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延遲焦化裝置的能耗分析及節(jié)能措施

2012-11-15 02:58:26楊忠友唐銘辰李林中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠
石油石化節(jié)能 2012年4期
關(guān)鍵詞:分餾塔冷凝水冷器

楊忠友 唐銘辰 李林(中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠)

延遲焦化裝置的能耗分析及節(jié)能措施

楊忠友 唐銘辰 李林(中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠)

中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠120×104t/a延遲焦化裝置的能耗主要由燃料氣、電、蒸汽、循環(huán)水和軟化水組成,裝置能耗中主要是燃料氣的消耗,占73.68%。為降低能耗,近年來(lái)對(duì)延遲焦化裝置采取了相應(yīng)的節(jié)能措施,包括降低循環(huán)比、提高分餾塔底溫度、加熱爐外表面噴涂,以降低燃料氣消耗;蒸汽伴熱線改造,降低焦炭塔大、小吹汽量,以降低蒸汽消耗;冷焦污水處理回用、乏汽冷凝水回用、蒸汽冷凝水回用,以降低水消耗;減少高壓水泵運(yùn)行時(shí)間、優(yōu)化空冷器操作,以降低電耗等。這些措施實(shí)施后,裝置能耗從1083.9 M J/t下降至902.0 M J/t。

延遲焦化 能耗分析 節(jié)能措施 燃料氣 蒸汽 水 電

延遲焦化工藝是一種應(yīng)用廣泛的重油/渣油加工技術(shù),由于其技術(shù)簡(jiǎn)單、投資及操作費(fèi)用低和經(jīng)濟(jì)效益好等特點(diǎn),世界上85%以上的焦化處理裝置都采用延遲焦化工藝[1]。隨著延遲焦化工藝的迅速發(fā)展以及節(jié)能降耗日益受到重視,對(duì)延遲焦化裝置進(jìn)行能耗分析并采取有效的節(jié)能措施非常必要。通過(guò)對(duì)中國(guó)石油蘭州石化公司煉油廠120×104t/a延遲焦化裝置能耗結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,找到影響裝置能耗的主要因素,并對(duì)裝置采取節(jié)能措施。

1 延遲焦化裝置能耗結(jié)構(gòu)分析

蘭州石化公司煉油廠120×104t/a延遲焦化裝置由中國(guó)石化工程建設(shè)公司設(shè)計(jì),裝置采用“一爐兩塔”的工藝路線,主要由焦化部分和分餾吸收部分組成。從表1可以看出,焦化裝置能耗主要由燃料氣、電、1.0MPa蒸汽、3.5 MPa蒸汽、循環(huán)水及軟化水組成,裝置能耗中主要是燃料氣的消耗,占73.68%,其次是電、蒸汽和水的消耗,因此,降低燃料氣、蒸汽和電的消耗是降低裝置能耗的主要方向,降低水消耗不僅可以降低能耗,而且還減少了裝置污水的排放。

表1 裝置2006年標(biāo)定能耗

2 節(jié)能措施

延遲焦化裝置主要通過(guò)降低循環(huán)比、提高分餾塔底溫度、加熱爐外表面噴涂,以降低燃料氣消耗;蒸汽伴熱線改造、降低焦炭塔大、小吹汽量,以降低蒸汽消耗;冷焦污水處理回用、乏汽冷凝水回用、蒸汽冷凝水回用,以降低水消耗;減少高壓水泵運(yùn)行時(shí)間、優(yōu)化空冷器操作,以降低電耗等。

2.1 降低燃料氣消耗

2.1.1 降低循環(huán)比

裝置循環(huán)比越大,循環(huán)油量就越大,加工量隨之減小,加熱爐負(fù)荷相應(yīng)增大,使得燃料氣單耗增加[2-4],適當(dāng)降低裝置循環(huán)比可提高加工量,降低加熱爐負(fù)荷,從而降低燃料氣消耗。2009年,裝置在2008年的基礎(chǔ)上通過(guò)降低循環(huán)比,有效地降低了燃料氣消耗,燃料氣單耗下降1.87k g/t,按設(shè)計(jì)加工能力120×104t/a計(jì)算,每年可節(jié)約燃料氣2244 t,裝置2008年和2009年燃料氣消耗對(duì)比見(jiàn)表2。

