楊建明
(湖南鳳灘水力發(fā)電廠,湖南 沅陵 419621)
機(jī)組油壓裝置是為水電站水輪發(fā)電機(jī)組提供動力油源的裝置,是水利機(jī)械設(shè)備的重要組成部分。作為水輪發(fā)電機(jī)組正常起動、停止、負(fù)荷調(diào)節(jié)、事故等工況下操作設(shè)備的操作能源,它的工作品質(zhì)關(guān)系到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為保證和維護(hù)機(jī)組操作所需要的工作能力,壓力油槽內(nèi)壓縮空氣和透平油要適當(dāng)成比例,壓力油槽容積的60%~70%是壓縮空氣,30%~40%為透平油。因?yàn)閴嚎s空氣具有良好的彈性,能儲存一定的機(jī)械能,保證壓力油槽在因機(jī)組操作等原因油容積減少時(shí)仍能維持一定的壓力,而不需要頻繁啟動壓油泵。因此,自動可靠地維持壓油槽內(nèi)氣與油一定的容積比例,實(shí)際上是保證操作能源的可靠和穩(wěn)定所必須的,是目前水電站實(shí)現(xiàn)“少人值守”亟待解決的技術(shù)問題。如何安全可靠實(shí)現(xiàn)油壓裝置自動補(bǔ)氣功能,是水電廠自動控制的技術(shù)難題。
依據(jù)帕斯卡定理可知,作為液體的油能夠在相通油路的任何一點(diǎn)傳遞壓力。壓力油槽內(nèi)油在油壓裝置系統(tǒng)內(nèi)主要功能是作為壓力傳遞的介質(zhì),而真正產(chǎn)生壓力是來源于壓力油槽內(nèi)的壓縮空氣。壓力油槽內(nèi)油與氣體容積比正常時(shí)應(yīng)維持1:2的水平,這樣既可保證壓力油槽內(nèi)空氣有足夠的壓縮空間,又可保證壓力油槽內(nèi)油能滿足調(diào)速器事故情況下的最大需油量。油壓裝置用氣體方程pV=nRT,式中p 為壓強(qiáng),V 為體積,n 為摩爾數(shù),R 為常量,T 為絕對溫度。而n=M/Mmol,M為質(zhì)量,Mmol 為摩爾質(zhì)量。由方程pV=nRT 可推出p=nRT/V,從此方程看出,氣體的壓強(qiáng)與其單位體積內(nèi)的氣體質(zhì)量成正比。也就是說,油壓裝置要維持其壓力在正常范圍,就必須保證在壓力油槽容積里有足夠的空氣質(zhì)量。如果既要保證壓力油槽油壓在正常范圍,又要維持壓力油槽油位在正常范圍內(nèi)保持這種平衡狀態(tài),就必須保證壓力油槽內(nèi)空氣質(zhì)量的恒定。事實(shí)上,由于壓力油槽不是絕對密閉的容器,其內(nèi)部壓縮空氣的質(zhì)量不是恒定的,從而導(dǎo)致壓力油槽內(nèi)油位上升,氣體體積縮小才能維持壓力油槽的正常油壓。
從上可知,破壞壓力油槽油壓與油位平衡關(guān)系的是壓力油槽內(nèi)壓縮空氣質(zhì)量的變化。影響壓力油槽內(nèi)空氣質(zhì)量變化的主要因素有兩點(diǎn):一、壓力容器上的表計(jì)、閥門等連接處漏氣。二、水輪機(jī)組接力器用油帶走的空氣。事實(shí)上,在油壓裝置投運(yùn)前,都要做保壓試驗(yàn),就是要檢查油壓裝置是否有漏油漏氣現(xiàn)象發(fā)生,因此大量漏氣現(xiàn)象應(yīng)很少發(fā)生。其次,空氣幾乎不溶于油,因此接力器用油帶走的空氣也是很微量的。綜合上述,壓力油槽內(nèi)空氣質(zhì)量的減少是一個(gè)漸慢的的積累過程。所以,自動補(bǔ)氣的目的只是補(bǔ)壓力容器的少量漏氣和接力器用油帶走少量的氣,從而維持壓力油槽內(nèi)壓縮空氣質(zhì)量的恒定。
近年來,隨著可編程控制器的普遍應(yīng)用,由PLC 對油壓裝置進(jìn)行自動控制成為發(fā)展必然。2006年,鳳灘電廠決定憑借自己技術(shù)力量,開發(fā)一套PLC 油壓裝置自動控制系統(tǒng),并要求具有自動補(bǔ)氣功能。
控制屏柜:自己組屏(三菱FX-2N/32 可編程及擴(kuò)展4路AD 輸入模塊、西門子3R22W 軟起動器、24 V 開關(guān)電源、24 V歐姆龍繼電器、油泵控制轉(zhuǎn)換開關(guān)、運(yùn)行及故障信號燈等)。
壓力油槽:配有壓力變送器、液位變送器、壓力開關(guān)、液位開關(guān)以及液位指示器。
補(bǔ)氣裝置:補(bǔ)氣電磁閥組B302(西安江河6.3MPa,DC220V)。
