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1000 MW機(jī)組凝汽器鈦管循環(huán)水泄漏側(cè)的快速確認(rèn)

2012-09-12 01:55武云鵬
浙江電力 2012年12期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水凝汽器電導(dǎo)率

武云鵬

(華能玉環(huán)電廠,浙江 玉環(huán) 317604)

采用水冷凝汽器的汽輪發(fā)電機(jī)組,如果凝汽器發(fā)生嚴(yán)重的鈦管泄漏,應(yīng)快速確認(rèn)泄漏位置,然后進(jìn)行單側(cè)隔離并處理。但泄漏側(cè)通常難以立即確認(rèn),即使安裝了凝汽器檢漏裝置,也無法保證準(zhǔn)確判斷泄漏位置,由此造成事故處理的不確定性,延誤堵漏時機(jī),嚴(yán)重時可能造成機(jī)組因水質(zhì)惡化而被迫停機(jī)甚至設(shè)備損壞。

1 目前存在的問題

1.1 凝汽器鈦管泄漏的等級

1000 MW超超臨界機(jī)組的凝汽器泄漏按嚴(yán)重程度不同分為3級,如表1所示。

1.2 確認(rèn)泄漏側(cè)的難點(diǎn)

圖1是常見的雙背壓、雙殼體、單流程表面冷卻式凝汽器的示意圖,每個凝汽器都有A、B兩側(cè)循環(huán)水進(jìn)行冷卻,如果某一根鈦管發(fā)生嚴(yán)重泄漏,可將其所在側(cè)的循環(huán)水管隔離,機(jī)組則可以繼續(xù)運(yùn)行,待堵漏結(jié)束后再恢復(fù)雙側(cè)運(yùn)行。

表1 凝汽器鈦管泄漏等級

但是,泄漏鈦管處在哪一側(cè)通常難以判斷。如圖2所示,A側(cè)或B側(cè)的循環(huán)水漏入凝汽器,造成熱井內(nèi)凝結(jié)水水質(zhì)惡化,表現(xiàn)為熱井和凝結(jié)水泵入口的凝結(jié)水氫電導(dǎo)率和鈉離子上升,而凝汽器熱井是連通的,因而無法判斷泄漏發(fā)生在A側(cè)還是B側(cè)。

1.3 常規(guī)處理方式及其弊端

1000 MW機(jī)組凝汽器鈦管嚴(yán)重泄漏的常規(guī)處理流程如圖3所示。

常規(guī)處理時,需要進(jìn)行隔離和放水以判斷泄漏側(cè)(圖3中虛線框部分),而凝汽器循環(huán)水側(cè)放水需要約120 min,加上凝汽器半側(cè)循環(huán)水隔離前要減負(fù)荷,使判斷過程相當(dāng)漫長。對于嚴(yán)重泄漏,按規(guī)定應(yīng)在4 h之內(nèi)恢復(fù)凝結(jié)水水質(zhì),但實(shí)際上存在很多不確定性。

圖1 凝汽器循環(huán)冷卻水系統(tǒng)

圖2 凝汽器泄漏

從凝汽器泄漏到最終水質(zhì)恢復(fù)時間(凝結(jié)水K+H<0.2 μs/cm)的計算如表2所示,其中不包括單側(cè)放水后對泄漏鈦管進(jìn)行查找堵漏的時間。

表2 凝汽器泄漏至凝結(jié)水水質(zhì)恢復(fù)的操作時間(常規(guī)方法)

圖3 凝汽器鈦管泄漏處理流程

由表2可知,經(jīng)過第1步和第2步操作后,如果確認(rèn)凝結(jié)水水質(zhì)好轉(zhuǎn),耗時為120~150 min,但如果首次隔離的一側(cè)并沒有泄漏、凝結(jié)水水質(zhì)繼續(xù)惡化,則必須進(jìn)行第3步和第4步操作,整個過程所消耗的時間約為280~310 min,大大超出規(guī)定的4 h,最終可能導(dǎo)致機(jī)組被迫停機(jī)。

