孟利平,張秀平,賈玉峰
(云南大唐國際電力有限公司,云南 昆明 650011)
某水電廠安裝三臺3×100 MW的立式水輪發(fā)電機,為地下廠房,水輪機額定水頭340 m,額定轉速428.6 r/min,制造廠為哈爾濱電機廠有限責任公司;發(fā)電機型號為SF100-14/5350,為立軸懸式、三相、密閉循環(huán)空冷發(fā)電機,制造廠為重慶水輪機廠有限責任公司。該水電廠機組為國內為數(shù)不多的高水頭、高轉速電站,計劃于2009年12月三臺機組投產(chǎn)發(fā)電,在投產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)轉子絕緣存在異?,F(xiàn)象。
該電站2號機于2009年12月做完首次開機、動平衡、瓦溫考驗等試驗后,開始做過速試驗,當機組過速試驗達到141.34%時機組振動、擺度嚴重超標,緊急停機后檢查發(fā)現(xiàn)轉子磁軛壓板在切向有位移、磁軛和磁極之間有徑向位移、磁軛合縫處壓板的拉桿銷處焊縫有開裂等現(xiàn)象,過速試驗沒有達到設計技術要求。之后對2號機組進行了簡單處理,處理后機組進行開機試驗,空轉狀態(tài)下機組各項參數(shù)正常,當勵磁電壓加至70%時,轉子一點接地報警(轉子一點接地報警值為10 kΩ,低報警值為5 kΩ),保護裝置上顯示接地點為8%左右的位置,停機檢查后沒有發(fā)現(xiàn)異常部位??紤]到機組振動、過速試驗不合格,因此對機組在機械性能方面進行改造,在改造的同時處理轉子一點接地報警檢查處理。
鑒于機組在過速試驗時,機械性能達不到設計要求,2009年12月22日,組織了一次由東方電機廠、哈爾濱電機廠相關專家組成的現(xiàn)場咨詢會,對機組機械性能達不到設計要求進行了分析,并建議對上下?lián)躏L板、上下導軸承進行改造,對轉子磁軛壓緊和拉緊螺桿進行更換,對轉子平衡塊重新布置,并對支撐部件的剛度及頻率進行重新計算,隨后對機組進行了上述方面的改造。在機組改造的同時對發(fā)電機轉子一點接地進行了檢查,當時分析認為是阻尼繞組的阻尼環(huán)的邊角距離線圈過近造成的,因此將阻尼環(huán)的該邊角切除。
2010年5月20 日左右,2號機組改造完畢,在進入72 h運行時,轉子一點接地報警,轉子絕緣低于10 kΩ,停機進行檢查,沒有找到具體部位,測量轉子整體絕緣只有8 kΩ,將轉子下?lián)躏L板拆除,清理轉子磁極下引線接線處的灰塵,絕緣上升到16 kΩ,將轉子滑環(huán)附近的碳粉進行清理,測量轉子絕緣到60 kΩ,繼續(xù)清理轉子滑環(huán),轉子整體絕緣上升到0.6 MΩ。5月23日將轉子滑環(huán)和轉子線圈解開測量,測量轉子滑環(huán)絕緣電阻為0.6 MΩ,轉子線圈絕緣超過40 MΩ,分析認為滑環(huán)絕緣降低為主要原因,轉子線圈絕緣降低為次要原因,因此主要對滑環(huán)進行清洗,同時將轉子磁極引線包扎不到位的情況刷環(huán)氧絕緣漆。處理完畢后轉子整體絕緣上升到14 MΩ以上,5月25日晚開機并網(wǎng)進入72 h。進入72 h后,保護裝置顯示轉子絕緣逐漸下降。72 h結束后的5月31日03∶37,2號機第二次報轉子一點接地(9.684 kΩ);6月5日16∶06第三次報轉子一點接地(7.561kΩ)。6月7日12∶02第四次報轉子一點接地(7.757kΩ),之后利用電網(wǎng)停機的機會,對轉子進行了清掃,但是效果不明顯。6月27日中午,2號機組絕緣下降到2kΩ以下,申請調度停機,對滑環(huán)進行清掃,清掃完畢后轉子整體絕緣上升到14 MΩ以上,但是開機后幾天,絕緣再次下降到50 kΩ左右,7月2日下午15∶00多,絕緣突然下降到5 kΩ左右,為此多次清掃轉子滑環(huán),清掃后絕緣電阻一般都上升到5 MΩ以上,但是運行幾天后絕緣電阻再次降低到報警值。
