劉維祥,王恒,趙萬峰
(國電山東石橫發(fā)電廠,山東 肥城 271621)
近年來,隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速增長和電煤需求的大幅增加,煤炭市場逐步進(jìn)入了賣方市場,煤價一路攀升,電煤供應(yīng)日趨緊張,同時煤炭質(zhì)量也大幅下降,發(fā)電用煤面臨著量少質(zhì)差的雙重壓力。為降低發(fā)電成本,各發(fā)電企業(yè)煤炭采購更加注重性價比,煤中摻配價格較低的煤泥、型煤、劣質(zhì)煙煤等,造成煤種偏離鍋爐原設(shè)計值較多,主要體現(xiàn)為煤的水分和灰分偏高。煤質(zhì)下降給機組經(jīng)濟(jì)、安全運行帶來很大影響,存在鍋爐熱效率下降、煤耗上升、燃燒穩(wěn)定性下降、機組帶負(fù)荷能力降低、一次風(fēng)壓系統(tǒng)波動等問題,本文著重對提高機組帶負(fù)荷能力、預(yù)防一次風(fēng)機失速問題進(jìn)行論述。
國電山東石橫發(fā)電廠#1機組設(shè)計煤種工業(yè)分析數(shù)據(jù)見表1,設(shè)計全水分為10.00%,空干基灰分為24.44%。近幾年來,該廠入爐煤工業(yè)分析數(shù)據(jù)顯示:水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)平均達(dá)11%以上,最大為14%,空干基灰分平均為28%,實際水分和灰分均高于原設(shè)計值;額定負(fù)荷下鍋爐計算燃料量為125.5 t/h,而實際運行中煤量大多在140.0 t/h以上。
由于煤質(zhì)變差,水分大和灰分含量大,需要的熱一次風(fēng)量增大,而熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板全開,冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板全關(guān),造成#1鍋爐一次風(fēng)機出口壓力較高(超過8800 Pa)且波動(波動最大量為700 Pa),當(dāng)動葉開度大于80%、出口風(fēng)壓高于9 000 Pa時極易進(jìn)入不穩(wěn)定工作區(qū)域發(fā)生突然不出力。同時,為保證鍋爐穩(wěn)定燃燒,磨煤機出口溫度不能低于70℃(設(shè)計為77℃),因此只有被迫降出力,最高出力不能超過240 MW。
表1 設(shè)計煤種工業(yè)分析數(shù)據(jù)
根據(jù)#1鍋爐一次風(fēng)機特性曲線(如圖1所示),風(fēng)機流量所對應(yīng)的控制出口風(fēng)壓高限值如下(考慮風(fēng)機在喘振線以下附近運行已不太穩(wěn)定且抗干擾能力較差,此高限值低于風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓2000 Pa左右):
(1)風(fēng)量30 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓8 960 Pa,出口風(fēng)壓控制在6900 Pa以下。
(2)風(fēng)量40 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓9 660 Pa,出口風(fēng)壓控制在7600 Pa以下。
(4)風(fēng)量55 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓11 200 Pa,出口風(fēng)壓控制在8800 Pa以下。
(5)風(fēng)量60 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓11 900 Pa,出口風(fēng)壓控制在9300 Pa以下。
