹵水洗滌,改善洗鹽工藝條件,洗滌效果更好,提高了洗鹽質量。
4)改善系統(tǒng)工藝條件,提高產(chǎn)量。精制鹽水補充到氨母液當中后,實現(xiàn)了兩次加鹽,降低了氨母液CNH3濃度,提高氨母液的Na+含量,更有益于碳酸化反應的進行,提高碳化塔單塔能力,提高了產(chǎn)量。
5)隨著不斷補充精制鹽水于母液中,沖淡了由洗鹽帶入系統(tǒng)中的雜質,使系統(tǒng)母液更加精制,氨母液濁度得到改善,以保持純堿和工業(yè)氯化銨質量的提高。經(jīng)過實際運行檢驗已經(jīng)使純堿水不溶物得以降低,同時隨著母液濁度的降低,工業(yè)氯化銨的優(yōu)等品率也有所提高。
該項目實施后,經(jīng)過系統(tǒng)查定主要性能指標完成如表3。
表3 性能指標對比表
飽和洗滌鹵水TCl-按107.5tt計,每天節(jié)約NaCl=73×107.5×58.5÷20÷1 000=22.95t折成節(jié)約原鹽24.95t/d,全年可節(jié)約原鹽8 317t。按目前原鹽采購價310元/t(含運費)計,則全年可節(jié)約成本為257.82萬元。
設定碳化取出液CNH386.6tt,TCl-114.23 tt,氨母液CNH341.2tt,TCl-108.46tt,則氨母液當量為9.33m3/t。如果收縮母液用精制鹽水補充,補充當量11.18m3/h,氨母液CNH3降為40.55tt,其余指標不變,則氨母液當量降為9.186 m3/t。原單塔制堿能力按7.5t/h計,維持單塔氨母液投入量不變,則補充精制鹽水后單塔制堿能力提高為7.618t/h。Ⅰ過程總制堿能力增加了9 406 t/a,目前雙噸產(chǎn)品銷售價為2 621.96元,成本價為2 106.96元,每年可多創(chuàng)利潤487萬元。
因二次鹽水經(jīng)過精制,其中Ca2+、Mg2+含量較低,所以在氨母液當量中補充精制二次鹽水,可有效降低母液中Ca2+、Mg2+等雜質濃度,從而降低產(chǎn)品中的水不溶物含量,使聯(lián)堿產(chǎn)品質量水平達到或接近氨堿生產(chǎn)水平。
合計節(jié)約成本:257.82+487=744.82萬元/年。
盡管經(jīng)過半年多的運行,效果十分顯著,但仍然存在部分問題需要改進,特別是系統(tǒng)SO2-4長期積累后,影響產(chǎn)品質量的問題,我們嘗試在洗鹽工序降低鹵水SO2-4濃度,項目正在實施過程中。
綜上所述,將洗鹽工序膨脹出的鹵水精制后以合理的方式補充入大系統(tǒng),可以達到優(yōu)化聯(lián)堿工藝、節(jié)約成本、降低消耗、增加產(chǎn)量、提高質量的目的。形成一種新的聯(lián)堿工藝路線,不失為聯(lián)堿生產(chǎn)的一種經(jīng)濟合理的新技術,該技術投資少、見效快,值得在獨立聯(lián)堿生產(chǎn)中推廣使用。該項目榮獲中國純堿工業(yè)協(xié)會2010~2011年度科技進步三等獎。
[1] 中國純堿工業(yè)協(xié)會.純堿工學(第一版)[M].北京:化學工業(yè)出版社,1990
[2] 王楚.純堿生產(chǎn)工藝與設備計算[M].北京:化學工業(yè)出版社,1995
TQ 114.162
B
1005-8370(2012)06-22-03
2012-02-09
高志興(1958—),高級工程師,現(xiàn)任大化集團大連化工股份有限公司副總經(jīng)理。長期從事純堿生產(chǎn)和技術管理工作,主持和參與的多項技術成果榮獲化工部和純堿工業(yè)協(xié)會的科技進步獎。