1號機組在2010年5月底改造完畢后,對機組進行相關試驗后開機運行。6月5日,1號機轉子絕緣值開始降低,6月22日,由于發(fā)電機轉子絕緣不足2 kΩ,1號機組停機處理。
3號機組于2010年6月初停機進行改造,在發(fā)電機轉子改造過程中,多次出現(xiàn)轉子絕緣降低至零的情況。6月24日對拆下的各轉子磁極通過短路加熱處理,之后測量絕緣電阻都在500 MΩ以上,1 min 2 500 V耐壓通過。26日各磁極掛上轉子并連接好后,測量轉子線圈絕緣只有0.1 MΩ,經(jīng)檢查后確認線圈受潮,26日晚加熱處理,至27日晚加熱完畢,在熱態(tài)下測量轉子整體絕緣在5 MΩ以上。27日測量轉子絕緣在50 MΩ以上,之后開始處理轉子各部位絕緣包扎工作。7月1日晚測量轉子絕緣正常,7月2日上午08:00在轉子整體耐壓試驗前測量轉子線圈絕緣為1 MΩ,之后進行1 min的2 500 V耐壓試驗通過,耐壓試驗結束后測量轉子整體絕緣為零,檢查發(fā)現(xiàn)第3、4個磁極之間的支撐件與磁極繞組之間擊穿。拆除該支撐件后絕緣為0.75 MΩ。
通過1、2號機組運行時的轉子絕緣情況,結合3號發(fā)電機在改造過程中發(fā)現(xiàn)的絕緣配合問題,分析認為該電站發(fā)電機轉子絕緣存在一系列問題。
滑環(huán)絕緣下降主要有兩點原因:一是碳刷粉過多。主要原因是碳刷質量不好,從實際運行情況看,原配型號D172碳刷的偏軟,碳刷軟硬度與發(fā)電機轉速不配合,造成摩擦過度,碳粉過多,而且該型號碳刷的碳粉顆粒度比較大。由于發(fā)電機轉子滑環(huán)設計時采用自然冷卻,機組運行時沒有冷卻風,這些運行時產(chǎn)生的碳粉就散落并堆積在滑環(huán)、刷架及相應的支撐件上,隨著碳粉堆積,滑環(huán)與大軸及支撐件之間絕緣距離逐漸降低,如圖1、2所示。另外,碳刷粉過多還與滑環(huán)表面加工粗糙、以及發(fā)電機上機架振動擺度過大造成碳刷跳動大有很大關系。以及上機架油槽滲油等有關,滲出的透平油揮發(fā)并粘到滑環(huán)等部位,碳刷粉和油污混合,造成碳粉進一步堆積。
二是滑環(huán)結構間隙不符合實際運行要求。如圖3及圖4所示:左側兩個滑環(huán)為一極,右側兩個滑環(huán)為一極。每極兩個滑環(huán)之間距離為53 mm,中間兩個滑環(huán)與轉子大軸固定件之間的距離只有12 mm,總的距離也是53 mm。當碳粉堆積過多,固定件和上下滑環(huán)的有效絕緣距離降低,引起轉子一點接地故障。
圖1 運行不足半個月的滑環(huán)各處堆積的碳粉
圖2 運行不足半個月的滑環(huán)各處堆積的碳粉
圖3 設計的滑環(huán)結構圖
圖4 滑環(huán)實際結構
引起轉子磁極絕緣降低有以下幾點原因:一是發(fā)電機內部沒有安裝除塵器。剎車制動機構產(chǎn)生的灰塵,以及其他情況下產(chǎn)生的灰塵,在機組運行狀態(tài)下四處飛逸并散落,由于轉子磁極引線附近就是下?lián)躏L板,該處屬于死角部位,因此磁極引線附近散落的灰塵比較多,其它部位如發(fā)電機定子和轉子線圈表面等。如果絕緣表面灰塵長時間堆積,會引起絕緣降低,甚至影響絕緣材料的壽命。
二是轉子磁極引線引出部位絕緣處理不當。重水廠的發(fā)電機轉子磁極引線伸出部位沒有包扎過渡絕緣,直接以裸銅排引出,機組安裝時引線根部的絕緣包扎不規(guī)范,直接以云母帶包扎,包扎完畢后在表面涂一層環(huán)氧樹脂及絕緣漆。尤其是2號機組,有些磁極引線根部沒有包扎到位,能看到有很長的裸銅排沒有包扎,另外,引線銅排和鐵心之間只有一個絕緣墊板(大約8 mm),如果引線包扎不到位,而且該處是死角,容易堆積灰塵,灰塵在鐵心和引線之間起到搭橋作用,引起絕緣降低,造成轉子接地故障。該問題在2號機組72 h運行時也同廠家溝通過,但是廠家只是把2號機組引線部分刷環(huán)氧膠,2號機組沒有徹底處理;3號機組改造時吸取了這方面的教訓,但是3號機組引線包扎仍然不規(guī)范。如圖5所示。
