薛衛(wèi)東,王樹成,劉小剛
(國電英力特化工股份有限公司氯堿分公司,寧夏 石嘴山753200)
國電英力特化工股份有限公司離子膜燒堿規(guī)模為10 萬t/a, 原鹽水中除硫酸根采用傳統(tǒng)的鋇法工藝。 雖然該工藝過程設(shè)備投資較少,操作簡便,但是氯化鋇有毒性,價格昂貴,運行費用高,廢渣會產(chǎn)生環(huán)境污染。為了降低生產(chǎn)成本,適應(yīng)日益緊迫的減排形勢,該公司采用了SRO 膜法技術(shù),于2011 年8 月開始建設(shè),當年12 月建成了處理能力為300 kg/h 的膜法除硝裝置,用來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋇法除硝。
膜法去除硫酸根技術(shù)使用的是納濾膜, 膜表面帶有一定的電荷, 對鹽的截留性能主要是由于離子與膜之間的靜電作用。 其原理是在高于溶液滲透壓的壓力下,對二價或高價離子(如SO2-4)具有很高的截留率,而對單價離子(如Cl-)則具有較高的透過率。由于膜材料中含有芳香結(jié)構(gòu)的酰胺類物質(zhì),故允許較高的操作壓力。 膜分離原理見圖1。
圖1 膜分離原理
SRO 膜法除硝工藝流程方框圖見圖2。
在淡鹽水進入膜系統(tǒng)之前, 須嚴格控制游離氯含量、pH 值和溫度。 淡鹽水中的游離氯會對膜組件產(chǎn)生不可恢復(fù)的損傷,久之,會使其失去活性;pH 值會影響膜的透過性, 從而會影響產(chǎn)硝速率; 溫度過低, 不僅會影響產(chǎn)水量而且因為結(jié)晶過快很容易引起設(shè)備、管道的堵塞,溫度過高,則會對膜產(chǎn)生永久性損壞。淡鹽水在進入膜系統(tǒng)前,必須預(yù)先對其進行處理,使各項指標達到工藝要求。
圖2 膜法除硝工藝流程方框圖
從電解脫氯工序出來的淡鹽水直接送到膜法除硝界區(qū),經(jīng)過調(diào)節(jié)使游離氯含量、鹽水溫度及pH 值達標。首先,通過添加高純鹽酸將pH 值調(diào)節(jié)至5~7,同時,添加亞鈉溶液除去淡鹽水中的游離氯。經(jīng)過以上2 步調(diào)節(jié)后,淡鹽水的溫度約為80 ℃,之后,通過兩級板式換熱器將溫度降至35 ℃以下,再通過活性炭過濾器,吸附淡鹽水中有機物和微量游離氯,確保淡鹽水余氯值不超標。 各項指標達標后方可借助高壓泵輸送到SRO 膜過濾單元。
脫氯淡鹽水經(jīng)過預(yù)處理達標后,透過液匯集起來經(jīng)過一級板換與預(yù)處理鹽水換熱回收冷量后, 送至化鹽工序用于化鹽,濃縮液送至冷凍脫硝工序處理。
脫氯淡鹽水經(jīng)SRO 膜過濾單元處理后,二級膜出來的濃縮液中Na2SO4含量≥80 g/L, 被送至結(jié)晶槽在低溫環(huán)境下使SO2-4離子最終以Na2SO4·10H2O晶體形式析出,之后由結(jié)晶體輸送泵送到沉硝槽。定時開啟離心機進行脫硝,脫出的芒硝運至貯存區(qū),離心母液回收到清夜槽,用泵打入結(jié)晶槽循環(huán)使用。工藝流程方框圖見圖3。
圖3 冷凍除硝工藝流程方框圖
SRO 膜法除硝裝置經(jīng)過半年多的運行,生產(chǎn)情況穩(wěn)定。原料的組成:NaCl,190~220 g/L;SO2-4,7~9 g/L;SS,1 mg/L,脫硝除SO2-4根后,全部綜合淡鹽水工藝指標:NaCl,190~220 g/L;SO2-4≤2.5 g/L;游離余氯為零。從2011 年12 月29 日到2012 年3 月15 日進行了性能考核,考核期間,平均每天產(chǎn)堿275 t,每天產(chǎn)芒硝12 t, 其他主要的考核指標見表1, 由表1 可見,各項指標均合格,除硝實際能力為340.4 kg/h,達到了設(shè)計能力。
淡鹽水中的游離氯對SRO 膜影響非常大,即便是微量的游離氯也會對膜產(chǎn)生氧化作用, 使膜的運行時間縮短,所以,必須將淡鹽水中的游離氯除盡,通過在預(yù)處理單元加入大量的亞硫酸鈉和淡鹽水中的游離氯發(fā)生氧化還原反應(yīng)來實現(xiàn)。 淡鹽水pH 值的控制也至關(guān)重要,一般控制為5~7,高于7 時,膜的透過性強,選擇性弱,影響除硝效果;低于7 時,膜阻力過大,所以要將pH 值穩(wěn)定在適當范圍。
