劉勝金
(川南發(fā)電公司,四川 瀘州 646007)
某電廠2×330 MW機(jī)組翻車機(jī)系統(tǒng)由法國(guó)PHB公司設(shè)計(jì)制造,于1990年投入運(yùn)行。系統(tǒng)有2條微機(jī)程控的自動(dòng)化卸煤作業(yè)線。每條卸煤線由重車撥車機(jī)、摘鉤平臺(tái)、翻車機(jī)、稱重裝置、液壓伸縮緩沖止擋器、空車推拉車機(jī)、回轉(zhuǎn)車臺(tái)及控制設(shè)備組成。每條卸煤作業(yè)線的設(shè)計(jì)卸車能力為每小時(shí)25節(jié)車皮(即1 250 t/h)。翻車機(jī)系統(tǒng)的平面布置如圖1所示。圖1為其中的一條卸煤作業(yè)線,另一條與此對(duì)稱布置。
圖1 翻車機(jī)系統(tǒng)平面布置
電廠翻車機(jī)系統(tǒng)自投運(yùn)以來(lái),回轉(zhuǎn)車臺(tái)故障不斷,主要表現(xiàn)為減速機(jī)齒輪損壞頻繁,1對(duì)齒輪的平均使用壽命僅7天。為解決這一問題,電廠曾采取將減速機(jī)傘齒輪傳動(dòng)改為蝸輪蝸桿傳動(dòng)、加裝電動(dòng)插銷等措施,但收效甚微,回轉(zhuǎn)車臺(tái)故障率仍高達(dá)3~5次/月。
造成回轉(zhuǎn)車臺(tái)減速機(jī)齒輪損壞頻繁的主要原因是設(shè)計(jì)缺陷。由于回轉(zhuǎn)車臺(tái)與翻車機(jī)距離太近,當(dāng)推拉車機(jī)推回轉(zhuǎn)車臺(tái)上的空車時(shí),該空車與空車線上已整列的其他空車掛鉤發(fā)生撞擊。撞擊產(chǎn)生的反向作用力傳遞到推拉車機(jī)上(此時(shí)推拉車機(jī)正好行走到回轉(zhuǎn)車臺(tái)中間位置),并最終作用在回轉(zhuǎn)車臺(tái)上,使回轉(zhuǎn)車臺(tái)受到一個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)力矩。而此時(shí)車輪驅(qū)動(dòng)電機(jī)已被抱剎剎住,車輪要轉(zhuǎn)動(dòng),而電機(jī)不能轉(zhuǎn),減速機(jī)齒輪受交變應(yīng)力作用,造成驅(qū)動(dòng)減速機(jī)齒輪損壞頻繁發(fā)生。
為解決上述問題,對(duì)翻車機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
(1)將推拉車機(jī)的推車功能分離出來(lái),只保留其拉車功能,同時(shí)在空車線外側(cè)新增1臺(tái)空車調(diào)車機(jī),如圖2所示。
(2)采用電動(dòng)機(jī)—減速機(jī)—小齒輪與地面齒條嚙合的機(jī)械驅(qū)動(dòng)方式,變速由變頻電機(jī)加變頻器來(lái)實(shí)現(xiàn)。
通過上述措施可以避免在回轉(zhuǎn)車臺(tái)上推車,讓空車與空車線上集結(jié)的其他空車掛鉤發(fā)生撞擊時(shí)所產(chǎn)生的反向作用力作用在固定齒軌基礎(chǔ)上,而不是作用在回轉(zhuǎn)車臺(tái)上,從而消除了回轉(zhuǎn)車臺(tái)減速機(jī)齒輪所受的交變應(yīng)力,從根本上解決了問題。
圖2 改造后的翻車機(jī)系統(tǒng)平面布置
(1)改造后,在翻車機(jī)翻卸完畢回轉(zhuǎn)到零位以前,翻車機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行過程與改造前一致。
(2)待伸縮緩沖止擋器縮至低位以后,推拉車機(jī)開始啟動(dòng)并行走至拉車等待位置,待翻車機(jī)回轉(zhuǎn)到零位且定位銷插入后,重車線上的臂鉤(空車線上的臂鉤已拆除)伸進(jìn)翻車機(jī)里與空車皮掛鉤;推拉車機(jī)高速返回,將空車皮牽引到回轉(zhuǎn)車臺(tái)上指定位置,摘鉤,低速回返到起始位置。
(3)在啟動(dòng)推拉車機(jī)的同時(shí)啟動(dòng)空車調(diào)車機(jī),將空車皮推出回轉(zhuǎn)車臺(tái)。為避免空車回溜,空車調(diào)車機(jī)需將空車推過單向止擋器。在推拉車機(jī)高速返回的同時(shí),空車調(diào)車機(jī)快速啟動(dòng)返回至起始位置。
(4)當(dāng)推拉車機(jī)將空車皮牽引到回轉(zhuǎn)車臺(tái)上指定位置后,楔輪器啟動(dòng)動(dòng)作,將空車皮定位在回轉(zhuǎn)車臺(tái)上。待空車調(diào)車機(jī)回到起始位置后,撥出插銷,回轉(zhuǎn)車臺(tái)旋轉(zhuǎn)180°,將重車線旋轉(zhuǎn)到空車線,空車線對(duì)準(zhǔn)重車線,一個(gè)運(yùn)行周期完成。
電廠翻車機(jī)系統(tǒng)在2006年完成上述改造后,經(jīng)過5年多的實(shí)際運(yùn)行檢驗(yàn),成效明顯?;剞D(zhuǎn)車臺(tái)減速機(jī)齒輪的平均使用壽命由1周提高到半年、甚至1年,故障率由原來(lái)的3~5次/月降為1~2次/年,設(shè)備運(yùn)行的可靠性得到了較大提高。改造后的翻車機(jī)系統(tǒng)日卸車數(shù)量提高了近1倍,不僅能滿足1990年投產(chǎn)的2×330 MW進(jìn)口機(jī)組的燃煤翻卸需求,而且能滿足2006年投產(chǎn)的2×300 MW國(guó)產(chǎn)機(jī)組的燃煤翻卸需求,取得了良好的投資改造收益。