表2 裝置2008年和2009年燃料氣消耗對(duì)比

2.1.2 提高分餾塔底溫度

焦化原料經(jīng)換熱后進(jìn)入分餾塔底,與焦炭塔來(lái)的高溫油氣進(jìn)行換熱后去加熱爐,分餾塔底溫度越高,原料進(jìn)加熱爐的溫度就越高,加熱爐的負(fù)荷相應(yīng)越小,從而可使加熱爐的燃料氣消耗下降,從表3可以看出,加熱爐燃料氣消耗隨著分離塔底溫度的升高而下降。裝置放空系統(tǒng)的污油和甩油罐中焦炭塔預(yù)熱時(shí)產(chǎn)生的凝析油,原來(lái)是回?zé)捴练逐s塔底,由于這部分污油溫度降低,進(jìn)入分餾塔底后使分餾塔底溫度相對(duì)較低,從而使加熱爐進(jìn)料溫度較低,加熱爐的負(fù)荷增加,燃料氣消耗增大。通過(guò)工藝優(yōu)化,將這部分污油改為去焦炭塔塔頂作為急冷油,不直接進(jìn)入分餾塔底。通過(guò)工藝優(yōu)化后,分餾塔底溫度提高了2℃左右,加熱爐燃料氣消耗相應(yīng)減小。

表3 分餾塔底溫度和加熱爐燃料氣消耗對(duì)比

2.1.3 加熱爐外表面噴涂

焦化裝置從2005年建成至2010年,加熱爐運(yùn)行了5年時(shí)間,由于密封不嚴(yán)及襯里逐漸耗損、爐墻龜裂,造成熱效率逐漸下降,燃料消耗增加。針對(duì)這一現(xiàn)象,車間于2010年11月采用一種特殊的保溫涂料對(duì)加熱爐外表面涂料進(jìn)行了噴涂,以減少爐壁散熱損失,提高加熱爐熱效率。噴涂后加熱爐外表面各方位溫度顯著下降(表4),東、南、西、北面溫度分別下降了11.8℃、9.7℃、8.9℃、17.9℃,噴涂效果良好,加熱爐熱效率提高了1%左右。

表4 加熱爐外表面噴涂前后溫度對(duì)比情況

2.1.4 其他

由于加熱爐的看火窗、轉(zhuǎn)油線處以及火嘴等處存在漏風(fēng)問(wèn)題,使?fàn)t內(nèi)漏風(fēng)量過(guò)多,導(dǎo)致加熱爐過(guò)??諝庀禂?shù)較大,影響了加熱爐的熱效率,車間通過(guò)加強(qiáng)管理、及時(shí)堵漏等措施,減少了上述部位的漏風(fēng),使加熱爐熱效率在一定程度上得到了提高。

2.2 降低蒸汽消耗

2.2.1 蒸汽伴熱線改造

將裝置部分蒸汽伴熱改為熱水伴熱,共改造7條蒸汽伴熱線,包括消泡劑伴熱、阻焦劑伴熱、火炬分液罐脫水包伴熱、焦化富氣分液罐脫水包伴熱、分餾塔頂油水分離器脫水包伴熱、罐體(緩蝕劑罐、放空塔頂油水分離器、阻焦劑罐)伴熱、冷切焦水提升泵新鮮水伴熱。經(jīng)改造后,每條線大約可節(jié)約蒸汽0.15 t/h,每年按投用伴熱時(shí)間4200h計(jì)算,可節(jié)約蒸汽4536t。

