翟玉偉,劉道文
(兗礦嶧山化工有限公司,山東鄒城 273500)
2009年以來國內(nèi)主要無煙煤生產(chǎn)企業(yè)晉城煤業(yè)集團(tuán),在山東、河北、安徽、湖北等省收購了55家以無煙煤為原料的尿素企業(yè),其氨醇年產(chǎn)量已達(dá)到10Mt,使國內(nèi)氮肥市場進(jìn)一步飽和,市場競爭更加激烈,導(dǎo)致化肥企業(yè)一直面臨的高能耗、低收益問題變得更加嚴(yán)竣。而且晉煤集團(tuán)生產(chǎn)的無煙塊煤僅能滿足其控股企業(yè)用量的60%~70%,致使無煙煤市場日趨緊張,煤炭價(jià)格逐步攀升,以無煙煤為主要原料的企業(yè)面臨嚴(yán)重的生存危機(jī)。
我公司目前使用的無煙塊煤,到廠價(jià)格已達(dá)到每噸1 600元,而且煤種比較雜,晉煤集團(tuán)供給下屬企業(yè)的無煙塊煤內(nèi)部價(jià)格為1 100元左右,因此我公司噸氨成本比晉煤集團(tuán)的下屬企業(yè)高600~800元。隨著晉煤集團(tuán)控股化工企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和自身無煙煤用量的不斷增加,無煙煤的對(duì)外供應(yīng)量將會(huì)越來越少,同時(shí),無煙煤的費(fèi)用已占到嶧化尿素制造成本的57%。在化肥市場價(jià)格不甚理想的形勢(shì)下,企業(yè)要生存、要發(fā)展,節(jié)能降耗、降低成本是必然的選擇。
由于氮肥生產(chǎn)對(duì)半水煤氣中的各種成分有嚴(yán)格的要求,因此要求原料中的揮發(fā)分不能太高,另外要穩(wěn)定操作,原料中的水分也不能太高。經(jīng)過前期調(diào)研,發(fā)現(xiàn)與一般焦炭相比,蘭炭具有固定碳高、比電阻率高、化學(xué)活性高、灰分低、硫低、磷低、水分低等 “三高四低”的特點(diǎn),是最有可能作為替代白煤的低價(jià)原料。相比無煙煤,目前蘭炭市場價(jià)格有很大的優(yōu)勢(shì),所以摻燒蘭炭對(duì)于降低生產(chǎn)成本、節(jié)能降耗,具有很大意義。
蘭炭,早期又稱半焦,因其在燃燒時(shí)產(chǎn)生藍(lán)色的火焰而得名。蘭炭是以侏羅紀(jì)不粘煤和弱粘煤為原料,采用中低溫干餾工藝生產(chǎn)的一種高固定碳含量的固體物質(zhì),廣泛應(yīng)用于電石、鐵合金、化肥造氣、高爐噴吹和城市居民潔凈用煤等生產(chǎn)、生活領(lǐng)域。但蘭炭的強(qiáng)度和抗碎性比較差,灰熔點(diǎn)通常在1 300℃左右。摻燒蘭炭需考慮以下問題。
(1)首先根據(jù)造氣爐的生產(chǎn)特性,要求入爐蘭炭要符合一定的質(zhì)量要求。
(2)因蘭炭灰熔點(diǎn)較低(1 300℃左右),而造氣爐使用的無煙煤灰熔點(diǎn)大于1 500℃。由于灰熔點(diǎn)的不同,成渣性也不同,要求保證摻燒入爐時(shí)兩種煤能夠混合均勻,避免塊煤與蘭炭的層次分明,給造氣操作增加難度,進(jìn)而影響到造氣爐的產(chǎn)氣質(zhì)量。
(3)由于蘭炭的粒度小,因此要求對(duì)造氣爐排灰口進(jìn)行技術(shù)改造,防止發(fā)生淌爐事故。
(4)最后的關(guān)鍵在于蘭炭與塊煤的摻燒比例及摻燒方法。在摻燒過程中要遵循先少后多,循序漸進(jìn)的原則,先按蘭炭與原料煤體積比1∶3開始試燒,待爐況穩(wěn)定后調(diào)至1∶2試燒,最終調(diào)至1∶1試燒。
(5)在整個(gè)摻燒過程中,最重要的就是工藝指標(biāo)的調(diào)節(jié)。無論燒哪種煤,以及什么比例,都有一個(gè)最優(yōu)的工藝指標(biāo)。通過不斷的摸索,形成自己的一套具有數(shù)據(jù)依據(jù)的豐富理論知識(shí),是摻燒能夠成功的關(guān)鍵。
