馬巖昕
(黑龍江華電齊齊哈爾熱電有限公司,黑龍江 齊齊哈爾 161000)
凝汽設備是凝汽式汽輪機組的重要組成部分,其工作性能對汽輪機組的安全性、可靠性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟性均會產(chǎn)生直接影響。凝汽器真空度是汽輪機運行的重要指標之一,也是反映凝汽器綜合性能的一項主要考核指標。運行經(jīng)驗表明,凝汽器真空每下降1 kPa,機組汽耗會增加1.5 %~2.5 %;而傳熱端差每升高1 ℃,供電煤耗會增加0.5 %~0.7 %。汽輪機排汽壓力越低,工質放熱過程的平均溫度越低(即增加了吸熱與放熱的平均溫度差),工質循環(huán)的熱效率越高。因此,保持凝汽器良好的運行工況,保證凝汽器的最有利真空,是發(fā)電廠節(jié)能的重要內容之一。
某電廠安裝的300 MW 汽輪機是哈爾濱汽輪機廠生產(chǎn)的亞臨界、一次中間再熱、高中壓合缸、雙缸、雙排汽、單軸、反動、凝汽式汽輪機,具有8 段非調整抽汽對應相應的加熱器。機組選用的是N-17000-4 型凝汽器:冷卻面積:17 000 m2;冷卻水流量:36 100 t/h;冷卻水溫:20 ℃;凝汽器背壓:0.004 9 MPa;水室工作壓力:0.35 MPa;冷卻水管總根數(shù):20 040 根;冷卻水管材質:TP 304(主凝結區(qū)、頂部圓周段);冷卻水管規(guī)格:¢25×0.7(頂部圓周段、空冷區(qū))。
2009年9月,1 號機組大修后啟動,就發(fā)現(xiàn)凝汽器真空偏低,并且凝汽器端差達不到規(guī)定值。運行人員、設備維護人員多次查找,均未能發(fā)現(xiàn)根本原因。機組運行中凝汽器真空依然偏低,多次做真空嚴密性試驗始終達不到合格標準,致使1 號機組熱效率下降,發(fā)電煤耗上升。
凝汽器真空嚴密性降低的主要表征為:排汽溫度升高,真空表指示降低,凝汽器端差大,在調速汽門開度不變的情況下,汽輪機負荷有所降低。在采用水環(huán)真空泵時,還會觀察到抽汽口冒汽量增大的現(xiàn)象。
汽輪機凝汽器真空下降大致可以分為急劇下降和緩慢下降2 種。急劇下降主要由循環(huán)水量中斷或不足、循環(huán)水溫升高、后軸封供汽中斷、抽氣器故障等原因造成;緩慢下降主要由凝汽器滿水(或水位升高)、凝汽器結垢或腐蝕、傳熱惡化、凝汽器水側泄漏、凝汽器真空系統(tǒng)不嚴密、汽側泄漏導致空氣涌入等原因造成。
真空嚴密性下降主要是由于真空系統(tǒng)存在泄漏。真空系統(tǒng)泄漏表現(xiàn)為外界空氣漏入凝汽器,直接引起汽輪機真空降低?,F(xiàn)場運行情況表明,主要存在以下幾種泄漏。
(1)軸封供汽突然中斷或軸封供汽壓力過低。此時大量空氣將漏入凝汽器,造成真空下降。故障特征為:凝汽器端差增加,凝結水過冷度增加,轉子因冷卻而產(chǎn)生負差脹。
(2)真空系統(tǒng)的管路破裂,如凝汽器銅管、最后一級低加的銅管等發(fā)生部分破裂。主要故障特征為:凝汽器水位升高,端差增加,凝結水過冷度和導電度增加,凝結水泵出口壓力增加,凝結水泵電機電流增加,真空下降。
(3)凝汽器的喉部伸縮節(jié)泄漏。運行中由于溫度、壓力和振動的影響,凝汽器喉部伸縮節(jié)焊縫常被拉裂而產(chǎn)生泄漏。此處漏點較隱蔽,采用氦質檢漏不易發(fā)現(xiàn),此時應采用灌水查漏法。如,某電廠1 號機在用氦質檢漏未查出漏點的情況下,將真空系統(tǒng)灌水至汽缸軸封處,在1 號機組凝汽器喉部伸縮節(jié)處查出裂紋,裂紋達70 mm。
(4)低壓缸結合面及安全門法蘭泄漏。原因主要有:
① 汽缸制造、檢修、安裝質量有問題,汽缸法蘭結合面不嚴或有殘余應力存在,機組投運后出現(xiàn)漏汽。
② 機組啟動、停止過程中加減負荷過快,汽缸夾層和法蘭加熱裝置使用不當。
③ 停機后汽缸保溫去除過早或檢修后保溫安裝不好,使缸溫下降過快或者汽缸進冷汽、冷水等,汽缸內外壁和法蘭內外壁溫差過大,致使上下缸結合面吻合度不好,局部產(chǎn)生間隙,大量空氣由此進入排汽室,造成真空度下降。
(5)高壓擴容器汽管進凝汽器喉部焊口泄漏。由于凝汽器內呈負壓狀態(tài),外界空氣通過高壓擴容器汽管進入凝汽器的喉部焊口漏入,引起凝汽器真空下降。
(6)汽輪機軸封系統(tǒng)調節(jié)不當。因軸封供汽壓力不能隨負荷的變化而做相應的調整,造成空氣進入凝汽器汽側而降低其真空。汽封間隙的大小、汽封的完好程度也是影響軸封嚴密性的重要因素。
(7)軸封系統(tǒng)結構不完善。軸封系統(tǒng)只有供汽總門,而沒有至高、中壓缸和低壓缸前后的供汽分門,一旦某個壓力低時,無法單獨調節(jié)。