圖5 3號機組轉子磁極下引線
三是發(fā)電機轉子絕緣材料浸漆工藝處理存在問題。3號機組改造時,23日轉子磁極加熱后測量絕緣都在500 MΩ,1分鐘交流耐壓2 500 V通過。26日上午測量絕緣時,轉子整體絕緣下降到0.1 MΩ,判斷磁極受潮,晚進行加熱處理,27日加熱完畢后絕緣合格,但是過幾天后絕緣又下降到不足1 MΩ。7月2日早發(fā)電機轉子耐壓前整體絕緣只有1 MΩ。說明轉子絕緣材料浸漆工藝方面存在一定的問題,造成轉子絕緣質量不可靠,抗潮性差。
四是磁極的鐵心和繞組間隙沒有徹底處理。按照重水設計,磁極鐵心和繞組之間以8 mm左右厚的絕緣板作為主絕緣,在絕緣板和鐵心之間的間隙,每隔一段間隙用多塊薄環(huán)氧板塞緊,防止機組運行時鐵心和繞組發(fā)生相對運行產(chǎn)生位移。如下圖6所示。
圖6 磁極結構
實際上,由于絕緣板和鐵心之間的間隙沒有完全用環(huán)氧板塞緊,機組長期高速運行后,加上機組振擺的影響,所塞的環(huán)氧板會發(fā)生移動或滑動,最終會導致鐵心和繞組之間存在間隙而在機組運行時產(chǎn)生相對運行,尤其是在機組啟停的時候,此時作為主絕緣的環(huán)氧板會受到摩擦而損壞,導致磁極主絕緣受損。
由于發(fā)電機上導、下導油槽密封不嚴滲油,這些油污在機組運行時由于溫度和風的影響發(fā)生揮發(fā),吸附在設備的表面,尤其是在發(fā)電機定轉子線圈和鐵芯表面,油污比較多,灰塵也更容易吸附在這些部位。這些油和灰塵的混合物使定轉子線圈表面更容易臟污、受潮,導致絕緣下降,甚至影響絕緣材料的使用壽命。另外,發(fā)電機滑環(huán)處的油污也比較多,導致滑環(huán)處碳粉堆積更加嚴重,進一步降低該處的絕緣強度。
機組各處的振擺超標,導致機組滑環(huán)處振擺超標,碳刷振動增加,非正常磨損增加;另外,機組振擺超標,發(fā)電機磁極的鐵心和繞組相對振動增加,對發(fā)電機絕緣也很不利,應盡量降低機組的振擺數(shù)據(jù)。
(1)利用機組停機期間,將原型號為D172的碳刷更換為圖紙設計的D252碳刷,從實際運行情況看,D252碳刷的情況比D172碳刷稍微好一點,但是仍然存在碳刷粉比較多、碳刷粉顆粒度比較大的情況,為此又更換為國外進口上海摩根碳刷生產(chǎn)的NCC634碳刷,效果總體比較好。
(2)改造發(fā)電機轉子滑環(huán)結構,將每極兩個滑環(huán)之間的距離縮小為24 mm,中間兩滑環(huán)與中間固定件之間的距離增加到32 mm,改造完畢后,正負極碳刷架對地絕緣距離增加。
(3)加工滑環(huán)表面,將滑環(huán)表面重新刨光。拋光滑環(huán)表面后,碳刷與滑環(huán)的摩擦力減小,減少了碳粉。
(4)在發(fā)電機轉子磁極引線根部刷環(huán)氧漆增加絕緣強度,利用3號機組改造機會將3號機組的磁極引線包扎到根部,并刷環(huán)氧漆增加絕緣強度,1、2號機組暫時刷環(huán)氧漆增加絕緣強度。
(5)在發(fā)電機風洞內安裝吸塵器,減少風洞內發(fā)電機剎車板摩擦產(chǎn)生的灰塵,提高轉子磁極引線處的絕緣強度。
(6)處理發(fā)電機上導油室的密封,減少滲油。
從三臺水輪發(fā)電機轉子絕緣降低原因分析、處理過程來看,發(fā)電機制造廠在設計高轉速、高水頭機組過程中,需要更多地了解、考慮現(xiàn)場濕度大、通風不好等惡劣運行環(huán)境對水輪機運行的影響。另外,制造廠家應嚴格按照合同要求及國家和行業(yè)標準設計、制造。不應為了降低設備制造費用,采取降造措施。采取降造措施,將有可能造成設備不正常運行,從而將花費更多現(xiàn)場維護費用,影響機組投運工期,對制造企業(yè)和業(yè)主來說,都是不可取的。
[1]Q/CDT 107 001-2005電力設備交接和預防性試驗規(guī)程[S].中國大唐集團公司企業(yè)標準。