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注漿技術(shù)在112回風(fēng)上山防漏的科學(xué)應(yīng)用

2012-04-29 00:44:03田玉森張海江李振龍
中國高新技術(shù)企業(yè) 2012年4期

田玉森 張海江 李振龍

摘要:文章論述了在分析了米村礦112回風(fēng)上山由于巷道裂隙漏風(fēng)可能引發(fā)自燃隱患的基礎(chǔ)上,應(yīng)用注漿堵漏方案并加以科學(xué)應(yīng)用,不僅根治了漏風(fēng)問題,保證了通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定,實現(xiàn)了礦井安全生產(chǎn),而且投入低效果好,是一種處理巷道裂隙漏風(fēng)好方法,可以在類似礦井中推廣應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:巷道漏風(fēng);自燃發(fā)火;注漿堵漏

中圖分類號:U455 文獻標(biāo)識碼:A文章編號:1009-2374(2012)06-0065-02

一、概況

112回風(fēng)上山原為+35軌道上山,因受周圍小窯的采掘破壞及多年的停用,在12021、12031工作面車場上下附近135m范圍內(nèi)造成嚴重漏風(fēng),并且風(fēng)流中檢測有CO,濃度在5~10×10-6之間,并且有逐漸增長的趨勢。如不采取果斷措施可能引起煤層自然發(fā)火,直接威脅我礦井安全生產(chǎn)。針對這一問題有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及工程技術(shù)人員,通過現(xiàn)場察看,及考慮到外圍小煤窯情況復(fù)雜,經(jīng)研究確定采用巷道壁后注漿形成帷幕,封堵由于巷道煤體破壞而產(chǎn)生漏風(fēng)通道。根治了漏風(fēng)問題,保證了通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定,實施了礦井安全生產(chǎn)。

二、方案制定

由于小窯的采掘破壞,使12021、12031工作面車場口附近巷道支撐壓力失去平衡,礦山壓力顯現(xiàn)明顯,造成巷道變形、開裂形成漏風(fēng)。分析巷道應(yīng)力分布情況,越靠近巷道周圍的地方變形、開裂越嚴重,漏風(fēng)相應(yīng)越大。而深部恰如其反,漏風(fēng)較小。鑒于這樣原因分析,有關(guān)人員一致認為,科學(xué)堵漏是確保通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定,實現(xiàn)礦井安全唯一途徑。而注漿堵漏方案經(jīng)討論后擬定為兩種:

方案Ⅰ:由巷修隊實施淺孔壁后注漿。通過勘察巷道附近的老空、老巷與112回風(fēng)上山的關(guān)系,找出主要漏風(fēng)源,組織巷修隊進行壁后注漿,可立即減少漏風(fēng)量,施工中隨時根據(jù)漏風(fēng)情況選擇地點進行注漿,施工力量可靠、施工技術(shù)靈活,能從根本上治理漏風(fēng),服務(wù)年限長,但因巷道圍巖裂隙發(fā)育,且存在老空老巷,初步分析,注漿量大、成本高、工期長。

方案Ⅱ:承包給北京某有限公司采用壁后噴涂料進行堵漏。該有限公司通過在巷道壁面噴涂瑞琪密封,隔斷巷道的漏風(fēng)通道,見效快,但施工質(zhì)量受井下條件的限制,若礦塵大,施工質(zhì)量就差,另外巷道受采動影響,若片幫冒頂,噴涂材料將受到破壞,重新造成漏風(fēng),總之不能從根本上治理漏風(fēng),服務(wù)年限短,經(jīng)濟費用高。

通過綜合分析確定,由巷修隊對兩個車場口前后試注5m,觀察效果。采用雙液漿,克服存在老空老巷,注液量大成本高,工期長等缺點,只在巷道周圍形成加固圈堵漏即可。通過試注效果良好,確定采用第Ⅰ種方案注漿堵漏。堵漏的范圍在12021車場,12031車場及該段的回風(fēng)上山附近。

三、方案的實施

(一)注漿方法確定依據(jù)

通過注漿將壁后松散破碎煤體膠結(jié)為整體,提高煤體本身的穩(wěn)定性,增加其自身穩(wěn)定能力,有效控制高壓力圍巖巷道的變形。并對裂隙形成充填作用,實現(xiàn)減少巷道變形的目的。

