【摘 要】本文針對(duì)某煤礦進(jìn)入深部開采瓦斯涌出量可能增大,通風(fēng)能力不足的問題進(jìn)行研究,對(duì)礦井通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)測定后,提出了擴(kuò)井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案。利用計(jì)算機(jī)對(duì)各個(gè)方案進(jìn)行解網(wǎng)分析后,又進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)投入與效益分析,確定了礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案,該方案被采用后應(yīng)可取得較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
【關(guān)鍵詞】煤礦;通風(fēng)系統(tǒng);優(yōu)化
某煤礦礦井的主要可采煤層瓦斯涌出量隨著開采深度的增加而增大。該礦為突出礦井,煤層具有自然發(fā)火傾向性。礦井開拓方式為立井、斜井混合開拓。礦井通風(fēng)方式為中央并列、兩翼對(duì)角混合抽出式通風(fēng),“三進(jìn)三回”,即工業(yè)廣場主井、大皮帶斜井、中央進(jìn)風(fēng)井為進(jìn)風(fēng)井,工業(yè)廣場副井、北部風(fēng)井、南部風(fēng)井為回風(fēng)井。
l.礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化的必要性
該礦目前工業(yè)廣場風(fēng)井安裝風(fēng)機(jī)型號(hào)為70B2-21-18型風(fēng)機(jī)兩臺(tái),該風(fēng)機(jī)屬淘汰型號(hào),效率低下,浪費(fèi)電能;而且所擔(dān)負(fù)的北翼采區(qū)通過風(fēng)量僅為50.20m/s,與所需風(fēng)量66.967m/s相比差16.47m/s,不能滿足所擔(dān)負(fù)采區(qū)的用風(fēng)要求。中央采區(qū)雖然是有新風(fēng)井擔(dān)負(fù),但進(jìn)風(fēng)路線較長,導(dǎo)致該采區(qū)通風(fēng)阻力較大。南部風(fēng)井擔(dān)負(fù)南翼采區(qū)通風(fēng),該風(fēng)井70B2-21-24型風(fēng)機(jī)也屬淘汰型號(hào),效率低下,浪費(fèi)電能;而且該采區(qū)進(jìn)風(fēng)路線與回風(fēng)路線都比較長,也使得增風(fēng)困難。隨著礦井向深部延深,通風(fēng)路線進(jìn)一步增長,而瓦斯涌出量也在逐漸增大,需風(fēng)量逐漸增多,通風(fēng)阻力會(huì)進(jìn)一步增大,使礦井通風(fēng)越來越困難。為解決這些問題,保證礦井供風(fēng)滿足安全生產(chǎn)要求就必須對(duì)礦井進(jìn)行通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化與改造。
2.通風(fēng)現(xiàn)狀的技術(shù)測定與分析
2.1 通風(fēng)現(xiàn)狀的技術(shù)測定
為確定礦井通風(fēng)系統(tǒng)最優(yōu)方案,首先進(jìn)行了礦井通風(fēng)系統(tǒng)各用風(fēng)地點(diǎn)及主要進(jìn)回風(fēng)巷的風(fēng)量、阻力等參數(shù)的技術(shù)測定和主要通風(fēng)機(jī)的性能測試。風(fēng)網(wǎng)技術(shù)測定采用氣壓計(jì)法中的兩測點(diǎn)同時(shí)測定法,即在一條分支巷道的兩端用兩臺(tái)氣壓計(jì)同時(shí)讀數(shù),從而減少了氣壓波動(dòng)、風(fēng)門開啟、礦車運(yùn)行等各種因素的影響。阻力測定的主測路線原則:①在所有并聯(lián)風(fēng)路中選擇風(fēng)量較大且通過回采工作面的主風(fēng)流風(fēng)路作為主測定路線;②選擇路線較長且包含有較多井巷類型和支護(hù)形式的線路作為主測定路線;③選擇沿主風(fēng)流方向且便于測定工作順利進(jìn)行的線路作為主測定路線,對(duì)主要通風(fēng)機(jī)的性能測試是在不影響礦井正常生產(chǎn)的情況下對(duì)備用通風(fēng)機(jī)進(jìn)行測試的 。
2.2 測定結(jié)果分析
通過對(duì)當(dāng)前礦井通風(fēng)系統(tǒng)各項(xiàng)實(shí)測數(shù)據(jù)的整理和分析,目前該礦通風(fēng)系統(tǒng)存在如下問題:①從阻力分布圖1和表1可以看出,礦井北翼回風(fēng)段阻力占總阻力的14.82%,中央采區(qū)回風(fēng)段阻力占總阻力的4.01%,南翼回風(fēng)段阻力占總阻力的12.15%,均未超過50%;北翼采區(qū)、中央采區(qū)這兩個(gè)采區(qū)進(jìn)風(fēng)段的阻力所占的百分比均未超過15%,而南翼采區(qū)由于進(jìn)風(fēng)路線較長,導(dǎo)致其進(jìn)風(fēng)段所占總阻力為32.70%。從這些數(shù)值上來看北翼采區(qū)和中央采區(qū)阻力分布基本合理。從巷道百米阻力數(shù)值來看,南翼回風(fēng)段的值大于進(jìn)風(fēng)段和用風(fēng)段,這是回風(fēng)路線斷面不好、風(fēng)流集中造成的;②礦井外部漏風(fēng)率較大:礦井廣場副井外部漏風(fēng)率為6.98%,北部風(fēng)井外部漏風(fēng)率為5.22%,南部風(fēng)井外部漏風(fēng)率為7.01%;③礦井北翼局部巷道斷面較?。?12-113段),形成高通風(fēng)阻力,建議進(jìn)行巷道擴(kuò)修,以減小通風(fēng)阻力;④礦井通風(fēng)設(shè)施多,質(zhì)量不高,漏風(fēng)量較大,導(dǎo)致礦井內(nèi)部漏風(fēng)率較高;⑤在各個(gè)區(qū)的回風(fēng)路線中都存在回風(fēng)巷冒落或積水現(xiàn)象,這些都使通風(fēng)阻力增大。
