劉紅平
(長沙師范學(xué)校(??疲?,湖南 長沙 41000)
三菱FX2N系列PLC對T68鏜床的改造
劉紅平
(長沙師范學(xué)校(專科),湖南 長沙 41000)
介紹了利用三菱FX2N系列PLC對T68鏜床的改造,闡述了系統(tǒng)改造方案,同時(shí)根據(jù)T68鏜床的控制要求和特點(diǎn),確定PLC的輸入輸出分配,在繼電器控制線路的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出梯形圖并進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試。
PLC;鏜床;改造
鏜床是冷加工中使用比較普遍的設(shè)備,有臥式鏜床、坐標(biāo)鏜床、金剛鏜床等。其中以臥式鏜床使用最普遍,其主要用于鏜孔、鉸孔、鉆孔、加工端面等,屬于精密機(jī)床,在加工時(shí),將工件固定在工作臺上,由鏜桿或壓平旋盤上固定的刀具進(jìn)行加工。T68鏜床是其中較為常見的一種,其原控制電路為繼電器控制,具有接觸觸點(diǎn)多,線路復(fù)雜,故障多,操作人員維修任務(wù)較大的缺陷,針對這些情況,我們用PLC控制改造其繼電器控制電路,克服了以上缺點(diǎn),降低了設(shè)備故障率,提高了設(shè)備使用效率,運(yùn)行效果良好。
保持原鏜床的工藝加工方法不變,在保留主電路的原有元件的基礎(chǔ)上,不改變原控制系統(tǒng)電氣操作方法。電氣控制系統(tǒng)控制元件包括按鈕、行程開關(guān)、熱繼電器、接觸器,其作用與原電氣線路相同;同時(shí),主軸和進(jìn)給起動、制動、低速、高速和變速沖動的操作方法不變,將改造原繼電器控制中的硬件接線,改為PLC編程實(shí)現(xiàn)。
T68鏜床通常具有下列運(yùn)動:主運(yùn)動及輔助運(yùn)動。其中,主運(yùn)動就是主軸和平旋盤的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動;輔助運(yùn)動就是鏜桿的軸向移動,平旋盤刀架的徑向移動,主軸箱垂直移動及工作臺縱向、橫向移動,對刀要求快速方便,除機(jī)動進(jìn)給外,還可手動進(jìn)給和快速移動,坐標(biāo)尺寸要求準(zhǔn)確,還應(yīng)有點(diǎn)動,以便于鏜床調(diào)整。
鏜床由主軸電機(jī)M1和進(jìn)給電機(jī)M2拖動,其中,主軸電機(jī)M1為雙速電機(jī),可以正反轉(zhuǎn),高低速啟動運(yùn)轉(zhuǎn),還能反接制動及點(diǎn)動,進(jìn)給電機(jī)M2可以正反向運(yùn)轉(zhuǎn)。
T68鏜床PLC改造I/O分配,如圖1所示。
圖1 PLC改造I/O分配圖
T68鏜床PLC改造梯形,如圖2所示。
圖2 T68鏜床PLC改造梯形圖
(1)主軸電動機(jī)M1的正、反轉(zhuǎn)控制
主軸電動機(jī)M1低速控制:將T68臥式鏜床高、低速手柄扳到“低速”擋位置,行程開關(guān)ST9斷開。
按下主軸電動機(jī)M1正轉(zhuǎn)啟動按鈕SB2,中間繼電器K1通電閉合,繼而接觸器KM3通電閉合;K1和KM3的常開觸點(diǎn)閉合,使接觸器KM1線圈通電閉合,KM1常開觸點(diǎn)接通接觸器KM4線圈電源,主軸電動機(jī)M1低速正轉(zhuǎn)。按下主軸電動機(jī)M1的停止按鈕SB1,主軸電動機(jī)M1反接制動停止。
按下主軸電動機(jī)M1的反轉(zhuǎn)啟動按鈕SB3,中間繼電器K2通電閉合,繼而接觸器KM3通電閉合;K2和KM3的常開觸點(diǎn)閉合,使接觸器KM2線圈通電閉合,KM2常開觸點(diǎn)接通接觸器KM4線圈電源,主軸電動機(jī)M1低速反轉(zhuǎn)。按下主軸電動機(jī)M1的停止按鈕SB1,主軸電動機(jī)M1反接制動停止。
主軸電動機(jī)M1高速控制:將T68臥式鏜床高、低速手柄扳到“低速”擋位置,ST9壓合。
按下主軸電動機(jī)M1正轉(zhuǎn)啟動按鈕SB2,中間繼電器K1通電閉合,繼而接觸器KM3、時(shí)間繼電器KT、接觸器KM1和KM4通電閉合,主軸電動機(jī)M1低速正轉(zhuǎn)啟動。經(jīng)過一定的時(shí)間,時(shí)間繼電器KT動作,接觸器KM4失電釋放,接觸器KM5通電閉合,主軸電動機(jī)M1高速正轉(zhuǎn)運(yùn)行。
接下主軸電動機(jī)M1的反轉(zhuǎn)啟動按鈕SB3,中間繼電器K2通電閉合,繼而接觸器KM3、時(shí)間繼電器KT、接觸器KM2和KM4通電閉合,主軸電動機(jī)M1接成低速反轉(zhuǎn)啟動。經(jīng)過一定的時(shí)間,時(shí)間繼電器KT動作,接觸器KM4失電釋放,接觸器KM5通電閉合,主軸電動機(jī)M1高速反轉(zhuǎn)運(yùn)行。
(2)主軸電動機(jī)M1制動停止控制
