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西二線果子溝隧道群管道施工方法對比與選擇

2012-12-21 15:59張寶林程勝霞
石油化工建設(shè) 2012年5期
關(guān)鍵詞:運管管子鋪設(shè)

王 凱 張寶林 程勝霞 生 望 張 李

河北華北石油工程建設(shè)有限公司 河北任丘 062552

西二線果子溝隧道群管道施工方法對比與選擇

王 凱 張寶林 程勝霞 生 望 張 李

河北華北石油工程建設(shè)有限公司 河北任丘 062552

西氣東輸二線在新疆果子溝山區(qū)連續(xù)穿越7條隧道,隧道寬度為4.2m,隧道內(nèi)需同時敷設(shè)兩根Ф1219管道,是西氣東輸二線西段的控制性工程。以西二線果子溝隧道群7條隧道內(nèi)管道安裝采取的不同的施工方法為例,重點闡述了根據(jù)每條隧道的結(jié)構(gòu)特點所采取的不同的施工方法所取得的實際效果,橫向比較了每一種施工方法的優(yōu)劣,總結(jié)了施工經(jīng)驗和需要吸取的教訓(xùn),對以后類似的隧道管道安裝工程的施工具有一定的參考意義。

西氣東輸二線 隧道穿越 管道施工

隨著我國長輸天然氣管道建設(shè)高峰的到來,油氣長輸管道工程施工環(huán)境也越來越復(fù)雜。特別是管道在山區(qū)地段敷設(shè)時,對于地形起伏較大、山高坡陡的地段,通常采用山體鉆爆隧道的穿越方式。由于山區(qū)地形較為復(fù)雜,導(dǎo)致隧道進(jìn)出口處的地形地貌也變化多樣。因施工成本等原因,隧道凈空尺寸也只能滿足管道的基本敷設(shè)條件,大型施工設(shè)備無法進(jìn)洞施工,且隨著隧道開挖技術(shù)的發(fā)展,隧道長度也越來越長。所有這些因素,都給隧道內(nèi)管道的運管和組對焊接帶來較大困難,隧道內(nèi)管道施工已經(jīng)成為長輸管道工程的控制工程。下面以西氣東輸二線西段果子溝隧道群7條隧道的施工為例,著重介紹山體隧道內(nèi)管道安裝的一些成功經(jīng)驗和需要吸取的教訓(xùn),為以后長輸管道的施工提供一些參考。

1 國內(nèi)外概況及發(fā)展趨勢

1.1 國外概況

據(jù)考證,截止到西氣東輸工程二線主體完工之前,國外工程至今沒有類似雙管同隧道施工的先例,也無直徑大于Ф1219管道穿越長度超過3.1km的紀(jì)錄。

1.2 國內(nèi)概況

據(jù)相關(guān)資料介紹,在國內(nèi)長輸管道施工過程中,蘭成渝管道施工中的蘭成段隧道中,最長的一條為天燈寺隧道工程,全長2617m,管徑為D323.9mm,材質(zhì)為X 52,是西二線之前全國最長的一條長輸管道隧道穿越工程。因此,西氣東輸二線果子溝隧道群工程,開創(chuàng)國內(nèi)長輸管道隧道穿越施工中長度最長、管徑最大、鋼號最高、雙管同隧道施工的先河。

2 隧道內(nèi)管道安裝工程的基本做法

2.1 工藝流程

隧道土建工程檢查驗收→運管軌道鋪設(shè)及運管小車準(zhǔn)備→隧道內(nèi)管子運輸→管子的卸車及組對→軌道撤離及管子固定

2.2 施工方法

2.2.1 隧道工程檢查驗收

隧道開挖工程施工完成后,根據(jù)設(shè)計圖紙和驗收規(guī)范,由業(yè)主單位、第三方質(zhì)量監(jiān)督、EPC項目部、監(jiān)理單位、隧道施工單位和管道安裝單位共同組成隧道驗收檢查團(tuán),對隧道進(jìn)行交接前的質(zhì)量檢查驗收,檢查合格后由隧道開挖單位和管道安裝單位辦理簽字移交手續(xù),參加驗收的各方代表簽字認(rèn)可。

2.2.2 運管軌道鋪設(shè)及運管小車的準(zhǔn)備

(1)道軌鋪設(shè)