2.2.2 降低焦炭塔大、小吹汽量

在焦炭塔冷焦過(guò)程中,為了得到較好的冷焦效果,小吹汽量控制在7t/h,大吹汽量控制在20t/h,通過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行情況分析,大、小吹汽量都過(guò)大。針對(duì)此情況,對(duì)焦炭塔吹汽量進(jìn)行了調(diào)整,小吹汽從7t/h減小到5 t/h,大吹汽量從20t/h減小到18t/h。調(diào)整吹汽量后,油氣攜帶焦粉量減小,改善了分餾塔底部結(jié)焦?fàn)顩r及分餾系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量,節(jié)約了大量蒸汽,每天可節(jié)約蒸汽6t(按小吹汽1 h,大吹汽2h計(jì)算),全年生產(chǎn)按350d計(jì)算,每年可節(jié)約蒸汽2100t。

2.3 降低水消耗

2.3.1 冷焦污水處理回用

焦化裝置在生產(chǎn)過(guò)程中每天需要焦池補(bǔ)充大量的新鮮水作為冷切焦水使用,同時(shí)在焦炭塔生焦完成后,在冷焦過(guò)程中產(chǎn)生的蒸汽、油氣混合物經(jīng)放空系統(tǒng)洗滌冷卻后進(jìn)入放空塔塔頂油水分離器,在分離器底部產(chǎn)生大量含油、COD和懸浮物較高的污水,不能直接進(jìn)入焦池作為冷切焦水回用,在實(shí)際生產(chǎn)中排入含硫污水系統(tǒng)。為了利用這部分冷焦水,減少每天向焦池補(bǔ)充的新鮮水,通過(guò)技術(shù)改造,增加了冷焦污水處理系統(tǒng)。冷焦污水經(jīng)處理后,其中污油得到了回收,污水回到焦池作為冷切焦水回用,不僅實(shí)現(xiàn)了含硫污水零排放,而且減少了向焦池補(bǔ)充的新鮮水,每年可回用污水54000t。

2.3.2 乏汽冷凝水回用

裝置乏汽主要由往復(fù)泵及甩油冷卻器運(yùn)行產(chǎn)生和凝結(jié)水?dāng)U容器頂部產(chǎn)生,改造前產(chǎn)生的乏汽經(jīng)冷卻后排入工業(yè)污水系統(tǒng),這部分冷凝液水質(zhì)較好,直接排放造成了浪費(fèi),不利于裝置的節(jié)能降耗。經(jīng)技術(shù)改造,將乏汽改至利舊換熱器與循環(huán)水換熱,冷卻后進(jìn)入焦池作為冷切焦水回用,減少了向焦池補(bǔ)充的新鮮水量,每小時(shí)按4 t計(jì)算,全年生產(chǎn)按8400h計(jì)算,每年可節(jié)約新鮮水33600t。

2.3.3 蒸汽冷凝水回用

裝置蒸汽冷凝水主要來(lái)自罐加熱盤(pán)管、重油伴熱等,自2005年6月開(kāi)工后,蒸汽冷凝水排入工業(yè)污水井,蒸汽冷凝水水質(zhì)優(yōu)于軟化水,沒(méi)有得到有效利用。通過(guò)技術(shù)改造,利用新接管線將蒸汽冷凝水引至除氧器回收利用,不但降低了軟化水用量,而且減少了外排污水量,每小時(shí)按0.5t計(jì)算,全年生產(chǎn)按8400h計(jì)算,每年可節(jié)約軟化水4200t。

