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淺析發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)處理方案

2013-01-28 11:27周振寬荊連升
中國科技信息 2013年2期
關(guān)鍵詞:凝結(jié)水pH值冷水

周振寬 荊連升

遼寧東方發(fā)電有限公司,遼寧撫順 113007

引言

發(fā)電機(jī)的絕緣性能和銅線棒的腐蝕速率是火電廠發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)處理中的重要步驟和關(guān)鍵,水質(zhì)系統(tǒng)的處理方法直接關(guān)系著機(jī)組的正常運(yùn)行。由于內(nèi)冷水回路堵塞、斷水等原因造成許多的重大事故,由此可見,內(nèi)冷水系統(tǒng)的水質(zhì)問題對生產(chǎn)運(yùn)作有著重要的安全問題,優(yōu)化處理方案的實(shí)施具有重要意義和必要性。

1 影響發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)腐蝕的因素

在保障發(fā)電機(jī)正常運(yùn)作的前提下,水質(zhì)需在高電壓電場中作冷卻介質(zhì),在強(qiáng)堿性介質(zhì)中銅離子與羥基離子會發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致砼表面的氧化銅或氧化亞銅的保護(hù)層遭到破壞,究竟有哪些因素對銅造成腐蝕影響,以下幾方面是對此現(xiàn)狀的分析:

1.1 PH對銅導(dǎo)線具有一定的腐蝕影響

銅在水中容易受PH的影響,導(dǎo)致銅線腐蝕,電位和PH值在達(dá)到一定的值時,就達(dá)到了銅的腐蝕區(qū)域,所以在控制電位的同時,把銅的穩(wěn)定區(qū)控制在7~10之間,保證銅不受腐蝕。

1.2 氨對銅導(dǎo)線具有一定的腐蝕作用

氨含量的多少決定著氨對銅導(dǎo)線的腐蝕速率,氨含量過高時,腐蝕的速率發(fā)展的會很快,試驗(yàn)證明,氨含量在大于每小時10~100毫克,有明顯的氨腐蝕現(xiàn)象,凝結(jié)水氨含量在不高于每升一毫克左右時,冷水系統(tǒng)受電率影響,不易發(fā)生氨的濃縮,所以不會發(fā)生氨腐蝕的現(xiàn)象。因此,要對電導(dǎo)率進(jìn)行嚴(yán)格的把關(guān)控制,避免發(fā)生氨腐蝕的現(xiàn)象。

1.3 電導(dǎo)率對銅導(dǎo)線具有一定的腐蝕影響

不同電導(dǎo)率的痛腐蝕速率不同,水的導(dǎo)電率大于2us/cm時,銅的服速率趨于平穩(wěn)狀態(tài),電導(dǎo)率小于1us/cm時,銅的腐蝕速率上升至1.8倍,因此,從銅的腐蝕保護(hù)觀來看,電導(dǎo)率是不能過低的,而太高,又不能起到絕緣作用。

1.4 二氧化碳對銅導(dǎo)線具有一定的腐蝕影響

1.4.1 空氣中的二氧化碳在溶于內(nèi)冷水時會使PH值降低。

1.4.2 空氣中的二氧化碳會銅表面的保護(hù)層進(jìn)行破壞,發(fā)電機(jī)在運(yùn)行中冷水系統(tǒng)很容易受二氟化碳的腐蝕,一般情況下解決的方案是將氨溶解到水中以防止二氧化碳對空心導(dǎo)線的腐蝕。

2 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)的現(xiàn)狀和應(yīng)用處理方法

為了解決發(fā)電機(jī)內(nèi)冷術(shù)系統(tǒng)的水質(zhì)PH偏低,各種腐蝕因素對銅導(dǎo)線的腐蝕,電導(dǎo)率相對不穩(wěn)定,銅離子超標(biāo)等一系列技術(shù)問題,該電廠對目前發(fā)電廠的各種問題進(jìn)行了分析與總結(jié),在力求抓住問題重點(diǎn)的情況下,對本廠進(jìn)行了深刻的探討和自檢。