(6)風(fēng)量65 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓12 320 Pa,出口風(fēng)壓控制在9800 Pa以下。
(7)風(fēng)量70 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓13 020 Pa,出口風(fēng)壓控制在10500 Pa以下。
圖1 #1鍋爐一次風(fēng)機風(fēng)壓及流量特性曲線(n=1470 r/min)
(8)風(fēng)量 81.2 m3/s,風(fēng)機喘振臨界點風(fēng)壓13720 Pa,出口風(fēng)壓控制在11000 Pa以下。
以上數(shù)據(jù)是根據(jù)#1鍋爐一次風(fēng)機風(fēng)壓及流量特性曲線得到的,由于特性曲線不是很精確,因此,以上數(shù)據(jù)存在一定的誤差。
從#1鍋爐一次風(fēng)機特性曲線可以看出,風(fēng)機流量是很重要的參數(shù),流量不準(zhǔn)確,就無法確定風(fēng)機出口風(fēng)壓的正常監(jiān)視值。#1鍋爐一次風(fēng)機滿負(fù)荷時入口流量一般為50~60 m3/s,應(yīng)確保風(fēng)機入口流量顯示基本正確,才能確定出口風(fēng)壓正??刂浦怠?/p>
#1機組正常運行中熱一次風(fēng)母管壓力應(yīng)為6500 Pa,一次風(fēng)機出口風(fēng)壓不高于9000 Pa,為了避免一次風(fēng)機進(jìn)入不穩(wěn)定區(qū)域,只有降低一次風(fēng)機出口風(fēng)壓,提高#1鍋爐一次風(fēng)機出口風(fēng)壓高報警值,出口風(fēng)壓達(dá)8700 Pa時報警。當(dāng)煤質(zhì)較差特別是水分偏高或機組高負(fù)荷導(dǎo)致一次風(fēng)機出口風(fēng)壓高達(dá)報警值時,應(yīng)適當(dāng)降低熱一次風(fēng)母管壓力(視一次風(fēng)機出口風(fēng)壓情況,可以在5.9~6.5 kPa調(diào)整,但最低不應(yīng)低于5.8kPa),適當(dāng)降低磨煤機出口溫度(最低不應(yīng)低于70℃);將備用制粉系統(tǒng)的冷風(fēng)調(diào)節(jié)擋板適當(dāng)打開(此方法可以提高一次風(fēng)機的流量,對降低一次風(fēng)機出口風(fēng)壓效果比較明顯);密切監(jiān)視一次風(fēng)機流量和出口風(fēng)壓,可參照表2的數(shù)據(jù),根據(jù)風(fēng)機流量來確定出口風(fēng)壓的控制值。例如:風(fēng)機流量為50m3/s左右時,出口風(fēng)壓應(yīng)不高于8500Pa;風(fēng)機流量為55 m3/s左右時,出口風(fēng)壓應(yīng)不高于8 800 Pa;風(fēng)機流量為60 m3/s左右時,出口風(fēng)壓應(yīng)不高于9300 Pa;以此類推。采取以上措施后,若一次風(fēng)機出口風(fēng)壓仍偏高,應(yīng)降低機組負(fù)荷運行。一次風(fēng)機動葉控制無特殊情況應(yīng)投自動,如切手動應(yīng)加強監(jiān)視和調(diào)整。
(3)及時使用抗菌藥物,以防術(shù)后發(fā)生尿路感染,導(dǎo)管、引流管、引流袋必須無菌,定時用碘伏液清洗尿道口?;颊吣軌蜻M(jìn)食后,應(yīng)盡量多飲水、多排尿,達(dá)到清潔泌尿系的目的。
造成#1鍋爐熱一次風(fēng)不足的主要原因是實際使用煤種與設(shè)計煤種差別很大,需要的熱一次風(fēng)量增加,原設(shè)計的一次風(fēng)溫和風(fēng)量已不能滿足現(xiàn)在煤質(zhì)的需要。在水分和灰分偏大時,磨煤機需要的熱一次風(fēng)多,冷一次風(fēng)少,經(jīng)常出現(xiàn)熱風(fēng)門全開,冷風(fēng)開度很小或全關(guān)的情況。由于熱一次風(fēng)必須經(jīng)過空氣預(yù)熱器進(jìn)行加熱,造成系統(tǒng)阻力增大,一次風(fēng)機出口風(fēng)壓高,而熱一次風(fēng)流量提高幅度小,容易出現(xiàn)高風(fēng)壓低流量的現(xiàn)象,使風(fēng)機進(jìn)入不穩(wěn)定區(qū)發(fā)生失速,若增大冷一次風(fēng)量則磨煤機出口溫度又超低限,故被迫降低機組出力。