(二)注漿壓力

注漿壓力是給予漿液擴散壓實的能量,本次注漿主要是充填式注漿,即壁后一定厚度內(nèi)松散煤體膠結(jié)起來,使之形成整體,若壓力過大將會增加新的裂隙,使本不穩(wěn)定的煤體趨于嚴重,將會事與愿違。根據(jù)經(jīng)驗井下巷道注漿一般采用低壓注漿,只要能把漿液充填到煤體本已存在的裂隙空洞中即可。

根據(jù)現(xiàn)場實際及以往注漿經(jīng)驗,采取以下科學(xué)的注漿方案:

1.先對注漿段打眼,深度2m,采用封孔器入煤體注漿并封孔。

2.注漿孔間距1.5m,即截面內(nèi)頂部一個,二碼處各一個,兩幫距地面一米處各一個,排距2.5m,即既考慮到漿液的擴散性,又考慮到漿液的覆蓋性。

3.注漿水:灰=1:0.4~0.6的配比,過稠堵管損壞設(shè)備,不利于漿液的擴散注入,過稀影響注漿

效果。

4.加入速凝劑,按水量的2%~4%。

5.注漿順序是:每排先底眼孔,后二碼,最后頂眼孔。

6.采用間歇式換孔注漿,每3~4個孔輪注一次,注漿壓力2.5MPa為止,使?jié){液盡快凝固,不至于向里過多擴散,提高經(jīng)濟效益。

四、關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點

1.采用4分鋼管,封孔科學(xué)合理。

2.根據(jù)巷道布置及采空區(qū)分布,科學(xué)布置注漿孔,合理進行注漿液配比,改變了采空區(qū)注漿水泥消耗的局面。

3.采用多輪次間歇式注漿,使?jié){液只在巷道周圍擴散并形成結(jié)實體。

4.壓力調(diào)整合理,避免損壞設(shè)備,并減少漿液的遠滲。

五、效果及分析

1.通過對12031、12021車場注漿一段時間后,壁后帷幕逐漸形成,外部表現(xiàn)出注漿段裂隙處CO濃度逐漸下降,從最高的10×10-6降低到1×10-6以下,最后通過二次、三次補注后,整個治理區(qū)內(nèi)檢測不到CO,達到了設(shè)計要求,取得了良好的效果。

2.通過對12031、12021車場的注漿,堵漏的效果十分顯著,經(jīng)有關(guān)單位及人員反復(fù)測風(fēng)并驗收確認堵漏成功。這次注漿堵漏的成功歸于三點:(1)分析透徹,措施得力,做到了立竿見影的效果;(2)試堵期間的參數(shù)選擇合理,方案優(yōu)化,科學(xué)數(shù)據(jù);(3)對外有了競爭意識,強化了責(zé)任心及技術(shù)感,為以后的注漿提供了一些數(shù)據(jù)。

六、結(jié)論

處理巷道裂隙漏風(fēng)是礦井通風(fēng)技術(shù)難題,利用注漿技術(shù)封堵巷道裂隙的漏風(fēng),不但解決了煤礦大巷進風(fēng)流中CO超限問題,而且提高了風(fēng)流的利用率,并且將巷道破碎頂板生成二次再生頂板,提高巷道的服務(wù)年限。該方法效果好,投入低是一種行之有效的封堵巷道裂隙的好方法。

七、經(jīng)驗

在實施注漿堵漏的過程中,我們結(jié)合現(xiàn)場實際,認真分析總結(jié),不斷優(yōu)化注漿方案和技術(shù)要求,從中積累了豐富的經(jīng)驗。

1.注漿堵漏實施方案前,必須偵察清楚巷道周圍的巷道布置情況,找出主要漏風(fēng)源,才能達到立竿見影的效果。

2.施工中有時跑漿不容易發(fā)現(xiàn),增加了材料消耗,注漿效果和成本與注漿的工藝技術(shù)和漿液凝固時間密切相關(guān),合理的注漿設(shè)計不僅可以保證注漿效果,也能合理降低注漿費用。所以注漿對設(shè)備性能和施工隊伍紊質(zhì)要求嚴格,注漿前需進行必要的操作指導(dǎo),使施工人員熟悉施工流程和施工要求。

(責(zé)任編輯:周加轉(zhuǎn))

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