朱艷梅, 張 慶
(1.上海工具廠有限公司,上海200093;2.液化空氣(中國)投資有限公司,上海200233)
我公司生產(chǎn)的粉末冶金殼體,表面光滑耀眼,視覺能感微小孔洞,手感不是很好。投放市場后,客戶提出殼體光澤要柔和,期望視覺和手感能上一個(gè)檔次。為此,本著工藝簡單、成本低廉的原則,在粉末冶金殼體上電鍍?nèi)榘足t。但由于粉末冶金殼體孔隙多,電鍍時(shí)槽液容易滲透到微孔中,很難清洗干凈,使基體和鍍層受到腐蝕;且鍍后殘存于孔隙中的液體重新滲出,呈現(xiàn)流痕、斑點(diǎn)并逐漸擴(kuò)大,嚴(yán)重影響外觀質(zhì)量。此外,在試鍍中還存在殼體大面中間鍍不上鉻,邊緣發(fā)亮,尖端棱角毛刺嚴(yán)重以及印痕、水跡等現(xiàn)象。鑒于此,通過大量試驗(yàn),優(yōu)選合適的電鍍工藝參數(shù),作輔助陰極,采用鍍前汽油浸泡,鍍后堿煮、水煮、擦脫水防銹油的辦法解決了這一難題,達(dá)到了使用要求。
第一組:試驗(yàn)工件50件,掛鉤用直徑為1.5 mm的鋼絲,形狀如圖1(a)所示。
第二組:試驗(yàn)工件60件,掛鉤用4mm×1mm的銅條,形狀如圖1(b)所示。
第三組:試驗(yàn)工件50件,掛具同第二組,外作輔助陰極,形狀如圖1(c)所示。
圖1 掛具形狀
第一組:NaOH 30~40g/L,Na2CO330~40 g/L,Na3PO4·12H2O 40~50g/L,5~10A/dm2,70~90℃,陰極7.5min,陽極2.5min。
第二組:化學(xué)除油(溶液成分同第一組),煮沸5~10min。
第三組:180#汽油浸泡5~8min。
第一組:CrO3200~250g/L,H2SO42.0~2.5 g/L,Cr(III)3~7g/L,25A/dm2,(70±2)℃,50min。
第二組:CrO3200~250g/L,H2SO42.0~2.5 g/L,Cr(III)3~7g/L,30A/dm2,(65±2)℃,40min。
第三組:CrO3200~250g/L,H2SO42.0~2.5 g/L,Cr(III)3~7g/L,40A/dm2,(58±2)℃,30min。
鍍后處理包括鍍后殘液清洗、烘干、烘干后的表面處理三部分。
第一組:水煮,100℃+1h烘干,用無水乙醇擦拭表面水跡。
第二組:堿煮+水煮,100℃+1h烘干,用Fe2O3粉擦拭表面水跡。
第三組:堿煮+水煮,100℃+1h烘干,用防銹油擦拭表面水跡。
試驗(yàn)結(jié)果,如表1所示。三組試驗(yàn)中,第二組針對第一組出現(xiàn)的問題,對掛具、鍍前處理、鍍后處理及工藝條件進(jìn)行了改進(jìn);第三組則針對第二組出現(xiàn)的問題,對掛具、鍍前處理、鍍后處理及工藝條件作了更進(jìn)一步的改進(jìn)。利用第三組工藝條件對前兩組廢件除鉻后重鍍,合格率達(dá)到80%以上。
表1 試驗(yàn)結(jié)果
經(jīng)分析,造成這種現(xiàn)象的原因歸納起來有:鍍前處理不良;電流密度低、溫度高;接觸不良。
(1)鍍前處理不良
在第一組試驗(yàn)中采用電解除油,但發(fā)現(xiàn)除油不徹底。因粉末冶金件孔隙多、結(jié)構(gòu)復(fù)雜且存在盲孔,電解除油很難將滲入孔隙中的油污清除干凈。在第二組試驗(yàn)中采用化學(xué)除油,先用堿液煮沸5~10 min,再用水煮沸5~10min?;瘜W(xué)除油能將滲入孔隙中的堿液清除干凈,進(jìn)一步強(qiáng)化除油效果,但時(shí)間長且成本高。經(jīng)多次試驗(yàn)總結(jié)出第三組除油方法,即:180#汽油浸泡5~8min。采用該方法能將殼體清潔干凈,除油效果好。
(2)電流密度低、溫度高
電流密度和溫度直接影響鍍鉻液的電流效率。隨著電解液溫度的升高,電流效率下降;在一定溫度下,電流密度越高,電流效率也越高。同時(shí)電流密度和溫度必須嚴(yán)格控制,改變其中一個(gè)因素時(shí)另一個(gè)因素也要作相應(yīng)變化。在第一組試驗(yàn)中,由于電流密度低、溫度高,造成電流效率低,使殼體大面中間鍍不上鉻。為此,在第二組試驗(yàn)中適當(dāng)?shù)靥岣吡穗娏髅芏?,降低了鍍液溫度,所以在第二組試驗(yàn)中未出現(xiàn)大面中間無鍍層的現(xiàn)象,且時(shí)間由50min降至40min。但鍍層仍發(fā)灰,沉積速率慢,說明電流密度與溫度還配合不當(dāng),所以在第三組試驗(yàn)中仍對它們作適當(dāng)改變。
