徐慶鵬 趙志剛 王蜜倉
摘要:通過分析配煤中資源緊張的局面,為切實達(dá)到節(jié)能降耗增效的目的,通過分析理論、結(jié)合實踐,山東兗礦國際焦化有限公司成功選用焦粉做添加劑來優(yōu)化煉焦的配煤,帶來多方面的良好效益。
關(guān)鍵詞:節(jié)能降耗 配煤 添加劑
1 概述
一般焦化企業(yè)成本費(fèi)用的80%~90%都花在了煉焦的原料煤上面。如何盡量壓低焦?fàn)t煉焦煤的原料成本,一直是各個焦化企業(yè)關(guān)心的熱點(diǎn)。
山東兗礦國際焦化有限公司2×60孔的7.63m焦?fàn)t,是中國第一座7.63米炭化室特大型焦?fàn)t,生產(chǎn)的焦炭主要是面對特大型鋼廠所需的特種焦,這種焦炭的指標(biāo)高于國標(biāo)一級冶金焦的標(biāo)準(zhǔn)。作為國內(nèi)首座特大型焦?fàn)t,在煉焦配煤方案上無借鑒的經(jīng)驗。國際焦化在做了大量配煤試驗后,逐漸優(yōu)化配煤方案,最終達(dá)到了特大型鋼廠要求的焦炭質(zhì)量目標(biāo)。
配煤是現(xiàn)代煉焦生產(chǎn)的重要技術(shù),是指將氣煤、肥煤、瘦煤、焦煤、1/3焦煤等煉焦用煤按照不同的比例混合后配成煉焦用煤。中國煉焦煤并不豐富,而且分布極不平衡,特別是肥煤和瘦煤儲量很少,不能滿足生產(chǎn)的需要。國際焦化地處兗州新兗鎮(zhèn),附近礦區(qū)主要生產(chǎn)氣煤,瘦煤需要河南、山西等省份供應(yīng)。煉焦煤作為非可再生資源,隨著煤礦開采的進(jìn)行、儲量下降,價格逐漸變高是大勢所趨。
發(fā)展配煤煉焦技術(shù)歷來是我國合理利用煉焦煤資源和提高焦炭質(zhì)量的主要措施。在我國,小型焦?fàn)t在降低配煤原料成本方面有向配合煤中加添加劑的成功實例。他山之石可以攻玉,參考小型焦?fàn)t的成果,為降低7.63m特大型焦?fàn)t配合煤成本、優(yōu)化配煤方案,國際焦化開始了向配合煤中加添加劑的試驗。
2 理論依據(jù)和實踐經(jīng)驗
國內(nèi)比較成熟和常見的添加劑應(yīng)用實例主要是選擇焦粉作為添加劑代替部分瘦煤,這有理論和實踐兩方面的支撐。
根據(jù)煉焦學(xué)中互換性配煤的原理:在配煤時,當(dāng)配合煤有較強(qiáng)粘結(jié)性時,加入一定量焦粉或無煙煤有利于焦炭質(zhì)量提高。焦粉在配煤中對煤料起瘦化作用,減緩裂紋產(chǎn)生,從而提高焦炭塊度并使焦炭致密,這主要是焦粉可以提高半焦強(qiáng)度的作用、減少相鄰半焦層間的收縮差,從而達(dá)到提高焦炭強(qiáng)度的效果。這在煉焦中簡稱為“焦粉回配”或“回配焦粉”。
回配焦粉,可以使煉焦生產(chǎn)的焦炭塊焦率明顯增加:在同樣煤質(zhì)情況下,不添加粘結(jié)劑,要保證焦炭質(zhì)量,焦粉細(xì)度至關(guān)重要。焦粉配煤煉焦成敗及焦炭質(zhì)量變化主要取決于焦粉的細(xì)度和配比,焦粉粒度在1~1.5mm之間可以成焦,但焦炭強(qiáng)度低,1.5mm以上時焦炭強(qiáng)度極低,負(fù)作用大。大量試驗和研究表明焦粉回配粒度指標(biāo)控制在小于1mm達(dá)96%,0.2mm在20%~30%之間。焦粉配入量不能過大(一般配比量在配煤比例中不大于3%),超過配煤總比例5%時生產(chǎn)的焦炭強(qiáng)度下降,而且焦炭蜂窩較多。當(dāng)焦粉配入量在5%~7%時,煤料灰分提高、揮發(fā)份產(chǎn)率下降、粘結(jié)明顯下降。
從成本上分析,瘦煤的市場價大約1570元/噸,而焦粉的市場價大約1280元/噸,焦粉研磨加工成本按照230元/噸計算,每用一噸焦粉代替一噸瘦煤,就可以降低60元(即1570-1280-230)的原料費(fèi)用。在配煤這一生產(chǎn)的源頭環(huán)節(jié)降耗,產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益非常客觀也非??捎^。