系統(tǒng)采用油壓控制為主,輔以油位控制方式。由PLC 根據(jù)壓力油槽自動化元件所提供的壓力、油位信號對油泵、補(bǔ)氣電磁閥進(jìn)行自動控制,實(shí)現(xiàn)對壓力油槽內(nèi)的油壓、油位保持在正常的范圍內(nèi)。
3.2.1 油壓控制功能
油壓自動控制采用油壓模擬量和開關(guān)量兩路參與控制,模擬量優(yōu)先控制的原則,當(dāng)程序判定模擬量故障時(shí),自動切換到開關(guān)量控制。兩臺油泵通過控制把手切換為自動/手動/停止三種方式運(yùn)行,其中手動不通過PLC 控制直接啟動軟起動器運(yùn)行。兩臺泵相互自動輪換,一臺主用時(shí),另一臺自動為備用狀態(tài)。當(dāng)主用泵故障或油壓降低到備用泵啟動值時(shí),備用泵自動投入運(yùn)行。停泵回路串有高壓切泵接點(diǎn),作為防止停泵接點(diǎn)粘死造成壓力油槽過壓的一種保護(hù)。
3.2.2 補(bǔ)氣控制功能
補(bǔ)氣控制采用自動和手動運(yùn)行兩種方式,通過控制把手切換為自動/手動/停止三種控制方式運(yùn)行。其中手動補(bǔ)氣時(shí)不通過PLC 控制直接啟動繼電器接通補(bǔ)氣電磁閥。自動補(bǔ)氣采用油壓模擬量和油位模擬量共同參與控制,當(dāng)任一路模擬量故障時(shí)退出自動補(bǔ)氣流程。因?yàn)楦鶕?jù)經(jīng)驗(yàn)所知油位開關(guān)是磁記憶接點(diǎn),其接點(diǎn)動作不可靠,經(jīng)常保持不能復(fù)歸,給自動補(bǔ)氣帶來隱患。為了防止油泵打油時(shí),壓力油槽油位變動快,影響模擬量采樣數(shù)據(jù)的真實(shí)性,采取任何一臺油泵啟動都閉鎖自動補(bǔ)氣。設(shè)置了一個(gè)啟動自動補(bǔ)氣油位定值,具有自保持功能,并串有油位下限開關(guān)量,防止補(bǔ)氣過多,油位過低。設(shè)置了一個(gè)復(fù)歸啟動補(bǔ)氣油位定值,此定值就是正常油壓時(shí)的正常油位。當(dāng)壓力油槽油壓與高壓氣系統(tǒng)壓差過小時(shí),氣體是很難補(bǔ)進(jìn)壓力油槽內(nèi);因此設(shè)置了一個(gè)開始自動補(bǔ)氣油壓定值,此定值略高于油泵啟泵定值0.05 MPa。設(shè)置了補(bǔ)氣電磁閥每次運(yùn)行時(shí)間不超過10 min,增加補(bǔ)氣閥的動作計(jì)數(shù)功能。即:補(bǔ)氣時(shí)間若超過10 min,還沒有達(dá)到補(bǔ)氣的停止值,補(bǔ)氣閥計(jì)數(shù)器反轉(zhuǎn)一次,強(qiáng)行斷開補(bǔ)氣閥電源,直到任何一臺油泵曾經(jīng)啟動打油一次,才復(fù)歸補(bǔ)氣閥計(jì)數(shù)器,這樣可有效避免燒壞電磁閥。這樣的自動補(bǔ)氣設(shè)計(jì)理念,充分抓住了壓力油槽內(nèi)油位高、油壓低,與氣源壓差較大的最佳補(bǔ)氣時(shí)機(jī);同時(shí)每次啟動補(bǔ)氣只補(bǔ)一點(diǎn)點(diǎn)氣體,而是靠慢慢地多次累積的效果,從而使壓力油槽內(nèi)氣體質(zhì)量恢復(fù)到正常數(shù)值,這與油壓裝置為什么需要自動補(bǔ)氣的目的相一致,只要補(bǔ)氣的速度大于漏氣的速度,就一定能使壓力油槽油壓與油位達(dá)到正常水平。
3.2.3 故障報(bào)警功能
油壓裝置控制系統(tǒng)引入了油泵軟起動器故障報(bào)警功能閉鎖油泵啟動,油位、油壓模擬量故障報(bào)警功能,壓力油槽油位過高、過低故障報(bào)警功能,備用泵啟動報(bào)警,高壓切泵報(bào)警,事故低油壓報(bào)警,開關(guān)電源消失等故障報(bào)警功能。這些報(bào)警信號動作后點(diǎn)亮控制柜信號指示燈,同時(shí)報(bào)警信號進(jìn)機(jī)組現(xiàn)地LCU單元,在監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)發(fā)報(bào)警信息。報(bào)警信息動作后具有自保持功能,需要人員在現(xiàn)地控制柜按復(fù)歸按鈕才能解除報(bào)警。
4.1.1 油壓控制程序調(diào)試
在現(xiàn)場進(jìn)行程序調(diào)試,油壓控制程序分模擬量和開關(guān)量兩種方式來檢查。用排油方式模擬油壓降低,檢查油泵能否正常啟動。模擬量試驗(yàn)時(shí),退出油壓開關(guān)量啟泵接點(diǎn),排油降低油壓,油泵能正常啟停。開關(guān)量試驗(yàn)時(shí),解開油壓變送器接線,模擬量故障報(bào)警信號燈亮,然后排油降低油壓,油泵能正常啟停。工作泵與備用泵輪換正常,各信號燈指示正常。
