耿韶武
摘要本文介紹了鍋爐暖風(fēng)器疏水泵的工作原理,對鍋爐暖風(fēng)器疏水泵在運行過程中出現(xiàn)的故障進行了分析處理,并制定了防止該類故障發(fā)生的措施。
關(guān)鍵詞鍋爐暖風(fēng)器疏水泵故障分析解決方案
0前言
中寧發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺330MW發(fā)電機組,采用鍋爐暖風(fēng)器疏水方式為“暖風(fēng)器→暖風(fēng)器疏水箱→暖風(fēng)器疏水泵→除氧器”。自2005年10月暖風(fēng)器投運以來,由于暖風(fēng)器疏水泵故障頻繁,為保證暖風(fēng)器正常運行,不得不使疏水排至定期排污擴容器,一方面造成了工質(zhì)的浪費,增大了化學(xué)制水量,使補水量加大,另一方面使疏水的熱量無法回收,造成了能量的浪費,這對機組的節(jié)能工作造成了很大的影響。為此,對鍋爐暖風(fēng)器疏水泵進行了全面的分析,針對發(fā)現(xiàn)的問題,采取了相應(yīng)的措施,并提出一些改進性的建議。
1設(shè)備簡介
中寧發(fā)電有限責(zé)任公司安裝使用了DGC25-50?型磁力驅(qū)動泵,由蘭州海蘭德泵業(yè)有限公司設(shè)計供貨,其流量為Q=20-25mm3/h,揚程為150m,配帶電機功率22KW,溫度設(shè)計為250癈.該泵采用無接觸的磁力驅(qū)動軟連接,在磁性聯(lián)軸器中間設(shè)置有隔離套,使泵的軸頭被包封到泵內(nèi),與驅(qū)動端完全隔離,將動密封轉(zhuǎn)換為靜密封,達到全密封、無泄漏,不存在定期更換填料或機械密封的問題。筒體雙層殼體結(jié)構(gòu),消除了多級泵因熱變形造成中段之間的泄漏問題。疏水泵不需要外接冷卻循環(huán)水,不會對輸送的水質(zhì)造成污染。暖風(fēng)器疏水泵結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。
2故障現(xiàn)象及原因分析
2.1隔離套損傷、軸承磨損
2005年10月25日#1爐暖風(fēng)器A疏水泵故障停止運行,檢修時打開發(fā)現(xiàn)疏水泵磁力傳動器表面燒黑,隔離套拉傷,滑動軸承碎裂,泵內(nèi)有大量鐵屑。維修更換件:A泵更換軸瓦1件,軸套1件,推力環(huán)1件。原因分析:由于當(dāng)初暖風(fēng)器疏水箱安裝時并沒有及時的清理疏水箱的焊渣以及鐵屑,致使疏水箱內(nèi)存在大量的鐵屑以及焊渣;管道內(nèi)也存在少量鐵屑未及時清洗干凈;暖風(fēng)器疏水泵改型時的新管路也留有部分焊渣;疏水泵的入口又未安裝過濾器,在暖風(fēng)器疏水泵運行過程中,疏水箱以及管路中的大量鐵屑和焊渣進入泵內(nèi),磁力傳動器吸附大量的鐵屑和焊渣上,造成隔離套損傷,軸承磨損,從而使暖風(fēng)器疏水泵抱死無法運行。
2.2平衡環(huán)磨損
2005年12月2日#2爐暖風(fēng)器A疏水泵故障停止運行,檢修發(fā)現(xiàn)疏水泵的磁力傳動器表面燒黑,隔離套拉傷,滑動軸承碎裂,泵軸磨損嚴(yán)重,平衡環(huán)磨損2~3mm。維修更換件:A泵更換軸承2套,平衡環(huán)1件,泵軸1根。原因分析:(1)鍋爐暖風(fēng)器系統(tǒng)使泵的入口液位高度保持上可能不理想,泵入口壓力不能使泵避免汽蝕,泵內(nèi)進入氣體后出現(xiàn)空化現(xiàn)象,造成滑動軸承干運轉(zhuǎn)而炸裂,因此將泵軸磨損,高溫汽化狀態(tài)下泵軸向力不平衡,平衡盤無法脫開造成平衡環(huán)磨損。(2)泵在啟動前可能存在氣體未排凈而出現(xiàn)空化現(xiàn)象,從而也可導(dǎo)致將泵軸磨損,高溫汽化狀態(tài)下泵軸向力不平衡,平衡盤無法脫開造成平衡環(huán)磨損。