2 快速檢漏方法

從表2可以看出,判斷泄漏的時間主要耗費(fèi)在凝汽器循環(huán)水放水操作中,如果不放水就能判斷泄漏位置,則隔離泄漏的時間將大大縮短。

根據(jù)真空狀態(tài)下打開凝汽器熱井放水門不僅無法放水,甚至?xí)鼩膺M(jìn)去的特性,可在凝汽器水側(cè)隔離后將其內(nèi)部抽成負(fù)壓狀態(tài),如果該側(cè)為泄漏側(cè),在抽真空過程中泄漏水量會逐漸減少,甚至停止泄漏,凝結(jié)水的氫電導(dǎo)率就會有變化。如果氫電導(dǎo)率沒有減小,表明泄漏在另一側(cè),該側(cè)則不需要重新注水,可以立即恢復(fù)。如圖1所示,凝汽器循環(huán)冷卻水系統(tǒng)設(shè)計有水室抽真空系統(tǒng),通過水室真空泵抽氣管上的閥門可以選擇單獨(dú)對A側(cè)或B側(cè)抽真空。比如:先隔離A側(cè)循環(huán)水(即關(guān)閉A側(cè)循環(huán)水的進(jìn)口和出口蝶閥),然后開啟真空泵對A側(cè)抽真空,由于水側(cè)空氣很少,建立真空的時間應(yīng)在20 min以內(nèi),這時如果凝結(jié)水水質(zhì)好轉(zhuǎn),即證明A側(cè)有漏點(diǎn),若水質(zhì)未好轉(zhuǎn),說明漏點(diǎn)在B側(cè)。采用這種方式確認(rèn)凝汽器泄漏側(cè)所需時間約20 min。確認(rèn)位置后,需對泄漏側(cè)進(jìn)行放水。因此,即使首次隔絕循環(huán)水側(cè)沒有泄漏,需要重新隔絕,最終凝結(jié)水水質(zhì)的恢復(fù)時間也只需約145 min,如表3所示。

表3 凝汽器泄漏至凝結(jié)水水質(zhì)恢復(fù)的操作時間(新方法)

新方法在確認(rèn)循環(huán)水泄漏側(cè)的時間上優(yōu)勢明顯,尤其是在首次隔離錯誤的情況下,可縮短水質(zhì)惡化時間約135 min,這對機(jī)組在循環(huán)水嚴(yán)重泄漏情況下能否繼續(xù)運(yùn)行意義重大。

3 應(yīng)用情況

2011年12月22日,某電廠1000 MW機(jī)組正常運(yùn)行過程中,凝結(jié)水氫電導(dǎo)率突然上升至大于1 μs/cm,屬于嚴(yán)重泄漏,應(yīng)立即隔絕泄漏側(cè)。經(jīng)過減負(fù)荷和相關(guān)準(zhǔn)備工作后,決定先隔離A側(cè)。隔離后,啟動水室真空泵進(jìn)行抽真空,隔離側(cè)循環(huán)水壓力降到-10 kPa左右,約20 min后,氫電導(dǎo)率開始下降,說明隔離正確,42 min后降至1 μs/cm以下。為了進(jìn)一步驗證此方法的正確性,嘗試停運(yùn)水室真空泵,開啟循環(huán)水入口門,升高循環(huán)水壓力,此時凝結(jié)水氫電導(dǎo)率重新開始上升,說明凝結(jié)水氫電導(dǎo)與A側(cè)循環(huán)水壓力相關(guān),證明此方法確實(shí)有效。后經(jīng)凝汽器檢修查漏,確定凝汽器循環(huán)水A側(cè)上部有鈦管泄漏。

4 結(jié)語

本文提出的凝汽器循環(huán)水泄漏側(cè)快速確認(rèn)方法,可通過已有設(shè)備來完成,不需要增加設(shè)備和改造系統(tǒng),可大大降低機(jī)組因凝汽器泄漏而非計劃停運(yùn)的次數(shù),避免設(shè)備因水質(zhì)惡化而損壞。

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