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基于PID算法的密控及桶位平衡調(diào)節(jié)在龍固選煤廠的應(yīng)用

2012-04-29 06:03武金龍王煥忠侯瓚學(xué)
中國高新技術(shù)企業(yè) 2012年21期

武金龍 王煥忠 侯瓚學(xué)

摘要:文章著重介紹數(shù)字PID調(diào)節(jié)器在山東新巨龍能源有限責(zé)任選煤廠重介系統(tǒng)中,結(jié)合北京通尼科技的密度計(jì)傳感器與韓國泰克的氣動電控閥、美國進(jìn)口E+H壓力傳感器,進(jìn)行密控及桶位平衡調(diào)節(jié),從而提高該重介洗選系統(tǒng)的效率,并更好地控制洗選指標(biāo)。

關(guān)鍵詞:PID調(diào)節(jié)器;合介密度;桶位平衡;靜壓式液位計(jì);桶位補(bǔ)水閥;重介系統(tǒng)

中圖分類號:TD928 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)31-0172-03

針對選煤廠合介密度及桶位平衡控制自動化,龍固選煤廠引入基于數(shù)字PID算法的調(diào)節(jié)。改造范圍包括上位機(jī)、PLC、旋流器入料口壓力表、密度計(jì)、合介泵泵前補(bǔ)水閥、桶位補(bǔ)水閥、靜壓式液

位計(jì)。

1 改造必要性分析

1.1 調(diào)度室方面

改造前龍固選煤廠的重介系統(tǒng)密度及桶位調(diào)節(jié)純粹為手動方式,集控員需要時(shí)刻關(guān)注上述參數(shù)指標(biāo)的變化,并適當(dāng)進(jìn)行人工調(diào)節(jié)以控制系統(tǒng)密度穩(wěn)定及桶位平衡,作為調(diào)度中心的集控室還需要兼顧處理各個(gè)崗位反饋的現(xiàn)場問題信息,工作量特別大且非常緊湊。

1.2 生產(chǎn)車間現(xiàn)場

改造前使用的密度計(jì)由于使用時(shí)間過長,儀表老化,傳感器不穩(wěn)定,反饋回的密度值不準(zhǔn)確,現(xiàn)場補(bǔ)水閥等均為電控閥,反應(yīng)速度相比氣動閥要慢,在日常頻繁的調(diào)節(jié)過程中且易出現(xiàn)故障,導(dǎo)致選煤過程中指標(biāo)難以更好地控制,影響生產(chǎn)質(zhì)量。現(xiàn)場部分壓力表為現(xiàn)場顯示,未引入到集控室,且有個(gè)別壓力表出現(xiàn)故障,示數(shù)不準(zhǔn)確,造成調(diào)度中心不能及時(shí)準(zhǔn)確方便地觀察控制該參數(shù)。

為了科學(xué)有效地提高調(diào)度中心集控室的工作效率,提高密度測量的準(zhǔn)確度,減少現(xiàn)場補(bǔ)水閥的故障發(fā)生率,使選煤廠可以更好地控制各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo),達(dá)到高質(zhì)量高效率的運(yùn)營,本次龍固選煤廠重介系統(tǒng)改造采用基于數(shù)字PID的算法控制密度準(zhǔn)確穩(wěn)定和桶位平衡,更換現(xiàn)場密度計(jì)儀表、安裝新壓力傳感器并傳輸信號到集控室便于觀察控制、安裝氣動電控閥替換舊的電液閥門。

2 數(shù)字PID調(diào)節(jié)器在龍固選煤廠重介密度控制及桶位平衡系統(tǒng)中的應(yīng)用

重介選煤密控系統(tǒng)的目的就是使測量密度值跟蹤、趨近直至等于設(shè)定值。由于選煤工藝決定了在正常生產(chǎn)過程中合格介質(zhì)的密度呈上升趨勢,故測控系統(tǒng)是通過補(bǔ)加水來實(shí)現(xiàn)控制合格介質(zhì)密度的。

由于水循環(huán)系統(tǒng)中的損耗,車間重介系統(tǒng)桶位整體趨勢為下降,所以增加補(bǔ)水閥實(shí)現(xiàn)桶位平衡。為了控制密度穩(wěn)定,桶位平衡,龍固選煤廠引入了數(shù)字PID調(diào)節(jié),分為手動和自動兩種方式。手動下,由人工進(jìn)行操作,自動下,則通過數(shù)字PID自動調(diào)節(jié)控制。