西二線果子溝隧道安裝使用的管道規(guī)格為Ф1219×26.4mm,重量較大(每根管道重約10t),為保證運管小車的運行安全,軌道采用24#輕軌。

由于隧道內(nèi)寬度有限,不允許兩條管道先施工完一根,再施工另外一根,必須兩條管道同步完成運管、布管、焊接等工作。因此軌道敷設(shè)采用雙軌敷設(shè)方式,由于隧道內(nèi)安裝的兩根管道中心凈距為2018mm,也就決定了軌道安裝時的中心間距亦為2018mm。

(2)運管小車的準(zhǔn)備

每個運管小車由4個軌道車輪和槽鋼組焊而成,小車輪組之間采用 [16連接。每個小車上焊接兩套和管子外徑相同的弧板,作為管子固定的托架。運輸時,每根管子采用兩套運管小車。管子放置到小車上后,采用封車帶進(jìn)行封車。為防止兩套小車在行走過程中受外力分離出現(xiàn)安全事故,在兩輛小車之間采用鋼絲繩連接。

2.2.3 管子在隧道內(nèi)的運輸

為保證管道運送過程的直線行進(jìn),以及運管過程中操作人員的安全,在管道行進(jìn)路線上鋪設(shè)鋼軌,管子通過軌道小車在動力驅(qū)動下運送到指定位置。7條隧道采用了4種不同的管子運輸方法:

(1)利用卷揚機(jī)整體牽引焊接完成管組;

(2)利用卷揚機(jī)牽引單根管子送管;

(3)利用拖拉機(jī)牽引送管;

(4)綜合利用卷揚機(jī)和鏟車分段送管。具體操作詳見2.2.4。

2.2.4 隧道內(nèi)卸管及管道組對

由于隧道內(nèi)空間有限(隧道內(nèi)安裝兩根管道,兩根管道凈間距862mm,管道距離隧道內(nèi)壁450mm),開闊地帶管道組對使用的吊管機(jī)等常規(guī)吊管及組對設(shè)備已經(jīng)無法使用。要按照以往狹小空間使用手動倒鏈或手動千斤頂,對于管子重量達(dá)到10t的管子,要完成7條隧道的管子卸車和組對基本不可能。

在這種條件下,如何節(jié)約空間,減小卸管和組對工人的勞動強(qiáng)度,成為選用卸管設(shè)備的主要依據(jù)。液壓千斤頂有效地解決了這一問題:管子運送到位后,液壓千斤頂?shù)牧α客ㄟ^管子卸管、組對的支吊架上的鋼絲繩和吊鉤提升管子,當(dāng)管子離開運管小車后,撤離軌道小車。將管子放置到管子支墩上,通過專用支吊架配合液壓千斤頂進(jìn)行管子高度和前后位置完成焊口組對。

2.2.5 軌道的撤離

為了節(jié)約隧道施工中道軌及枕木等材料的使用量,在管道完成卸管和管墩支墊后,立即撤出相應(yīng)段落的道軌,利用運管小車回程空車?yán)\出隧道,利用到其他隧道施工。不僅節(jié)約了外運道軌的人力資源,同時也提高了道軌等材料的利用率。

2.2.6 管道的焊接

由于兩條管道幾乎占據(jù)了隧道內(nèi)的所有平面空間,兩根管道凈間距862mm,移動電站等大型焊接設(shè)備及氣瓶、把線運送機(jī)具無法在隧道內(nèi)使用。另外,由于管道安裝后,管道距離隧道內(nèi)壁最多只有450mm空間,施工人員在作業(yè)期間活動受限,因此必須保證操作人員使用的各種工器具集中存放,便于取用。經(jīng)過研究,充分利用隧道內(nèi)兩條平行敷設(shè)的管道,制作管頂行走小車,將活動焊機(jī)及各種工器具全部放置在小車上。小車車輪設(shè)計為與管頂相吻合的弧形。輪體包覆軟橡膠,以保護(hù)管頂防腐層不受損壞,采取在兩根管上行進(jìn)。