正轉(zhuǎn)制動控制:當(dāng)主軸電動機(jī)M1高、低速正向啟動運(yùn)行,其轉(zhuǎn)速達(dá)到120 r/min時(shí),速度繼電器KS2正轉(zhuǎn)動作常開觸點(diǎn)閉合,為主軸電動機(jī)M1的制動作好了準(zhǔn)備。按下主軸電動機(jī)M1停止按鈕SB1,接觸器KM1失電,接觸器KM2及KM4得電閉合,主軸電動機(jī)M1串電阻R反轉(zhuǎn)反接制動。當(dāng)轉(zhuǎn)速下降至100 r/min時(shí),KS2正轉(zhuǎn)動作常開觸點(diǎn)斷開,接觸器KM2、KM4斷電釋放,主軸電動機(jī)M1完成正轉(zhuǎn)反接制動控制。
反轉(zhuǎn)制動控制:當(dāng)主軸電動機(jī)M1高、低速反轉(zhuǎn)啟動運(yùn)轉(zhuǎn),其轉(zhuǎn)速達(dá)到120 r/min時(shí),速度繼電器KS1反轉(zhuǎn)動作常開觸點(diǎn)閉合,為停車反接制動作好了準(zhǔn)備,其它的過程同正轉(zhuǎn)制動控制。
主軸電動機(jī)M1點(diǎn)動、變速控制:分別按下按鈕SB4或SB5,主軸電動機(jī)M1可正向或反向點(diǎn)動運(yùn)轉(zhuǎn)。
當(dāng)拉出主軸變速操作盤時(shí),行程開關(guān)ST3復(fù)位,KM3失電釋放,使得KM1或KM2及KM4或KM5失電釋放,主軸電動機(jī)M1停轉(zhuǎn)。轉(zhuǎn)動主軸變速操作盤,調(diào)整轉(zhuǎn)速后,將操作盤壓回原位。若主軸變速齒輪不能很好嚙合,則將壓下行程開關(guān)ST6,主軸電動機(jī)M1作短時(shí)沖動,使主軸變速齒輪嚙合良好。
(1)機(jī)床工作臺的縱向和橫向進(jìn)給
將快速手柄扳至快速正向移動位置,行程開關(guān)ST8被壓下,常開觸點(diǎn)閉合,接觸器KM6線圈得電閉合,進(jìn)給電動機(jī)M2啟動正轉(zhuǎn),帶動各種進(jìn)給正向快速移動;將快速手柄扳至反向位置時(shí)壓下行程開關(guān)ST7,接觸器KM7線圈得電閉合,進(jìn)給電動機(jī)M2反向啟動運(yùn)轉(zhuǎn),帶動各種進(jìn)給反向快速移動。
(2)進(jìn)給變速控制
進(jìn)給變速控制的控制過程與主軸變速控制過程基本相同,只不過拉出的變速手柄是進(jìn)給變速操作手柄,將主軸變速控制中的行程開關(guān)ST3換成ST4,而進(jìn)給變速沖動的行程開關(guān)為ST5。
將以上設(shè)計(jì)好的PLC程序輸入到FX2N-48MR主機(jī)后,連接好輸入輸出分配和主電路,按照以上的步驟進(jìn)行調(diào)試,調(diào)試過程全部通過,完全滿足鏜床的控制要求。T68鏜床原繼電器電路經(jīng)三菱FX2N系列PLC改造后,雖然一次性投資較大,但改造后的設(shè)備大大降低了運(yùn)行的故障率,提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性和效率,減輕了工人的勞動強(qiáng)度,降低了日常維護(hù)成本,并可避免因誤操作而引起的事故,改造后的設(shè)備經(jīng)使用運(yùn)行,結(jié)果表明效果非常好。
[1]陳遠(yuǎn)齡.機(jī)床電氣自動控制[M].重慶:重慶大學(xué)出版社,2010.
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[3]賀哲榮.流行PLC實(shí)用程序及設(shè)計(jì)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2010.
MitsubishiFX2N Series PLC Reform ing to T68 Boring Lathe
LIUHong-ping
(Changsha Normal College,Changsha 41000,China)
Introduces the fact that itmakes use of Mitsubishi FX2N series PLC to T68 boring lathe,and states the system reforming scheme,andmeantime,according to the its requirements and characteristic of T68 boring lathe,it confirms attribution of PLC input and PLC output.it designs out a ladder diagram and runs it that bases on the controlling circuit.
PLC;boring;reform
TM 571;TG53
B
1672-545X(2013)02-0037-02
2012-11-08
劉紅平(1972—),副教授、高級工程師,碩士,主要研究方向:計(jì)算機(jī)控制,電氣自動化。