表1 SRO膜除硝的際生產(chǎn)情況與設(shè)計能力比較
SRO 膜組件是整個裝置的核心設(shè)備,在日常運行中,除了要將指標控制好之外,要注意一二級膜產(chǎn)水和濃水壓力,定時用純水對膜組進行清洗,確保膜上沒有結(jié)晶物和雜物殘留,保證膜的高選擇性。
裝置開車運行以來, 出現(xiàn)了一些影響正常生產(chǎn)的問題,最后得到了解決。 (1)淡鹽水中硫酸根含量降不到設(shè)計能力,但是產(chǎn)硝量很大,原因是亞硫酸鈉用量過大,原鹽中硫酸根上升。 這時,首先要對原鹽的使用進行調(diào)整,再就是盡快檢查ORP 電極并調(diào)整淡鹽水的pH 值, 在確保淡鹽水中游離氯含量為零的同時,將亞硫酸鈉用量控制在適當?shù)牧俊?(2)膜組件產(chǎn)水壓力大,超過防爆膜爆破壓力,防爆膜破裂,原因是膜或管道中有堵塞現(xiàn)象,清洗膜組件,同時打開出水管道接口進行排放,如果處理后效果不好,就應(yīng)該檢查膜系統(tǒng)pH 值檢測是否正常,因為pH 值過高時,膜組件壓力會增大,進而影響系統(tǒng)壓力。
與傳統(tǒng)的鋇法除硝相比,SRO 膜法除硝具有以下優(yōu)點。
(1)成本低。根據(jù)性能測試期間的相關(guān)數(shù)據(jù)對膜法除硝裝置實際經(jīng)濟效益進行了測算。
a.水、電、氣(汽)的消耗。
表2 給出了SRO 膜法除硝裝置水、電(交流)、氣(汽)的消耗情況,由表2 可以計算出,每天生產(chǎn)單位產(chǎn)品所消耗的水電氣總費用為16.66 元。
b.鹽酸、氫氧化鈉及亞硫酸鈉輔料助劑的消耗。根據(jù)實測, 每天調(diào)節(jié)pH 值的鹽酸和32%氫氧化鈉的量分別為2.47 t 和0.31 t, 則生產(chǎn)1 t 100%NaOH消耗鹽酸和氫氧化鈉的費用共為:(2.47×355.68+0.31×939.32)÷275=4.26(元)。 此外,每天生產(chǎn)單位產(chǎn)品NaOH 用以清除淡鹽水中余氯的還原劑亞硫酸鈉約0.008 8 t, 消耗的費用為:0.008 8×307.39=2.71(元)。 消耗輔料助劑的總費用為:4.26+2.71=6.97(元)。
表2 SRO膜法除硝裝置水、電、氣(汽)的消耗
c. “鈉”損失費和勞務(wù)費。 根據(jù)實測:每天產(chǎn)芒硝12 t, 水含量為51%, 硫酸鈉相對分子量取為142,原鹽含鹽平均為96.5%,每噸原鹽市場價格為296.1元。則每天鈉損失量為:12×(1-0.51)×46÷142=1.9(t),即每天損失原鹽量為:1.9×58.5÷23÷0.965=5(t),則單位產(chǎn)品“鈉損”支出費用為5×296.1÷275=5.38(元)。 勞務(wù)費用為崗位員工工資,每月21 000元,每天支出700 元,則單位產(chǎn)品勞務(wù)支出為2.61 元。
通過以上計算, 可以得出膜法除硝裝置每天單位產(chǎn)品總支出為16.66+6.97+5.38+2.61=31.62(元)。
d.經(jīng)濟效益。 鋇法除硝裝置每天約用氯化鋇(20%液體)60 t,每噸354.7 元,則單位產(chǎn)品消耗氯化鋇費用為354.7×60÷275=77.39(元)。 則采用膜法除硝單位產(chǎn)品可節(jié)約的費用為77.39-31.62 =45.77(元)。
(2)工藝環(huán)保。 膜法除硝不需要投入輔助材料BaCl2,處理后的副產(chǎn)品為芒硝,可以作為商品原料銷售。鋇法工藝需要投入價格高并且有毒的氯化鋇,副產(chǎn)品是對環(huán)境有危害的硫酸鋇鹽泥, 鋇泥不僅耗費人力更會污染環(huán)境。
從膜法除硝裝置半年多的生產(chǎn)運行情況可以看出,膜法除硝不僅工藝流程簡單,操作控制方便,而且運行成本低,清潔環(huán)保,10 萬t/a 的燒堿裝置,每年可節(jié)約運行費用457 萬元。