3.礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化方案
3.1 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案的提出
方案一,廣場風(fēng)井更換主要通風(fēng)機(jī);方案二,新建一副井;方案三,新建副井、北部風(fēng)井風(fēng)機(jī)上調(diào)葉片安裝角度到00;方案四,新建副井、撤除南部風(fēng)井、新風(fēng)井風(fēng)機(jī)上調(diào)葉片安裝角度到60。
3.2 礦井通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案的確定
各優(yōu)化改造方案的解網(wǎng)分析:礦井通風(fēng)系統(tǒng)改造方案確定后,對(duì)各方案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)解算、優(yōu)化分析以確定最優(yōu)方案。①方案一。廣場風(fēng)井風(fēng)機(jī)能夠滿足所擔(dān)負(fù)北翼采區(qū)的需風(fēng)要求,該時(shí)期廣場風(fēng)井選用該風(fēng)機(jī)合適。在滿足掘進(jìn)、硐室用風(fēng)的情況下,因進(jìn)風(fēng)路線過長,進(jìn)風(fēng)困難,北部風(fēng)井風(fēng)機(jī)、南部風(fēng)井風(fēng)機(jī)均不能滿足所擔(dān)負(fù)的采煤工作面的用風(fēng)要求。此方案不可行;②方案二。提出在井田走向中央-650m水平處新打一副井(R=6m,L=800m),擔(dān)負(fù)礦井進(jìn)風(fēng),且縮短了行人、運(yùn)料時(shí)間及經(jīng)營費(fèi)用。廣場風(fēng)井風(fēng)機(jī)能夠滿足所擔(dān)負(fù)北翼采區(qū)的需風(fēng)要求,該時(shí)期廣場風(fēng)井選用該風(fēng)機(jī)合適。在滿足掘進(jìn)、硐室用風(fēng)的情況下,新打一副井后,北部風(fēng)井風(fēng)機(jī)上調(diào)葉片安裝角度至-30后,所擔(dān)負(fù)的3101工作面的風(fēng)量基本滿足要求,但風(fēng)機(jī)在葉片安裝角度為-30時(shí)提供的風(fēng)壓太低,致使30021工作面的風(fēng)量不足。此方案不可行;③方案三。廣場風(fēng)井風(fēng)機(jī)能夠滿足所擔(dān)負(fù)北翼采區(qū)的需風(fēng)要求,該時(shí)期廣場風(fēng)井選用該風(fēng)機(jī)合適。在滿足掘進(jìn)、硐室用風(fēng)的情況下,新副井投運(yùn),北部風(fēng)井風(fēng)機(jī)上調(diào)葉片安裝角度至00后、與南部風(fēng)井風(fēng)機(jī)所共擔(dān)負(fù)的中央采區(qū)、南翼采區(qū)的風(fēng)量基本滿足要求,此方案可行;④方案四。廣場風(fēng)井風(fēng)機(jī)能夠滿足所擔(dān)負(fù)北翼采區(qū)的需風(fēng)要求,因此在該時(shí)期廣場風(fēng)井選用該風(fēng)機(jī)合適。新打一副井后,北部風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)葉片安裝角度上調(diào)到60時(shí)完全能夠滿足所擔(dān)負(fù)的中央采區(qū)、南翼采區(qū)的需風(fēng)要求,而且北部風(fēng)井風(fēng)機(jī)的電機(jī)功率亦可滿足要求。此方案可行。礦井2010年8月通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案:經(jīng)過對(duì)各方案進(jìn)行分析解算,方案三、方案四均能滿足礦井2010年8月生產(chǎn)需風(fēng)要求。從經(jīng)濟(jì)比較中可以看出,方案四有利于節(jié)省電費(fèi),此外撤除南部風(fēng)井,減少了南部風(fēng)井的經(jīng)營管理費(fèi)??傮w來說方案四較優(yōu)。
4.結(jié)論
(1)根據(jù)礦井2010年8月和2011年的生產(chǎn)部署,對(duì)該礦通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化分析,得出了礦井通風(fēng)系統(tǒng)最優(yōu)方案是:新建一副井,撤除南部風(fēng)井,北部風(fēng)井主要通風(fēng)機(jī)葉片安裝角度上調(diào)到60。
(2)廣場風(fēng)井更換型號(hào)為BD-11-8-51022(n=740r/min、HP型)軸流對(duì)旋式風(fēng)機(jī)。
(3)所提出的該礦通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化改造方案,切合礦井生產(chǎn)實(shí)際情況;方案于2010年7月實(shí)施。達(dá)到了預(yù)期效果,滿足了礦井需風(fēng)要求,保證了礦井生產(chǎn)能力。
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[4]譚允楨.礦井通風(fēng)系統(tǒng)管理技術(shù)理論[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,1998,66—88.
作者簡介
佘鈺,男,1986-,本科畢業(yè)于華北科技學(xué)院安全工程專業(yè),現(xiàn)工作于寧魯煤電有限責(zé)任公司任家莊煤礦。