PID(比例-積分-微分)控制器作為最早實(shí)用化的控制器已有70多年歷史,現(xiàn)在仍然是應(yīng)用最廣泛的工業(yè)控制器。PID控制器簡單易懂,使用中不需精確的系統(tǒng)模型等先決條件,因而成為應(yīng)用最為廣泛的控制器。

數(shù)字PID控制器由比例單元(P)、積分單元(I)和微分單元(D)組成。其輸入e(t)與輸出u(t)的關(guān)系為:

u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt]

式中積分的上下限分別是0和t,因此它的傳遞函數(shù)為:G(s)=U(s)/E(s)=kp[1+1/(TI×s)+TD×s]

其中kp為比例系數(shù);TI為積分時(shí)間常數(shù);TD為微分時(shí)間常數(shù),只要合理地調(diào)節(jié)以上三個(gè)參數(shù)即可科學(xué)準(zhǔn)確地實(shí)現(xiàn)密度調(diào)節(jié)和桶位平衡。

2.1 密度控制系統(tǒng)

為了確保合格介質(zhì)桶的密度穩(wěn)定到工藝所需的要求,在合格介質(zhì)泵出口管道上安裝放射性同位素密度計(jì)來連續(xù)測量密度值,即過程變量PV,通過密度轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)變成標(biāo)準(zhǔn)的4-20mADC信號送給PLC。在PLC內(nèi)部的數(shù)字PID調(diào)節(jié)器,通過對給定值(SP)與過程變量(PV)之間差值(△=SP-PV)的運(yùn)算,輸出到現(xiàn)場的補(bǔ)水閥去控制介質(zhì)的穩(wěn)定。如下圖所示:

2.1.1系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程。在生產(chǎn)過程中,如果系統(tǒng)受到外來干擾而使運(yùn)行工況發(fā)生偏移時(shí),數(shù)字PID調(diào)節(jié)器能進(jìn)行必要的操作來抵消干擾的影響,以使運(yùn)行工況恢復(fù)正常。具體調(diào)節(jié)過程分以下兩種情況:

(1)若給定值(SP)大于過程變量(PV),即△為正值,數(shù)字PID調(diào)節(jié)器經(jīng)過運(yùn)算后輸出到現(xiàn)場,先關(guān)閉加水閥門,在關(guān)閉加水閥門的過程中,若SP=PV,則調(diào)節(jié)過程結(jié)束,系統(tǒng)達(dá)到一個(gè)新的平衡狀態(tài)。如果加水調(diào)節(jié)閥完全關(guān)閉后,給定值(SP)還大于過程變量(PV),則開始打開補(bǔ)水閥(或者說加大該分流箱的開度),直至SP=PV,系統(tǒng)達(dá)到平衡狀態(tài)。

(2)若給定值(SP)小于過程變量(PV),即△為負(fù)值,數(shù)字PID調(diào)節(jié)器經(jīng)過運(yùn)算后輸出到現(xiàn)場,先關(guān)閉補(bǔ)水閥,在關(guān)閉補(bǔ)水閥的過程中,若SP=PV,則調(diào)節(jié)過程結(jié)束,系統(tǒng)達(dá)到一個(gè)新的平衡狀態(tài);如果補(bǔ)水閥完全關(guān)閉后,給定值(SP)還小于過程變量(PV),則開始打開加水調(diào)節(jié)閥(或者說加大該閥門的開度),直至SP=PV,系統(tǒng)達(dá)到平衡狀態(tài)。

在計(jì)算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)上面,可以將調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行自動/手動無擾切換,當(dāng)系統(tǒng)切換到手動狀態(tài)時(shí),通過鼠標(biāo)或鍵盤進(jìn)行手動操作,保證合格介質(zhì)密度的穩(wěn)定,維持系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2.1.2 系統(tǒng)調(diào)節(jié)參數(shù)。通過以上的調(diào)節(jié)過程可以看出:補(bǔ)水調(diào)節(jié)閥在合理的PID參數(shù)調(diào)節(jié)下,可以保證合格介質(zhì)桶的密度在調(diào)節(jié)過程中處于非常緩慢的變化過程當(dāng)中,不至于出現(xiàn)快速波動;被調(diào)參數(shù):合格介質(zhì)桶的密度;調(diào)節(jié)參數(shù):閥門開度;調(diào)節(jié)對象:氣動電控補(bǔ)水閥。

2.2 液位控制系統(tǒng)

