魯 亞 秋
(中國石油撫順石油二廠, 遼寧 撫順 113004)
循環(huán)水場是石化企業(yè)的重要公用工程裝置,同時,也是重要的節(jié)水節(jié)能設(shè)施。確保循環(huán)水場水質(zhì)達(dá)標(biāo)和平穩(wěn)運(yùn)行是全廠生產(chǎn)裝置安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運(yùn)行的前提條件。
撫順石油二廠2008-2012年實施了“百萬噸乙烯 千萬噸煉油”技術(shù)改造工程,配套兩座循環(huán)水場也進(jìn)行了相應(yīng)的改造與擴(kuò)建。
冷卻塔塔底集水池歷史上習(xí)慣采用1座多間塔共用1個聯(lián)合式塔底集水池工藝,2座循環(huán)水場改擴(kuò)建后均采用冷卻塔底集水池分隔運(yùn)行工藝。
實踐證明,這種運(yùn)行工藝在大型集中循環(huán)水場的日常運(yùn)行及水質(zhì)管理工作中取得了較好的效果,并解決了很多生產(chǎn)中遇到的實際問題。
原有傳統(tǒng)冷卻塔塔池的設(shè)計模式均采用一座多間塔共用一個聯(lián)合式塔底集水池工藝,多間冷卻塔池共用一個回水口與吸水井相連[1],見圖1。
圖1 傳統(tǒng)冷卻塔聯(lián)合式塔底集水池工藝流程模式Fig.1 Traditional Cooling Tower Bottom Combined Water Collecting Sump Process Scheme Mode
結(jié)構(gòu)簡單、施工便利、工程造價低。
循環(huán)水場一旦運(yùn)行后,只有在水場完全停工的狀態(tài)下才能將冷卻塔池停運(yùn)下來進(jìn)行池體檢修和清淤作業(yè);
一間塔填料檢修時,雜物易進(jìn)入水體進(jìn)而進(jìn)入冷換設(shè)備,影響換熱效果;
一旦出現(xiàn)裝置物料泄漏,水體置換只能按邊補(bǔ)邊排模式進(jìn)行,耗費(fèi)水量大,延續(xù)時間長,藥劑消耗多,極易導(dǎo)致腐蝕或結(jié)垢傾向。
裝置負(fù)荷小、裝置運(yùn)行周期短、做為某個生產(chǎn)裝置的專用小型循環(huán)水場。
多套生產(chǎn)裝置集中于一個循環(huán)水場供水,水場配合裝置長周期運(yùn)行,沒有停工檢修的機(jī)會,造成冷卻塔不能停運(yùn),冷卻水池不能清淤,池底長年累月積存大量污泥。
例如,石油二廠廠南循環(huán)水場建于1999年,是為氣體分餾、烷基化、甲基叔丁基醚、甲乙酮、焦化、酮苯、酸性水、硫磺、硫酸、蒸餾、溶劑再生等11套裝置供水的集中型水場。設(shè)計循環(huán)水供水能力為17 500 t/h;冷卻塔池未進(jìn)行分隔,由于全面停工檢修的機(jī)會較少,已連續(xù)運(yùn)行8 年,運(yùn)行期間車間為確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作,定期采取人工虹吸管排除底泥作業(yè),每次投入大量的人力和物力,卻收效甚微,加上北方冬季氣溫下降至零下20~30 ℃,冷卻塔結(jié)冰嚴(yán)重時不具備作業(yè)條件,無法進(jìn)行底泥抽吸作業(yè),池底污泥厚度深達(dá)0.8 m,底泥中孳生了大量的紅色線蟲,殺菌劑已不能滲透到污泥中起到殺菌作用,使污泥變成了微生物繁殖的溫床[2],給水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作造成了較大困難。
一座多間塔塔底集水池分隔,每間冷卻塔底集水池與其他間之間增設(shè)間隔墻,并獨(dú)自設(shè)出水口以及至吸水井的回水管,各間塔池可根據(jù)水質(zhì)處理和檢修的需要從在運(yùn)系統(tǒng)中切除,見圖2。
2008年以來,根據(jù)撫順石化公司“原油集中加工,煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整”的方針,跟隨建設(shè)“千萬噸煉油、百萬噸乙烯”的腳步,撫順石化公司石油二廠開始進(jìn)行循環(huán)水場“集中管理、集中控制、集中水處理、優(yōu)化整合”工作。至2009年底,全廠循環(huán)水場整合為兩座大型循環(huán)水場:即南循環(huán)水場和北循環(huán)水場,其中南循環(huán)水場為原有舊循環(huán)水場,北循環(huán)水場為一座新建大型循環(huán)水場,于2009年10月建成投用。