表2 #1鍋爐一次風(fēng)機風(fēng)壓及空氣預(yù)熱器煙氣壓差波動數(shù)據(jù)
比較國電山東石橫發(fā)電廠一期#1,#2機組和二期#3,#4機組一次風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計阻力:一期機組一次風(fēng)系統(tǒng)總阻力為6 531.2 Pa,二期機組為5 114.5 Pa;一期機組熱一次風(fēng)在預(yù)熱器側(cè)阻力為622.7 Pa,二期機組熱一次風(fēng)在預(yù)熱器側(cè)阻力為224.1 Pa。一期機組熱一次風(fēng)通過空氣預(yù)熱器阻力比二期機組大的主要原因是:一期機組一次風(fēng)扇形格倉角度為20°,二期機組為35°(二期機組在鍋爐設(shè)計時進(jìn)行了優(yōu)化,加大了一次風(fēng)倉的角度),但保持一次風(fēng)倉與二次風(fēng)倉總角度150°不變(不含扇形板)。另外,國電山東石橫發(fā)電廠一期機組和二期機組空氣預(yù)熱器傳熱元件的高度也有差別,設(shè)計受熱面高度均為1778 mm,實際高度一期機組為1 473 mm,二期機組為1 676 mm,相差203 mm。從一期和二期機組一次、二次風(fēng)出口溫度的不同,可以看出設(shè)計的差別(見表3)。
表3 一次風(fēng)、二次風(fēng)出口溫度比較 ℃
經(jīng)比較,二期機組通過采取加大一次風(fēng)倉角度及增加換熱元件高度等改進(jìn)措施對風(fēng)煙系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,一次、二次風(fēng)出口溫度均比一期機組高了不少,保證了煤質(zhì)變差時一次風(fēng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和制粉系統(tǒng)的出力要求。
#1鍋爐一次風(fēng)機出口風(fēng)壓波動為700 Pa左右,引風(fēng)機入口風(fēng)壓波動為200 Pa左右,送風(fēng)機出口風(fēng)壓波動為200 Pa左右且呈規(guī)律性波動,波動周期為50~60 s。空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率試驗結(jié)果為:A側(cè)6.3%,B側(cè)9.3%,A側(cè)熱一次風(fēng)溫比B側(cè)高10℃左右。通過以上情況,初步分析造成熱一次風(fēng)壓波動的原因為:空氣預(yù)熱器傳熱元件存在不規(guī)則的積灰;空氣預(yù)熱器兩側(cè)漏風(fēng)率存在較大偏差,A側(cè)一次風(fēng)向B側(cè)一次風(fēng)擠壓,造成系統(tǒng)風(fēng)壓波動;空氣預(yù)熱器密封片存在脫落或損傷現(xiàn)象,造成風(fēng)壓規(guī)律性波動;2臺一次風(fēng)機負(fù)荷、電流存在偏差,也影響了2個一次風(fēng)機系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
#1機組停運后檢查空氣預(yù)熱器,發(fā)現(xiàn)堵塞較嚴(yán)重且不均勻,同時,A側(cè)空氣預(yù)熱器熱端部分密封片發(fā)生倒伏損壞,當(dāng)空氣預(yù)熱器轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)到損壞密封片部位時,漏風(fēng)增大,造成一次風(fēng)壓發(fā)生周期性波動。