每條隧道配備五套運管小車,每臺小車上運載兩臺活動焊機(jī),配備送絲機(jī)和焊把。依據(jù)工程焊接工藝評定進(jìn)行施焊。

3 管子在隧道內(nèi)布管運輸?shù)膸追N方法

管道的卸管、組對焊接及道軌撤離的工作,對于果子溝隧道群的所有七條隧道來說大同小異,而決定隧道施工速度和施工安全的關(guān)鍵在于隧道內(nèi)管道的運輸。

3.1 利用卷揚機(jī)整體牽引焊接完成管組

施工初期,考慮到3#隧道內(nèi)管道設(shè)計長度僅為384.5m,存在8.4°坡度,按照隧道內(nèi)管道全部施工完成后所有管道的總重量,結(jié)合卷揚機(jī)牽引力,選用如下方法。

首先將30t卷揚機(jī)安裝在隧道坡頂,在隧道內(nèi)鋪設(shè)道軌。卷揚機(jī)通過鋼絲繩的牽引完成的對接的管道逐步上行,牽引管子從一根逐步增加到隧道內(nèi)所有384.5m管線。在這種施工方法下,卷揚機(jī)始終承受所有管子重量的下滑力。

隨著管道的焊接,當(dāng)逐根焊接到10根管子,管線長度接近120m時,卷揚機(jī)無法繼續(xù)牽引管道上行,卷揚機(jī)牽引力已經(jīng)接近滿負(fù)荷。分析原因,主要是由于隧道施工過程中,隧道底部存在一定的起弧,管道上行過程中,卷揚機(jī)所受牽引力超過了方案設(shè)計時考慮的計算拉力,該方法宣告失?。ㄒ妶D1)。

3.2 利用卷揚機(jī)牽引單根管子送管

在隧道群中,2#、4b#、5#、6#其等5條隧道長度較短(長度分別為507.5m、346.6m、610m、846.2 m不等),隧道前期土建施工時間充裕,混凝土隧道底板施工質(zhì)量較好,平整度高,便于道軌的鋪設(shè)和管道的平穩(wěn)運送。隧道內(nèi)管道安裝時,均從隧道高點通過軌道運管小車在牽引機(jī)車的牽引下將管子運送到焊接位置,管子自下而上逐根焊接。牽引設(shè)備采用卷揚機(jī)(見圖2)。在這種施工方法下,卷揚機(jī)始終只承受單根管子重量的下滑力。為了對比各種不同施工方法的優(yōu)劣,雖然在2#、4b#、5#、6#等4個隧道均采用了卷揚機(jī)作為牽引設(shè)備,但在4a#采用了雙軌施工,在2#、4b#、5#、6#隧道采用單軌施工。

在4a#隧道采用雙軌運管時,兩條軌道中心均和管道安裝位置中心重合,管子運送到位后直接利用支吊架將管子吊離運管小車進(jìn)行組對即可。

在2#、4b#、5#、6#等4個隧道采用單軌運管時,軌道鋪設(shè)位置與管道1的安裝位置中心重合,在第一根管子運至安裝位置1后,先利用龍門吊架將管子從小車上提升后撤離小車,利用龍門支吊架橫向移動功能,將管子移動到位置2,固定到管子安裝位置。然后運送第二根管子,固定在位置1。當(dāng)?shù)谌茏舆\送到位后,同樣利用支吊架橫向移動機(jī)構(gòu),將管子移至位置2,和第一根管子完成組對焊接。第4根管道和第二根管子組對焊接,如此往復(fù)交替,完成隧道內(nèi)管線運管和焊接工作(見圖3)。

3.3 利用拖拉機(jī)牽引送管

果子溝6#隧道,管道設(shè)計實長1018.8m,隧道坡度為3.86°,坡度較緩。該隧道施工方法為:在隧道內(nèi)鋪設(shè)一條道軌,將道軌直接鋪出隧道口,利用60馬力東方紅拖拉機(jī)作為牽引設(shè)備對運管小車進(jìn)行溜尾。拖拉機(jī)和運管小車之間用鋼絲繩連接。運管小車靠自重下滑力沿道軌下滑,拖拉機(jī)同步跟進(jìn)。當(dāng)管子運送到安裝位置后,拖拉機(jī)剎車制動完成管子運輸。該種施工方法在隧道內(nèi)鋪設(shè)一條道軌,且軌道鋪設(shè)中心與設(shè)計的兩條管道中一條管道安裝中心重合。