(1)蘭炭主要產(chǎn)地集中在山西、陜西和內(nèi)蒙古等地,通過分析和考察,一致認(rèn)為陜西神木的蘭炭在強(qiáng)度、揮發(fā)分和水分方面都要優(yōu)于別地蘭炭。考慮其化學(xué)成分對(duì)生產(chǎn)工藝條件的制約,選取了粒度為18~30mm的中料蘭炭。質(zhì)量符合要求的蘭炭特性為,固定碳≥82%,揮發(fā)分≤4%,灰分≤6%,硫≤0.3%,水分≤18%,矸石≤5%,煤末<8%。
(2)先篩分塊煤,去除大塊,保證塊煤的均勻,然后采用機(jī)械輸送方式保證兩種原料混合均勻。
①改變用鏟車來摻燒蘭炭的方式,增加一條皮帶,專門用于輸送蘭炭。避免出現(xiàn)一條皮帶導(dǎo)致的混合不均勻,料罐內(nèi)的塊煤和蘭炭層次分明的情況。
② 新增兩個(gè)煤倉,對(duì)白煤進(jìn)行初步的篩分,去除大塊和煤末。
③ 在二級(jí)白煤料倉的上部新增一個(gè)振動(dòng)篩,進(jìn)一步去除大塊和煤末,保證白煤能夠勻速送出。
④為保證蘭炭摻燒效果,使白煤能夠充分燃燒,改變?cè)线^篩機(jī)篩網(wǎng)分級(jí)粒度,改為8cm ×8cm。
(3)對(duì)型煤廠房進(jìn)行改造,儲(chǔ)存蘭炭。
①拆除廠房內(nèi)的煤球制作系統(tǒng),保留烘干系統(tǒng)。
②入爐煤經(jīng)摻和均勻后存入廠房。在雨雪天氣時(shí)使用,防止雨雪天造成蘭炭水分高的問題。
(4)將造氣爐排灰口內(nèi)防流高度由純塊煤時(shí)的320mm調(diào)整為290mm,其他保持不變,有效防止發(fā)生淌爐。
以塊煤作為床層的骨架(蘭炭、塊煤體積各50%)。在氣化過程中因蘭炭的灰熔點(diǎn)低,固定碳含量高(高于塊煤10個(gè)百分點(diǎn)),其氣化成渣性差,而塊煤灰熔點(diǎn)高、成渣性好,構(gòu)成穩(wěn)定的反應(yīng)層,阻力均勻,氣化劑擴(kuò)散速度均勻。
但當(dāng)蘭炭比例超過50%(體積比)時(shí),氣化層骨架中低灰熔點(diǎn)且成渣性差的蘭炭就成為主力,所有工藝調(diào)整變成以蘭炭氣化的要求為主,影響產(chǎn)氣量。因此,混合均勻1∶1(體積比)是摻燒成功的關(guān)鍵。
因混合后的蘭炭與塊煤總體粒度偏小,床層阻力比全燒水洗中塊增加2~3kPa,而且蘭炭的堆比重小,同樣的炭層高度混合煤種的質(zhì)量要輕許多,極易造成床層吹翻。為此,提高炭層高度,使空程由1.8m降至1.7m,降低風(fēng)壓2 kPa,增加吹風(fēng)時(shí)間1~2s,同時(shí)加大上吹蒸汽流速和流量,氣化層厚度由30cm增加到35cm左右。風(fēng)機(jī)電流基本保持不變,確保單位時(shí)間內(nèi)的空氣量不減小,使單位時(shí)間內(nèi)單爐發(fā)氣量有所上升,單爐每個(gè)循環(huán)總發(fā)氣量不降低。
當(dāng)摻燒的體積比例達(dá)到50%(質(zhì)量比30%)并穩(wěn)定后,車間對(duì)各項(xiàng)工藝指標(biāo)進(jìn)行了明確,制定了蘭炭摻燒的工藝操作法,由車間考核,技術(shù)部監(jiān)督執(zhí)行。
我們于2011年7月開始試燒,9月份正式摻燒,摻燒效果不錯(cuò)。
(1)蘭炭摻燒質(zhì)量比例達(dá)30%后,在不增加開爐數(shù)的前提下,能夠滿足供氣需求,圓滿完成了平均噸氨煤耗小于1250kg的初步目標(biāo)。
(2)摻燒時(shí)把純白煤造氣爐控制的1.8m空程降到1.7m,并重新調(diào)整循環(huán)百分比,由于炭層的提高和循環(huán)各階段時(shí)間的改變,增加了氣化層厚度,增加了造氣爐的蓄熱能力,降低了爐渣含碳量,提高了單爐發(fā)氣量。
(3)上下行爐溫各降低40℃,減少了氣體帶出熱量,增加了原料的有效利用率。
(4)通過均勻配合,使白煤充分燃燒,灰渣含碳量進(jìn)一步降低,多次檢測(cè),均沒有超過18%。
經(jīng)測(cè)算,一個(gè)年產(chǎn)300kt合成氨企業(yè),假設(shè)噸氨耗煤1 250kg,則每年消耗白煤共需375kt,按照30%的質(zhì)量比例摻燒,共摻燒蘭炭112.5kt。每噸蘭炭與白煤的差價(jià)為150元,則全年摻燒蘭炭可降低總成本1 687.5萬元。