2.1 發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水舊標(biāo)準(zhǔn)與新標(biāo)準(zhǔn)不匹配,無法適應(yīng)

內(nèi)冷水作為冷水介質(zhì)的條件需滿足:絕緣性能較好,導(dǎo)電率要適中,發(fā)電機(jī)的空心銅導(dǎo)線和冷水系統(tǒng)不被腐蝕,換言之,要有較高的PH值,發(fā)電機(jī)中的冷水中的雜質(zhì)不能再空心銅導(dǎo)線內(nèi)結(jié)垢,對于內(nèi)冷水水質(zhì)的要求要遵循新標(biāo)準(zhǔn),新標(biāo)準(zhǔn)不僅考慮到了PH值、電導(dǎo)率、含銅量的標(biāo)準(zhǔn)以及硬度、氨的含量以及溶氧量的標(biāo)準(zhǔn),同時對電導(dǎo)率和含銅量的要求也比較嚴(yán)格。

2.2 冷水系統(tǒng)的控制要遵循國家控制標(biāo)準(zhǔn)控制的難點(diǎn)問題

2.2.1 PH值和電導(dǎo)率不能夠同時達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),發(fā)電機(jī)的冷水補(bǔ)充是冷水或者凝結(jié)水,或者兩者的比例相結(jié)合。當(dāng)PH值在7左右時,電導(dǎo)率是0.2s/cm,這時的除鹽水箱不嚴(yán)密,較容易被空氣中的二氧化碳等溶解氣體影響,但是PH值偏低,會發(fā)生腐蝕,凝結(jié)水中的氨含量變少,對電導(dǎo)率的影響較大。

2.2.2 當(dāng)凝結(jié)水作為補(bǔ)充水時,一旦出現(xiàn)泄漏情況,循環(huán)水中的雜質(zhì)會隨著凝結(jié)水流入到冷水系統(tǒng)中,造成水污染,并容易發(fā)生銅導(dǎo)線的腐蝕。當(dāng)凝結(jié)水和鹽水按照比例進(jìn)行混合比例進(jìn)行調(diào)節(jié),由于加氨量的變化,會使凝結(jié)水的電導(dǎo)率也發(fā)生相應(yīng)的改變,所以,實(shí)施的可操作性比較差,并無法控制。

2.2.3 銅緩蝕劑的緩沖性能差,但銅離子含量較高時,給運(yùn)動操作帶來一定的影響和難度。緩蝕效果欠佳,不能滿足電導(dǎo)率的要求,運(yùn)行控制難度大,出現(xiàn)嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象,腐蝕造成的污垢,會阻塞冷水水流,銅線棒超溫,損失嚴(yán)重,存在著較大的安全隱患。

2.3 各種處理方法的應(yīng)用

對于冷水水質(zhì)的控制方法有很多,容量小于125MW的小型機(jī)組采用的方法是,投加銅緩蝕劑和提高更換內(nèi)冷水的頻率來滿足冷水水質(zhì)的控制要求,可以緩解銅線棒的腐蝕,但也會銅緩蝕劑混合物的沉淀,造成銅線幫內(nèi)冷水通道堵塞的現(xiàn)象。對于大型發(fā)電機(jī)組則由發(fā)電機(jī)械廠進(jìn)行制造小混床旁路處理內(nèi)冷水水質(zhì)的施工工藝技術(shù),可以降低冷水內(nèi)的電導(dǎo)率,卻不能阻止發(fā)電機(jī)的腐蝕,研究和解決冷水系統(tǒng)的水質(zhì)問題十分關(guān)鍵。

2.3.1 實(shí)行溢流法。在發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)內(nèi)加入溢流管,引入凝結(jié)水管路,不加藥處理,連續(xù)大量的補(bǔ)充凝結(jié)水,排水方式采用大量溢流排水,凝結(jié)水水質(zhì)穩(wěn)定時,能夠得到很好的效果,但是其也存在著一些缺點(diǎn):凝結(jié)水質(zhì)惡化會導(dǎo)致冷水水質(zhì)不合格,給機(jī)組造成隱患;連續(xù)補(bǔ)充凝結(jié)水,造成的浪費(fèi)極大,經(jīng)濟(jì)效益差;啟停頻繁,大量補(bǔ)充鹽水使PH值降低,運(yùn)行期間產(chǎn)生污染物,引起傳熱不良,造成發(fā)電機(jī)超溫,危害極大,為保證機(jī)組的穩(wěn)定安全運(yùn)行,提高設(shè)備的經(jīng)濟(jì)型,溢流方法有待于進(jìn)一步改進(jìn)。