3.4 綜合利用卷揚機(jī)和鏟車分段送管

果子溝1#隧道長度3116m,由于隧道鉆進(jìn)施工期間產(chǎn)生特大雪崩影響,工期滯后,導(dǎo)致隧道土建交付時間嚴(yán)重滯后,管道安裝工期相當(dāng)緊張。為了保證管道完工節(jié)點計劃,1#隧道打破隧道施工常規(guī)思維,首先要求隧道施工單位完成隧道進(jìn)口1.2km隧道土建施工交付給管道安裝單位進(jìn)行管道安裝施工,然后繼續(xù)進(jìn)行剩余部分隧道土建施工。隧道進(jìn)口1.12km管道安裝施工與隧道出口端2km土建后期施工同步進(jìn)行。隧道出口端土建施工方向從進(jìn)口端1.12km處朝出口方向繼續(xù)施工。

等土建隊伍完成隧道出口端2km土建施工,管道安裝隊伍同步完成隧道進(jìn)口段1.2km管道安裝任務(wù)。轉(zhuǎn)移過來從1.12km處朝出口方向施工,充分利用了中間土建施工這段時間差,為整體工期節(jié)點的實現(xiàn)提供了有力的保證。具體運管方法如下:

(1)進(jìn)口端1.12km隧道地面為5.5°下坡,一坡到底。將卷揚機(jī)安裝在距隧道進(jìn)口1.2km處,同時牽引兩條軌道上的運管小車同時完成兩根管子的上行運輸。管子運送到位后,及時拆除完成管道安裝段的軌道及枕木等設(shè)施,從1.2km處往隧道出口方向進(jìn)行鋪設(shè),為出口端管道運管做準(zhǔn)備。

(2)出口端2km隧道底部雖然也是5.5°下坡,但存在著兩個弧形變坡,變坡位置坡度局部上行(見圖4)。運管時,如果靠卷揚機(jī)在出口通過鋼絲繩拉力控制運管小車下滑速度,小車在下行過程中幾乎為勻速,運管小車靠下滑分力行駛到變坡點后,沒有瞬間沖力,小車靠自重下滑力無法逾越。所以,在出口端2km不能采用卷揚機(jī)運管。

經(jīng)過反復(fù)研究和受力計算,選用ZL-40鏟車作為牽引車運送管子。鏟車和運管小車之間同時采用軟連接和過渡剛性連接。既可以在下坡時,控制小車下坡段速度,作為溜尾設(shè)備;到變坡點,鏟車為運管小車提供適當(dāng)大小的推力,推動運管小車越過變坡點。有效地克服了卷揚機(jī)放管,運管小車無法越過隧道變坡點的缺陷。并且利用鏟車一次運送兩根管子,同時滿足兩條管道焊接的管材供應(yīng),大大提高了組對焊接速度。

4 各種不同施工方法的對比

在果子溝隧道群7條隧道的施工過程中,管道的組對和焊接方法都大同小異,但運管方法至關(guān)重要,它不僅決定了運管速度和整體工期進(jìn)展和效益,更是隧道內(nèi)管道施工安全保證的基礎(chǔ)。本工程施工一共采用了4種不同的施工方法,下邊就以上四種不同的施工方法進(jìn)行對比分析。

4.1 利用卷揚機(jī)整體牽引焊接完成管組

果子溝3#隧道進(jìn)口低,出口高。管道的安裝過程,是在隧道出口安裝卷揚機(jī),通過30t卷揚機(jī)鋼絲繩從隧道進(jìn)口處將焊接完成的管道逐步往出口方向上行牽引,焊接工作始終在隧道進(jìn)口處進(jìn)行。但卷揚機(jī)承擔(dān)的牽引力卻隨著管道焊接數(shù)量的增加而增加,卷揚機(jī)始終處于高負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài)。最后,由于隧道底板施工質(zhì)量問題,有局部上凸變坡,導(dǎo)致焊接完成的10根管子下滑分力加大,卷揚機(jī)無法繼續(xù)牽引管道上行,施工中途失敗。失敗原因包括兩點:

(1)在8.4°下坡狀態(tài)下,30t卷揚機(jī)本身極限牽引力不具備完成384.5m管道自身下滑力;