為了確保各桶的液位穩(wěn)定到工藝所需的要求,在桶上安裝靜壓式液位計(jì)來連續(xù)測量桶位值(即過程變量PV),測量轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)的4-20mADC信號送給PLC。在PLC內(nèi)部的數(shù)字PID調(diào)節(jié)器,通過對給定值(SP)與過程變量(PV)之間差值(△=SP-PV)的運(yùn)算,輸出到現(xiàn)場的補(bǔ)水閥。

2.2.1 系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程。在生產(chǎn)過程中,如果系統(tǒng)受到外來干擾而使運(yùn)行工況發(fā)生偏移時(shí),自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)能進(jìn)行必要的操作來抵消干擾的影響,以使運(yùn)行工況恢復(fù)正常。具體調(diào)節(jié)過程分以下兩種

情況:

(1)若給定值(SP)大于過程變量(PV),即△為正值,數(shù)字PID調(diào)節(jié)器經(jīng)過運(yùn)算后輸出到現(xiàn)場,先打開補(bǔ)水閥,在打開執(zhí)行器的過程中,若SP=PV,則調(diào)節(jié)過程結(jié)束,系統(tǒng)達(dá)到平衡狀態(tài)。

(2)若給定值(SP)小于過程變量(PV),即△為負(fù)值,數(shù)字PID調(diào)節(jié)器經(jīng)過運(yùn)算后輸出到現(xiàn)場,先關(guān)閉補(bǔ)水閥,在關(guān)閉補(bǔ)水閥的過程中,若SP=PV,則調(diào)節(jié)過程結(jié)束,系統(tǒng)達(dá)到平衡狀態(tài)。

2.2.2 系統(tǒng)調(diào)節(jié)參數(shù)。通過以上的調(diào)節(jié)過程可以看出:在合理的PID參數(shù)調(diào)節(jié)下,上位機(jī)控制PLC輸出到現(xiàn)場閥門開度的值,有效地控制各桶的液位,使得系統(tǒng)保持平衡;被調(diào)參數(shù):各桶的液位;調(diào)節(jié)參數(shù):閥門開度;調(diào)節(jié)對象:氣動電控補(bǔ)水閥。

3 本次改造重介選煤密控及桶位平衡系統(tǒng)的特點(diǎn)

GEPLC將現(xiàn)場采集的旋流器入選壓力、氣動補(bǔ)水閥開度、合格介質(zhì)密度、桶液位信號采集到PLC的模擬量模塊,再經(jīng)過CPU處理,上傳到上位機(jī)上。上位機(jī)將采集的數(shù)據(jù)存儲到數(shù)據(jù)庫,以便于指導(dǎo)生產(chǎn)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)的查詢,并控制現(xiàn)場儀表各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù)以達(dá)到生產(chǎn)要求。現(xiàn)將本次重介系統(tǒng)改造總結(jié)如下:

(1)實(shí)現(xiàn)合格介質(zhì)密度的自動測量、顯示,并根據(jù)密度的設(shè)定值控制加水閥門的開度以實(shí)現(xiàn)密度值的穩(wěn)定。采用的是北京通尼科技的密度計(jì)傳感器,密度控制精度為設(shè)定值±0.01g/cm?,且數(shù)值準(zhǔn)確度高、穩(wěn)定度高。

(2)實(shí)現(xiàn)重介旋流器入口壓力的自動測量、顯示,并通過調(diào)節(jié)旋流器上料泵的轉(zhuǎn)速,實(shí)現(xiàn)旋流器入口壓力的穩(wěn)定控制,測控范圍滿足旋流器分選要求,采用的是美國進(jìn)口E+H壓力表,性能好、耐用性高。

(3)實(shí)現(xiàn)各桶液位的顯示及上、下報(bào)警,采用的是韓國泰克的氣動電控閥,反應(yīng)靈敏、耐用、好維護(hù)。

(4)上位機(jī)畫面實(shí)現(xiàn)具有重介系統(tǒng)主要調(diào)節(jié)參數(shù)的趨勢曲線或柱狀圖顯示、報(bào)警等功能,便于調(diào)度中心觀測分析生產(chǎn)指標(biāo)數(shù)據(jù)。

(5)引入了數(shù)字PID調(diào)節(jié),系統(tǒng)調(diào)節(jié)密度和桶位平衡,具有上位機(jī)手動及自動兩種控制功能,極大地提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性、科學(xué)性。

(責(zé)任編輯:劉 晶)