2.3泵倒轉(zhuǎn)損壞部件
2006年1月21日#2爐暖風(fēng)器A疏水泵運行,交班巡檢發(fā)現(xiàn)#2爐暖風(fēng)器B疏水泵倒轉(zhuǎn),馬上關(guān)閉#2爐暖風(fēng)器B疏水泵進出口門,B疏水泵停止倒轉(zhuǎn)。檢修時發(fā)現(xiàn)B疏水泵軸端圓螺母松動脫落,泵內(nèi)有少量鐵屑,軸承碎裂,泵軸磨損嚴(yán)重,口環(huán)磨損。維修更換件:更換滑動軸承2套,泵軸1根,口環(huán)3件,平衡環(huán)1件。原因分析:一臺機組暖風(fēng)器分別有兩臺疏水泵,一臺備用一臺運行,如發(fā)生一臺疏水泵故障跳閘另外一臺馬上聯(lián)起。由于備用泵出口未裝止回閥,水泵停機后,高壓水倒流使泵轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn),軸頭圓螺母因此而自動退出、脫落,使泵不能正常運行,損壞相關(guān)零件。
3分析及對策
根據(jù)鍋爐暖風(fēng)器疏水泵多次故障以及原因分析,積極地查閱圖紙從實際出發(fā),制定鍋爐暖風(fēng)器疏水泵故障的相應(yīng)對策,以提高鍋爐暖風(fēng)器疏水泵的使用效率。下面是對鍋爐暖風(fēng)器疏水泵系統(tǒng)進行了相應(yīng)的改進措施。
3.1暖風(fēng)器疏水箱加裝濾網(wǎng)
在#1、#2爐小修時,分別對兩臺爐子的暖風(fēng)器疏水箱及管道進行清理工作。清理時發(fā)現(xiàn)連接疏水箱管道的下焊口與疏水箱齊平,由于暖風(fēng)器只在冬季運行,閑置期較長,造成內(nèi)部銹蝕、零部件脫落等雜物較多,為了避免鐵屑焊渣等雜物進入暖風(fēng)器疏水泵內(nèi)造成事故,在疏水箱底部加裝濾網(wǎng),可以有力地阻擋其進入暖風(fēng)器疏水泵內(nèi),保證暖風(fēng)器疏水泵安全運行。
3.2防止暖風(fēng)器疏水泵氣化
3.2.1改善進口吸入條件
針對平衡環(huán)磨損的情況分析,認(rèn)為泵里可能進入大量的氣體,使泵發(fā)生汽蝕,在抽空狀態(tài)下運行,平衡盤無法打開,造成平衡環(huán)干磨損;軸承得不到潤滑和冷卻,干運轉(zhuǎn)而炸裂,為了解決泵由于進氣而汽蝕的問題,在泵的進口端加誘導(dǎo)輪,增加進口壓力,改善吸入條件,有效防止進口汽蝕,使泵的使用壽命增加。加誘導(dǎo)輪前后實物圖如圖2。
3.2.2泵出口加裝排氣管
泵在啟動前可能存在氣體未排凈而出現(xiàn)空化現(xiàn)象,從而導(dǎo)致將泵軸磨損,高溫汽化狀態(tài)下泵軸向力不平衡,平衡盤無法脫開造成平衡環(huán)磨損,導(dǎo)致暖風(fēng)器疏水泵的損壞。從現(xiàn)場管路實際出發(fā),在暖風(fēng)器疏水泵出口處加裝排氣管。在泵啟動時,打開排氣管,排凈泵內(nèi)氣體,由于溫度較高,為了防止蒸汽在泵入口及泵的隔離套處存在,應(yīng)延長灌泵時間,同時應(yīng)盤動外磁傳感器,以確保隔離套內(nèi)腔的氣體完全排放干凈,避免因氣體存在使泵的軸承發(fā)生干摩擦而破裂和因氣體存在使泵不能正常啟動。
3.3防止泵倒轉(zhuǎn)