(2)隧道底板中間坡度變大,導(dǎo)致在100m管道長度下就無法繼續(xù)完成上行工作。

這種施工方法的優(yōu)點:施工人員、設(shè)備固定在隧道洞口外,不用隨著管道的移動而移動,減小了勞動強(qiáng)度,施工環(huán)境較好。

缺點:牽引設(shè)備和鋼絲繩始終處于較大負(fù)荷運轉(zhuǎn)狀態(tài),到后期處于滿負(fù)荷狀態(tài),導(dǎo)致設(shè)備長時間疲勞作業(yè),容易損壞設(shè)備或鋼絲繩失效,導(dǎo)致安全事故的發(fā)生事故。

該方法適用于長度較短、坡度較小的隧道施工,且對隧道底板的施工平整度要求較高。一般情況不建議使用。如果采用這種方法,必須對隧道的坡度進(jìn)行精確測量,并對卷揚機(jī)鋼絲繩在該狀態(tài)下最大受力進(jìn)行分析,確認(rèn)安全后方可實施。

4.2 利用卷揚機(jī)牽引單根管子送管

4.2.1 鋪設(shè)雙軌

在4a#隧道的施工過程中,采用了此種運管方法,這是一種較為常規(guī)的施工方法,施工運行過程較為平穩(wěn)。管子運送到位后,利用支吊架將管子卸車后直接進(jìn)行組對焊接。

這種施工方法的優(yōu)點:管子可以直接通過卷揚機(jī)運送到焊接位置,不用對管子中心進(jìn)行較大的調(diào)整,卸管工作量較小,施工安全。組對焊接施工效率較高。對于隧道長短沒有較嚴(yán)格的要求。

缺點:隧道鋪設(shè)準(zhǔn)備時間較長,使用的道軌及輔助材料較多。

對于隧道群施工來說,由于各個隧道施工節(jié)點穿插進(jìn)行,一個隧道施工完成后,可以將該隧道使用的道軌等材料轉(zhuǎn)移到別的隧道使用,材料綜合使用效率較高。所以這是一種工期及效率綜合性較高施工效率的隧道施工方法,值得在隧道群中施工中推廣使用。

4.2.2 鋪設(shè)單軌

在2#、4b#、5#、6#等4個隧道采用了單軌運管的方式,由于只鋪設(shè)了一條軌道,隧道內(nèi)兩天管道運送到隧道安裝斷面后,其中一條管道的所有管子都要采用卸管支吊架對管子進(jìn)行移位,平移距離較大,達(dá)2081mm。

這種施工方法的優(yōu)點:使用道軌、枕木等技措材料較少,運管作業(yè)空間較寬裕,施工人員在隧道內(nèi)行走活動空間較大。

缺點:和雙軌運管對比,管子運到安裝位置后,要將管子從軌道上方平移到需要安裝的位置,花費時間為雙軌道卸管和組對時間的2.5倍,施工效率大大降低。同時施工工期同樣增加到雙軌運管施工工期的2.5倍。且在管子平移過程中,由于隧道作業(yè)空間小,管子重量較大,管子來回擺動,給現(xiàn)場作業(yè)人員的安全帶來很大隱患。

就節(jié)約的道軌等技措用料費用和浪費的人力設(shè)備資源費用比較:

(1)從道軌及枕木等技措材料費用比較,單軌鋪設(shè)比雙軌鋪設(shè)節(jié)約材料及人工費合計:300元/m;

(2)從施工進(jìn)度和人員、設(shè)備耗費計算,單軌施工比雙軌施工費用增加合計:296元/m。

可見,從施工費用上比較,完成同樣長度的管道安裝,單軌施工方法和雙軌施工方法相比基本持平,但單軌施工工期是雙軌施工工期的2.5倍。

綜合分析:單軌運管方法適用于施工工期較長,操作人員較為充裕的施工工程。如果是隧道群施工,各種施工資源可以在不同隧道之間共享使用,建議采用雙軌運管,既可提高施工效率,又能保證施工安全。

4.3 鋪設(shè)單軌,利用拖拉機(jī)牽引單根管子送管

果子溝6#隧道,軌道鋪設(shè)方法及卸管方法和4.2.2相同,唯一區(qū)別就是使用拖拉機(jī)替代卷揚機(jī)作為牽引動力。

這種施工方法的優(yōu)點:拖拉機(jī)靈活機(jī)動,管道在隧道內(nèi)的行進(jìn)過程和運管設(shè)備操作手之間距離較近,便于監(jiān)控和應(yīng)急處理。另外,在隧道群施工中,拖拉機(jī)可以隨時租用,可以減少卷揚機(jī)等重型固定設(shè)備的購置數(shù)量,節(jié)約開支和成本。