通過以上分析,找到了影響一次風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性和機組出力的原因,利用#1機組檢修機會對風(fēng)煙系統(tǒng)做了相應(yīng)的改進(jìn)和調(diào)整。
一次風(fēng)與二次風(fēng)間扇形板和軸向板移位,調(diào)整一次風(fēng)、二次風(fēng)倉角度,一次風(fēng)倉角度增大6.5°。調(diào)整后可以提高熱一次風(fēng)出口溫度,最重要的是可以降低熱一次風(fēng)系統(tǒng)的阻力,提高熱一次風(fēng)流量,而對二次風(fēng)影響很小。經(jīng)咨詢空氣預(yù)熱器生產(chǎn)廠家知悉,若一次風(fēng)倉角度增大10°,一次風(fēng)阻力將下降30%,二次風(fēng)阻力上升16%。一次風(fēng)倉角度增大后熱一次風(fēng)出口風(fēng)溫上升3℃左右,二次風(fēng)出口風(fēng)溫下降2℃左右。
對空氣預(yù)熱器傳熱元件進(jìn)行徹底沖洗,消除堵塞;查找一次風(fēng)道漏點并進(jìn)行焊補,更換磨損嚴(yán)重的煙道,消除漏風(fēng);檢查清理一次風(fēng)道內(nèi)部積灰;重新檢查調(diào)整空氣預(yù)熱器密封,更換損壞的密封片,降低漏風(fēng)、消除一次風(fēng)壓波動;檢查空氣預(yù)熱器吹灰器,確保其可靠投用,保證吹灰效果。
(1)一期機組空氣預(yù)熱器上部預(yù)留了空間,可以增加350 mm高度的傳熱元件。增加換熱效果更好的傳熱元件對提高一次、二次風(fēng)溫均有利,缺點是會增加100 Pa左右的壓差。
(2)將一次風(fēng)與煙氣側(cè)原30°扇形板改為15°扇形板,可提高換熱效果,同時降低煙氣側(cè)壓差,但會使空氣預(yù)熱器漏風(fēng)率有所升高。
檢查確認(rèn)2臺一次風(fēng)機動葉就地實際開度的差別程度,確認(rèn)與陰極射線管(CRT)顯示器指示是否一致。
改造前、后鍋爐主要參數(shù)比較見表4。由表4可以看出:機組啟動后#1鍋爐一次風(fēng)機出口壓力略有降低,但熱一次風(fēng)母管壓力升高約500 Pa,能夠達(dá)到6.5kPa,熱一次風(fēng)流量增加,熱一次風(fēng)溫提高6~7℃,二次風(fēng)溫降低2~3℃;磨煤機出口溫度達(dá)到77℃以上,磨煤機熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板還有一定余量,磨煤機干燥出力提高,可以適應(yīng)煤質(zhì)變化,機組能夠帶滿出力;熱一次風(fēng)壓波動不超過60 Pa,可確保一次風(fēng)機穩(wěn)定運行;空氣預(yù)熱器煙氣壓差降低,修后比修前降低200 Pa左右。
表4 #1鍋爐改造前、后主要參數(shù)比較
對風(fēng)煙系統(tǒng)、制粉系統(tǒng)進(jìn)行漏風(fēng)治理并對空氣預(yù)熱器密封進(jìn)行調(diào)整后,漏風(fēng)量減少,引風(fēng)機電流修后比修前降低6A左右,一次風(fēng)機電流修后比修前降低10~12 A,送風(fēng)機電流修后比修前略有升高??紤]環(huán)境溫度影響,排煙溫度修后比修前降低3℃左右,修前、修后飛灰含碳量無變化,改造后對鍋爐的燃燒和效率幾乎無影響。
通過對煤質(zhì)變化帶來一次風(fēng)機系統(tǒng)不穩(wěn)定和機組降出力問題的分析,找到了根本原因,利用機組檢修機會有針對性地采取措施進(jìn)行了改進(jìn)。實現(xiàn)了提高熱一次風(fēng)量、風(fēng)溫和降低一次風(fēng)系統(tǒng)阻力的目標(biāo),消除了一次風(fēng)機易失速的隱患;解決了機組不能適應(yīng)煤種變化的弊端,機組實現(xiàn)了帶滿負(fù)荷運行,改造效果良好。