(3)接觸不良
在第一組試驗(yàn)中掛具和殼體采用彈性接觸,兩根直徑為1.5mm的鋼絲卡在殼體側(cè)面的缺口上,掛具與殼體只有兩點(diǎn)接觸且裝夾不牢固,使電流不能順利通過殼體,造成大面中間鍍不上鉻。為此,在第二組試驗(yàn)中對掛具作了改進(jìn):掛鉤由鋼絲改為4mm×1mm的銅條,形狀改為銅條與殼體側(cè)面及內(nèi)腔多點(diǎn)接觸。這樣殼體裝夾牢固,接觸良好。采取以上措施后,第一組試驗(yàn)中大面中間鍍不上鉻的現(xiàn)象得以解決。
花斑是鍍鉻過程中遇到的最大困難。經(jīng)分析,花斑是鍍液中的強(qiáng)酸滲入孔隙未清洗干凈引起的。在第一組試驗(yàn)中,鍍后反復(fù)在沸水中清洗,又在熱水中浸泡長達(dá)24h或更長時(shí)間,并多次換水,仍無法將滲入孔隙的鍍液清洗干凈。根據(jù)上述分析,花斑是滲入孔隙中的強(qiáng)酸滲出而產(chǎn)生的,鍍后必須用堿液中和才能從根本上解決問題。為此,在第二組試驗(yàn)中采用堿煮+水煮的辦法,即:先用質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%的NaOH煮沸10~15min,再用水煮沸5~10 min,至少換水3~5次,直到水洗液的pH值不大于7.5。經(jīng)上述處理后,在50倍雙筒顯微鏡下觀察發(fā)現(xiàn):鍍層清潔干凈,無斑點(diǎn)產(chǎn)生,合格殼體放置一年半后仍無斑點(diǎn)出現(xiàn)。
由于殼體形狀復(fù)雜,燕尾槽、側(cè)面、斜面、棱角均給鍍鉻帶來一定困難,且鍍鉻液的分散能力差、電流密度大,在前兩組試驗(yàn)中掛具未作輔助陰極,殼體邊緣、尖端的電流密度大,造成邊緣發(fā)亮、尖端毛刺嚴(yán)重。為此,在第三組試驗(yàn)中對掛具作輔助陰極,使殼體上電流密度分布均勻,避免了尖端毛刺問題且鍍層均勻,表面質(zhì)量良好。
在第二組試驗(yàn)中出現(xiàn)鍍層發(fā)灰、沉積速率慢的現(xiàn)象,說明此時(shí)電流密度低、溫度高。考慮到粉末冶金殼體孔隙多,比一般材料的分散能力更差,根據(jù)溫度、電流密度對電流效率、沉積速率的影響,經(jīng)過反復(fù)摸索和比較,得出采用第三組試驗(yàn)中的工藝條件比較合適。所得鍍層呈乳白色、均勻、質(zhì)量好,每槽殼體電鍍時(shí)間由40min降至30min,提高了生產(chǎn)效率,且合格率達(dá)到80%以上。
印痕、水跡是孔隙中的水溶液在烘箱中干燥時(shí)由于蒸發(fā)擴(kuò)散而牢固地附著在鍍層表面而產(chǎn)生的水印。在第一組試驗(yàn)中用酒精無法將水印消除。在第二組試驗(yàn)中使用Fe2O3粉可以去除水印,但由于水印附著牢固,勞動強(qiáng)度很大,最后仍需用酒精擦凈殘留的Fe2O3粉,生產(chǎn)率低且處理后鍍層發(fā)暗、無新鮮感。經(jīng)過一段時(shí)間的摸索和多次試驗(yàn),在第三組試驗(yàn)中使用F20-1脫水防銹油,只需少許即可將水印清除干凈,并防止裝配時(shí)手汗?jié)B入孔隙影響鍍層質(zhì)量。經(jīng)F20-1脫水防銹油處理后殼體表面光滑、濕潤、明亮。
(1)經(jīng)過大量試驗(yàn),粉末冶金殼體電鍍問題已解決,鍍鉻殼體放置兩年半后仍無斑點(diǎn)現(xiàn)象,此鍍鉻工藝簡單、成本低。
(2)電鍍掛具必須接觸牢固,導(dǎo)電良好。形狀復(fù)雜件必須采用輔助陰極。
(3)粉末冶金殼體電鍍?nèi)榘足t的工藝條件為:40A/dm2,(58±2)℃,30min。
(4)鍍前處理采用180#汽油浸泡。鍍后處理工藝流程為:堿 煮水煮烘干涂F20-1脫水防銹油。