缺點:和5.3施工方法具有共同的缺陷。另外,拖拉機(jī)的制動性能比卷揚機(jī)差,使用隧道的坡度不能太大,要求拖拉機(jī)與隧道底板間的咬合力較大。拖拉機(jī)操作手長時間重復(fù)一個往返動作,容易疲勞引起溜車。

4.4 綜合利用卷揚機(jī)和鏟車分段送管

1 #隧道是果子溝隧道群7各隧道中長度最長,難度最大的一條隧道,也是最晚開工的一條隧道。該隧道的施工沒有現(xiàn)成施工方法可以借鑒,綜合應(yīng)用了卷揚機(jī)運管和鏟車運管方法。先將卷揚機(jī)安裝在隧道內(nèi),完成進(jìn)口段管道上行運管下行組對焊接,逐步完成進(jìn)口段管道施工,再利用鏟車從隧道出口下行運管和已經(jīng)完成的進(jìn)口段管道預(yù)留頭進(jìn)行碰頭后,逐步從隧道內(nèi)部上行組對焊接完成出口段管道組對焊接。

在進(jìn)行隧道進(jìn)口1.12km管道組對焊接過程中,每組對焊接完成一根管子后,拆除該管段下面的行車道軌和枕木。一方面將隧道中間部分就近搬移到1.12km點往出口方向段落進(jìn)行鋪設(shè),為出口段管道運管做準(zhǔn)備。既節(jié)省了搬運工作量,又節(jié)約了施工成本。另一方面,將距離1.12km點較遠(yuǎn),距離隧道進(jìn)口較近的道軌和枕木通過運管小車空車返回的機(jī)會運出隧道,轉(zhuǎn)移到別的隧道使用,充分利用該資源,節(jié)約成本。

該方法的優(yōu)點:方法簡單易行,便于操作和控制;利用分段施工,和隧道土建施工單位形成穿插施工,有效地?fù)屵M(jìn)了施工開工節(jié)點,為工程的整體工期提供了保證;采用雙軌運管,而且每次運管兩根,和其他6條隧道相比,大大節(jié)約了運管時間和施工機(jī)組的等待管材時間,提高了施工效率近1倍;采用鏟車運管避開了卷揚機(jī)不能自動逾越變坡點的制約,且運行平穩(wěn),便于應(yīng)急控制;鏟車租用費用低,不需要設(shè)備購置費用,租賃更換方便維修,操作人員少。1#隧道施工整體工期比業(yè)主要求工期整整提前了30d。

缺點:1#隧道施工工期相當(dāng)緊張,且受土建施工制約較大,加上此種方法的選用和實施需要一定的專業(yè)理論知識與豐富的實踐經(jīng)驗相結(jié)合,對現(xiàn)場施工管理人員的技術(shù)素質(zhì)和決斷力要求較高。如果在類似條件下盲目使用一種全新方法,存在一定的冒險性。

5 結(jié)束語

總體來看,通過西氣東輸二線果子溝隧道群7條隧道施工過程中不同施工方法的嘗試和實踐,總結(jié)出了一整套較為完整的山體隧道施工方法,可以作為今后類似工程施工的借鑒和參考。在3#隧道施工中,采用卷揚機(jī)牽引不斷接續(xù)加長的管道沿隧道上行,最后因隧道施工不規(guī)范,底板坡度大于設(shè)計坡度,最后導(dǎo)致方案失敗。雖然屬于意外,但這說明制定施工方案前,環(huán)境因素考慮不夠周全。這是值得我們深思和牢記的教訓(xùn)??梢哉f果子溝隧道群的順利完工,不僅為管道局在西氣東輸二線市場贏得了榮譽,更鍛煉了一批長輸管道施工的中堅力量,積累了山體隧道穿越管道安裝的方法和寶貴經(jīng)驗,開闊了長輸管道隧道施工,特別是難點隧道工程施工的創(chuàng)新思維。

1 《西氣東輸二線管道工程穿越工程施工技術(shù)規(guī)范》Q/SY GJX0114-2007

2 《材料力學(xué)》作者:劉鴻文、高等教育出版社、第三版

TE682

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1672-9323(2012)05-0054-04

2012-07-11)

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