綜上,面對煉焦煤供應(yīng)緊張、價格偏高的局面,考慮到焦炭生產(chǎn)過程中產(chǎn)生大量小于10mm的焦粉,根據(jù)焦粉的特性及相關(guān)理論依據(jù),借鑒國內(nèi)焦粉配煤煉焦的實踐經(jīng)驗,為更合理地利用資源,國際焦化開展焦粉回配煉焦技術(shù)的研究應(yīng)用項目,利用本公司煉焦產(chǎn)生的焦粉,經(jīng)研磨加工代替部分瘦煤進(jìn)行回配。
3 小焦?fàn)t試驗和大焦?fàn)t實踐
焦粉回配是按照這樣的程序進(jìn)行:首先利用實驗室的40kg小焦?fàn)t模擬7.63m特大型焦?fàn)t試驗,根據(jù)小焦?fàn)t試驗的成果確定焦粉回配的配入量和配入要求,然后向7.63m特大型焦?fàn)t推廣應(yīng)
用。
通過試驗研究出適合7.63米焦?fàn)t的配比和生產(chǎn)工藝,在煉焦配煤中摻配焦粉可先少后多,摻配比例根據(jù)焦炭質(zhì)量進(jìn)行調(diào)整,原則上要小于3%。通過試驗數(shù)據(jù)分析,摻配焦沫2%~3%時,焦炭質(zhì)量比較穩(wěn)定;配入要求主要是焦粉粒度:1mm焦粉控制在96%以上。
配入量和配入要求確定之后,需要選擇特大型焦?fàn)t配煤工藝流程中的焦粉回配最佳配入點(diǎn)。經(jīng)過對7.63m焦?fàn)t配煤整個系統(tǒng)的現(xiàn)場情況考察,考慮到由于堆取料機(jī)的尾車長度影響及堆取料操作范圍限制,在煤場每個區(qū)的最北端都有一個長約50m的操作死區(qū),該區(qū)域為硬化地面。瘦煤存放點(diǎn)位于煤場第三區(qū)南端,我們就將焦粉研磨場地選擇在煤場第三區(qū)北端的這個約50m×40m操作死區(qū)內(nèi),該區(qū)域左右兩邊分別為兩臺皮帶機(jī)靠近機(jī)尾的部分。將堆取料機(jī)的操作死區(qū)放置焦粉研磨設(shè)備,就地處理后就近摻配到瘦煤之中,研磨場地非常合適,摻配時避免了焦粉長距離的倒運(yùn)和運(yùn)輸。
在該區(qū)域安裝球磨機(jī)和干料棚后,仍然留有較大場地作為焦粉的晾曬場地,通過多次操作驗證,本廠產(chǎn)生的10mm以下焦粉一般晴好天氣情況下攤開晾曬,2至3天時間即可將水分降至3%以下滿足研磨水分要求。因此減少了烘干設(shè)備的投入及其附屬燃?xì)夤艿赖脑O(shè)計施工以及燃?xì)庀摹K唇又燎蚰C(jī)軸承冷卻水入口,出水接至加濕裝置將研磨后的焦粉加濕至水分含量10%左右,方便摻配操作且防止粉塵污染。研磨后的焦粉就地堆放,在進(jìn)行堆取料機(jī)取瘦煤操作時通過可移動皮帶機(jī)將焦粉打至皮帶機(jī)上,實現(xiàn)焦粉與瘦煤的摻混。
歷經(jīng)幾個月的試驗,添加劑試驗項目終于在2008年下半年成功——7.63m焦?fàn)t加入不大于3%焦粉后焦炭的質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定。
4 效益
由于焦粉的市場價格低于瘦煤的市場價格,上文提到每回配一噸焦粉大約節(jié)約60元,如果每天回配20噸焦粉,由于焦化生產(chǎn)的連續(xù)性,一年365天節(jié)約的費(fèi)用為:60元/噸×20噸/天×365天/年=438000元/年;在焦粉回配量不大于3%的前提下,如果每天回配的焦粉翻番(即達(dá)到每天回配40噸焦粉),那么產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益也會翻番;經(jīng)濟(jì)效益隨焦粉回配量的增加而增大。
焦粉回配降低了產(chǎn)品焦炭的庫存、循環(huán)利用減少了焦粉流通環(huán)節(jié)節(jié)約了煉焦煤資源,具有很好的社會效益。
優(yōu)化配煤方案選擇焦粉作為添加劑,從企業(yè)生產(chǎn)源頭節(jié)能降耗,一舉多得。
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