北循環(huán)水場設(shè)計規(guī)模33 000 t/h,系統(tǒng)保有水量17 000 t,共設(shè)有6間冷卻塔,兩座吸水井,供水裝置包括:常減壓蒸餾、兩套催化、兩套酮苯脫蠟、制氫加氫、乙苯、苯乙烯、石蠟加氫、石蠟成型、糠醛、白土精制等14套裝置。
圖2 冷卻塔底集水池分隔獨(dú)立運(yùn)行工藝流程模式Fig.2 Cooling Tower Bottom Water Collecting Sump Separating and Independent Operating Process Scheme Mode
北循環(huán)水場在系統(tǒng)方案設(shè)計時就采用了冷卻塔底集水池分隔獨(dú)立運(yùn)行工藝流程模式,各間塔設(shè)置獨(dú)立的塔底集水池、出水口以及回水管。各回水管設(shè)有一個切斷閥。如圖3。
圖3 北循環(huán)水場原則工藝流程Fig. 3 Principle of the north circulating water field
撫順石化公司鑒于冷卻塔底集水池分隔獨(dú)立運(yùn)行工藝流程模式的優(yōu)越性,于2012年5-6月份,對南水場實施了塔底集水池分隔獨(dú)立運(yùn)行工藝技術(shù)改造工程。
由于南、北循環(huán)水場屬于大型集中型水場,分別供給全廠11、14套裝置生產(chǎn)用循環(huán)水,幾乎沒有停工的機(jī)會,而冷卻塔底集水池分隔獨(dú)立運(yùn)行工藝流程模式恰好解決了裝置長周期運(yùn)行和循環(huán)水場停運(yùn)檢修之間的矛盾。
(1) 單塔切除進(jìn)行池底清淤作業(yè),減少系統(tǒng)污垢沉積,確保水處理劑緩蝕阻垢和殺菌效率,為水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作創(chuàng)造條件。
北循環(huán)水場從2009年10月開始投入運(yùn)行,至今已3年時間,中間未經(jīng)過停工檢修。但是塔池清淤工作已進(jìn)行了30次,每個月進(jìn)行1次塔池清淤作業(yè),池底基本不積存污泥,減少了池底污泥對水處理藥劑的吸附消耗和底泥內(nèi)微生物滋生,為北循環(huán)水場水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作創(chuàng)造了較好的運(yùn)行環(huán)境。
(2) 單塔切除進(jìn)行水體置換操作,節(jié)約新鮮水。
循環(huán)水場為控制水質(zhì),需對水場進(jìn)行不定期排污置換,此項操作需消耗大量新鮮水。原來排污方式為打開排污閥,邊排邊補(bǔ),置換速度較慢,且浪費(fèi)大量新鮮水。北循環(huán)水場新的塔池結(jié)構(gòu)開創(chuàng)了水場水體置換的新思路,本文采用單間塔切除后排空池內(nèi)污水,再補(bǔ)入新鮮水循環(huán)入系統(tǒng)后,再切除另一間塔排污,如此循環(huán)。此種方式每次置換可節(jié)約新鮮水5 000 t,2008年以來共計節(jié)約新鮮水50萬t。
(3) 各生產(chǎn)裝置循環(huán)回水回至水場時分塔分池,便于觀察和分析循環(huán)回水是否存在物料泄漏并可及時判斷物料泄漏來源,為及時查找和切除泄漏源提供了方向。
2012年2月,發(fā)現(xiàn)在一單元回水塔池中出現(xiàn)了細(xì)小的黃色的蠟粒,而在二單元的回水塔池中卻沒有,初步判斷是一單元的用水裝置出現(xiàn)了水冷器泄漏,并根據(jù)泄漏蠟粒的狀態(tài)將泄漏源鎖定至常減壓裝置的減三水冷器,并在4 h內(nèi)查到了漏點(diǎn)。
(4) 單間塔隨時可以從系統(tǒng)中分離出來,為冷卻塔的修理和維護(hù)工作提供了方便條件。
2年來的實踐證明,在大型集中循環(huán)水場的運(yùn)行管理中,塔池分隔獨(dú)立運(yùn)行工藝優(yōu)于原有一體式塔池運(yùn)行工藝,不僅使循環(huán)水場實現(xiàn)了不停工狀態(tài)下的塔維修、塔池底清淤作業(yè),大大提高了循環(huán)水場在泄漏狀態(tài)下的水質(zhì)處理的工作效率,為水質(zhì)達(dá)標(biāo)工作創(chuàng)造了良好的運(yùn)行環(huán)境,且?guī)砹嗣黠@的節(jié)水效果。
[1]嚴(yán)熙世,范瑾初.給水工程[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2004.
[2]周本?。I(yè)水處理技術(shù)[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2003.