中國平煤神馬集團(tuán)平煤股份一礦平強(qiáng)新型建材有限公司是以生產(chǎn)煤矸石燒結(jié)多孔磚為主的股份制企業(yè),制磚生產(chǎn)線采用全內(nèi)燃燒磚工藝,熱量來源于煤矸石自身所產(chǎn)生的熱量,設(shè)計生產(chǎn)能力1.2億標(biāo)塊。生產(chǎn)工藝采用山東泰安環(huán)美墻材開發(fā)裝備有限公司研制開發(fā)的制磚技術(shù)和成套設(shè)備,不摻加其它任何原料,擠磚機(jī)真空度高,擠出壓力大,成磚質(zhì)量好。但在生產(chǎn)過程中,制磚窯爐出磚時的冷卻帶溫度高達(dá)900℃以上,磚坯出窯時溫度高達(dá)300℃以上,自然冷卻時間長,嚴(yán)重影響了卸磚,窯車循環(huán)速度慢,生產(chǎn)效率低,一直不能達(dá)到預(yù)期的產(chǎn)量。同時釋放的大量熱能不能有效利用,既造成熱能浪費(fèi),又污染環(huán)境,制約生產(chǎn),過高的溫度又會降低窯爐的使用壽命。
針對制磚廠焙燒窯發(fā)熱量高,高溫帶分布過長等具體情況,通過余熱鍋爐將窯內(nèi)多余的熱量吸收,用于廠區(qū)附近的平煤股份一礦職工采暖、洗浴、烘干衣服,從而為窯爐溫度控制,提高產(chǎn)量創(chuàng)造有利條件。同時可以大幅減少熱源污染,充分發(fā)揮窯爐余熱的經(jīng)濟(jì)社會效益,提高企業(yè)的市場競爭力。
采用熱輻射的方式將爐體內(nèi)多余的熱量傳遞給循環(huán)流動的冷水,冷水吸收熱量后被逐級加熱成所需參數(shù)的蒸汽,蒸汽一方面通過汽-水換熱機(jī)組轉(zhuǎn)化成熱水供職工洗浴、采暖,另一方面用來烘干衣服。
(1)采用以輻射換熱為主的熱交換方式,換熱效率高,解決了管道磨損、積灰等問題。
(2)采用交叉布置吸熱管,增加單位長度鍋爐受熱面,合理控制鍋爐集箱長度,掌控窯車溫度降低的幅度。
(3)在不影響隧道窯燒結(jié)段正常工作的前提下,將冷卻段物料燃燒放出的熱能和高溫物料所具有的熱能充分利用,既利于物料的燃盡,又利于物料的冷卻。
(4)在不影響隧道窯正常生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,不改變隧道窯的整體結(jié)構(gòu),合理設(shè)計鍋爐及蒸汽收集管道的安裝位置。
(5)解決從余熱鍋爐出口出來的高溫氣流在下一階段如何進(jìn)一步利用問題。
(1)在與窯爐接觸的部位設(shè)置了爐體受熱面,以防低于露點(diǎn),造成管道被硫腐蝕。
(2)與窯爐接觸的部位做保溫處理,避免鋼材的熱脹冷縮對窯爐造成損壞。
(3)在窯爐冷卻段,架設(shè)鋼架結(jié)構(gòu),使鍋爐安裝后不增加對窯爐的荷載。
余熱利用后,每年可節(jié)約標(biāo)煤5913t,減少排放二氧化碳15492.06t,二氧化硫50.26t;年平均節(jié)能收入為604.44萬元,投資回收期為0.61年。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表1。
表1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
該工程完工后,在2011年9月至12月試運(yùn)行期間,各項(xiàng)設(shè)施、設(shè)備性能良好,蒸汽壓力、溫度達(dá)到了設(shè)計要求;其中連續(xù)計量3個月,經(jīng)計算,僅余熱利用可折標(biāo)煤1478.25t,且減排二氧化碳3873.02t,減排二氧化硫12.57t(相對燃煤)實(shí)現(xiàn)利潤123.03萬元。
經(jīng)測算,每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入604.44萬元,實(shí)現(xiàn)純利潤492.12萬元,銷售利潤率81.4%,投資回收期0.61年,投資回報期短。
余熱鍋爐上馬后,能夠降低制磚成本,增加出磚產(chǎn)量,提高企業(yè)的市場競爭力,并能夠安置更多的富裕人員就業(yè),為進(jìn)一步取消粘土磚奠定基礎(chǔ)。
相對燃煤鍋爐來說,每年綜合利用廢熱節(jié)能量折標(biāo)煤5913t,減排二氧化碳15492.06t,減排二氧化硫50.26t。能夠有效降低廠房內(nèi)的環(huán)境溫度,改善職工的工作環(huán)境。