2.3.2 小混床處理法。內(nèi)裝有陰陽兩種高子變換樹脂,能夠除去水中的陰陽離子,凈化水質(zhì),但也存著這一些缺點(diǎn):PH值偏低,使內(nèi)冷水水質(zhì)不合格,加重銅導(dǎo)線的腐蝕;混脂不均勻造成水質(zhì)質(zhì)量不高;運(yùn)行周期不穩(wěn)定,存在碎樹脂漏入發(fā)電機(jī)內(nèi);人工樹脂的檢修與運(yùn)行增加了人員的工作量。

3 系統(tǒng)優(yōu)化處理方法

3.1 除鹽水欲凝結(jié)水聯(lián)合使用

通過不斷的試驗(yàn)摸索,發(fā)現(xiàn)了內(nèi)冷水的處理方法,利用除鹽水與凝結(jié)水的聯(lián)合處理。

3.1.1 當(dāng)溶解氧存在且氨的濃度較大時,會導(dǎo)致銅導(dǎo)線腐蝕,但受到電導(dǎo)率控制標(biāo)準(zhǔn)的限制,氨含量不能達(dá)到腐蝕速率,使用此法可以嚴(yán)格控制電導(dǎo)率。

3.1.2 進(jìn)行水質(zhì)混合實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),凝結(jié)水和鹽水混合使用加入,測定電導(dǎo)率和PH值,結(jié)果可以達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.3 內(nèi)冷水箱的電導(dǎo)表和PH表,在管道上裝有轉(zhuǎn)子流量計(jì),系統(tǒng)基本實(shí)現(xiàn)閉式循環(huán)模式。

3.2 改變混床內(nèi)陰陽樹脂的比例

改變樹脂的陰陽比例,并通過的處理水量改變,使水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)符合新標(biāo)準(zhǔn)水質(zhì)的要求。

3.3 單床離子微堿化法的不斷改進(jìn)

在發(fā)電機(jī)內(nèi)裝內(nèi)冷水超凈化處理器,達(dá)到凈化冷水水質(zhì),緩解和抑制對銅導(dǎo)線的腐蝕,效果理想,經(jīng)濟(jì)方便且處理方法安全、可靠、簡單,具有一定的推廣意義。

4 結(jié)語

要解決發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)的水質(zhì)問題是一件迫在眉睫的措施,它對整個發(fā)電機(jī)的安全正常運(yùn)行有著重要的意義,用鹽水與凝結(jié)水聯(lián)合處理的方法,得到了較好的經(jīng)濟(jì)效果,運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用降低,補(bǔ)水后直接觀察現(xiàn)場的PH值,提高了設(shè)備的運(yùn)行效率,改造后,實(shí)現(xiàn)閉式循環(huán),保證了降水率的使用,內(nèi)冷水水質(zhì)非常穩(wěn)定,腐蝕性得到了降低。所以,對于相關(guān)人員來說,要不斷進(jìn)行優(yōu)化,應(yīng)根據(jù)本廠的實(shí)際情況來確定內(nèi)冷水處理方法,盡可能地把水質(zhì)問題從根本不上進(jìn)行解決。

[1]高昕,何青偉.淺析發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)處理.中小企業(yè)管理與科技,2010,12

[2]裴鋒,曹順安.發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)密閉性能評判方法及應(yīng)對策略.大電機(jī)技術(shù),2009,2

[3]陳建華.發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)微堿性循環(huán)處理改造方案.寧夏電力,2009,2

[4]趙軍陽.發(fā)電機(jī)內(nèi)冷水系統(tǒng)的現(xiàn)狀及優(yōu)化處理.魅力中國,2011,21

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