2.4 降低電耗

2.4.1 減少高壓水泵運(yùn)行時(shí)間

焦化裝置用電設(shè)備主要有機(jī)泵、壓縮機(jī)、空冷器等,耗電量較大的是壓縮機(jī)、高壓水泵及原料泵等。由于壓縮機(jī)和原料泵都是連續(xù)運(yùn)行,而高壓水泵是間斷使用,根據(jù)此特點(diǎn),通過(guò)優(yōu)化措施,減少高壓水泵運(yùn)行時(shí)間來(lái)進(jìn)行節(jié)電。高壓水泵運(yùn)行時(shí)間受焦炭塔內(nèi)焦炭的硬度、除焦速度及相關(guān)除焦設(shè)備的影響[5],通過(guò)優(yōu)化工藝參數(shù),降低焦炭產(chǎn)率;根據(jù)原料性質(zhì)、焦炭硬度及時(shí)調(diào)整加熱爐出口溫度;加強(qiáng)除焦操作員工技術(shù)培訓(xùn),確保除焦速度;維護(hù)保養(yǎng)好除焦設(shè)備,避免設(shè)備故障,保證除焦順利進(jìn)行。通過(guò)這些優(yōu)化措施,可減少高壓水泵的運(yùn)行時(shí)間,達(dá)到節(jié)電的效果。

2.4.2 優(yōu)化空冷器操作

由于接觸冷卻塔頂空冷器只需在冷焦時(shí)啟運(yùn),接觸冷卻塔頂空冷器在焦炭塔大吹汽后再開(kāi)啟,并根據(jù)塔頂壓力及時(shí)調(diào)整空冷器運(yùn)行臺(tái)數(shù);根據(jù)氣溫和操作參數(shù)的變化,及時(shí)調(diào)整裝置分餾塔頂空冷器、分餾塔頂循空冷器、柴油空冷器、焦化富氣空冷器及冷焦水空冷器的運(yùn)行臺(tái)數(shù);利用裝置檢修及時(shí)清洗空冷器管束積灰,加強(qiáng)空冷器的運(yùn)行管理等,也能達(dá)到節(jié)電的效果。

3 節(jié)能效果

節(jié)能措施實(shí)施前后裝置能耗對(duì)比見(jiàn)表5。節(jié)能措施實(shí)施后,裝置能耗逐年下降,單位原料能耗由2006年的1083.9M J/t下降到2010年的902.0M J/t,下降了181.9M J/t。

表5 能耗對(duì)比

4 結(jié)束語(yǔ)

蘭州石化公司延遲焦化裝置通過(guò)實(shí)施一系列的工藝技術(shù)和管理等節(jié)能措施,有效地降低了裝置能耗,使裝置能耗從1083.9M J/t下降至902.0M J/t,下降了181.9M J/t。裝置節(jié)能方面還有潛力可挖,比如通過(guò)優(yōu)化操作,增加汽包自產(chǎn)蒸汽量;優(yōu)化裝置換熱流程,充分利用好低溫位熱源;加強(qiáng)與外裝置之間的熱聯(lián)合;采用機(jī)泵變頻調(diào)速技術(shù);采用節(jié)能新工藝、新技術(shù)等,使裝置能耗進(jìn)一步降低。

[1]王雪松,袁志祥,尹魯,等.延遲焦化工藝的技術(shù)進(jìn)展[J].工業(yè)催化,2006,14(4):22-25.

[2]簡(jiǎn)建超,郭守學(xué),白連峰.不同循環(huán)比對(duì)延遲焦化裝置運(yùn)行的影響分析[J].煉油與化工,2010,21(3):16-18.

[3]瞿濱,王建文,張立海.延遲焦化裝置技術(shù)問(wèn)答[M].北京:中國(guó)石化出版社,2007:15.

[4]瞿國(guó)華.延遲焦化工藝與工程[M].北京:中國(guó)石化出版社,2008:407.

[5]鄭宗孝,姜偉.延遲焦化裝置的能耗分析和節(jié)能措施[J].煉油技術(shù)與工程,2007,37(7):42-45.

10.3969/j.issn.2095-1493.2012.04.009

楊忠友,1992年畢業(yè)于蘭州石油學(xué)校,工程師,從事煉油生產(chǎn)與管理工作,E-mail:zhanglzl@petrochina.com.cn,地址:甘肅省蘭州市西固區(qū)蘭州石化公司煉油廠生產(chǎn)技術(shù)科,730060。

2011-12-16)

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