軒元鵬,秦郁芳
(唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北唐山 063305)
制鈣工序提高系統(tǒng)真空度的措施
軒元鵬,秦郁芳
(唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司,河北唐山 063305)
詳細(xì)介紹了制鈣工序工藝和設(shè)備情況及存在的問題,提出提高系統(tǒng)真空的解決方案,并結(jié)合現(xiàn)場實際應(yīng)用情況闡述具體實施細(xì)節(jié)。
制鈣;蒸發(fā);真空度;措施
真空蒸發(fā)可以降低溶液沸點,增大傳熱推動力,提高蒸發(fā)器的生產(chǎn)強度。真空度過低,不但使蒸發(fā)裝置的生產(chǎn)能力得不到充分發(fā)揮,而且還增加蒸汽耗量。較高的真空度可以增大蒸發(fā)系統(tǒng)的傳熱溫差,提高裝置生產(chǎn)能力。我公司制鈣工序就是采用的真空蒸發(fā)。原設(shè)計工藝流程為四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽蒸發(fā)產(chǎn)生的二次蒸汽,首先進入四效冷凝器與蒸發(fā)車間送來的清液進行熱交換,產(chǎn)生的冷凝水進入四效凝水槽,不凝氣和部分水蒸氣在真空泵的帶動下,進入四效真空緩沖罐,通過體積膨脹使部分水分凝結(jié),剩余的蒸汽在真空泵內(nèi)被一次水吸收,不凝氣直接排入大氣。原工藝流程示意圖見圖1。
圖1 原工藝流程圖
蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽的真空主要取決于進入冷凝器內(nèi)的蒸汽與循環(huán)冷卻水的熱交換情況,以及真空泵的抽吸能力。而效果再好的真空泵也不能將蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽的二次蒸汽完全抽吸升壓排出,蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽的真空只能接近真空泵的極限真空,永遠(yuǎn)不能達(dá)到理論真空;蒸汽與循環(huán)冷卻水的熱交換情況主要取決于冷凝器的換熱面積、循環(huán)冷卻水溫度和循環(huán)水量,及冷凝器內(nèi)總是有一部分氣體存在的,這部分氣體受外界溫度的影響特別大。
依據(jù)以上因素,我們采取了下列措施:首先考慮到的是降低清液的溫度,假如蒸發(fā)車間停用清液或清液用量少,清液溫度不降反升,只有在蒸發(fā)車間清液用量較多時,清液溫度才能保證四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽內(nèi)所需要的真空,而隨著天氣的逐漸變暖,清液溫度也相應(yīng)上升,這種方法對四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽真空的提高收效甚微。
其次我們考慮的是用另外一種介質(zhì)作為換熱媒介來提高四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽的真空,廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有可以利用的是一次水和循環(huán)水。一次水的溫度最高也不會超過20℃,可以很好的將四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽中產(chǎn)生的二次蒸汽很好冷凝,而且隨外界溫度的變化較小,但換熱后的一次水如何利用又成了問題,從經(jīng)濟效益和循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展策略方面考慮,選用一次水都是不可取的。其次考慮到使用循環(huán)水,和各種介質(zhì)換熱后,雖然經(jīng)過涼水塔冷卻后,但隨外界溫度的升高,循環(huán)水的水溫也會相應(yīng)的提高,對四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽真空的提高也不明顯。
最后,在高負(fù)荷運行時,只要對存留在蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽內(nèi)的氣體進行降溫,即可提高上述兩個設(shè)備的真空,或者降低真空泵入口的氣體溫度,也可以提高兩個設(shè)備的真空。前者雖然采取兩個設(shè)備抽氣空冷區(qū),但因空冷區(qū)處于兩設(shè)備內(nèi),抽氣冷卻不樂觀,雖然現(xiàn)有冷凝器能冷卻一部分二次蒸汽,但隨產(chǎn)量的提高,已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要。
通過以上三個方面的考慮,為了滿足產(chǎn)能不斷提高,因此決定再增加一臺列管冷凝器降低真空泵入口的氣體溫度,即在真空泵入口前再增加一臺列管冷凝器。通過論證,只要維持冷凝器后的氣體溫度為15℃左右,蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽真空就有可能接近真空泵的極限真空。而且增加冷凝器具有以下優(yōu)點:經(jīng)過兩次冷卻后的氣體,比經(jīng)過一次冷卻后的部分氣體在未進入真空泵之前已經(jīng)被凝結(jié)成液體;由于真空泵入口氣體設(shè)計溫度為15℃,又保證了真空泵有一個良好的工作環(huán)境,延長了真空泵的使用壽命;通過氣體狀態(tài)方程可知,抽入真空泵內(nèi)的氣體密度將增大,提高了真空泵的抽吸能力;經(jīng)過兩次冷卻后的氣體溫度的下降,根據(jù)氣體狀態(tài)方程可知,蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽的容積不變,其壓力就會降低,有利于二次蒸汽進入冷凝器。
換熱面積的計算:四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽蒸發(fā)水量約為0.9~1.2t/t 100%CaCl2,按氯化鈣生產(chǎn)能力7萬t/a,年運行8 000h,每小時產(chǎn)氯化鈣為8.75t,則二次蒸汽量約為10.5t/h,按真空度0.08MPa計算,溫度為80℃,冷凝放出的熱量約為5.2×107kJ,由經(jīng)驗數(shù)據(jù)選取總傳熱系數(shù)和平均溫差,估算換熱面積約為716m3,因第一臺列管冷凝器換熱面積為370m3,再考慮到北方天氣原因,確定第二臺列管冷凝器換熱面積為400m3,選取冷凝器的筒體直徑φ1300;換熱管φ25×2.5,長度6m,共810根。
為了充分利用已有生產(chǎn)裝置,減少停車時間。我們將新增加的列管冷凝器放在廠房樓頂,便于與原列管冷凝器出來的二次蒸汽連接。
四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽內(nèi)產(chǎn)生的二次蒸汽首先通過原列管冷凝器,與蒸發(fā)車間來的清液間接換熱,產(chǎn)生的冷凝水進入四效凝水槽,不凝氣和部分水蒸氣在真空泵的帶動下,進入新加的列管冷凝器,與蒸發(fā)車間送來的循環(huán)水再次間接換熱,產(chǎn)生的冷凝水也送入四效凝水槽,不凝氣和剩余的水蒸氣進入四效真空緩沖罐,通過體積膨脹使部分水分凝結(jié),剩余的蒸汽在真空泵內(nèi)被一次水吸收,而不凝氣直接排入大氣。通過試運行,清液溫度提高到40℃左右,以前在這種情況下,四效蒸發(fā)分離器和成品加熱儲槽已經(jīng)沒有真空,而現(xiàn)在根據(jù)生產(chǎn)需要可以任意調(diào)節(jié)。改造后流程示意圖見圖2。增加冷凝器后儲槽真空進行對比,見表1。
圖2 改造后工藝流程圖
表1 改造前后儲槽真空度對比
本次改造充分利用原有設(shè)備對真空系統(tǒng)進行技術(shù)改造,投資少,經(jīng)濟效益明顯。
TQ 132.32
B
1005-8370(2012)06-40-02
2012-07-27