4.1.2 補(bǔ)氣控制程序調(diào)試
在現(xiàn)場進(jìn)行程序調(diào)試,用人為手動排氣來抬高壓力油槽油位達(dá)到補(bǔ)氣油位,用排油降低油壓,啟動補(bǔ)氣試驗(yàn)。補(bǔ)氣電磁閥運(yùn)行10min 后,通過模擬量檢查油壓數(shù)值,發(fā)現(xiàn)沒有效果。分析原因主要是氣源壓力與壓力油槽壓力之間壓差過小,加上補(bǔ)氣管道過小幾乎很難補(bǔ)氣進(jìn)壓力油槽內(nèi)。經(jīng)技術(shù)可行性分析決定抬高高壓氣源壓力值,將原來高壓氣機(jī)啟泵壓力值由2.3 MPa修改為2.35 MPa,停泵壓力值由2.5 MPa 修改為2.55 MPa。經(jīng)過抬高氣源壓力后進(jìn)行補(bǔ)氣試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)補(bǔ)氣效果還是不明顯。考慮到進(jìn)一步抬高壓氣源壓力會影響到設(shè)備的安全運(yùn)行。經(jīng)技術(shù)可行性分析決定適當(dāng)降低油泵啟動值,同樣可以增加補(bǔ)氣時(shí)壓差。決定將模擬量控制時(shí)油泵啟動值進(jìn)行修改,而開關(guān)量啟泵值保持不變,因?yàn)槟M量控制更準(zhǔn)確,開關(guān)量控制存在一定的誤差。將原來模擬量啟泵壓力值由2.3 MPa 修改為2.2 MPa,同時(shí)將開始補(bǔ)氣油壓值由小于2.35MPa 修改為小于2.25MPa。經(jīng)過修改后進(jìn)行補(bǔ)氣試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)補(bǔ)氣效果顯著,補(bǔ)氣10 min 后壓力值上升約0.02~0.03MPa。從壓力油槽壓力值的稍微上升,可以說明壓力油槽內(nèi)空氣質(zhì)量有所增加,這完全達(dá)到了增補(bǔ)壓力油槽漏氣的效果。
由于運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的不足,運(yùn)行過程中出現(xiàn)了老廠1號、4號機(jī)補(bǔ)氣電磁閥頻繁燒壞,事后經(jīng)過程序檢查和原因分析,發(fā)現(xiàn)主要的如下三點(diǎn)。
(1)機(jī)組壓力油槽檢修后,運(yùn)行人員在恢復(fù)壓力油槽時(shí),沒有加入足量氣體,致使壓力油槽油位在剛投運(yùn)時(shí)就一直處在高油位運(yùn)行;而完全需要自動補(bǔ)氣裝置來加入大量的氣體。因此在機(jī)組檢修后,自動補(bǔ)氣油位條件滿足,每啟動一次油泵后且壓力降到補(bǔ)氣油壓下時(shí)就會啟動補(bǔ)氣電磁閥動作一次,油位很難恢復(fù)到正常油位;自動補(bǔ)氣裝置就頻繁動作,造成補(bǔ)氣電磁閥的燒壞。這完全與自動補(bǔ)氣裝置只是補(bǔ)壓力油槽運(yùn)行過程中的漏氣相違背。
(2)補(bǔ)氣油位參數(shù)設(shè)置的不合理,造成一旦補(bǔ)氣油位動作后,就很難恢復(fù)到正常油位值。也就是補(bǔ)氣啟動油位到復(fù)歸補(bǔ)氣油位的這段區(qū)間過大,造成補(bǔ)氣電磁閥要經(jīng)過連續(xù)多次動作才將壓力油槽油位恢復(fù)正常水平。
(3)補(bǔ)氣電磁閥每次運(yùn)行時(shí)間10 min 可能過長。事后通過修改補(bǔ)氣程序?qū)⒀a(bǔ)氣時(shí)間修改為8 min,減少補(bǔ)氣電磁閥線圈每次工作的發(fā)熱量。
鳳灘水電廠油壓裝置控制系統(tǒng)經(jīng)改造后投入運(yùn)行,投運(yùn)3年多來一直運(yùn)行可靠、穩(wěn)定;解決了運(yùn)行手動調(diào)節(jié)壓力油槽油位的問題,提高了全廠的生產(chǎn)自動化水平,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。該控制系統(tǒng)是自主開發(fā)創(chuàng)新項(xiàng)目,特別是自動補(bǔ)氣控制理念符合壓力油槽需補(bǔ)氣的客觀規(guī)律;完全可以作為同類型水電站水輪機(jī)組油壓裝置自動控制系統(tǒng)改造所借鑒和參考。