暖風(fēng)器疏水泵嚴(yán)禁反方向運轉(zhuǎn),所以根據(jù)實際情況,在暖風(fēng)器出口門下方加裝逆止閥,可有效地預(yù)防暖風(fēng)器疏水泵倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。由于暖風(fēng)器疏水泵不能帶負荷啟動,所以積極與運行及電控協(xié)商解除暖風(fēng)器疏水泵聯(lián)起的保護指令,這樣杜絕了暖風(fēng)器疏水泵倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象的發(fā)生,也更有力地保護了設(shè)備。
3.4其他改進措施
3.4.1減小流量
從現(xiàn)場的實際運行工況分析發(fā)現(xiàn):泵運行點并不是原來設(shè)計流量Q=20-25m3/h,而是在小流量點Q=10-12m3/h工況下運行,從而使泵的性能不穩(wěn)定,造成泵的損壞。為了滿足現(xiàn)場的實際運行工況更改設(shè)計,把原來的DGC25-50設(shè)計更改為DGC12-50且保持安裝尺寸不變,使泵在設(shè)計點上運行,提高泵的使用壽命。
3.4.2暖風(fēng)器疏水泵低水位聯(lián)鎖停泵保護
暖風(fēng)器疏水泵運行過程中發(fā)現(xiàn),暖風(fēng)器疏水箱水位低于250mm之后疏水泵入口就極易汽化,造成疏水泵不能正常打水,這種情況非常危險,會燒毀磁傳動器部件,或縮短磁傳動器的使用壽命。在多次與熱工人員校驗就地水位與電接點水位的偏差之后,積極配合熱工制定暖風(fēng)器疏水泵低水位聯(lián)鎖停泵保護。使疏水泵在工作時疏水箱水位保持一個相對的高水位,當(dāng)水位低于300mm之后聯(lián)鎖保護啟動停止疏水泵運行,這樣可以有力地保護暖風(fēng)器疏水泵的運行,也可避免疏水泵故障的發(fā)生。
3.4.3暖風(fēng)器疏水泵欠電流保護裝置
暖風(fēng)器疏水泵運行過程中經(jīng)常檢查壓力和運行電流是否合適。如果暖風(fēng)器疏水泵電流小于正常運行值時,則證明暖風(fēng)器疏水泵入口可能已經(jīng)汽化,應(yīng)立即停止疏水泵運行,并自動切斷保護控制,待檢查正常后排氣后再行啟動。泵入口水的汽化非常危險,會使磁傳動器燒毀,軸承損壞。為了避免汽化狀態(tài)下暖風(fēng)器疏水泵還在運行,與電控聯(lián)系設(shè)置暖風(fēng)器疏水泵欠電流保護裝置。當(dāng)暖風(fēng)器疏水泵入口汽化時,電流小于正常值時,欠電流保護動作,暖風(fēng)器疏水泵停止運行。
4經(jīng)濟效益估計
改造后每臺機組每小時平均回收3t/h疏水,年運行4個月則兩臺機組年可節(jié)水8640t,按化學(xué)制水每噸10元計算,則年效益86400萬元。
5結(jié)論及建議
根據(jù)出現(xiàn)的問題,采用主要暖風(fēng)器疏水箱底部加裝濾網(wǎng);泵的進口端加誘導(dǎo)輪;疏水泵出口分別加裝排汽管以及逆止閥;重新按實際運行所需流量設(shè)計新葉輪,分別對暖風(fēng)器疏水泵設(shè)置低水位以及低電流保護等措施,改后泵運行正常、穩(wěn)定、安全,達到了預(yù)期目標(biāo)。
為確保安全穩(wěn)定運行,應(yīng)嚴(yán)格按疏水泵運行、檢修工藝要求進行運行維護。通過本次對鍋爐暖風(fēng)器疏水泵故障分析及對策,基本解決了疏水泵故障次數(shù)較多的問題,且取得了很好的經(jīng)濟效益,為我廠的節(jié)能減排工作做出了很大的貢獻。