王建立
摘 要:在煤制油過程中產(chǎn)生的酸性水與石油煉化酸性水存在較大差異,其中復(fù)雜的有機組分及煤粉等固定雜質(zhì)的存在對裝置正常運行產(chǎn)生較大影響,文章介紹了煤制油酸性水汽提裝置中脫氨塔運行過程中出現(xiàn)的問題及措施。
關(guān)鍵詞:煤制油 酸性水汽提 脫氨塔 改造措施
中圖分類號:X703 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)12(a)-00-02
文中的酸性水汽提裝置處理煤制油過程中產(chǎn)生的酸性水,該裝置由中石化工程建設(shè)公司完成基礎(chǔ)設(shè)計,由東華工程公司作為總承包商完成詳細(xì)設(shè)計和工程建設(shè)。本裝置公稱規(guī)模為100 t/h,實際處理量為:酸性水96.75 t/h。酸性水的處理采用雙塔汽提工藝,脫氨塔內(nèi)設(shè)30層導(dǎo)向浮閥
塔盤。
1 裝置運行過程中存在的問題
1.1 原料水中復(fù)雜的有機組分影響裝置正常運行
煤制油酸性水中含油復(fù)雜的有機組分,如圖1所示,首先是性質(zhì)比較特殊油類,常規(guī)的脫油辦法不能有效脫除水中的油。該酸性水汽提裝置設(shè)計原料水中的油含量不大于100 mg/L,但從2012年1月份至7月份的分析數(shù)據(jù)可以看出,實際操作中進(jìn)系統(tǒng)的原料水中油含量均超過400 mg/L,3月份甚至達(dá)到538 mg/L。
另外,污水中含有3000 mg/L左右的酚類有機組分,復(fù)雜的有機組分的存在對汽提裝置的運行造成了較大影響,脫硫化氫塔和脫氨塔運行過程中無法有效的脫除硫化氫和氨,裝置出水不達(dá)標(biāo)。
1.2 煤粉和焦油類物質(zhì)存在于原料水中,造成關(guān)鍵設(shè)備堵塞,影響裝置運行
在煤制油復(fù)雜反應(yīng)的過程中,未反應(yīng)完全部分煤粉隨污水進(jìn)入污水汽提裝置,煤粉類物質(zhì)與油類在一定的壓力和溫度下形成焦?fàn)钗?,堵塞塔盤及冷換設(shè)備,影響裝置正常運行。圖2所示為脫硫脫氨后凈化水冷卻器管束被焦?fàn)钗锒氯闆r。
圖2 脫氨后凈化水冷卻器管束
1.3 脫氨塔運行過程中的問題
酸性水汽提脫氨塔在裝置投用超過一個月后便開始出現(xiàn)塔內(nèi)頻繁液泛的情況,塔頂?shù)讐翰钤龃?,液位迅速降低,塔頂氨氣量急劇減少,發(fā)生這種情況使需要及時降低塔頂回流量以及塔進(jìn)料量,待塔壓差降至正常范圍,氨氣量增大后再緩慢提高進(jìn)料量,這種狀態(tài)下塔底出水氨含量嚴(yán)重超標(biāo),如果處理不及時甚至出現(xiàn)淹塔的情況,嚴(yán)重影響裝置運行及設(shè)備負(fù)荷。表1所示為脫氨塔設(shè)計參數(shù)及運行參數(shù)。
2 問題分析
含酚污水屬于發(fā)泡物系,而且污水中還含有油類,使得物系易產(chǎn)生“乳化”。浮閥塔盤屬于“鼓泡”元件,當(dāng)氣液接觸時會出現(xiàn)“乳化”現(xiàn)象,也就是導(dǎo)致脫氨塔“階段性出現(xiàn)液泛或淹塔現(xiàn)象”,嚴(yán)重影響了塔盤的效率。從圖3和表2中所示的模擬氣液負(fù)荷結(jié)果可知,該塔塔盤液相負(fù)荷較大,而操作時浮閥處于全開狀態(tài),浮閥全部浸泡在塔板液層中,使得浮閥失去了彈性,所以擴(kuò)大處理量只能促使塔盤效果下降;污水中含有固體顆粒的物系中,浮閥塔盤會出現(xiàn)“卡死”、脫落的現(xiàn)象,這也使得塔盤的效率大大減低。
3 改造措施
充分考慮煤制油酸性水介質(zhì)條件,參考同類裝置改造經(jīng)驗,將浮閥塔盤更換為抗堵、抗發(fā)泡性能較好的膜噴射立體塔盤,該塔盤的特點是:(1)阻力降低。利用噴咀霧化的原理,通過對噴咀處的液層高度控制來實現(xiàn)塔板的低阻力,阻力降可控制在20 mmH2o以下。(2)抗堵性強。此種結(jié)構(gòu)基本上沒有可堵塞的部件,在咀處氣速較高不易形成堵塞,對有顆粒沉液的物質(zhì),抗堵持續(xù)時間長。立體塔盤的工作原理:在塔盤上液體被氣體提拉上升向分離板撞擊,經(jīng)折流改變方向,沿水平方向形成形對撞,對撞后液體落回塔板上導(dǎo)流槽內(nèi),導(dǎo)流槽將液體直接導(dǎo)入降液管,氣體上升進(jìn)入上一層塔板;經(jīng)傳質(zhì)后的液體不再落到回原塔盤上,從而保證塔盤上與噴接觸的液體為原始濃度,使傳質(zhì)推動力始終保持在高值上。
4 結(jié)語
立體塔盤適合液氣比較大的條件,通過塔盤改造,脫氨塔頂?shù)讐翰钣?.03 MPa降低值0.011 MPa,未出現(xiàn)液泛情況,最高運行負(fù)荷可達(dá)到105 t/h,運行時間超過6個月,達(dá)到了消除瓶頸、實現(xiàn)裝置安穩(wěn)長滿優(yōu)運行的改造目的。