(8)小汽機軸封送汽不合理。機組運行時,主機軸封通過高低壓差進行自密封和自動跟蹤,而小汽機的軸封送汽則是低壓軸封由同一根管道直接引入,前后軸封阻力不等,所以前后送汽壓力難于調整和自動調節(jié)跟蹤,導致了小機前后軸封漏空氣。另外,若軸封供汽壓力過低或小汽機軸封回汽門開啟過大,都會使空氣直接通過回汽總門進入凝汽器而影響真空。
(9)水環(huán)真空泵、低加進氣門、疏水門泄漏以及其他類泄漏,如中壓疏水系統(tǒng)內漏、凝汽器汽側人孔門及喉接頭泄漏、抽空氣系統(tǒng)閥門泄漏、排汽管疏水U 形水封被破壞等。
在1 號機組負荷220 MW、真空0.093 MPa、軸封壓力0.03 MPa 時,做真空嚴密性試驗。真空每分鐘下降300 Pa。
提高軸封壓力至0.07 MPa,在1 號機組負荷230 MW、真空0.094 MPa 時,做真空嚴密性試驗。真空每分鐘下降260 Pa。
提高軸封壓力至0.1 MPa,在1 號機組負荷250 MW、真空0.095 MPa 時,做真空嚴密性試驗。真空每分鐘下降120 Pa。
真空嚴密性試驗合格。
將1 號機組負荷調整到200 MW,保持2 臺汽動給水泵運行(電動給水泵備用),調整機組各個系統(tǒng)參數(shù)達到運行穩(wěn)定狀態(tài),運行30 min 后記錄軸封壓力和真空。對軸封壓力向下進行調整,每次調整0.01 MPa,間隔時間為30 min。逐步下調軸封壓力,直至軸封壓力向下調整后致使真空大幅變化的對應值。當軸封壓力調節(jié)到0.09 MPa 時,真空開始大幅下降。
將1 號機組負荷調整到200 MW,啟動電動給水泵,分別停止1,2 號汽動給水泵運行,調整各系統(tǒng)參數(shù)達到穩(wěn)定狀態(tài),將汽動給水泵電動進汽門關閉并搖嚴,并將汽動給水泵與主機聯(lián)系的真空系統(tǒng)、軸封系統(tǒng)全部隔離。當主機軸封壓力調節(jié)到0.09 MPa 時,真空開始大幅下降。說明1,2 號汽動給水泵系統(tǒng)與主機真空嚴密性試驗低無關。
將1 號機組負荷調整到200 MW,分別關閉高壓前軸封回汽總門、中壓后軸封回汽總門、低壓前軸封回汽總門,軸封供汽母管壓力無變化,說明高壓前、中壓后、低壓前后軸封間隙無問題。1 號機組現(xiàn)場軸封系統(tǒng)如圖1 所示。
圖1 1 號機組現(xiàn)場軸封系統(tǒng)結構示意
在1 號機組停運后,高、中壓缸金屬溫度均低于100 ℃,循環(huán)泵、凝結水泵全部停運前,要確認低壓缸的排汽溫度低于50 ℃,方可進行真空系統(tǒng)查漏。凝汽器注水前,開啟低壓缸人孔門,用來觀察凝汽器內水位的高度,灌水高度一般在低壓軸封洼窩以下100 mm 處。另外,凝汽器注水查漏前,汽缸本體、抽汽管道、再熱蒸汽冷熱段等的疏水及其他進入凝汽器的疏水要暢通。
上述查找沒有發(fā)現(xiàn)漏泄點。
檢查凝汽器內軸封供汽管是否有漏汽,并對凝汽器內軸封供汽母管注水查漏。檢查發(fā)現(xiàn),在凝汽器內軸封供汽母管根部有一焊口大量漏水。
將凝汽器內軸封供汽母管根部焊口被拉裂的舊焊縫磨掉,重新補焊,對新焊縫進行探傷,直到探傷合格。為了徹底消除凝汽器內軸封供汽母管根部的焊口裂縫,在軸封供汽母管根部加一防護盒。
采取上述措施后,1 號機組的軸封壓力已降至正常值:0.02 ~0.03 MPa。做1 號機真空嚴密性試驗時,真空下降速度明顯減小,由采取措施前的0.5 kPa/min 減小到采取措施后的0.08 kPa/min。端差有明顯下降,凝汽器傳熱效果提高。
凝汽器真空系統(tǒng)泄漏是一種比較常見而又難以解決的故障。凝汽器真空系統(tǒng)組成復雜,結構龐大,導致凝汽器真空嚴密性降低的因素較多,并且泄漏原因與部位和嚴密性不足所引發(fā)的現(xiàn)象之間不是一一對應的確定關系。采用真空灌水試驗是查找泄漏點的一種簡潔而實用的方法。對于在地面以下的負壓管道,真空灌水查漏可在機組運行中進行,但凝汽器汽側真空系統(tǒng)的查漏則必須在機組停運后進行。這次故障中應用注水方法找到了漏點的具體位置,經(jīng)處理后,凝汽器真空嚴密性試驗由采取措施前的0.5 kPa/min 減小到采取措施后的0.08 kPa/min,大大提高了凝汽器的傳熱效果。為進一步提高真空,應定期進行真空嚴密性試驗,同時還應對經(jīng)常泄漏的設備或系統(tǒng)進行改進、改造或更換。
1 魏勝孌. 150 MW 汽輪機組真空度下降的原因分析及 對策[J]. 華電技術,2010(9).